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文檔簡介

板式給料機技術改造施工方案一、改造背景某水泥生產線生料粉磨系統(tǒng)采用3臺GBL1000×4000型板式給料機(以下簡稱“板喂機”),分別用于石灰石、黏土和鐵粉的配料輸送。設備投用5年來,因原設計缺陷及物料特性差異,陸續(xù)出現(xiàn)鏈板磨損過快、軸承卡澀、皮帶秤壓死、維護困難等問題,年均故障停機時間達120小時,備件更換成本超30萬元。為提升設備穩(wěn)定性、降低運維成本,結合同類設備改造經驗,制定本改造方案。二、現(xiàn)狀分析2.1設備運行問題鏈板與行走輪故障原設備鏈板與行走輪為一體式結構,行走輪同時承受物料壓力與牽引力,導致輪軸磨損速率加快(平均壽命僅3個月)。更換時需拆除相鄰3塊鏈板,單次維修耗時超8小時,影響生產連續(xù)性。槽板承載能力不足石灰石物料容重達1.8t/m3,最大粒度50mm,槽板中部無支撐結構,長期受沖擊后出現(xiàn)變形(最大撓度達15mm),導致鏈條嚙合偏差,加劇鏈輪磨損。落料系統(tǒng)設計缺陷石灰石倒料槽與皮帶秤夾角60°,垂直距離僅50mm,大塊物料易卡滯并磨損皮帶,年均更換皮帶3條;黏土與鐵粉因水分高(15%-20%),成團結塊后砸落皮帶秤,導致計量誤差超±5%。驅動系統(tǒng)負荷過大原液壓驅動裝置老化,調速響應延遲(滯后時間>2秒),重載啟動時電機電流峰值達額定值1.8倍,存在跳閘風險。2.2問題原因總結結構設計缺陷:鏈板與行走輪功能未分離,槽板支撐不足;物料適應性差:落料緩沖與打散機制缺失;驅動系統(tǒng)老化:液壓元件密封失效,維護成本高。三、改造方案3.1總體目標鏈板與行走輪更換時間縮短至1小時內;設備無故障運行周期延長至12個月以上;皮帶秤計量誤差控制在±1%以內;改造后綜合能耗降低15%。3.2核心改造內容3.2.1機械結構改造鏈板與行走輪分離設計將一體式鏈板拆分為輸送鏈與行走輪獨立系統(tǒng):行走輪移至鏈板外側,通過螺桿固定于槽板,僅承載垂直壓力;輸送鏈采用分體式銷軸結構,單節(jié)可獨立拆卸。對頭尾鏈輪進行加工:原鏈輪間距1550mm縮減至950mm,軸徑由Φ120mm車削至Φ110mm,保留原軸主體以降低成本。槽板支撐強化在槽板中部加裝3組支重輪(型號ZGY-200,承載能力5t/組),沿輸送方向等距布置(間距1.5m),通過彈簧緩沖座吸收沖擊載荷,槽板材質升級為16Mn(厚度12mm→16mm)。落料系統(tǒng)優(yōu)化石灰石通道:倒料槽增設30°傾斜緩沖板(材質NM400耐磨鋼),下沿與皮帶秤距離增至150mm,加裝孔徑30mm的格柵網(間距100mm)攔截大塊物料;黏土/鐵粉通道:在倒料槽出口處安裝旋轉打散器(轉速300r/min,功率1.5kW),通過3組齒狀刀片破碎料團,配合導料板將落料點分散至皮帶秤中部。3.2.2驅動系統(tǒng)升級淘汰液壓驅動,采用“變頻電機+行星減速器”組合:電機型號YVF2-200L-4(功率30kW,調速范圍0-50Hz),減速器速比250:1,輸出扭矩1800N·m,配置電磁制動器實現(xiàn)快速停機(制動時間<0.5秒)。3.2.3電氣控制系統(tǒng)改造沿用原PLC控制柜,新增觸摸屏人機界面(HMI),實時顯示鏈板速度、電機電流、料位高度等參數(shù);加裝料流檢測傳感器(精度±0.1m/s),實現(xiàn)重載啟動時軟調速(加速度0.5Hz/s),避免電流沖擊。四、實施步驟4.1施工準備(7天)備件采購:分體式鏈板(100節(jié))、行走輪(48套)、支重輪組件(9套)、變頻電機(3臺)等關鍵備件到場驗收;工具準備:專用銷軸拆卸工裝、激光對中儀、扭矩扳手(精度±2%);安全隔離:在設備周圍搭設2m高防護欄,懸掛“禁止合閘”警示牌,辦理受限空間作業(yè)許可。4.2主體施工(15天,利用大修窗口期)階段工作內容工期關鍵控制點拆卸階段拆除頭輪/尾輪組件、槽板、液壓管路,測量軸徑磨損量(允許偏差≤0.1mm)3天軸端定位標記,防止重裝時角度偏差加工階段現(xiàn)場車削鏈輪軸徑至Φ110mm,焊接支重輪固定座(垂直度誤差≤0.5mm/m)5天軸徑表面粗糙度Ra1.6μm裝配階段安裝新鏈板、行走輪、支重輪,調整鏈輪嚙合間隙(0.5-1mm)5天鏈條張緊度:下垂量控制在20-30mm調試階段空載試運行(2小時)→重載測試(50t/h物料)→聯(lián)鎖控制驗證2天電機溫升<40K,噪音≤85dB4.3驗收標準鏈板運行平穩(wěn),無卡滯或異響;變頻調速響應時間<0.5秒,電流波動≤±5%;連續(xù)運行72小時后,各軸承溫度<65℃。五、技術參數(shù)項目改造前改造后鏈板節(jié)距200mm200mm(分體式)行走輪材質45#鋼ZG35CrMo(淬火處理)輸送能力50t/h60t/h(最大)調速范圍0.05-0.2m/s0.03-0.3m/s電機功率37kW(液壓)30kW(變頻)六、安全措施6.1施工安全高空作業(yè):2m以上作業(yè)必須使用雙鉤安全帶,搭設防滑腳手板;動火作業(yè):氧乙炔瓶間距≥5m,配備2具8kg干粉滅火器,辦理動火許可證;吊裝作業(yè):使用5t行車吊裝鏈輪(重量2.5t),設專人指揮,吊裝半徑內禁止站人。6.2設備安全改造后設置急停按鈕(響應時間<0.1秒),安裝鏈板斷裂檢測傳感器(檢測精度±1mm);電氣系統(tǒng)加裝浪涌保護器(防雷等級IP65),接地電阻≤4Ω。七、效果評估7.1經濟效益直接成本節(jié)約:年減少備件更換費用25萬元(鏈板+行走輪),降低皮帶消耗成本12萬元;能耗降低:變頻驅動比液壓系統(tǒng)節(jié)電18%,年節(jié)省電費7.2萬元;間接效益:故障停機時間縮短至15小時/年,增加產能約8000t。7.2技術提升維護便利性:行走輪更換僅需拆除2顆固定螺栓,單人即可操作;運行穩(wěn)定性:鏈板撓度控制在5mm以內,鏈輪嚙合噪音下降至75dB;智能化水平:實現(xiàn)遠程監(jiān)控與故障預警,維修響應時間縮短50%。八、應急預案鏈板卡滯處理:立即按下急停按鈕,使用手動葫蘆(5t)將鏈板頂起,檢查異物并清理,嚴禁強行啟動;電機過載保護:當電流持續(xù)10秒超額定值1.2倍時,系統(tǒng)自動停機,排查物料堵塞或軸承卡澀;火災應急:若液壓油泄漏引發(fā)火情,立即啟動車間消防栓(流量20L/s),使用泡沫滅火器覆蓋火源。九、結

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