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文檔簡介

2025年職業(yè)技能鑒定考試(輸氣工·高級)歷年參考題庫含答案一、基礎(chǔ)知識與工藝原理1.(單選)當(dāng)天然氣中H?S體積分數(shù)達到15ppm時,按GB178202018劃分,該氣質(zhì)屬于()類。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ答案:B2.(單選)某輸氣站采用“離心+往復(fù)”串聯(lián)增壓流程,若離心機出口壓力突然降低0.2MPa,而往復(fù)機進口壓力不變,則最可能的原因是()。A.離心機喘振B.往復(fù)機氣閥竄氣C.站間管段爆管D.離心機放空閥誤開答案:D3.(單選)在天然氣甘醇脫水裝置中,導(dǎo)致富液閃蒸罐液位持續(xù)升高的首要因素是()。A.重沸器火管結(jié)焦B.閃蒸罐捕霧網(wǎng)破損C.循環(huán)泵入口濾網(wǎng)堵D.干氣/富液換熱器內(nèi)漏答案:D4.(單選)根據(jù)ISO122132,計算壓縮因子時,若已知相對密度0.65、CO?摩爾分數(shù)0.03、N?摩爾分數(shù)0.01,則擬臨界溫度Tpc最接近()℃。A.205B.215C.225D.235答案:C5.(單選)輸氣管線采用L360M鋼級,設(shè)計系數(shù)0.6,管徑D508mm,壁厚7.9mm,則按GB50251計算,其最大允許操作壓力(MAOP)為()MPa。A.8.96B.9.48C.10.02D.10.55答案:B6.(多選)下列關(guān)于水合物抑制劑熱力學(xué)效果的說法,正確的有()。A.甲醇注入量隨體系溫度降低而增加B.乙二醇抑制效果優(yōu)于甲醇,但黏度大、回收難C.熱力學(xué)抑制劑不改變水合物生成溫度,只降低生成壓力D.動力學(xué)抑制劑通過延緩晶核生長起作用,與熱力學(xué)抑制劑機理不同答案:A、B、D7.(多選)造成超聲波流量計聲速偏差>0.5%的常見原因有()。A.聲道被固體顆粒污染B.上游直管段不足10DC.氣體組分輸入錯誤D.溫度探頭插入深度不足答案:A、C、D8.(判斷)干線截斷閥室采用“手動+氣液聯(lián)動”執(zhí)行機構(gòu)時,若氣源壓力為0.5MPa,則閥室無需再設(shè)電驅(qū)動裝置。()答案:錯誤9.(填空)按SY/T5922,輸氣管線強度試驗壓力不應(yīng)小于設(shè)計壓力的()倍,且穩(wěn)壓時間不少于()h。答案:1.25;810.(簡答)簡述輸氣站場ESD系統(tǒng)觸發(fā)后,站內(nèi)主要工藝設(shè)備的動作順序及目的。答案:①ESD命令下達→②進出站ESD閥立即關(guān)斷,實現(xiàn)上下游隔離;③站內(nèi)放空閥自動開啟,10s內(nèi)完成放空,防止超壓;④壓縮機組卸載并延時停機,避免喘振;⑤電源系統(tǒng)切除非消防負荷,保障消防與控制系統(tǒng)供電;⑥站控系統(tǒng)記錄事件時序,為事故分析提供數(shù)據(jù)。目的:快速隔離、泄壓、停機、減害,防止事故擴大。二、設(shè)備運行與故障診斷11.(單選)離心式壓縮機性能曲線出現(xiàn)“馬鞍形”區(qū),其主要危害是()。A.軸功率劇增B.軸向推力反向C.葉輪入口回流誘發(fā)喘振D.排氣溫度超限答案:C12.(單選)往復(fù)機氣閥彈簧斷裂后,示功圖呈現(xiàn)()。A.膨脹線右移B.壓縮線左移C.吸排氣線均呈鋸齒波D.膨脹與壓縮線圍成面積增大答案:C13.(單選)某燃驅(qū)壓縮機站,燃氣渦輪排氣溫度分散度>40℃,且伴有“爆震”信號,應(yīng)優(yōu)先檢查()。A.燃油噴嘴積碳B.壓氣機可轉(zhuǎn)導(dǎo)葉卡滯C.渦輪葉片冷卻孔堵塞D.燃氣調(diào)節(jié)閥零位漂移答案:A14.(多選)導(dǎo)致甘醇泵沖程調(diào)節(jié)失靈的原因有()。A.泵入口汽蝕B.泵頭隔膜破裂C.調(diào)節(jié)風(fēng)缸O形圈老化D.計量齒輪磁鋼脫落答案:B、C、D15.(多選)下列關(guān)于干氣密封的說法,正確的有()。A.一級密封氣壓力高于工藝氣壓力0.15MPaB.隔離氣壓力低于一級密封氣0.05MPaC.密封氣過濾器精度為3μmD.密封壓差低低報警值通常設(shè)為0.03MPa答案:B、C、D16.(判斷)當(dāng)潤滑油溫低于10℃時,離心機可直接啟動,因為低溫下油黏度高,潤滑效果更好。()答案:錯誤17.(填空)離心機軸向位移探頭常用()原理,其報警值一般設(shè)為()μm。答案:電渦流;±38018.(簡答)給出往復(fù)機“液擊”故障的完整診斷步驟。答案:①監(jiān)聽缸頭異常敲擊聲,確認聲音沉悶且隨負荷增加而加??;②檢查入口分離器液位是否高報警;③停機后手動盤車,檢查活塞阻力是否異常增大;④拆檢氣閥及缸蓋,觀察閥片有無液體沖刷痕跡;⑤檢查氣缸夾套冷卻水是否竄漏;⑥檢查注油器注油量是否過大;⑦綜合判斷后,排除液體來源,更換受損部件,重新調(diào)整注油量與分離器排液周期。三、儀表自控與通信19.(單選)某站場采用RS485總線采集16臺超聲流量計,當(dāng)波特率設(shè)為19.2kbps時,理論上最大傳輸距離為()m。A.600B.1200C.2400D.4800答案:B20.(單選)在SCADA系統(tǒng)冗余配置中,熱備PLC切換時間應(yīng)小于()ms,才能保證調(diào)節(jié)回路無擾動。A.50B.100C.200D.500答案:B21.(單選)若某壓力變送器量程0–10MPa,輸出4–20mA,當(dāng)實測電流13.6mA時,對應(yīng)壓力為()MPa。A.5.5B.6.0C.6.5D.7.0答案:C22.(多選)下列關(guān)于ModbusTCP/IP的說法,正確的有()。A.使用502端口B.支持主從一對多通信C.數(shù)據(jù)幀包含MBAP報文頭D.采用CRC16校驗答案:A、B、C23.(判斷)在SIL2回路中,若電磁閥采用冗余1oo2配置,則其PFDavg值可降至單個閥的1/2。()答案:錯誤24.(填空)輸氣站場火氣系統(tǒng)可燃氣體探頭一級報警值設(shè)為()LEL,二級報警值設(shè)為()LEL。答案:20%;40%25.(簡答)說明超聲波流量計在零流量狀態(tài)下出現(xiàn)瞬時流量跳變±80m3/h的排查思路。答案:①檢查零位校準是否失效,重新進行ZERO校準;②查看增益值是否超過100dB,若過高則表明探頭污染,需清洗;③檢查氣體組分設(shè)置是否與實際一致,避免聲速計算偏差;④確認溫度、壓力變送器讀數(shù)是否漂移,導(dǎo)致密度修正錯誤;⑤檢查電纜屏蔽層接地是否良好,排除50Hz工頻干擾;⑥若以上正常,考慮更新固件或更換信號處理板。四、安全生產(chǎn)與應(yīng)急處置26.(單選)按《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》,輸氣企業(yè)應(yīng)急預(yù)案修訂周期最長不超過()年。A.1B.2C.3D.5答案:C27.(單選)在含硫天然氣泄漏現(xiàn)場,若檢測儀器顯示H?S濃度為35ppm,作業(yè)人員應(yīng)佩戴()。A.防塵口罩B.半面罩C.正壓式空氣呼吸器D.防毒濾盒答案:C28.(多選)下列屬于《油氣輸送管道完整性管理規(guī)范》規(guī)定的高后果區(qū)識別更新的觸發(fā)條件有()。A.新建學(xué)校距管道中心線80mB.管道改線C.地區(qū)等級由二級升為三級D.最大允許壓力提升10%答案:A、B、C29.(判斷)在進行管線開孔作業(yè)前,必須完成動火作業(yè)票審批,但無需再進行可燃氣體檢測。()答案:錯誤30.(填空)按GB50423,埋地輸氣管線與高壓輸電線路(≥220kV)平行敷設(shè)時,最小水平凈距為()m;與公路用地邊溝外緣最小凈距為()m。答案:5;331.(簡答)給出“10·20”某管線爆裂著火事故中,調(diào)度中心遠程應(yīng)急關(guān)斷的完整操作序列(以典型SCADA界面為例)。答案:①點擊“事件確認”按鈕,鎖定報警;②在GIS界面選擇事故管段上下游閥室,點擊“ESD遠程關(guān)斷”;③在彈出的二次確認窗口輸入調(diào)度員代碼及指紋;④系統(tǒng)下發(fā)關(guān)斷指令,閥室RTU返回“關(guān)斷成功”標志;⑤調(diào)度電話通知現(xiàn)場巡線員確認閥位;⑥在HMI上將事故段壓力曲線導(dǎo)出,供事后分析;⑦向國家管網(wǎng)調(diào)度中心填報突發(fā)事件快報。五、計算與案例分析32.(計算)某DN600管線,設(shè)計壓力6.3MPa,運行溫度18℃,采用L450M鋼管,壁厚取D/t=50。試按Barlow公式校核該壁厚是否滿足強度要求,并給出計算過程。(許用應(yīng)力取0.72×SMYS,SMYS=450MPa)答案:Barlow公式:t=P·D/(2σ)σ=0.72×450=324MPat=6.3×600/(2×324)=5.83mm實際壁厚t=600/50=12mm>5.83mm,故滿足強度要求,且裕量較大。33.(計算)某站場日輸氣1200×10?m3,進站壓力5.0MPa,出站7.2MPa,天然氣相對密度0.65,溫度25℃,忽略高差,求理論壓縮功率。(按絕熱過程,k=1.27,η=0.82)答案:W=[k/(k1)]·Q?·ρ?·[(P?/P?)^((k1)/k)–1]/ηρ?=P?·M/(Z·R·T)=5×10?×17.8/(0.92×8314×298)=39.2kg/m3Q?=1200×10?/86400=138.9m3/sW=[1.27/0.27]×138.9×39.2×[(7.2/5)^(0.27/1.27)–1]/0.82=5.96MW34.(案例)閱讀以下事件并回答問題:事件:2024年12月,某φ813mm管線在KP63+500處發(fā)生環(huán)焊縫開裂,裂紋長320mm,泄漏天然氣約18×10?m3,未著火。經(jīng)調(diào)查,該段采用0.8設(shè)計系數(shù),運行壓力7.5MPa,陰極保護電位0.85V(CSE),但開挖發(fā)現(xiàn)防腐層剝離面積占82%,裂紋源位于熱影響區(qū),存在氫致裂紋。問題:(1)指出造成開裂的直接原因與間接原因;(2)給出后續(xù)完整性管理應(yīng)增加的檢測方法;(3)計算該管段剩余強度系數(shù)RSF。答案:(1)直接原因:防腐層老化剝離→陰保屏蔽→氫致裂紋擴展;間接原因:地區(qū)等級升級后未降壓運行、內(nèi)檢測周期過長(超7年)、環(huán)焊縫原始存在未熔合缺陷。(2)增加:UTPA超聲相控陣+TOFD聯(lián)合檢測、環(huán)焊縫全周向X射線數(shù)字成像、裂紋型缺陷的BS7910Level3評定、高頻導(dǎo)波檢測驗證。(3)RSF=1–(a/t)/(1+0.31L2/Dt)^0.5=1–(5.5/14.3)/(1+0.31×3202/(813×14.3))^0.5=0.87,大于0.8,可繼續(xù)運行,但需降壓20%并修復(fù)。35.(計算)某段管道需進行氮氣置換,管容60m3,目標氧氣濃度<2

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