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文檔簡介

1、江西貴溪發(fā)電公司調 研 報 告報告撰寫:梁 紅報告審核:劉紅衛(wèi)提交日期:2010年4月30日、江西貴溪發(fā)電公司調研報告2010年4月21至23日,新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責任公司在董事長翟金梁的帶領下,由運行副總工程師劉紅衛(wèi)、生產管理部副主任梁紅一行,到江西省貴溪發(fā)電有限責任公司進行了調研考察。本次調研考察的主要任務是針對2009年新鄉(xiāng)豫新發(fā)電公司300MW機組供電煤耗高,在中電投集團公司同類機組名列末位的實際情況,根據貴溪發(fā)電公司300MW機組主要能耗指標與新鄉(xiāng)豫新發(fā)電公司300MW機組主要能耗指標進行比較分析,找出差距和不足,達到持續(xù)改進,降低機組供電煤耗的目的。貴溪發(fā)電有限責任公司成立于2004

2、年3月19日,是電力體制改革后,中電投集團公司在江西的一個新的能源基地。貴溪發(fā)電公司原有的4臺125MW機組已于2008年根據國家上大壓小政策實施關?!,F(xiàn)兩臺600MW機組于2009年9月開始施工建設,預計2011年5月份投產1臺。兩臺3000MW(#5、6) 機組分別于2005年9月、2006年1月投運,截至2010年3月31日,實現(xiàn)連續(xù)安全生產1627天。2009年,主要生產指標供電煤耗進入集團公司300MW等級機組前三名,300MW機組成為全國先進可靠性指標單位,#6機組創(chuàng)可靠性管理金牌機組榮譽稱號。一、300MW機組主要設備簡介:貴溪發(fā)電有限責任公司300MW機組鍋爐為東方鍋爐廠制造的

3、DG1025/17.5-4型亞臨界參數、一次中間再熱、平衡通風、汽包自然循環(huán)、四角切圓燃燒、直吹式制粉系統(tǒng)、單爐膛“”型露天布置、全鋼架結構、固態(tài)排渣煤粉爐。鍋爐燃用0輕柴油,燃油裝置每爐12套,分別布置在三層二次風噴口中??疹A器采用三分倉回轉式空氣預熱器,由東方鍋爐廠空預器公司生產。汽輪機是由東方汽輪機有限責任公司制造的N30016.7/537/5378型亞臨界、中間再熱式、高中壓合缸、雙缸雙排汽、單軸、凝汽式汽輪機。該機組配有二臺50%汽動給水泵和一臺30%電動給水泵,循環(huán)水采用閉式冷卻水系統(tǒng),水源補充水采用新江水進行補充。發(fā)電機為東方電機股份有限公司設計、制造的QFSN-300-2-20

4、B型三相、二極、隱極式轉子同步交流發(fā)電機,發(fā)電機采用“水氫氫”冷卻方式,密封系統(tǒng)采用單流環(huán)式油密封。主變壓器為西安西電有限責任公司生產的SFP10-370000/220型三相雙繞組強迫油循環(huán)導向風冷無載調壓升壓變壓器。鍋爐除塵出灰采用灰、渣分除,滿足灰渣綜合利用要求。氣力除灰系統(tǒng)是采用福建龍凈環(huán)保有限公司制造的2BE-L291/2-4型雙室四電場的電除塵器,除灰系統(tǒng)按干除灰設計,還設有100%的水力除灰系統(tǒng)備用,由灰渣泵輸送至灰場貯存。除渣系統(tǒng)采用機械輸送方式將渣輸送至渣倉。煙氣脫硫裝置由重慶遠達公司設計,采用石灰石/石膏濕法脫硫工藝。脫硫裝置運行時,由鍋爐引風機排出的煙氣經軸流式增壓風機增壓

5、后經GGH全部送入吸收塔內,吸收塔采用逆流液柱式空塔鋼制結構,吸收塔內設置兩層噴淋層、兩級除霧器,以保證煙氣在吸收塔內正常反應,經脫硫后脫硫效率可達95.2%以上。二、300MW機組主要設計參數:供電煤耗設計值317.11克/千瓦時,發(fā)電煤耗設計值294.06克/千瓦時,熱耗率設計值7876千焦/千瓦時,發(fā)電廠用電率設計值5.57%,鍋爐效率設計值92.78%,設計煤種為煙煤,熱值為24910千焦/千克(即5957大卡/千克),揮發(fā)份為38.59%,飛灰含碳量值3.2%,爐渣含碳量設計值3.5%,空預器設計值8%;汽機高壓缸效率設計值84.92%,中壓缸效率設計值92.33%,給水溫度設計值2

6、72.7,補水率設計值1.5%,凝汽器真空設計值95.56Kpa。三、300MW機組主要能耗指標完成情況:5機組自2005年9月投產以來,截至2009年12月31日,累計運行30846.15小時,共發(fā)電67.6824億千瓦時;2009年全年,5機運行7814.15小時,共發(fā)電17.3587億千瓦時,負荷率完成74.05%,供電煤耗為345克/千瓦時,平均熱耗8571.7千焦/千瓦時,平均鍋爐效率92.01%,廠用電率6.39%。6機組自2006年1月投產以來,截至2009年12月31日,累計運行28136.62小時,共發(fā)電64.02914億萬千瓦時; 2009年,6機運行8462.62小時,共

7、發(fā)電18.66918億萬千瓦時,負荷率完成73.54%,入爐煤低位發(fā)熱量19302.27千焦/千克,供電煤耗為334.11克/千瓦時,平均熱耗8386.6千焦/千瓦時,平均鍋爐效率92.19%,廠用電率5.66%。2007年5月2日6月26日,5機組A級檢修一次,A修連續(xù)運行205天,達全優(yōu)工程。2009年5月25日6月15日進行C級檢修一次。C級檢修后,在額定300 MW工況下,汽輪機平均試驗熱耗率為 8138.15千焦/千瓦時,高、中壓缸內效率分別為80.82%、91.66%,修正后平均熱耗率為8066.1千焦/千瓦時,平均發(fā)電煤耗為307.02克/千瓦時,供電煤耗為325.92克/千瓦時

8、。2008年2月14日至4月1日,6機組A級檢修一次,A修連續(xù)運行186天達全優(yōu)工程。A級檢修后,在300MW工況下,汽輪機試驗熱耗率為8238.1千焦/千瓦時,修正后熱耗率為8123.8千焦/千瓦時,高、中壓缸內效率分別為80.82%、91.65%,實際發(fā)電煤耗為 305.96克/千瓦時,供電煤耗 322.2克/千瓦時。四、300MW機組降低能耗采取的主要措施:1、節(jié)能技術改造方面貴溪發(fā)電公司重點圍繞節(jié)油、節(jié)電、節(jié)水、脫硫改造四個方面下功夫,堅持做到“勇于創(chuàng)新、科學論證、舍得投入、確保效果”,不斷提升設備經濟性能。(1)空預器三向密封改造鍋爐空預器三向密封改造工程的實施,總投資為85萬元,空

9、預器改造后由原漏風系數18下降到7.2,則每度電節(jié)約1.54克煤,每年可節(jié)約129萬元,同時空預器經改造后,設備運轉平穩(wěn),無摩擦碰撞現(xiàn)象,設備可靠性得以提高和保證,安全效益明顯。(2)電機變頻改造2009年,引風機電機變頻改造后兩臺電機在機組滿負荷運行時,電流只有改造前的60%左右,而在低負荷運行時,電流更只有改造前的30%左右,約降低廠用電率0.3%。引風機變頻改造后節(jié)能效果顯著。凝泵電機改造后節(jié)能效果非常明顯,全年可節(jié)電247.61萬千瓦時。此外,還進行了循泵改高低速、增壓風機變頻改造等。(3)原煤倉改造每臺爐配5臺磨煤機,每臺磨配一個金屬原煤倉,原煤倉壁厚12毫米,上部為8000

10、5;7圓柱形,下部為圓錐型煤斗,煤斗內部加襯10mm的耐磨澆鋼,每塊襯板通過四只沉頭螺栓與煤斗連接固定。由于貴電公司來煤礦點多、雨季多,煤斗設計下煤阻力大,極易產生煤斗堵煤、搭橋和斷煤現(xiàn)象,嚴重影響鍋爐的穩(wěn)定燃燒和機組安全穩(wěn)定運行。因此,貴電公司對原煤斗下部部分改為雙曲線不銹鋼結構,有效降低堵煤斷煤故障,極大地提高了制粉系統(tǒng)的可靠性,改造后比06年減少油耗300噸,產生了極大的經濟、安全效益。(4)鍋爐微油點火燃燒器改造2009年5月,5爐微油點火燃燒器于在C修中進行了改造,更換為浙大天元生產的機械霧化結構微油點火燃燒器,改造后節(jié)油效果明顯。正常冷態(tài)升爐耗油從原來45噸降至20噸以下,助燃耗油

11、也大幅下降,節(jié)油率達到80%以上。(5)6爐電除塵自動投退改造6爐電除塵共16臺高壓硅整流控制系統(tǒng),運行方式為人工手動選擇電場投退,無法針對負荷情況自適應的進行控制,導致電場能耗的絕大部分對除塵不起作用,造成了能耗的浪費,貴電公司對其進行了改造,對柜內的軟硬件改進,使它具備“自動選擇運行方式”功能。同時增加鍋爐負荷信號(420m A,0330MW)輸入IPC 控制系統(tǒng)。系統(tǒng)改造后,使電除塵電耗率0.356%下降至0.260%,對比降低0.096%,每年可節(jié)約110多萬元,經濟效益可觀,同時,由于#6爐電除塵系統(tǒng)采用了斷電振打,延長了設備的使用壽命,降低了設備的維護成本,提高了電除塵系統(tǒng)運行的經

12、濟性和可靠性。(6)脫硫改造方面:實施了增設真空皮帶脫水系統(tǒng)、高壓水沖洗系統(tǒng)、煙氣在線單機監(jiān)測改造項目,從而確保脫硫系統(tǒng)長周期、高效率穩(wěn)定運行,煙氣達標排放。2、優(yōu)化運行方面:貴溪發(fā)電公司把重心放在加強薄弱指標的管理上,通過對集團公司定期發(fā)布的指標數據分析比較,發(fā)現(xiàn)自身弱項指標的差距,在剔除地域、歷史、設備狀況等不可比因素后,重點分析因管理偏差、流程滯后等主觀因素。針對弱項指標,組織課題攻關,采取“走出去、請進來”等各種辦法,全面協(xié)調優(yōu)化設備運行方式,解決影響設備經濟運行的技術難題,制定切實可行的技術措施,指導運行人員經濟操作,確保運行機組綜合效益最大化,達到節(jié)能降耗目的。(1)運行優(yōu)化措施精

13、細,執(zhí)行到位。通過行業(yè)對標,貴溪發(fā)電公司制定了各項運行優(yōu)化措施,編制了經濟運行手冊,制定了機組啟動優(yōu)化、制粉系統(tǒng)優(yōu)化運行方式、電除塵器優(yōu)化運行方式、鍋爐汽溫控制措施、凝結水泵降壓運行、循環(huán)水泵優(yōu)化運行方式、最佳廠用電運行方式等35項優(yōu)化運行方案。其中凝結水泵降壓運行方式,通過去除凝泵末級葉輪,實現(xiàn)凝結水降壓運行,年降低電耗100萬千瓦時;通過自行摸索,在凝結水泵實施變頻后,取得50%節(jié)電效果基礎上,優(yōu)化設定凝結水母管壓力,增加10%節(jié)電效果。(2)通過機組各項優(yōu)化試驗,為運行優(yōu)化操作提供準確依據。2009年,通過與江西電科院合作,貴溪發(fā)電公司進行了汽輪機滑壓優(yōu)化試驗和鍋爐變煤種試驗,在提高機、

14、爐效率方面取得新的經驗,為進一步降低供電煤耗創(chuàng)造了條件。通過調門優(yōu)化試驗對調門的重疊度進行調整,得出最優(yōu)運行曲線,300MW至270MW采用定壓順序閥控制運行方式,270MW至156MW采用滑壓運行方式,156MW以下采用定壓控制運行方式。鍋爐變煤種試驗共計進行19個工況,分別在日常煤種(18MJ/kg20MJ/kg)、劣質煤種(15MJ/kg17MJ/kg)、較好煤種(21MJ/kg22MJ/kg)、接近設計煤種(現(xiàn)階段煤場存煤最優(yōu)煤種)五種煤質情況下進行變機組運行方式、變負荷的鍋爐熱效率、機組供電煤耗試驗。通過試驗得出:當入爐煤的熱值低于4000大卡時,鍋爐帶負荷能力顯著下降,而且鍋爐熱效

15、率下降較多,經濟性較差;入爐煤低位發(fā)熱量低于4300大卡時,會影響鍋爐的帶負荷能力;當入爐煤熱值在4800大卡/千克左右,五臺磨運行只能基本保證鍋爐額定出力;燃煤低位發(fā)熱量達到5016大卡以上時,即使在較低負荷(210MW)情況下鍋爐熱效率也能達到92.36,鍋爐平均熱效率為92.51,接近設計保證值92.7;當燃煤低位發(fā)熱量達到5016大卡/千克以上,可燃基揮發(fā)份達到31左右時,各負荷下鍋爐熱效率能達到或接近設計保證值92.78,鍋爐運行經濟性良好。根據試驗結果,貴溪發(fā)電公司對摻煤配燒工作非常重視,煤場存放及上煤實行動態(tài)信息管理,根據來煤熱值情況嚴格進行劃分,采取煤場分區(qū)存放、分倉配煤燃燒的

16、方式,確保底層燃燒的穩(wěn)定性和鍋爐燃燒效率最高。(3)小指標競賽管理較好,采取煤耗跟蹤管理制度有效控制煤耗。貴溪發(fā)電公司小指標競賽分值的權重依據對煤耗影響大小、運行可控程度、調整難度進行分配。為促進節(jié)能降耗工作的規(guī)范化、程序化、科學化和制度化,貴溪發(fā)電公司成立煤耗跟蹤工作組,制定煤耗跟蹤管理制度,明確分工,落實責任,各專業(yè)專工每天跟蹤各項指標排名,跟蹤分析,優(yōu)化運行方式,確保機組最佳工況運行。分機組分倉上煤,每臺機組上煤量分開計量,使每臺機組的供電煤耗能分開計算,便于分析與控制。貴溪發(fā)電公司每臺爐有5個原煤倉,每個倉的有效容積在350噸/小時,至少能保證8小時的用煤量,每天的入爐煤采樣至每天下午

17、16:30分截止,因此,每天上午11:00前,就能將前一日的入爐煤熱值化驗結果出來,12:00前將前一日供電煤耗指標正平衡計算結果出來,然后再進行反平衡校核分析。3、節(jié)能對標管理工作融入日常生產管理過程,成效顯著。貴溪發(fā)電公司生產技術部組織計算機中心開發(fā)了對標管理日志軟件,為生產系統(tǒng)全體員工提供了統(tǒng)計、分析、總結、記錄、展示、交流日常對標管理工作經驗、成績的平臺,為開展對標管理取得實效創(chuàng)造條件。發(fā)電部專工負責每日上午9點前完成前一日各項生產小指標的錄入工作,并確保數據真實,準確。生產系統(tǒng)各級管理人員每日均應登錄對標管理日志軟件,掌握生產指標分析情況,并按規(guī)定簽名。各級專業(yè)人員均應根據對標分析情

18、況,對所管轄指標提出存在問題及改進措施,并進行動態(tài)效果分析。發(fā)電部專業(yè)管理人員要求每月不少于四次;發(fā)電部值長每月不少于四次;生技部設備主管每月不少于兩次;生技部運行管理組成員每月不少于兩次;運行主崗主值每月不少于兩次;運行輔崗班長及生技部點檢人員每月不少于兩次。貴溪發(fā)電公司真正將節(jié)能對標管理工作與日常的生產管理工作融合在一起,每年對生產運營對標管理手冊進行修訂,對標管理手冊涵蓋了能耗指標對標管理、安全隱患排查、技術監(jiān)督管理、節(jié)能減排、材料及維護費用等十一項重點內容,綜合分析各臺機組目前存在的問題、產生的原因及今后采取的治理措施,并將各項措施內容分別列入年度、月度生產工作計劃、等級檢修計劃和技術

19、改造項目計劃中去,認真組織實施,做到有策劃、有組織、有檢查、有總結、有考核。公司生產技術部每月最少進行一次檢查、指導和考核工作,每季度進行一次評估。每天生產例會上,通報主要經濟運行指標完成情況,對異常情況進行分析,每月定期在全公司范圍內開展節(jié)能對標分析會,通過各項技術經濟指標的對標分析比較,尋找差距,制定整改措施。公司生技部每月出1期對標管理月報,將主要經濟指標、可靠性指標的完成情況與集團公司先進值、標桿值進行對比分析,并通報各項小指標的完成情況,降低供電煤耗、廠用電率所采取的措施,上月節(jié)能對標分析會提出整改措施完成情況、對標管理考核情況,并制定下月節(jié)能對標整改工作計劃。4、非生產用電統(tǒng)計精細

20、、管理規(guī)范,有效降低了綜合廠用電率。貴溪發(fā)電公司專門成立非生產用電管理小組,各相關部門均有專人負責管理,輔業(yè)公司有專門的非生產用電管理班組,每天進行檢查,每周進行公布,每月召開一次非生產用電專題會議。所有的非生產用戶必須認真執(zhí)行非生產用電管理制度,經公司批準后方可接入使用,嚴把非生產用電負荷接入關。非生產用電計量表計齊全,監(jiān)視、統(tǒng)計、分析到位。加強對配電裝置的巡檢,每日定時抄錄電度表,統(tǒng)計、分析廠用電使用情況,通過對廠用電的統(tǒng)計進行平衡分析,及時發(fā)現(xiàn)電能計量裝置是否出現(xiàn)故障,是否被人做手腳偷電。發(fā)現(xiàn)私拉負荷及時報告相關部門,并將其停電。通過以上舉措,私拉負荷的現(xiàn)象得到了最大限度的抑制,基本杜絕

21、了電量的流失。一年來,未發(fā)生偷電現(xiàn)象。此外,貴溪發(fā)電公司上網電價0.42元/KWh,非生產用電按0.48元/千瓦時的標準進行收費,計劃2010年漲價至0.58元/千瓦時。5、嚴格控制非生產用汽、用水,防止浪費,降低發(fā)電水耗。貴溪發(fā)電公司專門制定了非生產用汽、用水管理制度,成立非生產用汽、用水管理工作組,對非生產用汽、水計量表計統(tǒng)計、上報和監(jiān)督、審批,數據匯總和核算、費用回收等各項工作分工明確,各部門協(xié)調配合,非生產用汽、用水進行每月不少于一次的現(xiàn)場檢查。非生產用水、汽管理工作小組每季進行不少于一次的非生產用汽、水工作會議,總結前一階段非生產用汽、水工作,對下一階段工作進行部署。貴溪發(fā)電公司設計

22、綜合水耗2.88千克/千瓦時,實際綜合水耗2.38千克/千瓦時,較設計值降低0.5千克/千瓦時。五、豫新發(fā)電公司與貴溪發(fā)電公司能耗指標對比分析及建議1、鍋爐效率比較 2009年8月,豫新公司聘請河南電力試驗院對#6、7機組均進行了診斷性熱力試驗,并進行了同樣負荷下不同煤質鍋爐效率試驗,試驗結果表明:在210MW負荷時,當燃用河南與山西混煤,煤質變化大時,鍋爐效率最低能降到84.73%,當燃用山西煤,煤質穩(wěn)定時,鍋爐效率能達到91.22%,由此可見,豫新公司因入爐煤質變化大對鍋爐效率的影響較大。2009年7月,貴溪發(fā)電公司也聘請江西電力試驗院對#5、6機組進行了變煤種試驗,根據試驗結果,當燃煤低

23、位發(fā)熱量達到5016MJ/kg以上,可燃基揮發(fā)分達到31左右時,各負荷下鍋爐熱效率能達到或接近設計保證值92.7,鍋爐運行經濟性良好。因此,貴溪發(fā)電公司規(guī)定將B倉上接近設計煤種的煤,嚴格按照熱值、揮發(fā)份分區(qū)堆存,采取分倉上煤、分層燃燒的方式,最大能力保證鍋爐效率不下降。對比分析:豫新發(fā)電公司設計煤種為貧煤,設計熱值為24810千焦/千克(即5933大卡/千克),揮發(fā)份14.38%;貴溪發(fā)電公司設計煤種為煙煤,設計熱值為24910千焦/千克(即5957大卡/千克),煤質揮發(fā)份38.59%,雖然設計煤種熱值較為接近,但由于貴溪發(fā)電公司300MW機組燃煤揮發(fā)份較豫新發(fā)電公司300MW機組高24.21

24、%,鍋爐效率明顯較高。此外,豫新發(fā)電公司與貴溪發(fā)電公司一樣,入廠煤質較雜,煤質也較濕,原煤倉經常出現(xiàn)斷煤情況,但是由于貴溪發(fā)電公司基本能保證底層燃燒的煤質接近設計煤質(或5000大卡以上),對鍋爐燃燒效率影響較小。因此,豫新發(fā)電公司#6、7機組與貴溪發(fā)電公司#5、6機組鍋爐效率相差較大,對供電煤耗影響較大。2、汽機缸效、熱耗比較豫新發(fā)電公司2009年8月試驗結果,在額定工況下, #6機組高壓缸效率79.12%較設計值84.21%偏低5.09%,中缸效率89.35%較設計值92.75%偏低3.4%,修正后熱耗率8090.3千焦/千瓦時,較設計熱耗7859千焦/千瓦時偏高231.3千焦/千瓦時。額

25、定工況下,#7機組高壓缸效率78.35 %較設計值84.21%偏低5.86%,中缸效率88.97%較設計值92.75%偏低3.78%,修正后熱耗率8128.1 千焦/千瓦時較設計熱耗7859千焦/千瓦時偏高269.1 千焦/千瓦時。2009年10-12月份,#7機組A修后,預計熱耗降低約200 千焦/千瓦時,高壓缸效率提高約1.5%,中壓缸效率提高約1%。貴溪發(fā)電公司2009年5月試驗結果,額定工況下,高壓缸效率80.82較設計值84.92%偏低4.1%,中缸效率91.66%較設計值92.33%偏低0.67%,修正后熱耗率8066.10千焦/千瓦時,較設計熱耗7876千焦/千瓦時偏高190.1

26、0千焦/千瓦時。額定工況下,高壓缸效率80.82較設計值84.92%偏低4.1%,中缸效率91.66%較設計值92.33%偏低0.67%,修正后熱耗率8123.8千焦/千瓦時,較設計熱耗7876千焦/千瓦時偏高247.8千焦/千瓦時。對比分析:豫新發(fā)電公司#6、7機組與貴溪發(fā)電公司#5、6機組相比,高壓缸效率相差不大,中壓缸效率偏低約2.5%左右,機組熱耗相差不大。3、凝汽器真空比較2009年豫新發(fā)電公司#6、7機組凝汽器真空平均完成-93.5Kpa,自投產以來,一直存在循環(huán)水補水緊張的問題,夏季,凝汽器真空最低能降到-87Kpa。2009年貴溪發(fā)電公司#5、6機組凝汽器真空平均完成-94.6

27、Kpa,采用新江水作為循環(huán)水的補充水源,常年江水充足,且溫度變化不大,夏季最高溫度不超過28度,凝汽器真空最低能降到-89 Kpa,豫新發(fā)電公司#6、7機組與貴溪發(fā)電公司#5、6機組夏季凝汽器真空相差2 Kpa, 此外,春秋季節(jié)也有差別,全年凝汽器真空平均值相差約1 Kpa。對比分析:豫新發(fā)電公司#6、7機組與貴溪發(fā)電公司#5、6機組因凝汽器真空相差影響煤耗約3克/千瓦時。4、發(fā)電、綜合廠用電率比較2009年,豫新發(fā)電公司#6、7機組綜合廠用電率完成8.26%,發(fā)電廠用電率完成6.93%,相差1.3%。而貴溪發(fā)電公司#5、6機組綜合廠用電率分別完成6.8%、6.03%,發(fā)電廠用電率完成6.39

28、%、5.66%,相差0.41%、0.37%。對比分析:豫新發(fā)電公司#6、7機組發(fā)電廠用電率與貴溪發(fā)電公司#5、6機組相差大的主要原因是豫新發(fā)電公司#6、7爐是中間儲倉式制粉系統(tǒng),制粉耗電率占廠用電率1.4%;貴溪發(fā)電公司#5、6爐是直吹式制粉系統(tǒng),制粉耗電率占廠用電率0.5%,相差0.9%。此外,豫新發(fā)電公司#6、7爐脫硫耗電率較貴溪發(fā)電公司#5、6爐脫硫耗電率偏低約0.2%,合計豫新發(fā)電公司#6、7機組發(fā)電廠用電率較貴溪發(fā)電公司#6機組偏高約0.5%。2010年,#6、7爐脫硫增壓風機、#6爐一次風機變頻改造后,預計發(fā)電廠用電率與貴溪發(fā)電公司基本持平。豫新發(fā)電公司#6、7機組勵磁變無安裝表計

29、,統(tǒng)計上將勵磁變耗電計入綜合廠用電率,使綜合廠用電率與發(fā)電廠用電率的差值升高約0.3%,此外,豫新發(fā)電公司非生產用電量大,每月未收費的非生產用電占100萬度,使綜合廠用電率升高約0.3%。除去以上影響,豫新公司綜合廠用電率與發(fā)電廠用電率的差值仍有0.7%左右。貴溪發(fā)電公司#5、6機組勵磁變安裝有表計,統(tǒng)計較為規(guī)范,非生產用電管理力度較大,管理規(guī)范,因此,綜合廠用電率與發(fā)電廠用電率相差不超過規(guī)定值0.5%。5、供電煤耗比較:豫新發(fā)電公司#6、7機組供電煤耗設計值為319.74克/千瓦時,2009年完成344.56克/千瓦時,負荷率完成71.43%;貴溪發(fā)電公司#5、6機組供電煤耗設計值為317.

30、11克/千瓦時,2009年分別完成供電煤耗分別完成345克/千瓦時、334.95克/千瓦時,負荷率分別完成74.05%、73.54%。對比分析:豫新發(fā)電公司#6、7機組均是供熱機組,貴溪發(fā)電公司#5、6機組為純凝汽器式機組,負荷率相差不大,除去供熱影響,豫新公司#6、7機組全年供電煤耗平均約348克/千瓦時,較貴溪發(fā)電公司#6機組供電煤耗升高13克/千瓦時,豫新公司#6、7機組與貴溪發(fā)電公司#5機組供電煤耗相差不大。綜合上述分析,豫新發(fā)電公司#6、7機組較貴溪發(fā)電公司#6機組供電煤耗高的主要原因為:一是鍋爐效率偏低;二是凝汽器真空偏低;三是發(fā)電、綜合廠用電率偏高;四是機組設計煤耗偏高;五是設備

31、可靠性差;六是運行優(yōu)化標準不高。建議:一是保證入爐煤質穩(wěn)定,減少煤泥、濕煤和粘煤等入爐;盡量購進接近設計煤種的煤質,保證鍋爐底層燃燒的穩(wěn)定性;盡快推進新中益煤場綜合利用,加強入爐煤摻燒工作;盡快加裝煤倉防堵裝置,遏制頻繁斷煤現(xiàn)象,盡可能提高鍋爐燃燒效率;二是盡快將新中益水源地接入300MW機組補水系統(tǒng),加強涼水塔噴嘴、填料的檢修維護,延長凝汽器膠球清洗時間,盡可能提高凝汽器真空;三是進一步優(yōu)化輔機運行方式,降低發(fā)電廠用電率;加大非生產用電管理力度,降低綜合廠用電率。四要加強設備維護和消缺管理,提高設備可靠性;五是加強運行優(yōu)化管理,制定切實可行的優(yōu)化運行方案,落實閉環(huán)管理。六是要盡快推進新鄉(xiāng)化纖

32、工業(yè)供汽工作。六、貴溪發(fā)電公司在生產管理方面的良好實踐通過對貴溪發(fā)電公司調研,我們認為貴溪發(fā)電公司內部基礎管理扎實,節(jié)能降耗、對標管理成效顯著,設備管理到位,可靠性較高,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:1、基礎管理扎實規(guī)范貴溪發(fā)電公司管理理念和管理思想先進,各項管理制度齊全,員工執(zhí)行力較強。特別是基礎管理和標準化管理工作做的非常好,每位員工的精神狀態(tài)和面貌能與企業(yè)的理念和管理真正融為一體,注重細節(jié)管理、過程管理和閉環(huán)管理,各項基礎管理工作扎實、牢固,值得我們學習和借鑒2、安全文明生產水平較高貴溪發(fā)電公司安全文明生產標準高,生產現(xiàn)場環(huán)境整潔、秩序井然,現(xiàn)場照明充足,管道保溫整齊,標志牌、標識清晰、齊全,

33、設備、管道及系統(tǒng)均能見本色。安全文明生產管理分為員工隊伍、定置管理、標識管理、現(xiàn)場管理四個方面全面監(jiān)管考核,真正做到了科學管理、分工明確、檢查認真、考核到位。維護部專設安全點檢專責崗位,每天負責對生產現(xiàn)場的工作票及安全情況進行監(jiān)督檢查。正常檢修和設備消缺后能做到“三無”(無油跡、無積水、無雜物積灰)交付運行,在檢修中能做到“三齊”(拆下零部件排放整齊、檢修器具擺放整齊,材料備品堆放整齊)、“三不亂”(電線不亂拉,管路不亂放、雜物不亂丟),每天收工前清掃場地,做到工完料凈場地清。發(fā)電部制定了文明生產檢查卡,運行值班人員按文明生產檢查卡內容每天二次(上午10點,下午17點)對現(xiàn)場文明生產進行日常檢

34、查和記錄并將檢查情況匯報當班值長。發(fā)電部文明生產專責負責對所發(fā)現(xiàn)不符合文明生產標準的發(fā)送“文明生產整改通知單”要求限期進行整改。公司根據各專業(yè)設備系統(tǒng)情況制定了風險預控卡,每張工作票后都要附上風險預控卡。每月的安全生產月報內容齊全,發(fā)電運行部安全月報內容包含了各專業(yè)各班組安全事件情況、兩票執(zhí)行情況、缺陷情況、安全生產考核獎勵情況及每個員工的安全績效考核情況。員工的安全績效考核內容包括安全考核、安全學習、安全例會、臺賬發(fā)言、風險預控卡執(zhí)行情況等詳細內容。實踐證明:貴溪發(fā)電公司長周期的安全基礎管理工作扎實,為機組長周期的安全運行奠定了良好的基礎。3、運行“四化”管理精細、到位貴溪發(fā)電公司專門印制了

35、運行標準化管理手冊,內容涵蓋集團公司理念,公司管理理念,運行工作理念,職業(yè)道德規(guī)范,員工行為規(guī)范,著裝標準,值班標準,定置管理標準,文明衛(wèi)生標準,日志記錄標準,會議規(guī)范,交接班標準,禮儀規(guī)范,管理人員到崗規(guī)定,生產匯報規(guī)定,工器具管理標準,照明管理標準,文件制定規(guī)范及例會工作標準等,各項工作標準非常貼合生產工作需要,真正做到了例行工作程序化。運行人員對現(xiàn)場的文明生產工作有監(jiān)督和管理權,發(fā)現(xiàn)違反文明生產的人員和事件,應立即說服和制止并記錄到公司MIS系統(tǒng)的考核欄中。運行標準化管理工作真正與每個員工的月度績效考核掛鉤。4、運行人員技術水平高,培訓工作落實較好。貴溪發(fā)電公司對培訓工作非常重視,專門制定了培訓手冊,培訓形式多樣,采取現(xiàn)場培訓、技術講課、仿真機、運行人員考問講解及事故預想、簽訂“一幫一”師徒合同等方式,每月的培訓工作能真正落到實處。公司還制定了現(xiàn)場培訓管理制度,真正做到培訓過程控制。發(fā)電運行部每月出1期培訓月報,對當月培訓內容、時間、地點及培訓效果詳細進行總結,并將各項培訓工作進行統(tǒng)計評分,納入到月度績效考核。特別是除塵脫硫運行值班員,全部是女同志,曾經到其它電廠承包過脫硫運行工作,曾被中電投集團公司授予“巾幗建功崗”榮譽稱號。5、設備維護到位,設備可靠性較高檢修公司對貴溪發(fā)電公司維護人員共140多人,貴溪發(fā)電公司

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