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三期(2×630MW機(jī)組)鍋爐電除塵器入口加裝煙氣調(diào)溫裝置
并優(yōu)化設(shè)計(jì)布置何凱吳瑞生江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司2014年5月1概述江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司三期(2×630MW機(jī)組)在2005年7月和11月相繼投運(yùn)。鍋爐電除塵設(shè)計(jì)除塵效率為≥99.5%,但運(yùn)行幾年后發(fā)現(xiàn),電除塵入口煙氣溫度比原設(shè)計(jì)值偏高,導(dǎo)致電除塵除塵效率降低。根據(jù)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)及環(huán)境保護(hù)部公告2013年第14號(hào)《關(guān)于執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》,江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司發(fā)電機(jī)組煙氣中煙塵應(yīng)執(zhí)行20mg/Nm3的排放限值。而運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,電除塵器出口粉塵排放濃度為100mg/Nm3(干基,標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),6%含氧量),脫硫吸收塔出口凈煙氣濃度為45mg/Nm3(干基,標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),6%含氧量)。1概述為滿足國(guó)家對(duì)煙塵排放值日益嚴(yán)格的要求,江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司決定在機(jī)組進(jìn)行大修期間對(duì)電除塵進(jìn)行綜合性改造(#5機(jī)組于2013年10月1日至2013年11月20日進(jìn)行了改造,#6機(jī)組于2013年12月17日至2014年2月7日進(jìn)行了改造)。通過(guò)在電除塵前煙道上加裝煙氣調(diào)溫裝置,降低電除塵進(jìn)口煙氣溫度,可降低煙氣流速,降低飛灰比電阻,提高除塵效率;其次,還可通過(guò)余熱利用,提高機(jī)組熱效率,節(jié)能降耗。但按照常規(guī)的布置方式,該二臺(tái)機(jī)組電除塵器前煙道結(jié)構(gòu)無(wú)法安裝煙氣調(diào)溫裝置,通過(guò)對(duì)煙氣調(diào)溫裝置布置進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),在解決煙氣調(diào)溫裝置布置難題的同時(shí),還極大地改善煙氣流場(chǎng),最大程度地降低了煙氣阻力(實(shí)際運(yùn)行顯示:比原設(shè)計(jì)降低近200Pa)。2煙氣調(diào)溫裝置煙氣調(diào)溫裝置又稱為煙氣余熱換熱器或低溫省煤器。通過(guò)在電除塵前煙道上安裝煙氣換熱器,煙氣在換熱器內(nèi)與冷凝結(jié)水進(jìn)行熱交換,使進(jìn)入電除塵器的煙氣溫度下降至一定范圍內(nèi),以提高電除塵效率。煙氣溫度與電除塵效率有如下關(guān)系:(1)排煙溫度降低,使煙氣量減小,電場(chǎng)內(nèi)風(fēng)速降低,煙塵經(jīng)電場(chǎng)處理時(shí)間變長(zhǎng),同時(shí)減少二次揚(yáng)塵,除塵效率將呈指數(shù)關(guān)系上升。排煙溫度每降低10℃,煙氣量減少約3%。(2)排煙溫度降低,使電場(chǎng)擊穿電壓升高,除塵效率提高。煙溫每降低10℃,電場(chǎng)擊穿電壓上升3%。2煙氣調(diào)溫裝置(3)煙溫降低會(huì)使粉塵比電阻減小,不易形成反電暈,使除塵效率提高。當(dāng)排煙溫度在150℃左右時(shí),粉塵的比電阻最高,電除塵器更易出現(xiàn)低電壓、大電流的反電暈現(xiàn)象,造成除塵效率下降。煙溫從130℃~150℃變成了100~120℃區(qū)間,從圖1中對(duì)應(yīng)的氣體溫度與粉塵比電阻的關(guān)系曲線中可看出,此時(shí)粉塵的比電阻將降低1個(gè)數(shù)量級(jí)以上。圖1氣體溫度與粉塵比電阻的關(guān)系曲線
2煙氣調(diào)溫裝置(4)煙溫降低使氣體的粘滯性變小,導(dǎo)致煙塵顆粒在煙氣中的驅(qū)進(jìn)速度加快,造成收塵效率提高。因此,煙溫下降可有效提高除塵效率。
其次,通過(guò)加裝煙氣調(diào)溫裝置,在機(jī)組高負(fù)荷時(shí),除塵器的入口煙溫可從140~160℃降低到100~110℃,使煙氣量減少,相當(dāng)于除塵器的比集塵面積增大;同時(shí),煙溫下降后,煙氣中的水分子、二氧化硫分子更容易和粉塵結(jié)合,飛灰荷電性能更好,從而可降低飛灰比電阻,使飛灰更適于電除塵器收塵,提高除塵效率。另外,加裝煙氣調(diào)溫裝置后,鍋爐煙氣余熱被回收,用于加熱機(jī)組凝結(jié)水,可提高機(jī)組熱效率。3現(xiàn)場(chǎng)安裝條件電除塵前煙道框架有兩跨,第一跨為跨度8.0m,柱頂標(biāo)高為9.8m,全鋼結(jié)構(gòu);第二跨跨度10.5mm,柱頂高度17.21m,全鋼結(jié)構(gòu);第二跨前煙道框架頂部17.21m上布置有進(jìn)入除塵器的水平煙氣分配煙道。新增脫硝鋼架布置在前煙道框架的上方,在對(duì)原框架進(jìn)行加固后從原框架頂部生根。脫硝第一層鋼架標(biāo)高為23.755m,煙氣調(diào)溫裝置安裝凈空間高度6.5m。在進(jìn)行煙氣調(diào)溫裝置調(diào)研時(shí),脫硝鋼架設(shè)計(jì)已經(jīng)完成。電除塵前煙道布置如圖2所示。空預(yù)器出口煙道位于9.8m層,爬到17.21m層后,每個(gè)煙道分成2個(gè)分支經(jīng)過(guò)一個(gè)直角彎后進(jìn)入電除塵。4煙氣調(diào)溫裝置布置方案優(yōu)化4.1初步布置方案根據(jù)原有煙道布置,按照常規(guī)做法提出煙氣調(diào)溫裝置布置初步方案,如圖4所示。初步布置方案是在進(jìn)入電除塵前的煙道直段上安裝煙氣調(diào)溫裝置,這樣的布置方案主要問(wèn)題是煙氣阻力大,流場(chǎng)不均勻,更致命的問(wèn)題是煙氣調(diào)溫裝置擴(kuò)大部分已經(jīng)覆蓋了脫硝鋼結(jié)構(gòu)立柱(圖中紅圈位置),也就是說(shuō),按照這樣的方案無(wú)法進(jìn)行煙氣調(diào)溫裝置的安裝。4煙氣調(diào)溫裝置布置方案優(yōu)化4.2優(yōu)化布置方案在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)條件進(jìn)行綜合分析后,提出煙氣調(diào)溫裝置的優(yōu)化布置方案,如圖所示。優(yōu)化后的布置方案有以下優(yōu)點(diǎn):(1)讓出脫硝鋼架立柱位置,不影響脫硝鋼架的正常安裝,解決了煙氣調(diào)溫裝置的布置難題。(2)減少2個(gè)直角彎,縮短了空預(yù)器至電除塵之間的煙道,改善了電除塵前煙道的煙氣流場(chǎng),使煙氣阻力減小,煙氣流場(chǎng)更加均勻。5煙氣調(diào)溫裝置優(yōu)化布置前后比較5.1煙氣流場(chǎng)對(duì)比原煙道煙氣流場(chǎng)模擬情況如下左圖所示。從圖中可看出原煙道結(jié)構(gòu)導(dǎo)致煙氣流場(chǎng)中產(chǎn)生多個(gè)漩渦(圖中紅色圈出部分),漩渦的存在造成較大的壓降。改造后煙氣流場(chǎng)模擬情況如下右圖所示。模擬結(jié)果顯示,改造后由于煙道結(jié)構(gòu)優(yōu)化,且加入煙氣調(diào)溫裝置起到整流作用,漩渦結(jié)構(gòu)幾乎消失。圖7原煙道煙氣流場(chǎng)模擬圖8改造后煙氣流場(chǎng)模擬5煙氣調(diào)溫裝置優(yōu)化布置前后比較5.2煙氣阻力對(duì)比改造前壓力云線分布如圖9所示。模擬結(jié)果顯示由于煙氣漩渦的存在,導(dǎo)致較大的壓力降產(chǎn)生,煙氣阻力較大。圖10為原煙道各截面壓力平均值分布情況。從圖中可看出,空預(yù)器出口至電除塵進(jìn)口煙氣壓降為260.9Pa。圖9原煙道壓力云圖分布圖10原煙道各截面壓力平均值5煙氣調(diào)溫裝置優(yōu)化布置前后比較改造后壓力云線分布如圖11所示。從圖中可看出,改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)漩渦只有一個(gè),且強(qiáng)度很弱,由于漩渦導(dǎo)致的壓降明顯得到改善,加入煙氣調(diào)溫裝置后,煙氣調(diào)溫裝置有整流作用,壓縮了原來(lái)的漩渦結(jié)構(gòu),使得壓降減小。但另一方面,煙氣調(diào)溫裝置本身因管束阻力作用會(huì)帶來(lái)一部分壓降。圖12為改造后煙道各截面壓力平均值分布情況,與圖10對(duì)比后發(fā)現(xiàn),改造后雖然增加了煙氣調(diào)溫裝置,但是煙道整體煙氣阻力增加不多,僅增加14Pa的煙氣阻力。6運(yùn)行實(shí)際情況2013年11月21日,#5機(jī)組大修結(jié)束,煙氣調(diào)溫裝置改造完成。2013年11月24日,機(jī)組帶負(fù)荷至510MW,調(diào)溫裝置進(jìn)口溫度為130℃左右,進(jìn)出口壓差均值250Pa左右,電除塵前整體煙道阻力較改造前幾乎沒有增加(圖13),較常規(guī)的布置方式低近120Pa。圖13運(yùn)行后煙氣調(diào)溫裝置阻力7經(jīng)濟(jì)效益分析1、5#、6#機(jī)組電除塵前加裝煙氣調(diào)溫裝置節(jié)能量2012年5#、6#機(jī)組發(fā)電量為773892.05萬(wàn)kW.h,因此通過(guò)5#、6#機(jī)組鍋爐加裝調(diào)溫裝置預(yù)計(jì)可節(jié)約標(biāo)煤量為:773892.05×10?kW.h×2.5g/(kW·h)×10??=19347.30tce2、煙氣調(diào)溫裝置優(yōu)化改造節(jié)能量?jī)膳_(tái)機(jī)組煙氣阻力減少的電耗折算成標(biāo)準(zhǔn)煤量為:120×2×0.33×6000×10?3×2=950.4tce合計(jì):三期電除塵前加裝調(diào)溫裝置及優(yōu)化布置的節(jié)能量為20297.7tce。8結(jié)論1、在電除塵前通過(guò)加裝煙氣調(diào)溫裝置,在機(jī)組高負(fù)荷時(shí),除塵器的入口煙溫可從140~160℃降低到100~110℃,使煙氣量減少(排煙溫度每降低10℃,煙氣量減少約3%),相當(dāng)于除塵器的比集塵面積增大;其二,煙溫下降后,煙氣中的水分子、二氧化硫分子更容易和粉塵結(jié)合,飛灰荷電性能更好,從而可降低飛灰比電阻,使飛灰更適于電除塵器收塵,提高除塵效率。其次
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