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文檔簡介
狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)
在設(shè)備管理中的應(yīng)用狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷在設(shè)備管理中的應(yīng)用我公司是年產(chǎn)40萬噸乙烯裝置的連續(xù)性生產(chǎn)的大型企業(yè),全廠有35臺關(guān)鍵機組,這些機組一旦出現(xiàn)停機故障,將導(dǎo)致整個裝置停車甚至全廠停產(chǎn),其經(jīng)濟(jì)損失是十分巨大的。所以我們公司非常重視設(shè)備的日常管理,我們通過在機器運行時對它的各個主要部位進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測,掌握機器的狀況,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備的異?;蚬收?,把握住它的發(fā)展趨勢,根據(jù)生產(chǎn)需要制訂預(yù)知維修計劃,確定機器應(yīng)該修理的時間和內(nèi)容,實現(xiàn)了以狀態(tài)監(jiān)測為前提的預(yù)知維修。狀態(tài)監(jiān)測分為兩大部分:一、在線監(jiān)測及故障診斷系統(tǒng)二、離線監(jiān)測及故障診斷系統(tǒng)一、關(guān)鍵機組在線狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷系統(tǒng)(一)高速在線系統(tǒng)性能及方案介紹
ENTRX網(wǎng)絡(luò)化高速在線監(jiān)測系統(tǒng)是ENTRX-IRD公司的產(chǎn)品,在軟件的數(shù)據(jù)采集、處理中采用了獨特的“磁帶機原理”和高速的HP采集硬件,對于機組突發(fā)性的故障事件,保證了數(shù)據(jù)在采集時不丟失,軟件包提供了對數(shù)據(jù)的多種分析功能,因此系統(tǒng)非常適合對大機組運行狀態(tài)的監(jiān)測。2000年我廠引進(jìn)了美國ENTRX-IRD公司的ENTRX網(wǎng)絡(luò)化高速在線監(jiān)測系統(tǒng),并把我廠的十六臺(套)大機組由三個監(jiān)測子系統(tǒng)組成了大機組狀態(tài)監(jiān)測網(wǎng),通過我廠的內(nèi)部局域網(wǎng),實現(xiàn)了監(jiān)測數(shù)據(jù)的共享。如圖所示:
子站1T8455T8456C400AC400BC650C600C300ENTRX系統(tǒng)除了在數(shù)據(jù)的采集上具有獨到的性能外,在數(shù)據(jù)的分析中同樣提供了實用的分析、報告管理功能,如常用的時域波形、頻譜圖、趨勢圖、瀑布圖、軸心軌跡、軸中心線圖、波德圖和耐奎斯特圖等,ENTRX硬件的高速采集性能和分析功能在我廠一設(shè)備檢修前后的出現(xiàn)故障的分析、診斷,得到了很好的表現(xiàn)。K201GB301C1001AC2002AC1001BC2002BK4003C103AC103B子站2子站3(二)、實例應(yīng)用空分裝置A套空壓機C1001A自2001年10月29日開車以來,機組振動明顯增大,其中XIA1-1B、XISA1-2B測點尤其明顯,且振動幅值趨勢與潤滑油油溫成正比增大,與潤滑油油壓的關(guān)系正好相反,說明了機組軸瓦間隙過大。頻譜主要表現(xiàn)在1倍頻上,根據(jù)頻譜和軌跡圖分析機組存在軸瓦磨損和轉(zhuǎn)子不平衡問題。圖1C1001A振動測點振動幅值趨勢圖圖2檢修前測點振動頻譜圖圖3檢修后測點振動頻譜圖圖6檢修前1A&1B測點軸心軌跡圖6檢修前1A&1B測點軸心軌跡該機組于2001年11月29日停機檢修,根據(jù)對機組的解體檢查發(fā)現(xiàn),主軸上瓦有磨損,一級側(cè)軸承下瓦有明顯的磨損,各級葉輪葉片均有沖蝕現(xiàn)象,葉輪結(jié)垢;更換新葉輪和新軸瓦后,各振動測點振動值均下降了,具體如圖1所示。
二、離線狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷系統(tǒng)在生產(chǎn)中的應(yīng)用除了16臺關(guān)鍵機組實現(xiàn)了在線監(jiān)測外,其余機組均采用離線監(jiān)測手段進(jìn)行監(jiān)測,我們根據(jù)設(shè)備重要程度和故障率不同,分別采用不同的周期進(jìn)行監(jiān)測,在正常運行狀況下,關(guān)鍵機組一周監(jiān)測一次,較重要的機組和泵一月監(jiān)測一次,有備用泵的小泵則根據(jù)需要監(jiān)測,每個月向設(shè)備管理部門書面匯報關(guān)鍵機組及有故障的其它機組的運行狀況;機組在異常狀態(tài)下運行時,我們加大對機組的監(jiān)測頻率,及時發(fā)現(xiàn)機組的惡化趨勢,同時給出故障診斷報告,讓生產(chǎn)裝置和設(shè)備管理部門及時了解機組運行情況,作出相應(yīng)的對策,從而實現(xiàn)設(shè)備的預(yù)知維修,減少因臨時停車造成的經(jīng)濟(jì)損失,保證設(shè)備的安全運行。我們主要是通過使用變攜式數(shù)采儀和相關(guān)的數(shù)據(jù)處理軟件來完成以上工作的。
傳感器數(shù)采儀計算機(一)、離線故障診斷系統(tǒng)在生產(chǎn)中的應(yīng)用舉例2001年12月22日熱電裝置鍋爐給水泵驅(qū)動設(shè)備透平P-2000BT更換汽封后,單試透平振動一直偏大,當(dāng)調(diào)整到2H點水平振動為4mm/s時,聯(lián)泵試車,轉(zhuǎn)速達(dá)到4200rpm時,2H振動達(dá)到8.2mm/s,在升速到額定轉(zhuǎn)速4800rpm時,2H達(dá)到16.6mm/s。23日上午試車從9:30開始,分階1000、2000、3000、4000RPM5步試運,試到4000時振動2H為2.6mm/s,2V為2.0mm/s,但試到4800rpm時,振動上升到9.8mm/s,運轉(zhuǎn)一段時間后,2H點振動下降4.5mm/s,停車。下午3點鐘重新開車,試到4800rpm時2H點振動還是一直從9.3~3.5mm/s成周期性波動,從頻譜上看振動值還是在1x頻上,把振動傳感器放在2H點上,根據(jù)振動值的變化調(diào)整蒸汽入口管線的高度和角度,又通過調(diào)整透平地腳頂絲的位置來調(diào)整機身的位置,振動值隨機發(fā)生改變,比原來的振動值有所下降,到晚上8點2H點振動最大為8.2mm/s,繼續(xù)在4800rpm下運行晚上9:40振動值下降到2.0mm/s以下,停機聯(lián)泵找正再試車,振動值均較小。分析機組振動下降原因有以下幾方面:蒸汽入口管線在調(diào)整和充分的熱膨脹后,消除了管線熱應(yīng)力,本身的固有頻率發(fā)生了改變,透平發(fā)生共振的因素消除;透平殼體與轉(zhuǎn)子之間的位置關(guān)系通過調(diào)整后恢復(fù)到合適的狀態(tài);調(diào)整透平地腳螺栓和頂絲并把緊地腳螺栓,并且透平經(jīng)過了一天的運行,也已經(jīng)得到充分的熱膨脹。P-2000BTP2000B12345(二)、離線故障診斷系統(tǒng)在生產(chǎn)中的應(yīng)用舉例電機耦合器減速機膨脹機561342減速機
膨脹干燥機GY6205自2001年6月4日大修后,機組基本處于正常運轉(zhuǎn)狀況,此次大修更換了液力耦合器兩端的軸承,沒有解決液力耦合器東南地基變形的問題,地基的振動幅值還在繼續(xù)上升,特別是在8月6日前停車近一個月、10月22日前停車近一個月、12月20日前停車一周多的三次停車后振動分別上了一個臺階,到12月20日液力耦合器東南地基振動最大值達(dá)到356UM,從頻譜圖可以看出其主要頻譜成分為25Hz處,峰值達(dá)到345UM,從液力耦合器兩端的軸承座處測得水平振動速度都超過了ISO2372規(guī)定的Ⅲ級大型機械允許的振動值11.2mm/s,其中靠電機側(cè)的軸承座水平振動為12.8mm/s,主要成分在25Hz處,峰值為12.56mm/s,靠減速箱側(cè)的軸承座水平振動為11.7mm/s,主要成分在25Hz處,峰值為11.28mm/s。根據(jù)以上振動情況及頻譜分析液力耦合器存在以下問題:橡膠后處理膨脹機GY6205一、由于液力耦合器南邊地基的長期高振動,直接造成液力耦合器兩側(cè)軸承的磨損。二、根據(jù)每一次較長時間的停車后,恢復(fù)開車后振動有較大上升和頻譜主要表現(xiàn)在1X頻(25Hz)處的特點和該轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)鼓較大且無法在停車時定時盤車來判斷,轉(zhuǎn)子存在軸彎曲。因為軸彎曲造成轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)不平衡,頻譜表現(xiàn)在1X頻上。三、液力耦合器東南地基存在變形。
DCBJAEF液力耦合器轉(zhuǎn)子圖
液力耦合器解體檢修,對輸入軸進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),各處跳動量:A面=1.2mmB面=1.1mmC面=0.08mmD面=0.06mmE面=0.04mmF面=0.03mmI面=1.1mm檢修前通過測量可以看出,在輸入軸組件中,A面、B面端面跳動特別大,C面、D面也明顯偏大。而在輸出軸組件中,E、F兩面的跳動量在要求的范圍內(nèi)。這說明輸入軸已發(fā)生了明顯的彎曲變形,特別是直徑較大的B面(直徑為360mm),輸出軸基本完好。單獨測量軸結(jié)果基本一至。解體轉(zhuǎn)子組件還發(fā)現(xiàn)內(nèi)部的主止推軸承有三塊相鄰的瓦塊有偏磨現(xiàn)象。從這個側(cè)面也反映了軸彎曲存在。通過對轉(zhuǎn)子各端面進(jìn)行修正,并對整個轉(zhuǎn)子作動平衡;更換軸承;檢查基礎(chǔ),重新開車后,機組振動減小,具體數(shù)據(jù)如下表。日期5H(mm/s)6H(mm/s)6V(東南地基)(um)2001.6.18(停車1周)7.0
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