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文檔簡介

1、 三號線北延段區(qū)間3標一號聯(lián)絡(luò)通道及廢水泵房坍塌事件分析一、一號聯(lián)絡(luò)通道及廢水泵房坍塌事件簡述2010年1月9日上午9點,三號線北延盾構(gòu)3標一號聯(lián)絡(luò)通道開挖廢水泵房過程中,靠近左線往永泰方向拐角處出現(xiàn)涌泥砂涌水,涌泥量逐步增大,并難以控制。截至下午3點多鐘,最終淹沒廢水泵房,地面出現(xiàn)一個約6*5*4m(長*寬*深度)左右的塌陷區(qū)域。二、事故搶險經(jīng)過1、1月9日上午9點,發(fā)現(xiàn)廢水泵房出現(xiàn)涌水涌砂事故后,承包商馬上組織施工人員往管涌處堆渣袋及袋裝水泥進行反壓處理,管涌有所減緩,此時靠近左線一側(cè)泥沙頂面距離聯(lián)絡(luò)通道底部由3.8m上升到2.6m,項目部立即指派專人進行地面巡視。并立即啟動應(yīng)急救援預(yù)案,

2、組織現(xiàn)場搶險,要求工人把走道板密排插入聯(lián)絡(luò)通道鋼格柵底部減緩管涌,頂部密排20a工字鋼,密排工字鋼上加設(shè)2道20a工字鋼橫梁用108厚5mm鋼管對撐到聯(lián)絡(luò)通道拱頂,同時,用3塊洞門鋼模板把聯(lián)絡(luò)通道右線洞門封閉。2、在用20a工字鋼對108厚5mm鋼支撐加強時,管涌發(fā)展速度迅速增大,現(xiàn)場管理人員馬上組織工人往聯(lián)絡(luò)通道內(nèi)扔渣袋進行反壓填充,并用3塊鋼模板把聯(lián)絡(luò)通道左線洞門緊急封閉。當時立即派人到地面巡視發(fā)現(xiàn)地面已出現(xiàn)4x3x3.1m坑洞。地面出現(xiàn)坑洞后,駐地監(jiān)理立刻要求承包商聯(lián)系攪拌站馬上發(fā)送混凝土準備對坑洞回填。不久,隧道內(nèi)因管涌壓力過大已造成同和左線一號聯(lián)絡(luò)通道洞門鋼模板發(fā)生變形產(chǎn)生縫隙,泥沙

3、涌入隧道50余方。3、下午4點左右,地面坑洞擴大到6x5x4m。4、地鐵建設(shè)總部及監(jiān)理公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)也趕到現(xiàn)場實地查看險情,指導(dǎo)搶險,在查看了現(xiàn)場后,下午六點半左右,由土建二部黃輝經(jīng)理主持,召開了搶險會議,對下一步控制泵房涌泥及隧道變形的處理措施進行了分析討論。首先,要求承包商立即對地面塌陷處實施圍蔽,拉起警戒線,對鄰近的建筑物實施24小時監(jiān)測保護,并迅速組織混凝土罐車對坍塌處進行回填,在隧道內(nèi)加固左線變形的洞門封堵模板,立即實施隧道內(nèi)的變形監(jiān)測、地面變形監(jiān)測和隧道二次注漿、地面填充注漿等工作。5、下午6點30左右,左線隧道變形的鋼模板重新加固并封堵完成,同時,對左線洞門重新進行了全封閉加固處理

4、。6、至當晚9點左右,地面回填砼完成,累計用量99方(11車)。然后,調(diào)鉆機進場進行深孔注漿加固,要求鉆機必須于當晚進場,馬上對松散地層進行加固,防止塌陷進一步加劇,如圖。7、對一號聯(lián)絡(luò)通道左線及右線管片的縱向連接和支撐,防止管片變形進一步加大。及時對一號聯(lián)絡(luò)通道位臵左右管片底部立即進行注漿處理,以填充泵房周邊空隙。8、在整個搶險過程中,加強了主隧道及橫通道的收斂監(jiān)測工作,左右線以聯(lián)絡(luò)通道為中心往始發(fā)井方向10環(huán),同和方向5環(huán)進行布點,監(jiān)測頻率為2小時一次。業(yè)主、駐地監(jiān)理及承包商安排人員作好值班。三、一號聯(lián)絡(luò)通道的地質(zhì)及施工情況1、通道位臵1#聯(lián)絡(luò)通道及廢水泵房中心所對應(yīng)的隧道里程為ZDK-5

5、-904.295(YDK-5-900.000),該通道地處白云山溝谷最低位置,正上方位于何濟公藥廠綠化帶內(nèi),東側(cè)為藥廠廠房,西側(cè)5m有一條排水渠緊鄰?fù)┞?,南?cè)10m處為白云藥廠配電房。1#聯(lián)絡(luò)通道及廢水泵房平面位置示意圖2、地質(zhì)縱剖面情況此處隧道頂埋深約16m,地質(zhì)情況復(fù)雜。1#聯(lián)絡(luò)通道洞身主要為花崗巖類殘積可塑狀砂質(zhì)粘性土5H-2及花崗巖全風(fēng)化帶6H,5H-2及6H地層具有遇水易軟化、崩解的特邀甘汪音B?LUCMC73-ri-HDIT55點。3、地層加固情況1聯(lián)絡(luò)通道由于洞身位于花崗巖類殘積可塑狀砂質(zhì)黏性土5H-2及花地質(zhì)縱剖面圖IJU:崗巖全風(fēng)化6H地層中,且拱頂有較厚沖洪積中粗砂層,地

6、質(zhì)條件相對較差,因此,設(shè)計對該聯(lián)絡(luò)通道處進行了雙管旋噴樁地面加固,樁直徑800mm,間距650mm,加固深度為聯(lián)絡(luò)通道拱頂以上3m至泵房底以下1.5m(實際加固深度14.75m,其上有13m的空樁);縱向加固長度為9.7m,橫向加固長度設(shè)計14m,實際施做時擴展為22m(因考慮到盾構(gòu)機要在該處開倉,故在橫向兩端各向隧道外側(cè)延長了4m)。地面加固于2009年3月21日開始施工,4月25日施做完成,累計324根(其中設(shè)計樁為270根,加固長度為14.75m,補充樁54根,加固長度為10m),共用水泥840T,平均每延米水泥用量為0.19T,6月4日,第三方作抽芯檢測(共5根),抽芯點沿加固體中部斜

7、向布臵,其位臵隨機指定,芯樣如下圖所示。細/WJ*曲I$曲BIIpSCC4tfiREpeooirauii!?8CO0G5C曰日聯(lián)絡(luò)通道及廢水泵房實際加固范圍示意圖在一號聯(lián)絡(luò)通道整個施工過程中,駐地監(jiān)理對旋噴樁水泥用量、注漿壓力、旋轉(zhuǎn)速度及提升速度等進行控制,督促施工員做好對現(xiàn)場作業(yè)人員操作工藝的管理,確保旋噴樁達到地面加固效果,待樁身強度達到抽芯要求后,旁站抽芯全過程,經(jīng)見證,芯樣較為完整,達到地面加固目的。4、1#聯(lián)絡(luò)通道及廢水泵房初支原設(shè)計情況1#聯(lián)絡(luò)通道開挖前在拱頂150范圍內(nèi)從管片外側(cè)做超前小導(dǎo)管注漿,方向沿開挖方向抬高15,小導(dǎo)管直徑為42mm,壁厚3.5mm,長度3m,環(huán)縱間距0.

8、35x1.0m,每開挖1.0m重新施工下一批超前小導(dǎo)管,如此循環(huán)。初支采用250mm厚C25網(wǎng)噴混凝土支護+直墻段砂漿錨桿(022,長3m,間距1.2x1.2m,錯開布置)+格柵鋼架,格柵鋼架每隔0.5m一榀布置,O22縱向連接筋,環(huán)向間距1m,鋼架內(nèi)外均設(shè),鋼筋網(wǎng)為O8200X200(單層)。廢水泵房的開挖輪廓為長5.2m,寬3.7m,深6.7m。開挖方法采用明挖法,邊開挖邊初支,直墻段設(shè)O22長2.5m砂漿錨桿,間距1.2mx1.2m,錯開布置,鋪設(shè)單層鋼筋網(wǎng)(O8200 x200),噴射砼采用C25,抗?jié)B等級S6。聯(lián)絡(luò)通道及廢水泵房初支結(jié)構(gòu)示意圖5、1#聯(lián)絡(luò)通道及廢水泵房開挖初支實際施工

9、情況1#聯(lián)絡(luò)通道開挖前,從左線隧道管片上打注漿孔48個(其中周邊孔28個,中間孔20個),采用步進式劈裂注雙液漿進行補強加固注漿深度5.5m,共用水泥87.3噸。通道部分從2009年11月5日以臺階法形式開挖,11月20日上臺階挖通,11月27日下臺階也挖通,過程順利。11月29日開始泵房基坑開挖,開挖前,在聯(lián)絡(luò)通道底部進行斜向和豎向打小導(dǎo)管注雙液漿漿加固,共打孔24根,長3.0m,水泥用量5.15T,壓力0.6-0.8MPa。廢水泵房開挖過程中,為保證開挖的順利進行,初支在原設(shè)計基礎(chǔ)上,增加了格柵鋼架環(huán)梁及型鋼支撐,開挖深度達到3.8m,已安裝完5榀格柵鋼架環(huán)梁,第6榀格柵鋼架環(huán)梁裝了5部分

10、(每榀分為4L+2“一”6部分),其中在第二榀、第四榀及聯(lián)絡(luò)通道底裝了3道型鋼支撐,第五榀靠近左線裝了1根型鋼支撐。一號聯(lián)絡(luò)通道廢水泵房基坑開挖進度一直緩慢,在開挖累計1.2m左右時,因開挖面發(fā)生變形,項目部在通道原拱架支撐處加6道鋼管撐(015),2道槽鋼支撐(外加周邊一圈),以穩(wěn)定開挖面。12月5日,基坑開挖1.5m時,北側(cè)地下水加大,兩側(cè)土渣已呈稀泥狀。12月8日,因開挖面變形有增大趨勢,底部上升近1m,約15m3,項目部回填碎石并噴射砼進行第一次封底,并注漿加固,共用水泥18.6T;12月17日,當泵房基坑累計開挖至2.3m時,因基坑底涌加大,又回填C30混凝土進行第二次封底,厚30c

11、m,斜、豎向打孔注雙液漿加固,孔深3m,間距1m,壓力6bar,共用水泥15.45T,為了加強堵水,還采用丙凝法注化學(xué)漿液8T(共8個注漿孔),止水效果較好;12月24日晚上破除混凝土往下開挖,12月29日,泵房累計開挖2.7m時,基底又有一定隆起,項目部再次回填混凝土進行第三次封堵,封底厚度30cm,注雙液漿加固,共用水泥22T。2010年1月4日,破除基底混凝土繼續(xù)開挖,1月8日,泵房累計開挖3.8米左右時,靠近始發(fā)井一側(cè)基底附近位臵已有局部坍塌,現(xiàn)場再次回填混凝土注漿加固。2010年1月9日(周六)上午,本工點始發(fā)井至同和方向一號聯(lián)絡(luò)通道及廢水泵房靠近始發(fā)井左線一側(cè)突發(fā)涌泥,泥水管涌量逐

12、漸增大,最終淹沒廢水泵房,導(dǎo)致地面坍塌。四、塌陷原因分析及教訓(xùn)通過對本次泵房開挖造成地面塌方的情況分析,我部認為主要有以下幾方面原因:1、1#聯(lián)絡(luò)通道及廢水泵房地處白云山溝谷延伸線上,該處地勢低洼(本區(qū)間最低處),地下水易向此處匯集,并且,在此通道所對應(yīng)地面西側(cè)有一條水渠。2、坍陷地段聯(lián)絡(luò)通道洞身主要為花崗巖類殘積可塑狀砂質(zhì)粘性土5H-2及花崗巖全風(fēng)化6H地層,而泵房又主要為6H、部分7H巖層,三種地層本身具有遇水易軟化、崩解的特點,加之該地段地下水較大,加劇了地層的崩解、軟化。3、通道地面旋噴樁加固隨著地表埋深的增加,土體密實度及土壓力逐漸增大,導(dǎo)致了旋噴樁樁徑收縮,樁間咬合存在薄弱及缺口部

13、位,因此,泵房開挖處地面旋噴樁加固效果無法保證。一號聯(lián)絡(luò)通道及廢水泵房地面旋噴樁加固過程中,項目部對隱蔽工程的記錄不夠詳細,缺少現(xiàn)場每根樁的施工記錄。4、旋噴樁鉆機鉆進施工時,因工人熟練程度及操作方法原因,樁身垂直度偏差造成樁間存在間隙,項目部也并沒有對樁間增加地面袖閥管注漿處理。5、洞內(nèi)一號聯(lián)絡(luò)通道水平加固方案較為詳細,并作了抽芯檢測,但是由于旋噴樁在底部加固效不理想,導(dǎo)致泵房開挖艱難。6、對于在泵房開挖過程中多次出現(xiàn)底涌和側(cè)涌等問題,雖然現(xiàn)場采取相關(guān)措施處理,但未能及時組織召開專題會議,討論研究改進處理方案。7、盾構(gòu)掘進過程中2009年7月31日,同和左線盾構(gòu)機原計劃在進入一號聯(lián)絡(luò)通道加固體以后常壓開倉換刀,開倉后發(fā)現(xiàn)上部12點-1點靠近人閘位臵有小坍塌,故改為帶壓開倉換刀,并進行洞內(nèi)打小導(dǎo)管注漿,小導(dǎo)管長3m,共注8個孔,水泥用量12.5T,水玻璃3T。本次帶壓開倉換刀,盾構(gòu)已掘進至710環(huán),里程為ZDK-5-905.445,刀盤離第一排樁僅有0.8m距離,顯然,盾構(gòu)推進過緊,與第一排樁的距離較短,此次塌方,當時只是在洞內(nèi)進行小導(dǎo)管注漿,并未采取地面加固措施。8、近期降水較多,雨水順著地層空隙浸入隧道內(nèi),造成泵房開挖時,地下水明顯增大。9、駐地監(jiān)理對

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