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PAGE4鍋爐空預器漏風治理工作總結改造前狀況:內(nèi)蒙古電廠#1爐所配回轉(zhuǎn)式空氣預熱器為哈爾濱鍋爐廠設計制造,型號為31-VI(T)-1800-SMR。#1爐空預器自05年投產(chǎn)之初,由于密封調(diào)整精度不是很高造成漏風率比較大,而且由于漏風自動控制系統(tǒng)可靠性低,經(jīng)常出現(xiàn)控制失靈的情況,所以造成該系統(tǒng)基本上沒有投運,導致空預器漏風情況較為嚴重,之前空預器的漏風率大約為9-17%左右。項目確定及準備情況:本次#1爐改造目的為通過密封固定改造降低因密封可調(diào)引起的漏風率偏高;同時使得漏風率在一定時間內(nèi)較為穩(wěn)定。根據(jù)目前市場占有情況和改造的業(yè)績,通過招標選擇了豪頓華工程有限公司,結合#1空預器的實際運行情況,對#1爐兩臺空預器的密封系統(tǒng)及驅(qū)動機構系統(tǒng)進行檢修改造,合同簽定時間為改造前三個月。檢修前擬定工作計劃:開始進行消缺和更換工作之前,檢查預熱器各部件原始狀態(tài)。如扇形板、弧形板磨損程度、轉(zhuǎn)子角鋼和外緣環(huán)向密封片磨損程度、轉(zhuǎn)子各部磨損程度、三向(徑向、軸向、環(huán)向)密封間隙等,并作原始記錄。本體檢查消缺轉(zhuǎn)子檢查消缺頂部和底部徑向密封片檢查、調(diào)整和全部更換軸向密封片檢查、調(diào)整和全部更換內(nèi)緣環(huán)向密封片檢查、調(diào)整和全部更換熱端的轉(zhuǎn)子角鋼的檢查和修改熱端外緣環(huán)向密封片的檢查、更換和調(diào)整冷端的轉(zhuǎn)子角鋼的檢查和修改冷端外緣環(huán)向密封片的檢查、更換和調(diào)整扇形板、弧形板檢查、補漏、調(diào)整和全部更換密封擋板油系統(tǒng)部件(過濾器、冷油器)的檢查、清洗底部推力軸承和頂部導向軸承檢查(不拆開)、換油主減速箱檢修(不拆開)、換油更換驅(qū)動裝置輔電機的超越離合器、更換聯(lián)軸器的膠圈減速機驅(qū)動電機找正清理現(xiàn)場改造過程及主要工作:本次檢修開工日期2008年9月19日,于2008年10月29日結束,實際檢修工期41天。各項檢修工作情況(1A、1B):熱端徑向密封48列隔板最外側(cè)的兩條密封片吹損很嚴重;其余密封片磨損較輕,與扇形板之間的密封間隙誤差極大,密封間隙最大達60-70mm。此次檢修調(diào)整更換48列隔板的全部密封片,并調(diào)整至要求的密封間隙;并且更換了扇形板的全部密封片。冷端徑向密封48列隔板局部密封片磨損嚴重,比原始密封間隙設定值達5-6mm;與扇形板之間的密封間隙誤差較大。此次檢修調(diào)整更換了48列隔板的全部密封片至要求的密封間隙;并且更換了扇形板的全部密封擋板。軸向密封48列軸向密封片磨損不嚴重;此次檢修調(diào)整更換了48列隔板的全部密封片至要求的密封間隙;并且更換了弧形板的全部密封擋板。熱端環(huán)向密封預熱器的熱端環(huán)向密封片在一次風、二次風和煙氣側(cè)內(nèi)的角部吹損和磨損嚴重,此次檢修進行全部更換、調(diào)整;最終的熱端環(huán)向密封片誤差為±1mm;經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子熱端角鋼安裝誤差較大,最大誤差達13mm,經(jīng)過檢修調(diào)整后,以一固定點測量熱端轉(zhuǎn)子角鋼圓度偏差為±3mm。冷端環(huán)向密封預熱器的冷端環(huán)向密封片在一次風、二次風和煙氣側(cè)內(nèi)的角部吹損和磨損嚴重,此次檢修進行全部更換、調(diào)整;最終的熱端環(huán)向密封片誤差為±1mm;經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子熱端角鋼安裝誤差較大,最大誤差達14mm,經(jīng)過檢修調(diào)整后,以一固定點測量熱端轉(zhuǎn)子角鋼圓度偏差為±3mm。1A、1B減速機檢查(不解體)、主電機和輔電機找正放油后打開減速機側(cè)面蓋板觀察,內(nèi)部齒輪和軸承無異常;減速機輸出軸處有兩處漏油現(xiàn)象,更換了油封;更換減速機潤滑油;1A減速機輔電機更換了新的超越離合器,并進行了找正;1B減速機輔電機由于軸比超越離合器的內(nèi)徑小了28絲,因此未更換超越離合器,對舊的超越離合器清洗并更換了油脂,進行了回裝找正;并對1A、1B主電機進行了找正。更換聯(lián)軸器的膠圈;1A、1B頂、底部軸承檢查(不解體)、換油預熱器頂、底部軸承外觀檢查無異常,無明顯漏油現(xiàn)象;此次檢修更換了所有軸承的潤滑油。1A、1B潤滑油系統(tǒng)檢查、清洗預熱器頂、底部軸承的潤滑油系統(tǒng)無異常。此次檢修對所有冷油器進行清洗,并正確回裝。對所有過濾器進行清洗并回裝;更換了四臺電機處的油封。1A、1B轉(zhuǎn)子水平度檢查(≯0.42mm/m)轉(zhuǎn)動預熱器轉(zhuǎn)子,利用框式水平儀測出轉(zhuǎn)子固定點在四個對角處的方法,得出1A、1B預熱器轉(zhuǎn)子水平度偏差分別為0.39mm/m、0.24mm/m。1A、1B殼體、管撐等靜態(tài)件檢查、補漏對1A、1B預熱器的殼體、管撐、中心卷筒、吹灰器支架、水沖洗管和消防水管等靜態(tài)件及其焊縫進行檢查,發(fā)現(xiàn)頂部和底部過渡煙風道有一些漏焊的地方,已經(jīng)焊接補漏;消防水管有幾處被沖刷磨漏的,已經(jīng)截斷換新的管子;其他漏點和漏焊的地方也已經(jīng)補焊。改造后運行情況:經(jīng)改造后運行良好,有輕微磨擦聲,電流最大未超過20A。改造前后主要參數(shù)對比分析:#1爐空氣預熱器改造前漏風試驗結果項目單位#1爐600450350平均值ABABAB空氣預熱器進口氧量%3.002.704.103.905.605.40空氣預熱器出口氧量%4.605.205.706.47.407.90預熱器進口過??諝庀禂?shù)--1.201.151.241.231.401.35預熱器出口過剩空氣系數(shù)--1.281.331.371.441.541.60空氣預熱器漏風系數(shù)--0.110.180.130.210.180.26空氣預熱器漏風率%8.7814.29.4115.411.917.212.815#1爐空氣預熱器改造后漏風試驗結果項目單位#1爐600450350平均值ABABAB空氣預熱器進口氧量%空氣預熱器出口氧量%預熱器進口過??諝庀禂?shù)--預熱器出口過剩空氣系數(shù)--空氣預熱器漏風系數(shù)--空氣預熱器漏風率%從六大風機電流對比看,漏風明顯減小。550MW一次風機電流(A)送風機電流(A)吸風機電流(A)改造前16588247改造后12082204改造后產(chǎn)生的效益:1、漏風率每增加1%,煤耗增加0.14g/kW.h,按年發(fā)電35億kW.h計算,每年損失156.7-183.7萬元。2、#1鍋爐空預器漏風、空預器堵灰、煙風阻力大等問題造成一次風機電流比#2機組大57A左右,損失電量及增加成本計算如下表:1小時1天1月1年損失電量(kW.h)1007241687250407975440增加成本(萬元)0.030
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