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焦化廠個人工作總結(jié)3篇第一篇焦化廠煉焦車間調(diào)火工崗位年度總結(jié)一、崗位認(rèn)知與職責(zé)邊界我所在的煉焦車間7.63米復(fù)熱式焦?fàn)t,設(shè)計年產(chǎn)焦炭105萬噸,采用高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣混合加熱。調(diào)火工的核心任務(wù)不是“看火”,而是“調(diào)數(shù)”:把肉眼可見的火焰翻譯成可量化的溫度、壓力、流量,再把數(shù)據(jù)翻譯成閥門開度、孔板尺寸、加熱制度。全年我負(fù)責(zé)燃燒室號段25—48,共24孔,對應(yīng)炭化室48孔,占全爐12.5%負(fù)荷。二、年度關(guān)鍵指標(biāo)完成度1.直行溫度均勻系數(shù):年度目標(biāo)K均≥0.85,實(shí)際完成0.91,同比提高0.06。2.爐頭溫度系數(shù):目標(biāo)K頭≥0.90,完成0.93,同比提高0.04。3.標(biāo)準(zhǔn)溫度波動范圍:目標(biāo)±7℃,實(shí)際±5℃,創(chuàng)歷史最好。4.煤氣單耗:目標(biāo)215m3/t焦,完成208m3/t焦,節(jié)約煤氣147萬m3,折算標(biāo)煤177t。5.環(huán)保指標(biāo):NOx小時均值≤350mg/m3,全年無超標(biāo);SO?小時均值≤50mg/m3,最大瞬值43mg/m3。三、溫度管理精細(xì)化做法1.建立“雙表一圖”:①《橫排溫度日跟蹤表》②《爐頭溫度周趨勢表》③《火焰狀態(tài)剖面圖》。每天7:30、15:30、23:30三次測溫后,10分鐘內(nèi)把數(shù)據(jù)錄入表,自動生成紅、黃、綠三色預(yù)警,紅色30分鐘內(nèi)必須到場處理。2.推行“三三制”調(diào)火:每孔燃燒室分三段,每段選三個代表火道,用“三點(diǎn)定面”法推算全爐溫度分布,減少90%無效翻調(diào)。3.自制“風(fēng)帽對中尺”:用3mm不銹鋼板激光切割,一次卡位即可確認(rèn)風(fēng)帽與火道中心偏差,調(diào)火時間由25分鐘縮至8分鐘。4.夜間“微光觀火”:關(guān)閉爐頂照明,用手機(jī)夜景模式拍攝火焰,對比標(biāo)準(zhǔn)色譜,判斷空氣過剩系數(shù),誤差≤0.02。四、加熱制度優(yōu)化案例4月,25—32號燃燒室出現(xiàn)“低溫帶”,直行溫度差最大65℃。排查發(fā)現(xiàn):①高爐煤氣熱值由3200kcal/m3降至2950kcal/m3;②混合比閥門線性度漂移12%。我提出“先穩(wěn)熱值、再調(diào)配比、后修閥門”三步法:第一步,聯(lián)系高爐煤氣柜把加壓機(jī)出口壓力提高2kPa,熱值回升至3120kcal/m3;第二步,把混合比由68:32調(diào)至62:38,計算空燃比由4.8降至4.3;第三步,拆檢DN400蝶閥,發(fā)現(xiàn)閥板銷軸磨損2mm,更換后線性誤差由8%降至1%。治理后3天,低溫帶消失,直行溫差降至18℃,月創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益38萬元。五、環(huán)保與節(jié)能協(xié)同1.廢氣循環(huán)孔疏通:全年疏通286孔,回收廢熱1.2萬GJ,折合標(biāo)煤410t。2.爐體密封:采用陶瓷纖維毯+高溫膠泥復(fù)合封堵,爐頂表面溫度由82℃降至56℃,散熱損失減少2.3%。3.智能加熱試點(diǎn):在48號燃燒室安裝紅外測溫探頭,PID自動調(diào)節(jié)煤氣流量,試驗階段煤氣單耗再降3.7m3/t焦,明年計劃推廣至全爐。六、設(shè)備革新與五小成果1.火道清掃“機(jī)器人”:用廢舊絲杠、步進(jìn)電機(jī)組裝,可伸入5m火道,清掃效率提高4倍,獲廠“五小”一等獎。2.測溫槍“風(fēng)冷護(hù)套”:夏季爐頂環(huán)境溫度58℃,槍體易死機(jī)。加裝渦旋管冷卻,槍體溫度保持<45℃,故障率由15%降至1%。3.爐頂“隔熱靴”:鞋底嵌入氣凝膠氈,表面溫度降20℃,巡檢工未再出現(xiàn)鞋底熔化現(xiàn)象。七、培訓(xùn)與傳承全年組織“調(diào)火夜?!?2期,累計授課126小時,培訓(xùn)崗位工218人次;帶徒3人,2人通過高級工鑒定,1人在公司技能競賽獲第三名。編寫《7.63米焦?fàn)t調(diào)火問答300例》,被廠部列為內(nèi)部教材。八、自我反思1.數(shù)據(jù)深度挖掘不足:已有3萬組溫度數(shù)據(jù),僅做描述性統(tǒng)計,未建立預(yù)測模型。2.跨工序協(xié)同薄弱:對干熄焦蒸汽量、發(fā)電負(fù)荷變化前瞻性不足,導(dǎo)致夜間溫度波動。3.外語水平待提升:進(jìn)口紅外探頭說明書理解不透,參數(shù)設(shè)置靠經(jīng)驗。九、明年計劃1.建立“調(diào)火數(shù)字孿生”:用Python+TensorFlow訓(xùn)練溫度預(yù)測模型,提前30分鐘預(yù)警。2.取得“高級技師”資格,完成兩篇省級期刊論文。3.推進(jìn)“空氣分段燃燒”改造,目標(biāo)NOx再降10%,全年創(chuàng)效500萬元。第二篇焦化廠化產(chǎn)車間冷鼓工段主操個人總結(jié)一、崗位概述冷鼓工段是焦?fàn)t煤氣凈化的“咽喉”,負(fù)責(zé)煤氣冷卻、焦油氨水分離、鼓風(fēng)輸送。我擔(dān)任主操,管轄三臺煤氣鼓風(fēng)機(jī)(兩開一備),額定流量9.5萬m3/h,進(jìn)口壓力-5kPa,出口壓力25kPa,配套循環(huán)氨水泵、機(jī)械化澄清槽、電捕焦油器。全年處理煤氣7.8億m3,回收焦油4.1萬噸、粗苯1.2萬噸,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.7億元。二、工藝指標(biāo)對標(biāo)1.煤氣集合溫度:目標(biāo)≤22℃,完成21.4℃,同比降0.9℃。2.電捕焦油器后焦油含量:目標(biāo)≤20mg/m3,完成16mg/m3。3.鼓風(fēng)機(jī)振動值:目標(biāo)≤4.5mm/s,完成3.1mm/s。4.循環(huán)氨水含焦油:目標(biāo)≤0.8g/L,完成0.5g/L。5.噸焦電耗:目標(biāo)38kWh,完成35.4kWh,節(jié)電312萬kWh。三、精細(xì)化操作實(shí)踐1.“三穩(wěn)一快”操作法:穩(wěn)定初冷器上段液位、穩(wěn)定下段噴灑量、穩(wěn)定電捕二次電壓、快速切換鼓風(fēng)機(jī)。通過把液位波動控制在±2cm,煤氣溫度波動縮至±0.5℃。2.初冷器“梯度沖洗”:上段用70℃氨水、下段用40℃氨水,分段沖洗,阻力由1.8kPa降至1.2kPa,風(fēng)機(jī)電流下降12A。3.電捕焦油器“脈沖供電”改造:把恒流源改為間歇脈沖,占空比1:3,二次電壓由45kV提至52kV,焦油脫除率提高6%,電耗下降18%。4.鼓風(fēng)機(jī)“一鍵切換”:編寫PLC順控程序,實(shí)現(xiàn)3分鐘自動倒機(jī),比人工操作縮短7分鐘,年減少煤氣放散9.6萬m3。四、隱患治理與故障復(fù)盤1.7月15日,2風(fēng)機(jī)振動突升至6.8mm/s,觸發(fā)聯(lián)鎖停機(jī)。拆檢發(fā)現(xiàn)葉輪鉚釘松動3顆,轉(zhuǎn)子不平衡。原因:風(fēng)機(jī)進(jìn)口過濾器破損,煤焦粉進(jìn)入,磨損鉚釘。治理:①更換過濾器濾芯;②葉輪做動平衡G2.5;③進(jìn)口管增設(shè)負(fù)壓表,差壓>800Pa自動報警。2.9月2日,循環(huán)氨水泵P-201機(jī)械密封泄漏,噴出高溫氨水,險些傷人。原因:泵入口濾網(wǎng)堵塞,汽蝕導(dǎo)致軸竄量增大。治理:①把濾網(wǎng)目數(shù)由10目改為20目;②增設(shè)在線反沖洗;③把密封材質(zhì)由304改為雙相鋼2205,壽命由3個月延長至12個月。五、節(jié)能降耗亮點(diǎn)1.循環(huán)水“余壓發(fā)電”:在初冷器回水管道安裝微型水輪機(jī),驅(qū)動30kW發(fā)電機(jī),年發(fā)電21萬kWh,滿足冷鼓區(qū)域照明。2.氨水“熱泵提溫”:利用鼓風(fēng)機(jī)出口煤氣余熱,把循環(huán)氨水由75℃加熱至85℃,減少管式爐煤氣消耗1200m3/d。3.蒸汽冷凝水回收:把電捕瓷瓶加熱蒸汽冷凝水回收到鍋爐除氧器,年回收1.1萬噸,折標(biāo)煤94t。六、環(huán)保達(dá)標(biāo)與異味治理1.對初冷器頂部揮發(fā)氣體進(jìn)行“氮封+水洗+生物濾池”三級治理,非甲烷總烴由120mg/m3降至18mg/m3,廠界異味投訴為零。2.焦油渣采用“離心+低溫干化”組合工藝,含水率由65%降至25%,減量70%,全部送至配煤,實(shí)現(xiàn)固廢零出廠。七、技術(shù)攻關(guān)與專利1.發(fā)明“一種電捕焦油器瓷瓶在線加熱裝置”,用PTC熱敏陶瓷替代蒸汽加熱,單臺年節(jié)約蒸汽1200t,獲實(shí)用新型專利。2.撰寫論文《脈沖供電對電捕焦油器性能影響》,發(fā)表于《燃料與化工》核心期刊,被引用6次。八、培訓(xùn)與團(tuán)隊建設(shè)組織“冷鼓夜校”30期,培訓(xùn)外操、電儀、檢修共156人次;開發(fā)VR仿真系統(tǒng),模擬風(fēng)機(jī)喘振、氨水泄漏等8種事故,員工應(yīng)急處置時間縮短40%。九、自我不足1.對鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子動力學(xué)研究不深,振動頻譜分析仍依賴外委。2.對化產(chǎn)下游脫硫、硫銨工藝掌握碎片化,系統(tǒng)思維不足。3.專利撰寫經(jīng)驗欠缺,技術(shù)交底書常被駁回。十、明年目標(biāo)1.完成“磁懸浮風(fēng)機(jī)”可研,目標(biāo)節(jié)電15%,噪音降至75dB。2.取得注冊安全工程師證書,建立冷鼓工段SIL評估數(shù)據(jù)庫。3.申報省級科技進(jìn)步獎1項,實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化收益300萬元。第三篇焦化廠備煤車間皮帶檢修工個人總結(jié)一、崗位描述備煤車間承擔(dān)全廠120萬噸/年煉焦用煤的接收、堆取、配煤、粉碎任務(wù),皮帶系統(tǒng)總長12.7km,共計87條皮帶,我負(fù)責(zé)其中28條關(guān)鍵皮帶的點(diǎn)檢、維護(hù)、搶修。全年處理原煤135萬噸,配煤準(zhǔn)確率±1%,皮帶故障率0.18次/月·條,同比降低35%。二、年度核心數(shù)據(jù)1.皮帶非計劃停機(jī):目標(biāo)≤8h/月,實(shí)際4.6h/月。2.皮帶壽命:目標(biāo)36個月,實(shí)際達(dá)到42個月。3.檢修費(fèi)用:目標(biāo)0.85元/t煤,完成0.62元/t煤,節(jié)約59萬元。4.安全隱患整改:全年排查隱患187項,整改率100%。5.小改小革:實(shí)施32項,創(chuàng)效118萬元。三、點(diǎn)檢體系升級1.建立“五定”點(diǎn)檢:定人、定線、定標(biāo)、定法、定周期。把28條皮帶劃分為A、B、C三級,A級每日點(diǎn)檢2次,B級每日1次,C級每周2次。2.開發(fā)“皮帶醫(yī)生”APP:用手機(jī)NFC功能掃描皮帶編號,自動彈出點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn),拍照上傳缺陷,后臺AI識別裂紋長度、鼓包面積,準(zhǔn)確率92%。3.紅外測溫+振動雙通道:對滾筒軸承每月紅外測溫,溫升>40℃自動報警;加裝藍(lán)牙振動傳感器,峭度因子>6即安排開蓋檢查。四、重大搶修案例1.3月12日,B-14皮帶(帶寬1.4m、長420m)發(fā)生縱向撕裂120m,撕裂原因為清掃器合金刀片磨損后未更換,鐵條卷入。我組織12人搶修隊,采用“雙夾板+鋼絲繩”臨時帶壓堵漏,6小時恢復(fù)60%負(fù)荷;同時聯(lián)系廠家連夜生產(chǎn)新皮帶,48小時完成更換,減少原煤停供1.8萬噸。2.8月5日,B-06皮帶機(jī)頭滾筒軸承抱死,滾筒表面磨出深3mm溝槽。我提出“現(xiàn)場冷包膠”方案:用鎢鋼打磨機(jī)拋光→涂PR300冷粘膠→包膠板厚度10mm,6小時完成,費(fèi)用僅為返廠包膠的18%,壽命預(yù)計24個月。五、技術(shù)創(chuàng)新1.自制“皮帶對中尺”:用激光+磁鐵底座,30秒測出皮帶跑偏量,調(diào)整托輥效率提高3倍。2.清掃器“快拆機(jī)構(gòu)”:把原螺栓緊固改為“凸輪鎖緊”,更換清掃器時間由45分鐘縮至8分鐘。3.滾筒“陶瓷包膠”:氧化鋁陶瓷片+CN層冷粘,摩擦系數(shù)提高40%,滾筒壽命由18個月延長至36個月。4.廢皮帶“再制造”:把更換下的舊皮帶裁成寬15cm條,熱壓硫化接頭,制作環(huán)形輸送帶,用于焦化廠內(nèi)部焦粒倒運(yùn),年節(jié)約采購費(fèi)25萬元。六、安全管理1.推行“檢修作業(yè)票電子簽”:用手機(jī)完成風(fēng)險辨識、措施確認(rèn)、簽字審批,平均辦票時間由25分鐘縮至5分鐘。2.建立“紅絲帶”警示:在皮帶拉繩開關(guān)、頭部滾筒、尾部滾筒設(shè)置紅絲帶,未系掛即視為違章,全年查處12人次,違章率下降90%。3.開展“皮帶機(jī)零傷害”挑戰(zhàn):連續(xù)365天無工傷,累計安全運(yùn)行8760小時。七、培訓(xùn)與傳承1.拍攝《皮帶檢修108招》視頻教材,每招3分鐘,上傳企業(yè)微信,播放量2.3萬次。2.舉辦“皮帶修補(bǔ)擂臺賽”,設(shè)置熱硫化、冷粘、快速修補(bǔ)三個項目,吸引6個車間36名選手參賽,選拔技術(shù)能手12人。3.帶徒5人,2人獲公司“青年崗位能手”,1人獲市級技能競賽二等獎。八、成本管控1.建立“皮帶全生命周期”臺賬,記錄長度、運(yùn)行時間、磨損量、修補(bǔ)次數(shù),用大數(shù)據(jù)預(yù)測最佳更換周期,全年減少過早更換皮帶320m。2.與供應(yīng)商簽訂“噸煤承包”協(xié)議,皮帶單價與壽命掛鉤,每延長1個月獎勵2%,實(shí)現(xiàn)雙贏。3.修舊利廢:舊滾筒軸重新車削鍍硬鉻、舊減速機(jī)拆檢更換軸承密封,
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