版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
PAGE1窿5井井噴事故專家點(diǎn)評:2000年12月19日,窿5井井噴,事故主要原因是測井時(shí)間太長,沒有及時(shí)通井,造成卡測井儀器,處理事故時(shí)造成事故復(fù)雜化,打撈電纜過程中沒能及時(shí)通井,處理事故心情過急,急于求成,經(jīng)驗(yàn)不足,使電纜擰成團(tuán),遇卡上提抽吸造成流體進(jìn)入井筒,致使處理卡鉆過程中發(fā)生井噴;另一原因是井隊(duì)職工井控意識不強(qiáng)、井控素質(zhì)不高所致。1、基本情況窿5井是玉門油田酒西盆地青南凹陷窟窿山鼻狀構(gòu)造的一口預(yù)探井,位于青西地區(qū)窿2井北偏西321m,設(shè)計(jì)井深4400m,實(shí)際井深4399.50m,2、設(shè)計(jì)情況(1)地質(zhì)分層地層時(shí)代設(shè)計(jì)分層巖性描述故障提示組底深(m)厚度(m)四系酒泉組Q4040雜色礫石層防漏白堊系中溝組K1z6525淺灰、深灰色、灰綠色泥巖第四系玉門組Qy700635雜色、灰綠色礫巖,夾灰黃色灰紫色砂質(zhì)泥巖第三系牛胳套+胳塘溝組N2n+N1噸25001800砂巖、礫巖、泥巖互層弓形山組N12930430棕褐色、棕紅色、灰色泥巖粉砂巖為主白楊河組E3b3250320棕紅色泥巖、砂質(zhì)泥巖柳溝莊組E2330151灰綠色含石膏泥巖防塌防斜白堊系中溝組K1z3566265上部深灰色白云質(zhì)泥巖與深灰色泥巖和灰黑色泥巖;下部深灰色白云質(zhì)泥巖、淺灰色白云質(zhì)粉砂巖與灰黑色泥巖。下溝組K1g4116550上部為深灰色白云質(zhì)泥巖、白云質(zhì)粉砂巖與深綠色泥巖與頁巖;下部淺灰色、灰綠色灰質(zhì)礫巖與深灰色白云質(zhì)泥巖深灰色泥巖防卡、防漏、防油層污染下溝組K1g4400284淺灰色、灰綠色灰質(zhì)礫巖與深灰色白云質(zhì)泥巖,底部為厚層狀灰質(zhì)泥巖(2)預(yù)計(jì)油氣層位置下溝組K1g2+33880-3920m為油層,3980-4040m為下溝組K1g14120-4180m為油層,4250-4300m為(3)井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)本井采用13-7結(jié)構(gòu),φ444.5mm鉆頭一開,鉆至井深1000m,下入φ339.7mm表層套管,封住該區(qū)1000m以上的漏失層段或疏松地層段;用φ241mm鉆頭二開,采用“直-增-穩(wěn)”三段制剖面,上直段鉆至3100m,定向鉆進(jìn)至完鉆井深4400m,下入φ177.8mm油層套管完井。(4)油氣井控制①二開前按設(shè)計(jì)要求使用2FZ35-35液壓防噴器及與之匹配的液控系統(tǒng)、壓井節(jié)流管匯;②進(jìn)入預(yù)計(jì)油氣層前,應(yīng)儲備密度為1.40g/cm3的重泥漿80m3③該井因測核磁共振,所以不準(zhǔn)使用鐵礦粉。3、鉆井概況該井于2000年6月13日經(jīng)玉門油田勘探事業(yè)部項(xiàng)目組一開檢查驗(yàn)收,對提出的問題整改后于6月14日8∶00一開,采用φ444.5mm3A鉆頭于6月26日13∶10鉆至井深1000.60m,最大井斜1.6°,井身質(zhì)量合格。2000年6月28日下入φ339.7mm表層套管至井深1000.15m候凝期間按照《總公司井控技術(shù)規(guī)定》安裝好防噴器、節(jié)流、壓井管匯。2000年7月1日2∶30根據(jù)表層套管承壓能力整體試壓15MPa,穩(wěn)壓30分鐘,壓降為0,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。對防噴器,節(jié)流管匯試壓20MPa,蹩壓30分鐘未降。16∶00鉆水泥塞至井深995m,按要求進(jìn)行套管試壓,試壓壓力12MPa,30分鐘未降。經(jīng)勘探事業(yè)部項(xiàng)目組檢查驗(yàn)收,具備二開條件,同意二開。2000年7月1日20∶00采用φ241mm鉆頭二開,21∶00鉆至井深1003.01m,做地層破裂壓力試驗(yàn),單凡爾排量為10L/s,密度為1.14g/cm3,泵壓升至15MPa未漏,計(jì)算地層破裂壓力大于等于26.21MPa,當(dāng)量密度大于等于2.67g/cm3。2000年8月8日24∶00鉆至井深3169.74m,2000年8月11日19∶00開始定向鉆進(jìn),定向井段3169.74-3257m,井斜由2°增至11.40°,方位由52°增至56°后穩(wěn)斜鉆進(jìn),于2000年12月6日6∶00鉆至井深4398m起鉆,12月7日下取芯筒取芯,取芯至井深4399.50m,垂深4374.54m,12月8日取芯完起鉆,于9日3∶00起鉆完。井底閉合距262.80m實(shí)際鉆井液性能表井段(m)地層類型鉆井液性能密度(g/cm3)粘度(s)BKQPH含砂坂土(%)固相HTHPCl0|1000QY-N1n+N1噸坂土漿1.10|1.1464|14011|70.8|0.75|980.5|0.7800|3600N1n+N1噸-N3g-E3b聚合物1.14|1.1940|5710|50.7|0.50.5|6.580.7|0.210|123600|4400E3b--E2l--K1z--K1g2+3--K金屬離子聚磺1.20|1.29|1.3353|滴流5|30.58|1680.250|6211|2010|122450|74454、事故發(fā)生經(jīng)過12月9日由四川測井公司測井,11日薄層電阻率儀器下到井底后,在上提時(shí)發(fā)現(xiàn)測井儀器遇卡。12日進(jìn)行穿芯打撈,鉆具下入4227.35m時(shí)上提電纜張力不變,判斷電纜已被切斷,切斷處約在井深3240m處,井下掉入測井電纜約1160m。當(dāng)日開始組織用打撈茅打撈;13日3∶30開始下入φ118mm打撈矛,長度2.04m;10∶40下至井深3551m,考慮井下泥漿停留時(shí)間長,決定循環(huán)處理泥漿,循環(huán)至當(dāng)日19∶00。泥漿性能為密度1.33g/cm3,粘度滴流到154s,中壓失水4ml,泥餅0.5mm,切力8-16Pa,含砂量0.3%,PH值9,循環(huán)排量35L/s,泵壓16MPa。在上下活動過程中有遇阻現(xiàn)象;14日6∶15起出,撈出電纜20-30m,第二次下φ127mm打撈矛,撈矛長度2.70m,于當(dāng)日14∶00下至井深3580m打撈,未循環(huán)起鉆,在起鉆過程中前三個(gè)立柱有遇阻現(xiàn)象,上提1300-1800kN;15日2∶45起出,撈出電纜約120m。第三次下入原打撈矛,10∶00下至井深3626m遇阻,上提也有遇阻現(xiàn)象,起鉆至井深3472m,遇阻嚴(yán)重,上提1300-1800kN,多次起不出,最后上提2000kN,仍起不出,14∶00-20:00單凡爾循環(huán)泥漿,排量11L/s,泵壓15-17MPa,泥漿性能為密度1.33g/cm3,粘度滴流到150s,中壓失水4ml,泥餅0.5mm,切力8-16Pa,含砂量0.3%,PH值9。因井下隨鉆震擊器不工作,至20∶30決定接地面震擊器,原懸重1050kN,震擊噸位600-1000kN,下?lián)?次,仍無下行,決定爆炸松扣。繼續(xù)循環(huán),爭取頂通解卡,泵壓14-15MPa,排量11L/s;16日19∶00泥漿性能為密度1.32g/cm3,粘度103s,中壓失水4ml,泥餅0.5mm,切力6-12Pa,含砂量0.3%,PH值9。循環(huán)至20∶00,在井深3472m打撈鉆具被卡。17日下電纜爆炸松扣過程中,井口出現(xiàn)溢流,因點(diǎn)火線磨破無法引爆,起出電纜,組織壓井;18日第二次控制套壓在14MPa繼續(xù)組織配泥漿壓井,替入密度為1.55g/cm3的壓井泥漿154m3,壓井未成功19日凌晨替入密度為1.55g/cm3的泥漿90m3壓井,立壓始終為0,套壓控制在10MPa-13MPa。3時(shí)到3時(shí)58分關(guān)閉節(jié)流管匯針形閥又替入密度為1.55g/cm3的重泥漿66.2m3,中途立壓由0升至2MPa,維持2分鐘后又降至0,打完重泥漿后,套壓穩(wěn)定在12MPa,前后2次累計(jì)替入密度為1.55g/cm3的重泥漿156.2m35、事故處理經(jīng)過2000年12月19日11時(shí),吐哈鉆井公司接到火災(zāi)報(bào)告后,總經(jīng)理劉世洲帶領(lǐng)在家的所有領(lǐng)導(dǎo)立即趕赴現(xiàn)場,查看災(zāi)情,并實(shí)施了三條措施:①立即組織人員,搶救傷員和被困的鉆井職工;②關(guān)閉上下公路,防止事態(tài)擴(kuò)大;③攔截火源外移,疏通原油流通渠道,防止火源蔓延。隨后,由集團(tuán)公司、股份公司、勘探與生產(chǎn)分公司、吐哈油田指揮部、四川石油管理局、新疆石油管理局、玉門石油管理局及玉門油田分公司領(lǐng)導(dǎo)、滅火專家孫振純等成立了搶險(xiǎn)指揮部,下設(shè)技術(shù)方案組、搶險(xiǎn)組、綜合組和后勤保障組,全力以赴投入搶險(xiǎn)滅火。處理的主導(dǎo)思想是控制井口,不留后患。首先進(jìn)行井口強(qiáng)擠水泥的可行性分析。①井口的安全施工壓力為15MPa;②地層的破裂壓力為26.17MPa;③油層底部壓力為56.25MPa,破裂壓力大于56.25MPa;④設(shè)井筒內(nèi)充滿原油,油柱壓力為:0.001×4229×0.83×9.8=34.4MPa,壓破地層需要的井口壓力至少為56.25-34.4=21.85MPa;⑤井口壓力為21.85MPa時(shí),表層套管鞋處的壓力為:21.85+0.001×1000×0.83×9.8=29.98MPa。由以上計(jì)算看出,強(qiáng)擠水泥首先是井口條件不允許,其次可能導(dǎo)致表層套管鞋處地層破裂,因此強(qiáng)擠水泥從理論上不可行。在認(rèn)真分析了該井基本情況并參考了窿4井的地層壓力情況后,為盡快解除事故,達(dá)到控制井口、不留后患的目的,立即制定了安全、快速、有效的事故搶險(xiǎn)方案。第一步,進(jìn)行搶險(xiǎn)準(zhǔn)備。著火時(shí)噴出的火焰高達(dá)100m,火勢猛烈,即使人員在距井場100m之外的地方觀察,仍熱氣襲人,因此,搶險(xiǎn)人員及設(shè)備無法靠近井口。為順利滅火,搶險(xiǎn)指揮部組織了推土機(jī)、挖掘機(jī)、運(yùn)輸車輛等各種車輛及設(shè)備近百臺到達(dá)現(xiàn)場;整修了所用的道路;修建了泄水排污溝;調(diào)集了蓄水設(shè)施;經(jīng)搶險(xiǎn)隊(duì)連續(xù)3晝夜的連續(xù)施工,在井場外安全地帶挖5000m3水池,作為消防車的供水源,以保證消防車滅火一次成功;同時(shí)四川滅火公司、柯拉克拉瑪依滅火隊(duì)、青海油田壓裂隊(duì)的設(shè)備和人員按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場第二步,帶火清障。因井噴造成井下垮塌,12月23日-28日上午,井口出現(xiàn)火勢減弱和火勢間隔反撲的現(xiàn)象,在此期間抓住有利時(shí)機(jī),搶險(xiǎn)指揮部及時(shí)組織搶險(xiǎn)隊(duì)連續(xù)進(jìn)行了帶火清障作業(yè),先后清除了被燒毀的聯(lián)動機(jī)、循環(huán)池、柴油機(jī)、加重臺、發(fā)電機(jī)、套管、機(jī)泵房、配電房、柴油罐、機(jī)油罐、水罐、遠(yuǎn)程控制室、發(fā)電房、電動壓風(fēng)機(jī)及其底座、柴油機(jī)房、鉆桿、鉆臺、電動壓風(fēng)機(jī)、船型底座、鉆臺底座、鉆機(jī)等設(shè)備,累計(jì)推出井口油土約3000m3,為接近井口及后續(xù)搶險(xiǎn)創(chuàng)造了條件第三步,清挖井口。自12月28日下午開始,在水炮消防車的配合下,把井口套管頭、四通、防噴器拖離井場,使井口露出。指揮部領(lǐng)導(dǎo)及專家、工程技術(shù)人員對舊井口裝置進(jìn)行了認(rèn)真查看和初步分析,因?qū)Ч堋⒕谔幠鼙豢匆姷奶坠芗般@桿破裂,指揮部果斷決策,下挖井口,在向下3m處將導(dǎo)管、套管和鉆桿割掉,此后繼續(xù)下挖井口,找到了好套管部位;第四步,切割舊井口。搶險(xiǎn)人員用割炬切割破損的套管后,深挖井口土方,通過測厚以便確定新井口的具體安裝位置,罩引火筒,帶火切割套管及內(nèi)部鉆桿,確保切割后的套管斷面整齊;第五步,焊接新法蘭安裝新采油樹。對套管切割后,安裝好新法蘭,并帶火按照好新采油樹。窿5井大火在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,各搶險(xiǎn)單位協(xié)同作戰(zhàn),眾志成城,于2000年12月30日搶裝井口成功,歷時(shí)11天的大火終于被制服。但是,由于爆燃,井口下部有泄漏,至今井口周圍間歇性噴散原油。由于上級的高度重視,搶險(xiǎn)指揮部組織得力、嚴(yán)密,措施得當(dāng),部署詳細(xì),事故現(xiàn)場始終有安全人員監(jiān)督,整個(gè)搶險(xiǎn)過程沒有發(fā)生任何事故。6、事故原因分析(1)設(shè)備有缺陷井控裝置二開前只進(jìn)行過一次試壓,此后再未進(jìn)行過試壓,對井控裝置及配件存在的隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致長時(shí)間在高壓作用及高速攜砂氣流的沖刷下,平板閥內(nèi)側(cè)細(xì)脖子處本體刺穿,大量油氣噴出,井場處于山凹,且井口距山很近,當(dāng)日無風(fēng),油氣聚集較快,油氣不能及時(shí)擴(kuò)散,井內(nèi)噴出的砂石撞擊機(jī)泵房柴油機(jī)金屬底座產(chǎn)生火花,爆燃,是事故發(fā)生的直接原因。(2)測井時(shí)間長、儀器被卡是造成這次事故的直接原因該井從2000年12月8日8∶00取芯完,循環(huán)到10:50起鉆,一直到17日16∶00發(fā)現(xiàn)溢流,其間歷時(shí)9天5小時(shí)10分,從井深3551m到油層底部4229m井段一直沒有建立過循環(huán),加之在處理測井儀器事故過程中,穿心打撈失誤,導(dǎo)致1160m電纜落井;在后面的打撈中撈矛下的過深,導(dǎo)致了后兩次井內(nèi)產(chǎn)生抽吸,從而使下部井段泥漿嚴(yán)重油氣侵,使得泥漿液柱壓力最終低于地層壓力,(3)思想麻痹①從8日8∶00取芯完循環(huán)到10∶50起鉆,從9日開始測井至11日測井儀器遇卡,到13日采取下打撈矛打撈,至16日鉆具被卡,井底已停止循環(huán)近8天時(shí)間,在這期間,未采取措施循環(huán)泥漿,致使地層流體更多的流入井內(nèi),造成嚴(yán)重氣侵;②重泥漿貯備不足,認(rèn)為井已順利鉆完,加之對該井的復(fù)雜性認(rèn)識不充分,思想麻痹,只是按常規(guī)情況準(zhǔn)備重漿;(4)現(xiàn)場人員井控技術(shù)素質(zhì)低,壓井程序不熟練①該井在16日準(zhǔn)備爆炸松扣卸開方鉆桿時(shí),發(fā)現(xiàn)鉆桿內(nèi)泥漿倒返,已是井涌的信號,但未引起足夠的重視,分析認(rèn)為是鉆具內(nèi)外泥漿密度不均,環(huán)空倒返泥漿所致,只是在鉆桿內(nèi)打入了密度為1.40g/cm3的泥漿15m3,在未確認(rèn)井筒下部鉆井液是否被氣侵的情況下,17日繼續(xù)進(jìn)行爆炸松扣,處理被卡鉆具。在此過程中井下出現(xiàn)明顯溢流,由于座崗不落實(shí),并未及時(shí)發(fā)現(xiàn),延誤了壓井的最好②鉆井工程設(shè)計(jì)中明確要求溢流2m3時(shí)必須報(bào)警,但該井在施工中并沒有按照設(shè)計(jì)要求執(zhí)行。17日14時(shí)該井井口出現(xiàn)氣泡,16時(shí)當(dāng)溢流量超過2m3/h時(shí)才被發(fā)現(xiàn),既未發(fā)出報(bào)警信號,也未及時(shí)關(guān)井,直至19∶30才關(guān)井,關(guān)井前溢流量已達(dá)③處理緊急情況的經(jīng)驗(yàn)不足,未及時(shí)組織人員撤離,造成多人傷亡。(5)井控裝備及其安裝方面存在問題該井的井控設(shè)備滿足不了要求。由于受表層套管的限制,現(xiàn)場安裝好后井口試驗(yàn)壓力低,導(dǎo)致使用中φ127mm閘板刺漏,因質(zhì)量問題使平板閥本體刺穿。關(guān)井過程中因受套管抗內(nèi)壓強(qiáng)度和表層套管下入深度的限制,不得不節(jié)流放噴,在長時(shí)間高壓作用及高速攜砂氣流的沖刷下平板閥產(chǎn)生刺漏;現(xiàn)場只有一條放噴管線,不能有效的降低井口壓力;機(jī)泵房通風(fēng)不暢,造成天然氣的大量聚集,也是造成爆炸起火的一個(gè)原因。(6)生產(chǎn)組織存在問題溢流發(fā)生后,指揮不到位、組織不嚴(yán)密、處理問題不果斷,等待加重時(shí)間過長。從12月17日19∶30關(guān)井到19日10∶55,長達(dá)39小時(shí)25分鐘的時(shí)間內(nèi)沒能把握住壓井時(shí)機(jī),失控爆炸著火后沒有及時(shí)撤離人員。7、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)(1)井控工作的現(xiàn)場管理不僅僅是查出問題和找出存在的漏洞,更為關(guān)鍵的是對查出的問題、存在的漏洞和隱患要做到落實(shí)到位,整改徹底,不留隱患。問題未整改徹底,隱患繼續(xù)存在,必須停鉆整頓,否則不得進(jìn)行下步施工;(2)嚴(yán)格執(zhí)行打開油氣層驗(yàn)收和開鉆驗(yàn)收制度,設(shè)備的配套、安裝、試壓必須滿足井控要求。井控設(shè)備的配套、安裝、試壓有一項(xiàng)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)必須進(jìn)行整改或重新試壓;(3)從一次井控做起,是實(shí)現(xiàn)井控安全的前提,嚴(yán)格落實(shí)坐崗制度,發(fā)現(xiàn)溢流必須及時(shí)報(bào)警,立即啟動關(guān)井程序,果斷關(guān)井,以避免油氣繼續(xù)侵入井眼;(4)必須做到全井井控工作的善始善終,不能因安全鉆完設(shè)計(jì)井深就產(chǎn)生麻痹大意思想,完井期間的測井、通井、下套管及固井都要把井控工作始終如一地做細(xì),做扎實(shí);(5)探井工程設(shè)計(jì),首先要考慮滿足井控及油氣層保護(hù)的要求,套管層次要留有余地,就玉門探區(qū)來講,探井的套管層次一般不少于三層,保證蹩壓不致蹩漏地層;(6)認(rèn)真推行ISO9002質(zhì)量管理體系和HSE體系,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、按程序組織管理生產(chǎn)。在油層段測井和長時(shí)間靜止地情況下,應(yīng)充分循環(huán)處理泥漿,恢復(fù)各項(xiàng)性能,防止井噴、蹩泵等意外事故和復(fù)雜的發(fā)生。8、事故結(jié)束后采取的措施自2000年12月19日窿5井發(fā)生井控失控著火事故后,玉門油田分公司認(rèn)真分析事故發(fā)生原因,吸取事故教訓(xùn),在鉆井施工中堅(jiān)持安全第一的原則,為堅(jiān)決杜絕不再發(fā)生井控失控著火事故,分公司采取了以下措施:(1)立即對正在施工的井及后續(xù)井的井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,將2層套管改為3層套管;(2)2001年對所有施工井井控裝置進(jìn)行了重新
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年福建武夷交通運(yùn)輸股份有限公司招聘備考題庫及答案詳解1套
- 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院2026年度第一批統(tǒng)一公開招聘備考題庫及1套參考答案詳解
- 2025年信息技術(shù)中心招聘備考題庫及參考答案詳解
- 2025年定西市通渭縣公開招聘鄉(xiāng)村醫(yī)生7人備考題庫完整參考答案詳解
- 贛東職業(yè)技術(shù)學(xué)院2026年上學(xué)期人才招聘13人備考題庫及答案詳解參考
- 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院2025-2026學(xué)年第二學(xué)期師資招聘備考題庫及答案詳解1套
- 建筑設(shè)計(jì)與景觀規(guī)劃題庫及答案
- 2025年吉林大學(xué)馬克思主義學(xué)院公開招聘教師10人備考題庫及完整答案詳解1套
- 2025年河南省地質(zhì)局所屬事業(yè)單位招聘40人備考題庫完整參考答案詳解
- 2025年濟(jì)寧市區(qū)某單位招聘財(cái)務(wù)出納備考題庫及完整答案詳解1套
- 人貨電梯施工方案
- 南大版一年級心理健康第7課《情緒小世界》課件
- 光大金甌資產(chǎn)管理有限公司筆試
- 算力產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃書
- 塔式起重機(jī)安全管理培訓(xùn)課件
- 老年髖部骨折快速康復(fù)治療
- 【初中地理】跨學(xué)科主題學(xué)習(xí)探 索外來食料作物的傳播史課件-2024-2025學(xué)年七年級上學(xué)期(人教版2024)
- 四川省南充市2024-2025學(xué)年高一地理上學(xué)期期末考試試題含解析
- 安徒生童話《樅樹》
- 化學(xué)品管理控制程序
- 探索·鄱陽湖智慧樹知到期末考試答案2024年
評論
0/150
提交評論