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文檔簡介
某電廠安全生產(chǎn)事故案例匯編
(內(nèi)部資料,注意保存)
目錄
案例1:2013年11月4日1#爐非計劃停運事故
案例2:2013年H月18日1#機高壓油泵故障事故
案例3:2013年12月20日輸煤系統(tǒng)回轉篩故障事故
案例4:2014年1月6日1#機運行異常停運事故
案例5:2014年1月18日2#爐一次風機溜瓦的事故
案例6:2014年1月19日1#爐2#引風機冷卻水箱殼裂的事故
案例7:2014年1月23日1#機自動主汽門墊破損的事故
案例8:2014年1月27日1#爐發(fā)生爆管的事故
案例9:2014年2月16-17日1#機真空防爆膜破損的事故
案例10:2014年3月7日1#機停運的事故
案例11:2014年3月21日1#機停機的事故
案例12:2014年3月23日1#機停運的事故
案例13:2014年3月23日綜合泵房積水的事故
案例14:2014年3月29日2#爐停運的事故
案例15:2014年4月4日2#爐渣倉滿庫
案例16:2014年4月7日2#爐因斷煤停運
案例17:2014年5月8日2#爐結焦停運
案例18:2014年6月11日1#機爐停運
案例19:2014年7月5日2#爐啟運后停運
案例20:2014年7月6日2#爐啟運失敗結焦
案例21:2014年7月21日2#機解列
案例22:2014年7月26日2#機解列
案例23:2014年7月29日2#機解列
案例24:2014年8月6日2#機解列
案例25:2014年10月5日2#爐3#給煤機故障停運
案例26:2014年10月15日2#爐、1#機停運
案例27:2014年11月8日甲側碎煤機故障停運
案例28:2014年11月12日輸煤系統(tǒng)2#皮帶斷裂
案例29:2014年11月16日1#爐排渣皮帶停運
案例30:2014年12月15日2#機啟機失敗
案例31:2014年12月17日制粉車間水淹2#磨粉機
案例32:2014年12月21日1#爐爐內(nèi)泄漏停運
案例33:2015年1月4日3#皮帶停用
案例34:2014年2月3日一6日2#爐燒正壓導致壓火
案例35:2015年2月4日脫硫系統(tǒng)真空泵故障停運
案例1:2013年11月4日1#爐非計劃停運事故
一、事故經(jīng)過
11月4日新電廠1#機爐運行,經(jīng)新舊電廠聯(lián)絡線117開關一115
開關經(jīng)后莊站至靈北站與系統(tǒng)并網(wǎng),發(fā)電負荷為23000KWH。14時20
分該爐出渣提斗機故障導致1—3#冷渣器停運,緊急安排老廠出渣工
利用三輪車排渣;20時30分以后,該爐2#、3#、4#輸煤皮帶接連出
現(xiàn)斷煤現(xiàn)象,同時各運行主要參數(shù)(汽溫535P、壓力7.53MPa、左右
床床溫738P、742℃)開始持續(xù)下降,床壓、含氧量則持續(xù)上升,實
行降負荷運行;斷煤現(xiàn)象未能得到有效緩解,21時18分該爐床壓達
15KPa、含氧量為20%,汽溫358℃、壓力2.86MPa、左右床床溫308℃、
307℃,被迫停運。
二、原因分析
1、2—4#三個輸煤皮帶持續(xù)斷煤是造成該爐主要運行參數(shù)難以維
持直至停運的直接原因,同時也是主要原因。
2、出渣提斗機提斗兩側面共有八個固定螺栓,只固定了四條(一
側兩條),以致運行中發(fā)生提斗失衡、螺栓被切斷、提斗脫落卡住鏈條,
造成該爐冷渣器停運,被迫實施人工排渣。
3、事故排渣管口離地面較近,三輪車車斗放不進去,只能先排放
在地面,然后人工倒入三輪車出渣,客觀上造成排渣不連續(xù)和即時出
渣量減少,該爐內(nèi)存料加厚、床壓持續(xù)上升,導致運行困難。
三、責任劃分(略)
四、防范措施
1、新廠應充分借鑒老廠防止煤庫存煤板結、入爐煤流動性差對鍋
爐下煤造成不利影響的有效方法,與外委單位及省電科院專家進行論
證,制定切實有效的改善方案并盡快實施,以杜絕斷煤缺陷造成的鍋
爐停運事故發(fā)生。
2、新廠機爐試運行期間,各專業(yè)負責人及運行人員要嚴格貫徹落
實跟班盯崗、巡回檢查制度,及時發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患和設備缺陷,
及時記錄匯總并上報,及時傳遞外委單位及時予以整改。
3、新廠各專業(yè)負責人要強化對外委單位檢修工作的現(xiàn)場監(jiān)管、檢
查和考核工作,監(jiān)管要全面、檢查要從細、考核要從嚴,確保檢修質
量和完好投入率達標。
4、新廠要進一步強化對所屬員工的業(yè)務技術培訓,努力提高職工
的業(yè)務技術水平,盡快適應新廠安全發(fā)電生產(chǎn)的需要。
案例2:2013年11月18日1#機高壓油泵故障事故
一、事故經(jīng)過
11月17日8時53分啟動1#機,1#機爐運行。待該機主油泵投入
正常后,運行人員分別于當日15時09分、15時14分、15時22分按
照規(guī)程規(guī)定停用高壓油泵時,發(fā)現(xiàn)安全油壓下降,被迫持續(xù)投用高壓
油泵。18日4時30分運行人員發(fā)現(xiàn)高壓油泵軸承密封圈處冒煙,嘗
試停用高壓油泵發(fā)現(xiàn)安全油壓又出現(xiàn)下降,經(jīng)請示后關閉高壓油泵進
出口門,安全油壓保持正常,于4時48分停用該高壓油泵。
二、原因分析
1、經(jīng)現(xiàn)場對高壓油泵解體檢查發(fā)現(xiàn),該油泵軸承磨損嚴重直至抱
死,是導致該高壓油泵軸承密封圈冒煙的直接原因。
2、結合停用該機高壓油泵安全油壓下降,關閉高壓油泵進出口門,
安全油壓保持正常的現(xiàn)象,分析為外委檢修單位對作為A類檢修項目
的高壓油泵整體解體性檢查、維修、更換、試驗工作不實、不細,不
能發(fā)現(xiàn)并及時處理高壓油泵軸承缺陷,該高壓油泵逆止門關閉不嚴形
成漏空,導致安全油壓下降。
三、責任劃分(略)
四、防范措施
1、外委檢修單位要嚴格履行相關檢修合同,嚴格按照電力行業(yè)標
準與工作程序,認真執(zhí)行主輔設備分級檢修項目,確保新廠主輔設備
安全可靠投運。
2、新廠各專業(yè)負責人要強化對外委單位檢修工作的現(xiàn)場監(jiān)管、檢
查和考核工作,監(jiān)管要全面、檢查要從細、考核要從嚴,確保檢修質
量和完好投入率達標。
3、新廠各專業(yè)負責人及運行人員要嚴格貫徹落實跟班盯崗、巡回
檢查制度,及時發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患和設備缺陷,及時記錄匯總并上
報,及時傳遞外委單位及時予以整改。
案例3:2013年12月20日輸煤系統(tǒng)回轉篩故障事故
一、事故經(jīng)過
12月20日早班,新廠2#爐、1#機運行。9時50分輸煤組開始本
班第一次上煤,按照輸煤系統(tǒng)第三種運行方式啟動所屬設備,10時左
右該組運行人員聽到回轉篩間有異響,現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn)乙側回轉篩電機
減速器底座裂開,匯報當班值長、運行負責人,安排將輸煤系統(tǒng)運行
方式更改為第一種,啟用甲側回轉篩。
二、原因分析
經(jīng)現(xiàn)場查看,乙側回轉篩電機減速器底座發(fā)生斷裂,傳動齒咬合
不完全,回轉篩殼內(nèi)機頭、機尾處積煤較多。
根據(jù)現(xiàn)場現(xiàn)象,分析為:運行人員不能嚴格執(zhí)行交接班制度,對
回轉篩內(nèi)機頭、機尾的積煤清理不及時,特別是機頭傳動齒處的積煤
較多,致使該設備帶負荷啟動,傳動受力增大造成該設備底座斷裂。
三、責任劃分(略)
四、防范措施
1、新廠各部門要切實強化對運行人員的安全生產(chǎn)教育培訓,牢固
樹立“隱患即事故”的安全理念,切實增強所屬員工的安全生產(chǎn)責任
心,全面落實各級安全生產(chǎn)責任。
2、新廠及各職能部門要嚴格考核安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度落實情況,
特別是要強化對“兩票、三規(guī)、三制”的執(zhí)行考核,全面規(guī)范管理,
安全標準操作。
3、建議為該回轉篩電機減速器增加過載保護裝置,另加裝電流、
電壓表計并將參數(shù)傳回控制室內(nèi),為運行人員操作提供參數(shù)依據(jù)。
4、建議對回轉篩進行改造,按現(xiàn)場實際情況將回轉篩整體加高、
落煤斗加寬,被動受力齒輪間形不成積煤死角,并便于清理,確保設
備正常運行。
案例4:2014年1月6日1#機運行異常停運事故
一、事故經(jīng)過
1月6日新廠1#機爐運行,二班18時接班1#爐主汽溫度530℃,
主汽壓力8.78MPa,床溫824P,下煤量為32T/H,1#機帶負荷33MW,
斷煤現(xiàn)象頻繁發(fā)生;19時21分1#爐三個給煤皮帶同時出現(xiàn)斷煤現(xiàn)象,
主汽溫度5421,主汽壓力7.27MPa,床溫7971,組織運行人員疏通
下煤管,一時間難以有效緩解,采取投注油槍維持鍋爐運行,降負荷
至5.2MW;19時41分主汽溫度492P,主汽壓力4.36MPa,床溫501℃;
20時22分至20時26分下煤量7T/H,前后持續(xù)斷煤;1#機主汽溫度、
壓力持續(xù)下降,20時30分主汽溫度239P、壓力2.92MPa、負荷3.1MW;
自20時36分起該機二瓦垂直振動由5絲起緩慢上升;20時40分該
機二瓦水平、垂直振動分別為6.2、7.3絲,運行人員就地檢測為8—
9絲;于20時43分實施解列停機,直至22時16分重新并網(wǎng)運行。
二、原因分析
1、三個下煤管(1井下煤管故障停用)同時斷煤不能得到及時有效
恢復,投注油槍后對油壓、流量、風量配比不當是造成1#爐主汽溫度
和壓力持續(xù)下降的直接原因。
2、1#爐主汽溫度和壓力持續(xù)下降,運行人員不能嚴格按照安全運
行規(guī)程要求果斷實施緊急停機,是造成1#機二瓦振動超標的主要原因。
三、責任劃分(略)
四、防范措施
1、新廠生產(chǎn)準備部要切實加大對入廠煤煤質的監(jiān)管工作力度,斷
強化配煤管理,每班組織對入爐煤發(fā)熱量、顆粒度、水分進行化驗,
確保合格燃料入爐;組織力量開展技術攻關,著力解決頻繁發(fā)生的斷
煤現(xiàn)象。
2、新廠要狠抓職工素質工程、“三基”建設,切實強化對職工安
全生產(chǎn)責任意識鞏固、安全運行規(guī)程學習與考核,積極開展崗位練兵
和應急演練,促進全員操作技能和應急處置能力提升,以強化素質保
障安全生產(chǎn)。
3、新廠要嚴格執(zhí)行“班前、班后會”制度,組織對每值當班工作
開展情況進行分析、總結與講評,有針對性的提出改進工作措施;嚴
格執(zhí)行“兩票、三規(guī)、三制”等基本安全管理制度,強化落實與考核,
促進安全生產(chǎn)取得實效。
4、生技科牽頭、人勞科配合,結合領導干部“四熟悉、三必須”
和“干部上講臺,培訓到現(xiàn)場”工作機制,出臺全員技術技能考核辦
法,建立考核題庫,組織開展現(xiàn)場抽考和集中考試,與個人安全賬戶
培訓部分掛鉤,實施獎優(yōu)罰劣,充分營造“比、學、趕、幫、超”的
業(yè)務學習氛圍,全面提升干部職工的安全技術素質和現(xiàn)場履職能力。
5、調度室要強化對值長的管理和考核,努力提高業(yè)務技術素質和
現(xiàn)場正確履職能力,強調嚴格執(zhí)行逐級匯報制度,發(fā)生異常要冷靜分
析、準確判斷、果斷指揮,充分發(fā)揮調度職責,防止發(fā)生事故。
6、針對汽機、電氣專業(yè)表計指示不統(tǒng)一、各種保護投退不按程序
審批的問題,要求生技科組織新廠工程技術部進行摸底,以書面形式
做出說明,并嚴格按照相關程序進行審批。
7、生活服務公司調整新廠班中就餐時間,要錯開交接班時間,以
確保運行人員嚴格、認真履行交接班制度,防止因就餐造成交接班制
度流于形式。
案例5:2014年1月18日2#爐一次風機溜瓦的事故
一、事故經(jīng)過
1月18日運行一值二班,發(fā)電部組織清理2#爐的下煤管,20時
55分啟動一次風機于20時58分停運(振動值7.2絲),21時22分再
次啟動該風機于21時27分停運(振動值9.7絲)。19日運行二值夜
班,接班后準備啟動2#爐,3時54分啟動該風機至4時04分掉,前
軸瓦振動達10絲;4時10分啟動至4時14分掉,前軸瓦振動14.2
絲;6時44分啟動至6時58分掉,前軸瓦振動17絲;7時19分啟動
至7時23分掉,前軸瓦振動13.4絲;7時28分啟動至7時48分停;
后現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)該風機電機前軸瓦溜瓦,經(jīng)外委檢修做更換軸瓦與油
封處理,給廠造成10萬余元的經(jīng)濟損失。
調取后臺參數(shù):一次風機電機前軸承溫度1月18日21時22分啟
動后最高值達1451,19日夜班啟動中于4時05分達最高值為1621。
二、原因分析:
1、18日運行一值二班鍋爐運行人員在啟動一次風機前對該風機
就地檢查不實不細,不能及時發(fā)現(xiàn)該風機軸瓦油位低進行足量補充,
導致該風機啟動后因油位低、溫度高最終造成該風機電機前軸瓦溜瓦。
2、19日運行二值夜班鍋爐運行人員與上班人員交接不清,對該
風機就地檢查不認真,不能及時發(fā)現(xiàn)該風機振動超標原因,且多次啟
動導致該風機故障擴大。
3、外委檢修單位對該風機各項保護數(shù)值(自1#爐復制)未及時
調試校定,保護未能有效投入(振動除外),以致該風機電機前軸瓦溫
度超標保護不動作,也是造成該風機電機前軸瓦溜瓦的原因。
三、責任劃分(略)
四、防范措施
1、發(fā)電部要切實強化全員工安全生產(chǎn)責任心和業(yè)務技術素質培訓,
嚴格落實“兩票、三規(guī)、三制”,尤其要強化對巡回檢查和交接班制度
的落實考核,完善主輔設備運行、巡檢、加油等各種表記記錄,認真
監(jiān)盤精心操作,及時發(fā)現(xiàn)運行參數(shù)變化結合就地檢查情況,確定存在
安全隱患及時匯報及時整改,確保發(fā)電機組安全穩(wěn)定運行。
2、檢修部積極組織和督促外委檢修單位認真消缺,盡快對主輔設
備逐臺逐項進行檢驗,校定各項保護定值并嚴格投退審批制度,保證
主輔設備安全運行。
3、主輔設備運行出現(xiàn)異常,要嚴格按照運行規(guī)程規(guī)定操作,及時
組織技術力量認真分析查找原因,積極排查消缺;故障原因不清、未
能及時消除不得盲目啟動。
4、調度室牽頭,組織發(fā)電部、檢修部針對該風機液耦與電機前后
軸承油路系統(tǒng)存在缺陷進行整改,完善保護裝置,并舉一反三至其他
主輔設備,保證設備運行正常。
案例6:2014年1月19日1#爐2#引風機冷卻水箱殼裂的事故
一、事故經(jīng)過
1月19日運行四值二班。運行人員發(fā)現(xiàn)1#爐2#返料風機冷卻水
漏,匯報了當班值長和發(fā)電部負責人,當班值長通知檢修部進行處理。
運行人員于22時04分停用1#、2#循環(huán)泵,為待檢設備斷水;22時
44分啟動1#循環(huán)泵于22時46分停用,22時49分再次啟動1#循環(huán)泵;
22時52分啟動2#循環(huán)泵;后發(fā)現(xiàn)1#爐2#引風機冷卻水箱殼裂。
二、原因分析
1、1#、2#循環(huán)泵同時停運40分鐘,結合當日22時以后室外溫度
值較低,是造成1#爐2#引風機冷卻水不循環(huán)以致該冷卻水箱外殼凍裂
的直接原因。
2、發(fā)電部負責人、當班值長對兩臺循環(huán)泵同時停用的后果預想不
足,對所屬設備冬季防寒凍措施檢查落實不到位,是造成該設備冷卻
水箱殼裂的主要原因。
三、責任劃分(略)
四、防范措施
實施檢修工作需要停水、停電、停汽和停用設備時,必須結合關
聯(lián)系統(tǒng)進行全面計劃,制定詳細的防范措施并嚴格落實,特別是在冬
季停用設備要做好防寒防凍措施,避免損壞設備。
案例7:2014年1月23日1#機自動主汽門墊破損的事故
一、事故經(jīng)過
1月23日運行四值夜班,1時27分1#機并列;運行一值早班,
接班時1#爐運行正常,床溫887℃,汽溫531.8℃,汽壓8.9MPa;8
時26分運行人員發(fā)現(xiàn)回料1#閥料位0.015MPa,回料2#閥料位1.46MPa,
灰溫左側6601,右側3331,分析為右側返料器不通;8時28分請
示發(fā)電部負責人啟動2#回料風機吹返料器,后床溫862七、汽溫482七、
汽壓8.14MPa開始持續(xù)下降,1#機被迫降負荷運行;8時30分以后床
溫下降過快運行人員控制不住,于9時16分投油槍(汽壓3.37MPa,
汽溫395.8℃,床溫292℃);9時30分1#機停(汽壓2.84MPa,汽溫
366℃,床溫334℃);10時以后1#爐主要參數(shù)回升至10時35分1#
機暖管;12時30分撤油槍(汽壓8.12MPa,汽溫422℃,床溫921.6℃);
12時37分1#機自動主汽門墊漏氣(自動主汽門前汽壓10.393MPa,
1#爐汽壓10.409MPa);12時40分主汽門關;14時32分1#爐斷煤壓
火于23時38分停1#爐。
二、原因分析
1、1#爐右側返料器大量積灰造成阻塞,啟動2#回料風機吹返料
器,大量積灰下落至爐膛內(nèi)是造成該爐床溫、汽溫、汽壓大幅下降,
難以控制的直接原因。
2、因床溫難以維持于9時16分至12時30分投油助燃,床溫、
汽溫、汽壓開始回漲,鍋爐運行人員調整不當,未能有效控制汽壓,
造成1#機自動主汽門墊被損壞。
3、汽機運行人員不能及時與鍋爐運行人員溝通,要求其調整汽壓
以符合汽輪機暖管及啟動參數(shù)標準;在鍋爐汽壓難以控制時不能及時
采取關閉電動主汽門和總汽門的措施,以致該機自動主汽門墊被損壞。
三、責任劃分(略)
四、防范措施
1、在發(fā)電機組運行過程中,機、電、爐、水化各專業(yè)要密切配合,
特別是在啟機過程中,鍋爐要服務于汽機,為汽機提供標準參數(shù)的汽
壓、汽溫,保證汽輪機啟運的安全性和成功率。
2、鍋爐開啟回料風機吹返料器時,可先實施事故排渣,待放出紅
火再啟風機,還要注意調整一次風總量和回料風機出口壓力,確保鍋
爐床溫穩(wěn)定和正常運行。
3、嚴格按照運行額定參數(shù)操作,應投盡投各種保護裝置且定期進
行校驗,防止因參數(shù)超標、保護未動作造成的設備損壞。
4、不斷強化對運行人員業(yè)務技術素質的培訓,努力提升安全操作
水平和應急處置能力,確保主輔設備安全運行。
案例8:2014年1月27日1#爐發(fā)生爆管的事故
一、事故經(jīng)過
1月27日運行三值早班。接班時1#爐運行基本正常,11時08分
運行人員發(fā)現(xiàn)主汽溫度540℃,汽壓8.753MPa,主汽流量94T/H、給
水流量80T/H、爐膛負壓一90Pa、一次風出口風壓8.8KPa、熱一次風
量由n0000m3/h開始下降;分析判斷為返料器或電除塵發(fā)生封堵,采
取加大一次風量、開啟引風機旁路煙道等措施并緊急匯報值長和發(fā)電
部負責人,但未能緩解;至11時23分主汽溫度411寸、主汽流量0T/H、
給水流量300T/H、爐膛負壓500Pa、一次風出口風壓13KPa、熱一次
風量由15000m3/h;發(fā)電部組織就地檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐本體正壓嚴重、煙
囪向外冒白氣,判斷爐內(nèi)發(fā)生爆管安排緊急停運。
經(jīng)停爐后進入爐膛搭架檢查發(fā)現(xiàn)屏過有三處焊口開裂且嚴重變形、
水冷屏一處爆管開口(圖片附后)。
二、原因分析
與外委單位檢修人員分析,初步判斷造成爆管原因如下:
(1)管子在安裝中受較嚴重機械損傷;
(2)管材材料質量不合格,如有夾渣、分層等缺陷,或者焊接質量
低劣,引起破裂;
(3)煮爐、烘爐過程中沒有較好的控制過熱器的溫度,過熱造成變
形。
三、防范措施
1、嚴加控制鍋爐負荷在安全運行規(guī)程許可范圍內(nèi),啟停爐時應適
量蒸汽流經(jīng)過熱器;汽包水位在允許范圍內(nèi)波動,不滿水;防止汽壓
突降或突升致使汽包安全閥動作;加強鍋爐燃燒調整,防止氣流刷墻、
貼壁、火焰偏斜,減少煙溫偏差和受熱面熱偏差;調整制粉系統(tǒng),控
制煤粉細度;嚴格控制鍋爐運行參數(shù),加強管壁溫度監(jiān)視,監(jiān)視汽包
爐的水位,防止缺水,引起受熱面瞬間超溫。
2、重視吹灰器的正常投入和退出的可靠性,不但要保證其機械部
分能正常運行,而且要從其控制系統(tǒng)的邏輯設置來確保吹灰器的正常
投入和退出,避免吹損受熱面管。
3、加強化學監(jiān)督工作,確保鍋爐給水、鍋爐水質標準,保證給水、
爐水水質合格。嚴格執(zhí)行化學清洗規(guī)定,做好鍋爐停用保護工作。
案例9:2014年2月16—17日1#機真空防爆膜破損的事故
一、事故經(jīng)過
2014年2月16日運行三值二班,啟運1#機時主蒸汽溫度350℃,
排氣裝置水位為966mm,23時02分因溫升較慢,運行人員拉疏水(真
空泵停用),造成真空防爆膜破損,將化妝板上部散熱罩掀翻,砸壞表
管和欄桿并落在8米平臺下部兩管道之間。
2月17日運行四值夜班,在更換真空防爆膜后再次啟運1#機時,
主蒸汽溫度3341,排氣裝置水位為740mm,1時30分運行人員拉疏
水,再次造成真空防爆膜破損。
2月17日運行一值早班,因機頭頂軸油管漏油1#機停機,9時30
分真空泵停用后,運行人員拉疏水,再次造成真空防爆膜破損。
二、原因分析
1、以上三次汽輪機啟停過程中,真空泵停用或壓力過小,運行人
員拉疏水時汽水混合物進入排汽裝置,該裝置內(nèi)部形成正壓,造成該
機真空防爆膜破損。
2、2月16日運行三值二班1#機真空防爆膜破損造成的后果較為
嚴重,原因為之前所更換的真空防爆膜為2nlm厚,由調度室汽機專業(yè)
負責人安排吉通公司更換,不符合規(guī)程1mm厚的規(guī)定。
三、責任劃分(略)
四、防范措施
1、汽輪機啟停過程中應密切注意背壓的變化,在拉疏水后,如果
背壓漲至90KPa以上,應立即開啟真空泵或開啟空冷島風機。
2、汽輪機啟停過程中,在拉疏水前應先開啟真空泵與減溫水門。
3、在停機后如果背壓大,可以采取間斷性的拉疏水或開啟一、兩
臺風機的辦法。
4、嚴格按照主輔設備安全規(guī)程要求開展具體檢修工作,不得擅自
更改相關備品備件規(guī)格和參數(shù)。
案例10:2014年3月7日1#機停運的事故
1#機概況:新廠1#機是由中國長江動力集團公司生產(chǎn)的空冷單抽
汽凝汽式汽輪機,型號C50—8.83/3.82,功率50MN,周波允許波動為
48.5-50.5HZ;主汽壓力額定&83±0.49MPa,主蒸汽溫度額定535℃
(+10℃-15℃);2009年8月5日1#機汽缸組合,2010年9月29
日1#汽輪發(fā)電機沖轉試驗,2013年6月29日1#汽輪發(fā)電機揭缸檢
修完畢,2013年H月30日1#汽輪發(fā)電機試運行發(fā)電至今,最大負
荷39000KWo
1#機保護情況:
序號名稱定值投退情況備注
11、2#軸瓦溫度105℃投入
2軸向位移-0.8mm+1.4mm投入
3脹差-1mm+3mm投入
4轉速3300r/min投入
5振動30um投入
6低真空-0.06MPa投入
一、事情經(jīng)過
3月5日16:08分,運行人員發(fā)現(xiàn)1#機1瓦鴿金溫度由652上升
到7CTC以上(瞬間波動);3月6日運行三值夜班,1時59分運行人
員發(fā)現(xiàn)1#機1瓦鴿金溫度自72.4。(2突然上升至86.PC;此后持續(xù)觀
察發(fā)現(xiàn)4時37分為90.4℃、5時31分為91.1℃,5時44分為89.5℃;
經(jīng)匯報當班值長和熱工負責人將該溫度保護實施強制在50℃;運行四
值早班解除強制,10時46分熱工檢修人員開具工作票對回路與顯示
進行檢查未發(fā)現(xiàn)異常;11時30分溫度為71.22,14時15分為81.3℃,
14時34分為86.8℃,15時45分為90.3℃,熱工檢修人員延期工作
票對回路再次進行檢查未發(fā)現(xiàn)異常;直到18時21分檢查工作結束溫
度為78.3℃;運行一值二班23時24分溫度為85.6℃;7日運行二值
13時25分為94.2℃、13時35分為95.8℃、14時51分為100.9℃,
16時0分為103.9℃,被迫實施停運。
經(jīng)揭缸發(fā)現(xiàn)1#機1瓦瓦胎磨損嚴重、缸體內(nèi)有大量脫落烏金碎渣;
2瓦軸瓦表面有明顯劃痕、3瓦軸瓦表面有輕微劃痕。
1#機運行情況
回油潤滑油汽輪機1#瓦汽輪機2#瓦汽輪機3#瓦
日期
溫度
油壓溫度振動X振動Y溫度振動X振動丫溫度振動X振動Y溫度
(℃)
(MPa)(℃)(Um)(Um)(℃)(Um)(um)(℃)(Um)(Um)(℃)
2.9570.0974015.146.171.3-6014.914.25612.78.560
2.1242-530.1053814.310.942-6616.319.440-5514.33334-58
2.1342-541.121402.83.642-560.681.540-5516.912.837-55
2.1543-690.1074011.411.535-7615.416.331-5718.636.727-58
2.1643-590.0943810.317.242-6516.318.935-6326.323.333-64
2.2243-560.1073919.45.838-7219.821.429-5921.330.227-60
2.23560.094017.55.561-6918.518.953-5816.910.955-60
3.5550.113719.17.165-7621.722.354-5517.710.555-56
3.642-540.104020.17.072-9223.122.151-5416.710.052-57
3.7/16時400.0553920.59.772-10325.425.153-5517.62853-56
20分后
編號:
時間:2021年X月X日書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟頁碼:第18-頁共71頁
二、原因分析:
1、根據(jù)該機軸瓦損壞情況,分析為潤滑油油品內(nèi)有雜質,油質較
差造成軸瓦烏金磨損。
2、油質惡化后,濾油人員更換濾紙頻繁(由正常時3到4天更換
一次濾紙發(fā)展到一天更換兩次,而且濾紙較臟),吉通公司清理濾網(wǎng)頻
繁(由正常時2到3月清洗一次發(fā)展到一天清洗一次),未及時匯報采
取對應措施。
3、關于油箱內(nèi)加裝電磁棒的方案及計劃在2013年12月份就已經(jīng)
確定,但至今未能落實,造成油質逐步惡化。
4、吉通公司清理完高位油箱工作后,專業(yè)負責人不能嚴把檢修質
量關,沒有對油箱內(nèi)油質進行采樣化驗,確保油質合格。
5、專業(yè)負責人、當班值長、運行人員對該機前軸承烏金溫度異常
情況不能進行就地認真檢查確認,及時與熱工人員溝通,以致判斷不
清、定位不準,誤認為3瓦異常,對巡檢造成誤導。
三、責任劃分(略)
四、防范措施:
1、按規(guī)定要求安排專人定期濾油,并采用真空濾油機對油品進行
過濾,及時更換或清洗濾網(wǎng),并做好相關記錄。
2、盡快采購并投用電磁棒,對油品內(nèi)存有的鐵銹等金屬雜物進行
吸附和清理。
3、發(fā)電部定期安排化驗高位油箱內(nèi)油品油質,及時給相關部門、
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時間:2021年X月X日書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟頁碼:第19-頁共71頁
領導匯報,并存檔備案,確保油質合格。
4、熱工專業(yè)負責人認真履行職責,不斷整改完善熱工系統(tǒng)指示儀
表、所有傳感探頭存在的問題,提高熱工指示儀表準確性、可靠性。
5、所有主輔設備保護必須完善,嚴格執(zhí)行生技科下發(fā)的保護投退
制度,嚴禁隨意退出保護。
6、各專業(yè)負責人之間要切實強化工作溝通,特別是在運行異常情
況下,更要積極主動進行協(xié)調,采取有效措施及時處理存在隱患,確
保機組安全穩(wěn)定運行。
7、各生產(chǎn)部門要嚴格執(zhí)行“兩票、三規(guī)、三制”,按規(guī)定要求落
實工作監(jiān)護和檢修驗收制度,職能部門要進一步強化檢查與考核,確
保各項制度落實到位。
8、職能科室負責人要充分發(fā)揮嚴緊細實的工作作風,積極深入生
產(chǎn)一線,幫助協(xié)調解決生產(chǎn)中存在擋手問題,確保安全生產(chǎn)正常開展。
9、汽機專業(yè)技術人員針對新廠油系統(tǒng)加裝在線濾油脫水裝置進行
可行性分析,條件成熟時予以實施,強化對油品的監(jiān)控和處理,保證
油品合格。
10、各級領導干部、廣大職工要不斷強化對業(yè)務技術知識的學習,
認真學習規(guī)程,熟悉系統(tǒng)、設備,努力提高發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能
力,努力實現(xiàn)安全生產(chǎn)事故超前防范,確保安全生產(chǎn)正常開展。
案例11:2014年3月21日1#機停機的事故
一、事故經(jīng)過
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2014年3月21日運行三值夜班。3時13分啟動2#真空泵;3時
38分啟動1#凝結泵;5時1#機沖轉;5時24分開1#真空泵;5時45
分盤車;7時21分停高壓油泵;7時25分并網(wǎng);8時10分,1#機脹
差為3.007mm;8時14分1#機解列停機。
二、經(jīng)濟損失
21日2#爐于13時30分點火,17時40分撤油槍,19時25分并
網(wǎng),用油約4噸,費用32000元;影響負荷約27萬KW,損失17萬元。
三、調取后臺啟停機前后脹差值對比:
真空
時間汽溫CC)汽壓(MPa)轉速(r)脹差(mm)
(KPa)
04:420.089
04:500.294
05:002282.544500—490.558
05:412883.1691000-631.507
06:543744.5831200一612.208
07:123933.6672500一602.173
07:173973.4703000—592.118
07:254013.353000-582.337
08:104414.33000-673.007
四、原因分析
1、脹差保護動作(定值一1mm,+3mm)是造成1#機停運的直接原
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時間:2021年X月X日書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟頁碼:第21-頁共71頁
因。
2、1#機冷態(tài)啟動,在沖轉過程中過臨界時間較短、上下缸未能充
分膨脹,且增加負荷較快,運行人員對啟機技術的掌握還存在一定的
差距,是造成該機脹差保護動作的主要原因。
五、責任劃分(略)
六、防范措施
1、新廠處于人機磨合期,各專業(yè)負責人及所屬人員要從規(guī)程入手,
結合日常實踐操作,積極主動向調試專工請教和學習,不斷總結經(jīng)驗
和教訓,努力提高運行操作水平。
2、發(fā)電部組織所屬人員結合啟動機爐實際操作過程各參數(shù)變化及
出現(xiàn)的異常情況,進行認真的歸納總結,緊密聯(lián)系運行規(guī)程整理制定
操作手冊,不斷提高工作人員的業(yè)務技術素質。
3、生產(chǎn)運行出現(xiàn)異常情況時,運行人員要及時匯報值長;當班值
長要充分發(fā)揮安全生產(chǎn)調度職責,嚴格按照安全規(guī)程要求下達操作指
令并及時匯報相關部門負責人;各級領導深入現(xiàn)場、靠前指揮要嚴格
按照安全規(guī)程標準執(zhí)行,不得越級和跨專業(yè)指揮;所有生產(chǎn)調度指令
統(tǒng)一由當班值長發(fā)出。
案例12:2014年3月23日1#機停運的事故
DEH電液調節(jié)系統(tǒng)簡介:新廠1#汽輪機組數(shù)字電液調節(jié)系統(tǒng)
(DiaitalElectro-HydraulicControlSystem,DEH)采用杭州和利
時自動化有限公司的HOLLiAS-MACSV系統(tǒng),軟件版本為
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時間:2021年X月X日書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟頁碼:第22-頁共71頁
MACSV1.1.0+SP2o該控制系統(tǒng)主要包括轉速控制、功率控制、閥位控
制、抽汽壓控、高負荷限制、抽汽壓力高限制、主汽壓力低限制、超
速保護、真空保護限制、0PC超速限制等功能。
一、事故經(jīng)過
3月23日運行一值二班,2#爐、1#機運行正常,主汽溫度540℃,
主汽壓力9.IMP,負荷30MWo20時45分運行人員發(fā)現(xiàn)機組負荷突然
由32MW升至53MW,緊急匯報當班值長;值長聯(lián)系老廠核實系統(tǒng)負荷
與電壓、周波無異常后,要求鍋爐運行人員穩(wěn)定燃燒、汽機運行人員
實施降負荷操作,但DEH系統(tǒng)CV1閥失控;后幾次調節(jié)負荷突降低為
“0”,再次實施加負荷操作,負荷突升至36MW,排氣裝置水位上漲至
1600mm以上,鍋爐汽壓下降至3.53MPa,運行人員申請停機,再次降
負荷調節(jié)到“0”,于21時23分1#機停機;21分29分2#爐壓火;23
時27分2#爐啟火;24日3時23分1#機沖轉;3時49分發(fā)電機并網(wǎng)。
二、經(jīng)濟損失
2#爐于23日23時27分點火,24日3時49并網(wǎng),6時05分撤油
槍,用油約8噸,費用78400元;影響負荷約15萬KW,損失9.3萬
7Go
三、調取后臺相關參數(shù):
汽溫汽壓流量負荷一瓦X一瓦丫
時間
(℃)(MPa)(T/H)(MW)(pm)(pm)
18:005319.095.230.1185.95
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18:225277.88991.529.2717.95.95
19:005388.9796.531.2317.95.76
20:005409.15197.131.2917.15.86
20:09540.99.48397.631.2317.05.95
20:445238.76498.732.116.95.71
20:505073.53284.95314.65.86
21:175423.8215736.8816.26.34
21:1954512.1005.35.42
四、原因分析
1、經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)1#機調速汽門行程桿螺母脫落,是導致DEH
系統(tǒng)CV1閥失控造成該機負荷突升最終停運的直接原因。
2、運行人員、熱工人員對所轄設備的日常巡檢工作不認真,未能
及時發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患并及時消除,是造成此次事故的主要原因。
五、責任劃分(略)
六、防范措施
1、檢修部要切實強化對所轄設備的日常巡檢和維護,加大對吉通
公司檢修工作的現(xiàn)場督查,嚴格檢修驗收制度的落實,嚴格把關檢修
質量,確保符合標準要求。
2、針對新廠各主輔設備保護較為齊全,檢修部熱工專業(yè)要加大對
就地數(shù)據(jù)采集、反饋、遠控等裝置和線纜的巡檢與核對,結合運行參
數(shù)曲線認真比對,及時發(fā)現(xiàn)并處理存在的缺陷;理順DEH系統(tǒng)邏輯關
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時間:2021年X月X日書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟頁碼:第24一頁共71頁
系,組織開展全員業(yè)務培訓與學習,理論與實踐相結合提升綜合素質。
3、發(fā)電部運行人員要強化對日常運行參數(shù)曲線的監(jiān)控,根據(jù)參數(shù)
變化趨勢與檢修人員加強溝通和交流,及時發(fā)現(xiàn)異常情況及時檢查處
理。
4、汽機專業(yè)負責人牽頭,結合安全運行規(guī)程和實際運行情況,制
定緊急停機規(guī)程,與檢修部緊密配合,組織所屬員工積極開展反事故
應急演練活動,全面提升應急反應、準確判斷、協(xié)調配合、及時處置
能力,實現(xiàn)保人身、保設備、保安全。
5、充分利用班前會、班后會和周二安全日活動時間,發(fā)揮“每周
一題、學習園地”的陣地作用,建立健全各專業(yè)技術知識題庫,采取
“請進來,走出去”、技術知識考試等形式,不斷提升人員的業(yè)務技術
素質,努力盡快全面掌握安全運行技術。
案例13:2014年3月23日綜合泵房積水的事故
新廠綜合泵房內(nèi)設有三臺原水升壓泵(型號KQW100/160-15/2).
兩臺消防泵(型號TYPEY2-250M-2)、三臺生產(chǎn)給水泵(型號
Y2-160M2-2),三臺循環(huán)泵(型號TYPEY2-280S-4),分別滿足全廠水
處理制水、消防系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)供水。
一、事故經(jīng)過
2014年3月23日運行二值夜班,0時50分接班中,運行人員巡
檢時發(fā)現(xiàn)綜合泵房大量積水,已快淹到各種泵體的基座,馬上匯報值
長,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)暖氣排污門未關,實施關閉并開啟潛水泵抽水,3
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時以后抽水完畢。
二、事故原因
1、綜合泵房暖汽排污門未關閉是造成綜合泵房積水的直接原因。
2、3月22日運行一值二班汽機、水處理專業(yè)人員不能嚴格執(zhí)行
巡回檢查制度,對所轄設備的按時巡檢工作不到位,不能及時發(fā)現(xiàn)存
在缺陷及時采取對應措施,是造成綜合泵房積水的主要原因。
三、責任劃分(略)
四、防范措施
1、生產(chǎn)部門要切實強化對巡回檢查制度的落實考核,在不斷熟悉
系統(tǒng)、設備的同時能及時發(fā)現(xiàn)存在隱患及時匯報及時處理,努力提高
業(yè)務技術素質,避免發(fā)生安全事故。
2、要進一步加強對“兩票、三規(guī)、三制”的執(zhí)行檢查,強化工作
人員的安全責任心,培育遵章守紀、良好行為養(yǎng)成,確保消除“人”
的不安全因素。
3、供暖期間,運行人員在實施送汽、送水后要組織對供暖管道進
行認真巡查,發(fā)現(xiàn)漏點及時匯報以便得到及時處理,防止因供暖管道
泄漏損壞周邊設備。
4、由調度室牽頭,對廠區(qū)污水排放系統(tǒng)進行清查,及時恢復備用
集中泵房潛水泵,防止因生產(chǎn)供水管道泄漏以致集中泵房積水造成的
安全生產(chǎn)事故。
案例14:2014年3月29日2#爐停運的事故
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一、事故經(jīng)過
3月29日運行一值早班,2#爐、1#機運行正常。15時28分2#爐
一次風機突然掉閘,聯(lián)鎖給煤、出渣系統(tǒng)停用,該爐運行人員實施搶
合合不上,關閉該風機擋板門,將液耦調節(jié)到“0”,再次搶合仍合不
上,被迫壓火;當班值長安排電氣運行人員就地檢查6KV開關柜并及
時通知相關負責人到現(xiàn)場;電氣運行人員與檢修人員共同就地實施絕
緣測試、事故按鈕接線、試驗位置送電檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;熱工人員
組織對熱控信號部分進行檢查也未發(fā)現(xiàn)異常;17時05分啟動該風機
再次掉閘;后調取一次風機運行參數(shù),發(fā)現(xiàn)該風機后軸承振動值為
158.7|am(保護定值為80|jni,延時15S),判斷由該風機振動超標保護
動作引起;18時40分檢修部立即通知吉通公司對該風機后軸承進行
檢查也未發(fā)現(xiàn)異常,后因該爐1#、3#下煤管彎頭處堵煤,安排吉通公
司割開管道進行疏通;30日1時20分啟動該風機,2#爐4:47分點火,
8時50分1#機并網(wǎng)。
二、經(jīng)濟損失
2#爐于4時47分點火,8時50分1#機并網(wǎng),11時50分撤油槍用
油約8噸,費用78400元;影響負荷約42.5萬KW,損失26.35萬元。
三、原因分析
1、2#爐一次風機后軸承振動超標(定值為80|im,延時15S),保
護動作是造成該風機掉閘的直接原因。
2、該風機掉閘后,電氣運行人員就地調取保護動作記錄,將實時
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數(shù)據(jù)誤認為差動保護動作記錄值進行逐級匯報,對故障點查找造成誤
導。
3、該風機振動保護動作未報警,熱工信號反饋存在缺陷,不能及
時準確反映故障點,對運行人員巡檢比對振動超標、準確判斷一次風
機掉閘原因造成延誤。
4、調取后臺運行參數(shù)發(fā)現(xiàn)該風機在3月27日、28日直至29日
多次出現(xiàn)后軸承振動超標記錄,雖經(jīng)值長匯報了部門領導,但未能與
熱工負責人共同查找原因并及時消缺處理,也是造成事故的原因之一。
四、責任劃分(略)
五、防范措施
1、檢修部積極聯(lián)系吉通公司調試人員擇機對2#爐主輔設備進行
調試,全面完善各項保護裝置,準確核對保護定值,確保各類保護該
投必投、安全可靠。
2、運行參數(shù)出現(xiàn)異常情況時,發(fā)電部和檢修部工作人員要密切配
合,對設備遠控和就地進行比照檢查,全面核實相關情況并做好記錄
進行綜合分析判斷,及時進行對應調整,及時恢復正常運行。
3、運行各值要嚴格履行交接班制度,明確上班運行情況和存在缺
陷,全面了解掌握主輔設備運行狀況,有針對性的強化本班巡查與監(jiān)
控重點,根據(jù)變化情況積極采取對應措施,確保安全生產(chǎn)正常開展。
4、各專業(yè)人員要切實強化對業(yè)務技術知識的學習,結合日常運行
操作技術和疑難問題向調試專工虛心請教,要善于歸納總結經(jīng)驗教訓,
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努力提升自身的專業(yè)技術水平。
3月29日2#爐停運前后一次風機運行參數(shù)
時間15:0015:2215:2415:2515:28
一次風機前Y(|im)33.532.930.525.434.6
一次風機后Y(pm)17.750.6122.7172.7158.7
進口油溫(℃)59.359595959.2
出口油溫70.870.470.470.470.6
出口油壓(MPa)0.2580.2590.2610.2590.262
一次風機電流(A)94.594.494.294.693.6
床溫(?C)813815814779773
汽壓(MPa)9.258.719.268.237.78
汽溫(?C)539535532530525
負荷(MW)43.87843.88743.843.8643.8
2#爐一次風機后軸承垂直振動參數(shù)
時間振動值(pm)時間振動值(gm)時間振動值(|im)
27日23:5828日22:1529日11:05
138.7165.9146.8
11:12113.711:43108.812:03108.8
12:41120.413:12132.713:32142.6
13:48125.713:51129.714:28109.5
案例15:20例年4月4日2#爐渣倉滿庫
一、事故經(jīng)過:
第-28-頁共71頁
編號:
時間:2021年X月X日書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟頁碼:第29-頁共71頁
2014年4月4日,新廠9時15分2#爐渣倉滿庫,冷渣機、疏渣
皮帶、提斗機被迫停運,鍋爐風室風量由正常9000pa上漲至14000pa,
運行人員采取人工事故放渣,同時減少給煤量,汽機負荷由3.8萬Kw
下降至2.8萬Kw方式維持鍋爐運行,發(fā)電部部長電話通知工貿(mào)公司負
責人立刻放渣,10:44分,渣倉料位下降,運行人員調整機組運行參
數(shù),逐步增加負荷,于H:10分基本恢復運行,15:10分,提斗機再
次異常,于4月5日2:30分基本恢復運行,4月5日1:14分,提斗
機再次異常,檢修人員進行調整于16:30分基本恢復運行。
經(jīng)打開提斗機側面檢修孔檢查發(fā)現(xiàn)1#提斗變形嚴重,108個提斗
螺絲切斷,鏈條局部變形。
二、經(jīng)濟損失:
2#爐提斗機于4月4日9:15分異常至4月5日16:30分基本恢
復正常共計32個小時,每小時影響負荷1萬kw,影響發(fā)電量1*32=32
萬kwh,經(jīng)濟損失19.84萬元。
三、原因分析:
1、因工貿(mào)公司未及時放渣造成2#爐渣倉滿庫,引起冷渣機、疏渣
皮帶、提斗機被迫停運,鍋爐風室風量異常上漲,是本次事故的主要
原因。
2、發(fā)電部輸灰值班人員不能認真巡回檢查,不能及時發(fā)現(xiàn)渣倉滿
庫,及時匯報采取措施及時處理,是本次事故的又一原因。
3、冷渣機、輸渣皮帶、提斗機聯(lián)鎖不可靠,提斗機停運后,冷渣
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時間:2021年X月X日書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟頁碼:第30-頁共71頁
機、輸渣皮帶不能及時停運,是本次事故的又一原因。
4、渣倉投運以來,料位計不能及時投運,運行人員,放渣人員不
能看到渣倉料位情況,是本次事故的又一原因。
四、責任劃分:(略)
五、防范措施:
1、運行人員加強巡回檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報,采取對應措施果
斷處理,避免事故發(fā)生。
2、檢修部盡快恢復渣倉料位計,及時投運,方便運行人員及時觀
看渣倉料位情況,及時通知放渣人員放渣,杜絕渣倉滿庫事故再次發(fā)
生。
3、檢修部盡快調試投運冷渣機、輸渣皮帶、提斗機聯(lián)鎖,完善提
斗機斷鏈保護調速器,要求運行人員在每次鍋爐啟運前必須試驗聯(lián)鎖
保護,并留存試驗記錄,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報處理。
4、工貿(mào)公司根據(jù)新廠鍋爐運行情況,合理安排車輛,及時組織放
渣、放灰,必要時安排值班定期放渣、放灰,嚴禁滿庫事故發(fā)生。
案例16:2014年4月7日2#爐因斷煤停運
一、事故經(jīng)過
4月7日運行四值早班,2#爐、1#機運行,接班后1#、3#下煤管
下煤不暢,15時10分斷煤,組織人員進行疏通緩解;15時20分4#
下煤管出現(xiàn)斷煤,疏通不及3井下煤管又出現(xiàn)斷煤;運行人員采取減風
措施并緊急疏通;16時38分1井下煤管也出現(xiàn)斷煤;汽溫、床溫下降,
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時間:2021年X月X日書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟頁碼:第31-頁共71頁
含氧量上升,至16時55分2#爐因斷煤停運;17時12分1#機解列。
時間8:0015:0015:5216:5517:12
汽溫(?C)536.5545550516468
汽壓(MPa)8.367.858.279.186.76
氧量(%)0.831.302.046.2119.9
床溫(℃)833845815769393
總風量(m7h)109089972119768010143187052
1#給煤(t/h)7.88.99.900
2#給煤(t/h)14.917.319.223.70
3#給煤(t/h)8.78.510.200
4#給煤(t/h)13.822.4000
總給煤(t/h)45.257.139.300
左側風壓(KPa)9.238.788.88.520
右側風壓(KPa)9.28.818.798.510
負荷(萬kwh)4.24.43.82.40
二、經(jīng)濟損失
8日2#爐于5時30分點火,11時0分1#機并列,用油約6
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