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1、VF-9/7-KB型空氣壓縮機崗位操作規(guī)程1 上崗操作基本要求上崗操作基本要求如下 (1)持證上崗,經(jīng)三級安全教育考試合格。(2)勞保用品穿戴齊全、規(guī)范。(3)嚴格執(zhí)行交接班制度并做記錄。(4)不準酒后上崗和班中飲酒。(5)不準疲勞上崗,工作過程要集中精力。(6)本崗位操作至少需要兩人。2 崗位操作程序5.1 開車前的檢查與準備(1)檢查機器各部是否完好,各部螺絲有無松動。(2)檢查油位、油路是否正常,油質(zhì)是否合格。(3)檢查儀表指示是否正常,保護裝置是否良好。(4)檢查中間冷卻器是否完好。(5)檢查開關是否完好,防爆裝置是否失效。(6)盤車是否靈活,有無卡阻現(xiàn)象5.2 啟動合上開關把手,按下

2、啟動按鈕,電機逐漸達到正常轉(zhuǎn)速。5.3 運行及檢查(1)觀察電動機轉(zhuǎn)向是否與旋向標牌一致,油壓是否在規(guī)定范圍內(nèi),聲音是否正常,儀表指示是否正確,有無漏氣、漏油現(xiàn)象。(2)注意檢查電動機及機械部分的響聲、振動情況,發(fā)現(xiàn)不正?,F(xiàn)象應立即停車檢查。(3)注意檢查各儀表指示,油壓表、壓力表、溫度計等是否正常,正常情況下一級缸壓力為0. 16 -0. 2MPa,二級缸壓力不超過0.75MPa,油壓應在0. 10. 3MPa之間。(4)軸承溫度不超過75C,排氣溫度不超過160C,曲軸箱油溫不超過60C,電動機溫度不超過允許值。(5)潤滑油不得中斷或不足,中間冷卻器散熱應良好。(6)中間冷卻器、儲氣罐中的

3、存油、存水每班至少要排放一次。(7)經(jīng)常檢查機器各部有無漏氣、漏油現(xiàn)象。(8)運行中如發(fā)現(xiàn)以下情況應停機處理:1)安全保護裝置自動動作,引起停車;2)某部位溫度超限;3)突然發(fā)生機械振動、有異響;4)電動機有異常聲音或異常氣味;5)壓風機嚴重漏氣、漏油;6)潤滑油中斷或壓力不足;7)其他緊急故障。(9)禁止在下列情況下運行設備: 1)安全保護裝置失靈;2)設備有故障或故障未處理完畢。5.4 停車(1)正常停車:1)按下停止按鈕,空壓機停止運轉(zhuǎn);2)放空儲氣罐,然后切斷電源(將開關把手打在零位并閉鎖)。(2)緊急停車:1)啟動時油壓表不顯示壓力,正常運轉(zhuǎn)時油壓不能穩(wěn)定在0. 10. 3MPa之間

4、,油溫超過60C;2)曲軸箱、汽缸、汽缸頭內(nèi)或其他部位有異常響聲;3)氣壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)失靈;4)安全閥失靈;5)電機電流或溫升超過允許值;6)連接松動、漏氣、漏油口。3 交接班當面交接班,交接班時進行檢查、清理現(xiàn)場,保持現(xiàn)場整潔;公用工具要清洗于凈如數(shù)交接;整理記錄,填寫交接班記錄,要將本班存在的安全隱患如實地填寫到交接班記錄中,包括隱患部位、發(fā)現(xiàn)隱患的時間等。4 操作注憊事項操作注意事項如下:(1)空壓機屬于高壓、易燃易爆設備,應加強防范意識,嚴禁煙火。(2)嚴禁無關人員進人空壓機房,外來人員進人空壓機房必須登記和他人陪同。(3)安全閥按規(guī)定進行檢驗。(4)管道、閥門等受壓部件檢修后應用肥皂

5、水進行密封檢驗,合格后方可投人運行。5 典型事故案例(1)事故經(jīng)過:2002年11月,某公司空分0號SL空壓機組B段冷卻器發(fā)生燃爆事故,機組型號為5 L-16/50。事故未造成大損失,但很典型。1)崗位操作過程。當班操作人員在空分崗位控制室突然聽到現(xiàn)場。號空壓機有很大的排氣聲,認為是安全閥動作,當即沖至現(xiàn)場尋找故障點,發(fā)現(xiàn)I, B段冷卻水出口閥有大量氣體排出,且B段冷卻器氣體進口處及測溫點處燒紅。操作人員立即緊急停車,關閉純化器進氣閥,打開111段放空閥,并開動1號機組保證生產(chǎn)。與此同時,操作人員打開洗手池水龍頭,發(fā)現(xiàn)無水,并有大量氣體噴出,懷疑外部已停冷卻水。經(jīng)查,外部并未停水。機組停車泄壓

6、后,l段放空管口處還有大量的冷卻水排出,證實外部的確未停水。關閉0號空壓機R段冷卻器進水閥及機臺進水總閥。半小時后恢復空分運行。從當天的崗位運行記錄看,設備運行的各項指標未見異常。2)空壓機及B段冷卻器解體檢查情況: 冷卻器芯子處有大量的油污和積炭;冷卻器殼體壓縮空氣進口管處有大片燒紅的痕跡;冷卻器殼體和導流罩內(nèi)壁嚴重積炭,用榔頭敲擊導流罩外壁,有大量的塊狀積炭脫落;冷卻器芯子靠進氣f1處有4根約20em長的銅列管被熔化(紫銅的熔點為1083 ),另5根銅列管有不同程度的擠扁彎曲變形;空壓機n1段氣流通道內(nèi)壁也有不同程度的積炭現(xiàn)象;打開空壓機n1段閥蓋,有大量冷卻水溢出。3)潤滑油消耗情況。該

7、機組注油器采用13號空壓機油,曲軸箱采用N68機械油,與其他機組相比油耗明顯增加。4)環(huán)境空氣污染情況。據(jù)分析,空氣環(huán)境中含有微量乙炔。5)積炭成分分析。除含有碳之外,積炭中還含有較多的銅和其他雜質(zhì)。6)冷卻器制造質(zhì)量情況。該冷卻器屬壓力容器,1997年隨機購進。最高工作溫度:180;最高工作壓力:殼1. 47MPa,管0. 9MPa;介質(zhì):空氣、水;主體材質(zhì):16MnR,符合壓力容器制造規(guī)范。(2)事故原因:據(jù)現(xiàn)場勘察并結合有關資料和案例分析,造成此次事故的主要原因為操作、維護不規(guī)范,包括不在規(guī)定工況下運行、未按規(guī)定周期排放油水、排放油水方法不當、潤滑油過量等,詳細情況如下:1)該機組長期在

8、高溫下違規(guī)運行,造成B段積炭嚴重,冷卻效果下降。該空壓機組B段冷卻器運行溫度長期超過規(guī)定范圍,運行溫度一直保持在150160而規(guī)定的運行溫度為125135,當空壓機排氣溫度達340以上時便產(chǎn)生積炭。在高溫高壓下,潤滑油氧化、熱分解和蒸發(fā),產(chǎn)生了以低分子碳氫化合物為主的可燃性油氣,在觸及灼熱的積炭后發(fā)生爆燃。2)違規(guī)加大潤滑油量,未按規(guī)定周期和正確方法排放油水,加劇了積炭沉積。從0號空壓機潤滑記錄統(tǒng)計知:曲軸箱所用N68機械油消耗高,經(jīng)調(diào)查并無外泄,說明過量使用潤滑油;而排放油水方法不對,排放周期超過規(guī)定時間,使多余的潤滑油被帶進壓縮空氣中,進人R段冷卻器形成積炭,而積炭又造成冷卻不良,活塞銅金

9、屬磨損加劇。高溫銅金屬微粒遇到潤滑油氧化、熱分解而生成的乙炔時,在機械微粒的沖擊下產(chǎn)生爆燃。3)環(huán)境空氣含有的微量乙炔被吸人機組中,高溫銅金屬粒子與乙炔生成乙炔銅,乙炔銅極不穩(wěn)定,也會發(fā)生燃燒爆炸。綜上所述,多種因素導致n段冷卻器爆燃,放出大量的熱,繼而使銅管局部熔化,造成氣路與水路相通,高壓氣體(氣體走殼程,B段正常排氣壓力為1. 001. 35MPa)順著冷卻水通道大量排出,阻斷了冷卻水路,造成惡性循環(huán),釀成這起事故。但根本原因還在于積炭和高油耗。(3)防范措施:1)加強對職工的崗位技能培訓,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,加大B段冷卻器冷卻水量,使其在規(guī)定溫度工況下運行;調(diào)節(jié)潤滑油注人量使其符合規(guī)定;加強操作巡回檢查,使用正確方法、定時排放油水,防止油污

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