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文檔簡介

某山嶺隧道工程初期支護噴射混凝土平整度提升QC小組活動成果一、工程概況某山嶺隧道為雙向四車道高速公路隧道,左線長約2.3km,右線長約2.2km,隧道穿越Ⅴ~Ⅲ級圍巖段,初期支護采用噴射C25混凝土,設(shè)計厚度25~35cm,平整度要求為相鄰兩測點間最大差值≤5cm(2m靠尺檢測)。隧道地質(zhì)條件復(fù)雜,存在富水軟弱夾層、斷層破碎帶,施工環(huán)境潮濕,對噴射混凝土平整度控制提出較高要求。二、QC小組概況本QC小組成立于202X年X月,由隧道項目部技術(shù)負責人、質(zhì)檢員、施工班組長、試驗員等8人組成,平均年齡32歲,其中高級工程師2人、工程師3人、技師1人。小組活動主題為“提高隧道初期支護噴射混凝土平整度”,活動周期為202X年X月至202X年X月,每周開展1次小組活動,累計活動12次,活動形式包括現(xiàn)場調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、方案研討、效果驗證等。三、選題理由1.質(zhì)量要求:隧道初期支護平整度直接影響二次襯砌施工質(zhì)量(如模板臺車就位精度、襯砌厚度均勻性),業(yè)主及規(guī)范要求噴射混凝土表面平整度合格率≥95%,而前期施工中抽檢合格率僅為85%,存在較多局部凹凸、錯臺現(xiàn)象。2.施工難點:隧道圍巖變形大、施工空間狹窄,噴射作業(yè)受環(huán)境濕度、骨料回彈影響明顯,傳統(tǒng)噴射工藝難以滿足平整度要求。3.效益驅(qū)動:平整度差導(dǎo)致二次襯砌需額外處理(如鑿除、找平),增加工期與成本,提升平整度可減少返工,提高施工效率。四、現(xiàn)狀調(diào)查202X年X月,小組對已施工的500m隧道初期支護段(共檢測200個測點,2m靠尺法)進行平整度檢測,結(jié)果如下:合格點(≤5cm):170個,合格率85%;不合格點主要問題:局部凹凸超標(占不合格項的82%)、施工縫錯臺(15%)、預(yù)埋件周邊不平整(3%)。通過排列圖分析,“局部凹凸超標”為主要質(zhì)量問題,需重點解決。五、目標設(shè)定1.目標值:將初期支護噴射混凝土平整度合格率從85%提升至95%。2.可行性分析:類似工程中,通過優(yōu)化噴射工藝,合格率可達96%;小組技術(shù)力量充足(含3名隧道施工專家),現(xiàn)場具備試驗條件;項目部支持資源(如新型噴射設(shè)備、培訓(xùn)經(jīng)費)充足。六、原因分析小組采用魚骨圖從人、機、料、法、環(huán)、測6個方面分析“局部凹凸超標”的原因,末端因素包括:人:新工人占比高、培訓(xùn)不足、責任心不強;機:噴射機老化、噴頭磨損;料:混凝土配合比不合理、骨料粒徑不均;法:噴射工藝參數(shù)不當、分層噴射厚度控制差;環(huán):環(huán)境濕度大、照明不足;測:檢測工具精度不足、檢測方法不規(guī)范。七、要因確認小組對12項末端因素逐一驗證:1.新工人培訓(xùn)不足:查培訓(xùn)記錄,新工人崗前培訓(xùn)僅2天(規(guī)范要求5天),實操考核通過率60%,為要因。2.噴射機老化:測試噴射機工作風壓波動值(±0.3MPa,規(guī)范≤±0.1MPa),影響噴射穩(wěn)定性,為要因。3.配合比砂率偏高:試驗顯示砂率45%時(設(shè)計40%),混凝土粘聚性過強,回彈率達35%(規(guī)范≤25%),為要因。4.噴射風壓/水壓不當:現(xiàn)場測試不同參數(shù)下的平整度,風壓0.6MPa、水壓0.4MPa時,平整度合格率僅70%,為要因。5.環(huán)境濕度大:監(jiān)測顯示隧道內(nèi)濕度長期≥85%,混凝土凝結(jié)速度減慢,易流淌,為要因。6.檢測靠尺變形:校驗發(fā)現(xiàn)靠尺直線度誤差0.8mm(規(guī)范≤0.5mm),為要因。其余末端因素經(jīng)驗證為非主要因素。八、對策制定與實施針對5項要因,小組制定對策并分階段實施:對策1:強化人員培訓(xùn)目標:新工人培訓(xùn)考核通過率100%,全員掌握噴射工藝要點。措施:邀請隧道施工專家開展“噴射混凝土工藝”專項培訓(xùn)(理論+實操),培訓(xùn)時長5天;建立“師帶徒”機制,安排老工人(≥5年經(jīng)驗)一對一指導(dǎo)新工人;每周開展“質(zhì)量日”活動,剖析平整度缺陷案例。實施效果:培訓(xùn)后考核通過率100%,工人操作規(guī)范性顯著提升。對策2:更新噴射設(shè)備目標:噴射機風壓波動≤±0.1MPa,噴頭磨損量≤0.2mm/月。措施:更換新型液壓噴射機(風壓穩(wěn)定性±0.05MPa),配套自動調(diào)壓系統(tǒng);制定噴頭“一噴一檢”制度,磨損超0.2mm立即更換;每日班前對噴射機進行壓力調(diào)試,記錄參數(shù)。實施效果:噴射機風壓波動控制在±0.08MPa內(nèi),噴頭磨損量降至0.15mm/月。對策3:優(yōu)化混凝土配合比目標:砂率調(diào)整至40%,回彈率≤25%。措施:試驗優(yōu)化配合比:水泥:砂:碎石:外加劑=1:1.8:2.2:0.03(砂率40%);嚴格控制骨料篩分(碎石粒徑5~10mm,砂細度模數(shù)2.6~3.0);現(xiàn)場采用電子計量系統(tǒng),確保配合比偏差≤±2%。實施效果:回彈率降至22%,混凝土工作性改善,噴射后表面光滑度提升。對策4:改進噴射工藝參數(shù)目標:確定最佳風壓(0.5~0.7MPa)、水壓(0.3~0.5MPa)、噴射距離(0.8~1.2m)。措施:開展工藝試驗:在試驗段(10m)分別測試不同參數(shù)組合下的平整度;最終確定參數(shù):風壓0.6MPa、水壓0.45MPa、噴射距離1.0m,分層厚度≤10cm;編制《噴射混凝土工藝卡》,現(xiàn)場懸掛,嚴格執(zhí)行。實施效果:試驗段平整度合格率達92%,為大面積推廣提供依據(jù)。對策5:改善施工環(huán)境與檢測手段目標:隧道內(nèi)濕度≤80%,檢測靠尺精度誤差≤0.5mm。措施:安裝除濕機(每50m一臺),配合通風系統(tǒng)降低濕度;校驗并更換高精度靠尺(精度誤差0.3mm),培訓(xùn)檢測人員規(guī)范操作;增設(shè)LED防爆燈(照度≥300lux),確保作業(yè)面照明充足。實施效果:隧道內(nèi)濕度穩(wěn)定在75%~80%,檢測數(shù)據(jù)準確率提升至98%。九、效果檢查1.質(zhì)量效果202X年X月,小組對實施對策后的800m隧道段(檢測300個測點)進行平整度檢測,結(jié)果:合格點:288個,合格率96%,超過目標值(95%),主要問題“局部凹凸超標”占比降至15%。2.經(jīng)濟效益直接效益:減少二次襯砌找平費用約50萬元(原返工率15%,現(xiàn)降至3%);間接效益:工期縮短15天,提前兌現(xiàn)合同工期,獲業(yè)主獎勵20萬元。3.社會效益隧道初期支護外觀質(zhì)量得到業(yè)主、監(jiān)理高度認可,為后續(xù)“品質(zhì)工程”創(chuàng)建奠定基礎(chǔ),小組技術(shù)總結(jié)獲省級工法推薦。十、鞏固措施1.標準化:將優(yōu)化后的噴射工藝、配合比納入《隧道施工標準化作業(yè)手冊》,在項目部所有隧道工程推廣。2.常態(tài)化培訓(xùn):每季度開展噴射混凝土工藝復(fù)訓(xùn),確保人員技能持續(xù)達標。3.持續(xù)監(jiān)測:每月抽取100m隧道段進行平整度檢測,動態(tài)調(diào)整施工參數(shù)。十一、總結(jié)

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