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文檔簡介
1、降低1930鑄機(jī)漏鋼報(bào)警率一、小組概況小組名稱煉鋼廠連鑄作業(yè)區(qū)第十一QC小組成立時(shí)間2011年12月課題內(nèi)型現(xiàn)場攻關(guān)型注冊號(hào)QG/XC JL(Y)0416-2012注冊時(shí)間2012年1月活動(dòng)次數(shù)20次活動(dòng)時(shí)間2011年12月2012年5課題名稱降低1930鑄機(jī)漏鋼報(bào)警率小組成員序號(hào)姓名文化程度職務(wù)組內(nèi)職務(wù)1趙啟云大學(xué)作業(yè)長組長2唐生斌大學(xué)副作業(yè)長副組長3馮松大學(xué)區(qū)工組員4關(guān)鍵超大學(xué)區(qū)工組員5劉關(guān)洪大專倒班作業(yè)長組員6燂煒中技倒班作業(yè)長組員7林偉高中流長組員8佘安剛中專流長組員 小組共有8名成員,其中作業(yè)長2人;區(qū)工2人;倒班作業(yè)長2人;流長2人。二、選擇課題現(xiàn)狀調(diào)查2011年12月2012年1
2、月1930鑄機(jī)漏鋼報(bào)警率為25.95%存在問題一冷工藝;換水口操作;鋼水純凈度;生產(chǎn)節(jié)奏;中包溫度合格率;水口插入深度。設(shè)定目標(biāo)經(jīng)過對其它鋼廠報(bào)警率調(diào)查:1930鑄機(jī)漏鋼報(bào)警率8%選擇課題降低1930鑄機(jī)漏鋼報(bào)警率圖1:選擇課題三、設(shè)定目標(biāo) 參考國內(nèi)其它先進(jìn)企業(yè)的報(bào)警率指標(biāo)為10%,本QC小組設(shè)定了漏鋼報(bào)警率8%的目標(biāo),見圖2。 圖表1:1930鑄機(jī)漏鋼報(bào)警率現(xiàn)狀值與目標(biāo)值對比四、目標(biāo)值可行性分析1、現(xiàn)狀調(diào)查 本小組對1930鑄機(jī)2011年12月、2012年1月漏鋼報(bào)警趨勢進(jìn)行了查看,并就上旬、中旬、下旬分段進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,見表2。根據(jù)表2作柱形圖3觀察其趨勢:表2:2011年12月2012年1
3、月漏鋼報(bào)警率統(tǒng)計(jì)表圖表2:2011年12月2012年1月漏鋼報(bào)警率柱形圖項(xiàng)目2011年12月2012年1月合計(jì)中旬下旬上旬中旬下旬澆鑄爐數(shù)(爐)1566676873289報(bào)警次數(shù)(次)51816152175報(bào)警率(%)33.3327.2723.8822.0628.7725.95 從表2可知,2011年12月2012年1月1930鑄機(jī)共澆鑄鋼水289爐,其中漏鋼報(bào)警率最低的為1月中旬的22.06%,最高的為投產(chǎn)初期(12月中旬)的33.33%,漏鋼報(bào)警極差為11.27%,說明有潛可挖。2、原因分析 漏鋼報(bào)警準(zhǔn)確率 為調(diào)查漏鋼預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性,作業(yè)區(qū)對2012年12月2012年1月漏鋼報(bào)警的鑄坯,進(jìn)行
4、下線并專垛堆放,作業(yè)區(qū)區(qū)工每兩天對報(bào)警鑄坯進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn),當(dāng)報(bào)警接痕前出現(xiàn)V字形裂口(見圖2)或重皮(見圖3)時(shí),認(rèn)為報(bào)警準(zhǔn)確否則認(rèn)為誤報(bào)。 圖2:V字形裂口 圖3:重皮漏鋼報(bào)警接痕漏鋼報(bào)警接痕漏點(diǎn) 期間連鑄共發(fā)生漏鋼報(bào)警75次(見圖表3),準(zhǔn)報(bào)62次,報(bào)警準(zhǔn)確率為82.67%,因此排除了漏鋼預(yù)報(bào)系統(tǒng)的問題,同時(shí)對比期間1650鑄機(jī)報(bào)警情況發(fā)現(xiàn), 1650鑄機(jī)1流報(bào)警5次,報(bào)警率為3.33%;1650鑄機(jī)2流報(bào)警4次,報(bào)警率為2.66%;需對1930鑄機(jī)工藝進(jìn)行優(yōu)化。 圖表3:漏鋼報(bào)警準(zhǔn)確率調(diào)查 1930鑄機(jī)一冷工藝調(diào)查 1月25日,分別查看了1650和1930鑄機(jī)的圖紙,對結(jié)晶器水縫面積和流量
5、進(jìn)行計(jì)算,得出相關(guān)數(shù)據(jù)見表3、表4,并根據(jù)熱電偶檢測溫度作出各排熱點(diǎn)偶極差見圖表4:表3:1930與1650鑄機(jī)一冷水量及流速對比鑄機(jī)寬面水流量(l/min)窄面水流量(l/min)寬面水流速(m/s)窄面水流速(m/s)1930鑄機(jī)468050010.2210.011650鑄機(jī)36504809.39.615表4:優(yōu)化前1930鑄機(jī)熱電偶檢測溫度圖表4:優(yōu)化前1930鑄機(jī)熱電偶溫度極差調(diào)查列號(hào)34567891011平均外弧1111110108109105105108109101107.33外弧290949590919495899092外弧369697678737268786772.22內(nèi)弧11
6、109410610210499101100102102內(nèi)弧296949190908887878389.56內(nèi)弧390898485788183776681.44 (3)異常因素的影響 在漏鋼報(bào)警的過程中往往伴隨著一些異常情況,主要包括換水口、底吹氬不通、液面波動(dòng)大、溫度高、水口開裂、水口堵塞嚴(yán)重、生產(chǎn)節(jié)奏差等,為了找出漏鋼報(bào)警與這些異常情況之間是否存在聯(lián)系,對近期漏鋼報(bào)警進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。根據(jù)L1、L3的相關(guān)歷史數(shù)據(jù),對1月底以來的漏鋼報(bào)警原因進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)、歸類見表5,并根據(jù)表5作圖表5。表5:異常因素對漏鋼報(bào)警的影響 序號(hào)影響因素次數(shù)(次)累計(jì)次數(shù)(次)比例(%)1換水口操作252533.332鑄中
7、水口開裂184357.333夾雜物多125573.334中包溫度高76282.675底吹A(chǔ)r不通36586.676節(jié)奏緊控速26789.337其它875100合計(jì)7575100圖表5:優(yōu)化前異常因素對漏鋼報(bào)警影響因素排列圖 由表5和圖表5可以看出,影響漏鋼報(bào)警的主要因素有:(1)換水口操作;(2)鑄中水口開裂;(3)鋼水純凈度差,夾雜物多。3、目標(biāo)值可行性分析極差對比從表2、圖表2可以看出,投產(chǎn)初期漏鋼報(bào)警率波動(dòng)較大,報(bào)警率最低為22.06%;報(bào)警率最高的為33.33%,極差為11.27%,說明改進(jìn)的空間大。技術(shù)水平從表3、圖表4可以看出,影響漏鋼報(bào)警的主要因素有:(1)一冷工藝制度;(2)換
8、水口操作;(3)鑄中水口開裂、穿孔;(4)鋼水純凈度差,夾雜物多。 綜上所述,通過對現(xiàn)有的工藝進(jìn)行調(diào)查,提出提出優(yōu)化一冷工藝制度;優(yōu)化換水口操作措施;根據(jù)水口耐材烘烤制度,制定浸入式水口烘烤和更換專項(xiàng)管理規(guī)定,加強(qiáng)對浸入式水口質(zhì)量的監(jiān)控;提高上工序軟吹時(shí)間,使夾雜物充分上浮,提高鋼水純凈度;我們相信此次活動(dòng)可以達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)值。五、原因分析小組成員采用關(guān)聯(lián)圖法對主要因素進(jìn)行末端原因分析,如圖4所示。圖4:漏鋼報(bào)警率影響換水口操作 鑄中水口開裂 夾雜物多人培訓(xùn)不到位操作技能差機(jī)油缸速度慢夾持力不夠空氣壓力低夾持器故障料水口質(zhì)量差鋯質(zhì)層高度不夠人插入深度不合理技能差物鋼水潔凈度差保護(hù)澆鑄差機(jī)設(shè)備保
9、障能力差結(jié)晶器吹A(chǔ)r不規(guī)范人中包下渣多213保護(hù)渣性能不穩(wěn)定轉(zhuǎn)崗人員多六、要因驗(yàn)證1、對關(guān)聯(lián)圖分析出的6條末端原因逐一驗(yàn)證表4末端原因驗(yàn)證表序號(hào)末端原因確認(rèn)方法標(biāo)準(zhǔn)(目標(biāo))負(fù)責(zé)人地點(diǎn)時(shí)間1一冷工藝制度現(xiàn)場跟蹤對結(jié)晶器進(jìn)回水溫度進(jìn)行抽查趙啟云現(xiàn)場1月23日30日2插入深度現(xiàn)場測量對水口插入深度進(jìn)行現(xiàn)場抽查。唐生斌現(xiàn)場1月3日15日3水口質(zhì)量差現(xiàn)場檢查加強(qiáng)對水口質(zhì)量的監(jiān)控,制定水口烘烤及更換專項(xiàng)管理規(guī)定。馮 松現(xiàn)場1月1日20日4結(jié)晶器吹A(chǔ)r現(xiàn)場抽查塞棒吹A(chǔ)r量為1535L/min。關(guān)鍵超現(xiàn)場1月2日9日5鋼水潔凈度差現(xiàn)場檢查增加軟吹時(shí)間,提高鋼水質(zhì)量。關(guān)建超現(xiàn)場1月1日10日6操作技能差現(xiàn)場檢查
10、開展換水口操作現(xiàn)場演練,縮短換水口時(shí)間。馮 松會(huì)議室1月1日5日2、要因驗(yàn)證結(jié)果1末端原因:一冷工藝制度不合理確認(rèn)方法:現(xiàn)場跟蹤標(biāo)準(zhǔn)(目標(biāo)):一冷進(jìn)回水溫差調(diào)查 驗(yàn)證過程: 一冷水進(jìn)回水溫差直接決定了結(jié)晶器銅板溫度,當(dāng)一冷水進(jìn)回水溫差較低時(shí),結(jié)晶器銅板溫度也較低,從而增加了初生坯殼與銅板發(fā)生粘連的幾率,為調(diào)查1930鑄機(jī)寬、窄面一冷水進(jìn)回水溫差,1月2330日,對鑄機(jī)拉速為1.0m/min時(shí),1930鑄機(jī)結(jié)晶器寬、窄面一冷水寬、窄面回水溫度變化開展現(xiàn)場調(diào)查見表6:表6:優(yōu)化前一冷水寬、窄面溫差進(jìn)水溫度內(nèi)弧回水溫度內(nèi)弧溫差外弧回水溫度外弧溫差左側(cè)回水溫度左側(cè)溫差右側(cè)回水溫度右側(cè)溫差28.532.
11、23.732.33.834.35.8356.528.632.6432.53.934.15.5356.4時(shí)間:1月23日30日 地點(diǎn):澆鋼平臺(tái) 負(fù)責(zé)人:趙啟云是否要因:是2末端原因:插入深度不合理確認(rèn)方法:現(xiàn)場測量標(biāo)準(zhǔn)(目標(biāo)):水口的最優(yōu)插入深度為125mm175mm 驗(yàn)證過程:浸入式水口插入越深,對于坯殼(尤其是初生坯殼)沖擊洗涮的力度越大,也不利于保護(hù)渣的熔化效果,從而容易引起初生坯殼與結(jié)晶器銅板之間的粘結(jié),結(jié)合重慶大學(xué)結(jié)晶器水口水模實(shí)驗(yàn)報(bào)告,浸入式水口的最優(yōu)插入深度為125mm175mm控制,為調(diào)查時(shí)間段1與時(shí)間段2的浸入式水口插入深度,對換下水口的插入深度進(jìn)行了現(xiàn)場測量(見圖表6)。圖表
12、6:優(yōu)化前浸入式水口插入深度(mm) 由圖表6可知,投產(chǎn)初期浸入式水口的最大上限插入深度為234mm,最小上限插入深度為209mm,上限插入深度極差為25mm,平均上限插入深度為220mm;最大下限插入深度為198mm,最小上限插入深度為163mm,上限插入深度極差為35mm,平均下限插入深度為177mm;與水模實(shí)驗(yàn)結(jié)果的最優(yōu)插入深度125mm175mm有較大差距,無法滿足工藝要求。 驗(yàn)證過程:小組查閱了相關(guān)技術(shù)協(xié)議,要求浸入式水口使用壽命360min, 期間1930鑄機(jī)共使用浸入式水口49支,主要構(gòu)成見表7,其中因?yàn)樗谫|(zhì)量問題出現(xiàn)穿孔、開裂、斷裂、熔損嚴(yán)重共12支,占使用數(shù)量的24.49%
13、,平均使用時(shí)間僅為131分鐘,根本無法滿足工藝要求;水口質(zhì)量差,出現(xiàn)穿孔、開裂現(xiàn)象,改變了結(jié)晶器內(nèi)熱流分布,造成熱流分布不均勻,影響保護(hù)渣的潤滑效果,增加坯殼與銅板之間發(fā)生粘連的幾率,從而導(dǎo)致漏鋼報(bào)警。時(shí)間:1月3日15日 地點(diǎn):澆鋼平臺(tái) 負(fù)責(zé)人:唐生斌是否要因:是末端原因:水口質(zhì)量差確認(rèn)方法:現(xiàn)場檢查3標(biāo)準(zhǔn)(目標(biāo)):按照技術(shù)協(xié)議要求,水口使用壽命360min。表7:1930鑄機(jī)浸入式水口消耗構(gòu)成 小組在1月2日9日期間,對水口烘烤情況進(jìn)行了跟蹤,期間共烘烤水口45支見表8:表8:水口烘烤時(shí)間統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目支數(shù)比例平均澆鑄時(shí)間包次結(jié)束2142.86%232計(jì)劃換水口1530.61%313開裂510
14、.2%127水口斷48.16%124穿孔24.08%136熔損嚴(yán)重12.04170夾雜多12.04%197合計(jì)49100%225項(xiàng)目1月2日1月3日1月4日1月5日1月6日1月7日1月8日1月9日支數(shù)(支)46457865烘烤時(shí)間(min)234219190250245198213197 由表8中可也看出,浸入式水口的烘烤時(shí)間均180min,水口烘烤時(shí)間過長會(huì)導(dǎo)致過氧化嚴(yán)重,從而影響水口使用壽命。時(shí)間:1月2日9日地點(diǎn):澆鋼平臺(tái) 負(fù)責(zé)人:馮 松是否要因:是末端原因:結(jié)晶器吹A(chǔ)r不規(guī)范確認(rèn)方法:現(xiàn)場抽查4標(biāo)準(zhǔn)(目標(biāo)):根據(jù)相關(guān)資料,塞棒吹A(chǔ)r量為1535L/min。 驗(yàn)證過程:小組在1月10日-
15、30日,對1930鑄機(jī)結(jié)晶器吹A(chǔ)r情況進(jìn)行了檢查,共檢查66次,Ar氣流量分布見圖表7, 由圖可知,結(jié)晶器吹A(chǔ)r氣流量在1535L/min之間的61次,占抽檢比例的92.42%;Ar氣流量15L/min的3次,占抽檢比例的4.55%; Ar氣流量35L/min的2次,占抽檢比例的3.03%,因此結(jié)晶器吹氬不是造成漏鋼報(bào)警率高的主要原因。圖表7:1930鑄機(jī)結(jié)晶器Ar氣流量分布時(shí)間:1月10日30日 地點(diǎn):澆鋼平臺(tái) 負(fù)責(zé)人:關(guān)鍵超是否要因:否末端原因:鋼水潔凈度差確認(rèn)方法:現(xiàn)場檢查5標(biāo)準(zhǔn)(目標(biāo)):對換下水口進(jìn)行現(xiàn)場查看,看是否有夾雜物附集。 驗(yàn)證過程:小組對換下來的水口進(jìn)行現(xiàn)場檢查,在水口中發(fā)現(xiàn)
16、大量的Al2O3夾雜見圖5、圖6,保護(hù)渣吸收大量的Al2O3后,降低了保護(hù)渣的潤滑效果;同時(shí),浸入式水口積聚夾雜改變了結(jié)晶器內(nèi)鋼水流場,使結(jié)晶器內(nèi)熱流分布不均勻,增加了初生坯殼與銅板之間發(fā)生粘連的幾率。 圖5:浸入式水口中夾雜 圖:6:浸入式水口中夾雜時(shí)間:1月1日10日 地點(diǎn):澆鋼平臺(tái) 負(fù)責(zé)人:馮松是否要因:是末端原因:操作技能差確認(rèn)方法:現(xiàn)場檢查6 驗(yàn)證過程:小組對作業(yè)區(qū)的培訓(xùn)記錄進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)全車間的職工整體參培率為100,小組成員對在崗的36名職工理論知識(shí)和操作技能進(jìn)行摸底考試,合格率僅為90%,能滿足要求。 綜上所述,造成投產(chǎn)初期漏鋼報(bào)警率高的主要原因是: (1) 一冷工藝制度不合理
17、; (2) 插入深度不合理; (3) 水口質(zhì)量差; (4) 鋼水潔凈度差。標(biāo)準(zhǔn)(目標(biāo)):按照培訓(xùn)科要求,職工總體培訓(xùn)率95,合格率80。時(shí)間:1月1日5日 地點(diǎn):澆鋼平臺(tái) 負(fù)責(zé)人:關(guān)鍵超是否要因:否要因找到了!七、制定對策 小組成員在一起運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法,針對查找出來的要因制定相應(yīng)的對策,以下是對策表:表9:降低1930鑄機(jī)漏鋼報(bào)警率對策表序號(hào)要 因?qū)?策控制目標(biāo)措 施地點(diǎn)負(fù)責(zé)人完成時(shí)間1一冷工藝制度不合理優(yōu)化鑄機(jī)一冷工藝寬面流速9.3m/s;進(jìn)回水溫差5優(yōu)化1930鑄機(jī)一冷工藝,降低寬、窄面水量;澆鋼平臺(tái)趙啟云1月31日2插入深度不合理降低水口插入深度水口插入深度為125175mm.1、規(guī)范結(jié)
18、晶器液位設(shè)置范圍;澆鋼平臺(tái)唐生斌1月31日2、規(guī)范澆鑄時(shí)中包車升降行程;3水口質(zhì)量差加強(qiáng)對水口質(zhì)量的監(jiān)控水口平均使用時(shí)間360min1、加強(qiáng)對水口質(zhì)量的監(jiān)控;中包維修區(qū)馮 松2月10日2、制定水口烘烤和更換專項(xiàng)管理規(guī)定,水口烘烤時(shí)間180min。4鋼水潔凈度差提高鋼水潔凈度對換下水口進(jìn)行現(xiàn)場查看,看是否有夾雜物附集。1、加強(qiáng)對澆鑄過程中,塞棒開度變化的檢查;對換下水口進(jìn)行現(xiàn)場查看,看是否有夾雜物附集澆鋼平臺(tái)關(guān)鍵超2月20日2、增加上工序軟吹時(shí)間。八、對策實(shí)施1、優(yōu)化一冷工藝 (1)通過對1650和1930鑄機(jī)的對比看出,1930鑄機(jī)寬面一冷水流速比1650寬面高0.92m/s,窄一冷水流速比1
19、650窄面高0.5m/s;因此需要對1930鑄機(jī)寬、窄面一冷水進(jìn)行優(yōu)化,參照1650鑄機(jī)經(jīng)過計(jì)算并最終確定通過多次調(diào)整將1930鑄機(jī)寬面一冷水至4250l/min;窄面一冷水調(diào)至480l/min。表10:調(diào)整后一冷水寬、窄面溫差 對比優(yōu)化前后一冷水進(jìn)回水溫差得圖表8:圖表8:優(yōu)化前后一冷進(jìn)回水溫差進(jìn)水溫度()內(nèi)弧回水溫度()內(nèi)弧溫差()外弧回水溫度()外弧溫差()左側(cè)回水溫度()左側(cè)溫差()右側(cè)回水溫度()右側(cè)溫差()29.434.14.734.55.136.16.736.77.329.534.5534.85.336.77.237.27.7(2)優(yōu)化后熱電偶檢測溫度見表11,對比相同拉速(V=
20、1.0m/min)優(yōu)化前后熱電偶檢測溫度得出,優(yōu)化后各排檢測平均溫度提高4.6719.56見圖表9:表11:調(diào)整后熱電偶檢測溫度圖表9:優(yōu)化前后各排熱電偶檢測溫度差列號(hào)34567891011平均外弧1117113113112108106114119106112外弧2105103102979796102959999.56外弧397979490898790899391.78內(nèi)弧1113113118110110106117117111112.78內(nèi)弧29710296959390991029696.67內(nèi)弧392928686867890889187.67(3)對比調(diào)整前后內(nèi)、外弧各行熱電偶極差溫度見圖
21、表10,由圖表可知: a.優(yōu)化后內(nèi)、外弧各行之間的極差溫度偏差較小且比較穩(wěn)定(優(yōu)化前行與行之間的溫度極差為624,優(yōu)化后行與行之間的溫度極差為914)。 b.說明調(diào)整后銅板四周熱流分布比較均勻,既改善了初生坯殼與銅板之間的潤滑,有降低了縱裂紋發(fā)生的幾率。圖表10:優(yōu)化前后熱電偶溫度極差調(diào)查2、降低水口插入深度在澆鑄過程中,維蘇威廠家推薦的結(jié)晶器液位設(shè)置范圍為-160-60mm,結(jié)合重慶大學(xué)水模實(shí)驗(yàn)結(jié)果,查看水口圖紙,最終確定結(jié)晶器內(nèi)液位設(shè)置范圍為-120-60mm,并于1月6日下發(fā)執(zhí)行。投產(chǎn)初期,當(dāng)中包車在低位時(shí),浸入式水口底部距結(jié)晶器上沿的距離為430mm,結(jié)合澆鑄時(shí)結(jié)晶器內(nèi)液位設(shè)置范圍和1
22、930鑄機(jī)浸入式水口圖紙,最終確定將1930鑄機(jī)中包車低位極限向上提高50mm,這樣能保證水口的插入深度在125mm175mm之間,使結(jié)晶器內(nèi)熱區(qū)上移,提高鋼水表面溫度,保證了保護(hù)渣的熔化效果。3、加強(qiáng)對水口質(zhì)量的監(jiān)控增加水口的抽檢力度,對于運(yùn)輸過程中的出現(xiàn)的問題及時(shí)與廠家聯(lián)系,建立相關(guān)的抽檢臺(tái)賬,對水口主要尺寸進(jìn)行現(xiàn)場測量,看是否與圖紙一致。規(guī)范水口安裝過程,必須輕拿輕放避免因與機(jī)構(gòu)發(fā)生碰撞而造成內(nèi)傷,從而影響水口的使用壽命。(3)烘烤在線浸入式水口烘烤,應(yīng)在中包溫度升到900C以上再烤水口,在350800C之間的烘烤時(shí)間應(yīng)盡可能短,最好20分鐘以內(nèi);線外浸入式水口烘烤,應(yīng)先小火烘烤1020
23、min,在大火烘烤3060min,且烘烤總時(shí)間應(yīng)180min;免烤水口根據(jù)現(xiàn)場情況,可適當(dāng)小火烘烤或無需烘烤可直接使用。(4)更換浸入式水口的使用時(shí)間應(yīng)380min,免烤水口的使用時(shí)間應(yīng)120min;浸入式水口未經(jīng)烘烤或烘烤時(shí)間30min禁止使用;烘烤過程中水口出現(xiàn)裂紋禁止使用;使用過的水口禁止重復(fù)使用;浸入式水口發(fā)生裂紋、穿孔、斷裂等異常情況時(shí),按澆鋼工崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行;將尾坯拉至換包位進(jìn)行換水口時(shí),必須進(jìn)行撈渣操作,出苗時(shí)間控制按關(guān)于預(yù)防開澆漏鋼的通知中相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行;交接班時(shí),對水口的使用及烘烤時(shí)間要交清接明。4、提高鋼水潔凈度加強(qiáng)對鑄中塞棒開度的檢查,對澆鑄過程中出現(xiàn)液面波動(dòng)大
24、,當(dāng)塞棒開度變化20mm時(shí),及時(shí)與上工序聯(lián)系。增加上工序的軟吹時(shí)間,規(guī)定軟吹時(shí)間8min,使夾雜物充分上浮,從而提高鋼水潔凈度。九、效果檢查 經(jīng)過實(shí)施對策的活動(dòng),本小組適時(shí)對相關(guān)情況進(jìn)行檢查,使漏鋼報(bào)警率有了明顯的下降,并作對比檢查。1、目標(biāo)值的完成情況,見圖表9。圖表9:漏鋼報(bào)警率優(yōu)化前后與目標(biāo)值對比情況 由圖8可以看出,我們QC小組通過規(guī)范換水口操作,加強(qiáng)對水口質(zhì)量的監(jiān)控,提高鋼水潔凈度,消除了制約漏鋼報(bào)警率高的主要原因,使得漏鋼報(bào)警率得到了明顯的降低,達(dá)到了6.36%的最佳水平,比活動(dòng)前減少了19.23%,比目標(biāo)值減少了1.64%,效果顯著。目標(biāo)值完成了!2、活動(dòng)前后漏鋼報(bào)警率的變化情況
25、,見表12。表12:活動(dòng)前后漏鋼報(bào)警率情況對比項(xiàng)目2011年12月2012年1月活動(dòng)前合計(jì)中旬下旬上旬中旬下旬澆鑄爐數(shù)(爐)1566676873289報(bào)警次數(shù)(次)51816152175報(bào)警率(%)33.3327.2723.8822.0628.7725.95項(xiàng)目2012年2月2012年3月上旬中旬下旬上旬中旬下旬澆鑄爐數(shù)(爐)10744388106114報(bào)警次數(shù)(次)284577報(bào)警率(%)2010.819.35.686.66.14項(xiàng)目2012年4月2012年5月上旬中旬下旬上旬中旬下旬澆鑄爐數(shù)(爐)11011854757926報(bào)警次數(shù)(次)864552報(bào)警率(%)7.275.087.416.
26、676.337.69圖表10:活動(dòng)前后漏鋼報(bào)警率變化趨勢 由圖表10可知:通過活動(dòng)前對2011年12月2012年1月的前期調(diào)查, 2月提出了相關(guān)優(yōu)化操作的方案,并使本月漏鋼報(bào)警率呈明顯的下降趨勢,由20% 10.81% 9.3%;2012年3月5月進(jìn)行了推廣,使漏鋼報(bào)警率穩(wěn)定控制在5.08%7.41%,漏鋼報(bào)警率已由活動(dòng)前的25.59%降低至6.36%,波動(dòng)減小,趨于平穩(wěn)。3、對三個(gè)主要影響因素控制效果的檢查 QC小組對2012年3月5月漏鋼報(bào)警率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),其影響因素作圖表11,并與活動(dòng)前的影響因素排列圖4進(jìn)行對比。圖表5:活動(dòng)前異常因素對漏鋼報(bào)警影響圖表11:活動(dòng)后異常因素對漏鋼報(bào)警的影響
27、從圖表5、11中可以看出:通過一系列操作的優(yōu)化,影響漏鋼報(bào)警率的主要因素已發(fā)生改變,活動(dòng)前的主要因素是:換水口操作;水口開裂;夾雜物多?;顒?dòng)后的主要因素是:中包溫度高;底吹A(chǔ)r不通;節(jié)奏緊控速。其中換水口操作產(chǎn)生的漏鋼報(bào)警比例由33.33%下降至8.16%;水口開裂產(chǎn)生的漏鋼報(bào)警比例由24%下降至6.12%;夾雜物多產(chǎn)生的漏鋼報(bào)警比例由16%下降至4.08%,說明活動(dòng)前的三個(gè)要素都得到了有效控制。4、直接經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算減少廢品降低了漏鋼報(bào)警率,從而減少了漏鋼報(bào)警次數(shù),每次漏鋼報(bào)警所產(chǎn)生的接痕判廢約為1.3噸,每噸廢品的直接損失約為1000元,由此創(chuàng)造的年效益M1為:M1 =Aa (前后)BC代入
28、公式得出:M1= 145230(25.59%6.36%)1.31000=157.6萬元提高鑄機(jī)產(chǎn)量由于每次產(chǎn)生漏鋼報(bào)警澆鑄速度會(huì)從當(dāng)前拉速自動(dòng)降至0.2m/min,當(dāng)漏鋼報(bào)警率降低后,鑄機(jī)的產(chǎn)能有所提高,由此創(chuàng)造的年效益M2為:代入公式得出:M2=145230(25.59% 6.36%)(1 0.2)81.50.237.8100=208萬元?jiǎng)?chuàng)造的年效益合計(jì):MM1M2157.6+208=365.6萬元5、社會(huì)效益:開展活動(dòng)后不僅大幅度地減低了生產(chǎn)成本,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度得到了明顯的改善,而且安全工作也得到了有效的保障。十、鞏固措施標(biāo)準(zhǔn)化管理:為了使漏鋼報(bào)警率在今后保持穩(wěn)定,我們將有效措施納入了標(biāo)準(zhǔn)
29、化管理。項(xiàng)目對策標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施到位時(shí)間負(fù)責(zé)人1降低水口插入深度1、將結(jié)晶器液位設(shè)置范圍寫入連鑄作業(yè)區(qū)澆鋼工崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(編號(hào)QZ/GC5.605-2011)2、將調(diào)整后的中包車低位極限編入連鑄作業(yè)區(qū)澆鋼工崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(編號(hào)QZ/GC5.605-2011)2012-4-30趙啟云2加強(qiáng)對水口質(zhì)量的監(jiān)控1、將加強(qiáng)對水口質(zhì)量監(jiān)控編入連鑄作業(yè)區(qū)中包熱修班長崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(編號(hào)QZ/GC5.6012011)2、將監(jiān)督水口運(yùn)輸過程編入連鑄作業(yè)區(qū)中包熱修班長崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(編號(hào)QZ/GC5.6012011)2012-4-30唐生斌3規(guī)范水口烘烤1、制定了水口烘烤和更換專項(xiàng)管理規(guī)定。2、將違反相關(guān)規(guī)定的考核
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