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煤礦礦井水綜合利用系統(tǒng)工藝設(shè)計
中國西北部的大型煤礦是一座年處理能力為1000萬噸的現(xiàn)代煤礦,是井壓電廠的配套項目。煤礦原有礦井水預(yù)處理系統(tǒng)為4×225m1礦山充合利用系統(tǒng)1.1堿度低,堿度低,堿度低,堿度較低,堿度較低。以碳酸鈣該礦井水水質(zhì)總體比較穩(wěn)定,硬度較高,約為1100mg/L(以碳酸鈣計),堿度低,約為100mg/L(以碳酸鈣計)。水中含鹽2600~3300mg/L,屬中等含鹽量的苦咸水;含硫酸根1700~2100mg/L,懸浮物約100mg/L,pH7.0~8.0,COD1.2蒸發(fā)結(jié)晶單元礦井水綜合利用系統(tǒng)工藝流程如圖1所示,主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)見表1。該系統(tǒng)主要由雙堿軟化+膜濃縮減量+MVR蒸發(fā)結(jié)晶等單元組成,包括:(1)高密度沉淀池(雙堿法軟化)+陶瓷膜超濾+反滲透;(2)反滲透濃水(及一期納濾濃水)進(jìn)入濃水高密度沉淀池(雙堿法軟化)+變孔隙濾池+濃水陶瓷膜超濾+弱酸陽離子交換器+脫碳器+納濾(NF)+碟管式反滲透(DTRO);(3)臭氧氧化+管式膜微濾+MVR蒸發(fā)結(jié)晶1.2.1閃混器+混凝劑系統(tǒng)井下排水首先進(jìn)入井下水處理站已有配水井,然后由負(fù)壓引水罐經(jīng)過高效旋流凈化器給水泵供至閃混器,在閃混器前后管道中分別添加混凝劑PAC、助凝劑PAM,然后進(jìn)入高效旋流凈化器,出水進(jìn)入原水池。底部污泥排入煤泥壓濾系統(tǒng),泥餅外運,濾液回至配水井。軟化工藝采用高密度沉淀池系統(tǒng),按2×1000m軟化處理主要涉及的化學(xué)反應(yīng)如式(1)~式(3)所示。1.2.2系統(tǒng)的工藝流程礦井水脫鹽處理工藝采用超濾+反滲透系統(tǒng),工藝流程為軟化水池→超濾給水泵→超濾裝置→超濾水池→反滲透給水泵→保安過濾器→反滲透高壓泵→反滲透裝置1.2.3納濾、濃水預(yù)處理膜濃縮工藝采用深度軟化+納濾+DTRO系統(tǒng),工藝流程為濃水高密池→變空隙濾池→濃水超濾裝置→弱酸陽離子交換器→脫碳器→納濾裝置→DTRO。濃水高密池按2×350m1.2.4蒸發(fā)結(jié)晶蒸發(fā)結(jié)晶工藝設(shè)計采用臭氧氧化+管式膜微濾+MVR系統(tǒng)。臭氧反應(yīng)池容積為200mMVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)出力按照1×35m2性能評估試驗礦井水綜合利用系統(tǒng)于2019年10月正式投運,2020年6月進(jìn)行性能評估試驗,對各子系統(tǒng)的出水水質(zhì)及運行參數(shù)進(jìn)行連續(xù)7天(168h)測試。試驗期間礦井水水質(zhì)情況見表2,可見系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)與設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)基本一致。2.1預(yù)處理+膜法處理工藝試驗期間高密度沉淀池平均流量為1835m由表3可知,高密度沉淀池軟化系統(tǒng)的硬度去除率在85%以上,出水濁度<5NTU,鈣離子<60mg/L,硬度<200mg/L,堿度<1mmol/L,可達(dá)到軟化處理后出水總硬度及濁度的設(shè)計要求〔300mg/L(以CaCO由表4計算可知,污泥的主要成分為碳酸鈣(約74%),其次為氫氧化鎂(約9%),且礦井水中的硅基本轉(zhuǎn)移到污泥中。2.2反滲透產(chǎn)水性能陶瓷膜超濾裝置的總進(jìn)水流量為1739m試驗期間單套反滲透裝置平均產(chǎn)水流量為186m由表5可見,反滲透產(chǎn)水的電導(dǎo)率約50μS/cm,脫鹽率(按含鹽量計算)為99.14%。反滲透濃水約含鹽1.5×102.3納濾及dtro裝置試驗期間濃水高密度沉淀池平均流量為382m試驗期間納濾裝置平均進(jìn)水流量為151m由表6可知,納濾濃水約含鹽7×10試驗期間DTRO裝置平均進(jìn)水流量為34.5m由表7可知,DTRO濃水約含鹽14×102.4蒸發(fā)晶體系統(tǒng)蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的蒸餾水電導(dǎo)率<40μS/cm,其產(chǎn)鹽品質(zhì)為:Na試驗期間外供水的水質(zhì)情況:pH為7.72、TDS418mg/L、SO3dtro濃水超濾裝置的進(jìn)出水流量(1)高密度沉淀池所產(chǎn)污泥的主要成分是碳酸鈣,質(zhì)量分?jǐn)?shù)在70%以上,可考慮用作附近坑口電廠的脫硫吸收劑,實現(xiàn)工業(yè)固廢的資源化利用。(2)單臺超濾裝置的進(jìn)水平均流量為290m(3)單臺反滲透裝置平均產(chǎn)水流量為186m(4)系統(tǒng)調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)變孔隙濾池產(chǎn)水的污染指數(shù)SDI>5,故在弱酸陽床前新增2套濃水超濾裝置,確保SDI合格。但濃水超濾裝置的進(jìn)水壓力偏高(0.20~0.25MPa),產(chǎn)水流量略低于設(shè)計值(250m(5)單臺納濾裝置平均進(jìn)水流量為151m(6)由于目前DTRO濃水中COD不高(100mg/L以下),且臭氧氧化運行費用較高,故臭氧氧化系統(tǒng)一直未投入運行。加上后續(xù)管式微濾膜有一定的COD去除能力,因此亦能保證蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)進(jìn)水COD滿足要求。建議后續(xù)運行過程中對DTRO濃水COD進(jìn)行定期監(jiān)測,一旦發(fā)現(xiàn)超標(biāo)及時啟動臭氧氧化系統(tǒng)。(7)試驗中發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)離心機(jī)的下料管過長,易堵塞,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行,建議增加1臺振打器。此外結(jié)晶包裝系統(tǒng)周圍的粉塵濃度較高,環(huán)境衛(wèi)生較差,可考慮增加1臺除塵器。4系統(tǒng)運行效果該工程于2020年6月通過性能評
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