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2025年中級注冊安全工程師(安全生產(chǎn)專業(yè)實務(wù)金屬非金屬礦山安全)綜合試題及答案一、案例分析題(共4題,第1、2題每題20分,第3、4題每題30分,滿分100分)案例一:某地下鐵礦通風系統(tǒng)異常事故分析某地下鐵礦設(shè)計生產(chǎn)能力80萬噸/年,采用分段鑿巖階段礦房法開采,主井深度650m,副井深度620m,回風井深度680m。2024年11月,礦山安全科在日常巡檢中發(fā)現(xiàn)-500m中段1采場作業(yè)面風速僅0.15m/s(設(shè)計要求≥0.25m/s),作業(yè)人員反映有頭暈、呼吸不暢現(xiàn)象。經(jīng)進一步排查,-550m中段回風巷道局部發(fā)生片幫,堵塞了約40%的斷面;同時,主扇風機葉片磨損嚴重,實際風量僅為額定風量的75%。1.分析該采場風速不足的直接原因和間接原因。(8分)2.針對當前通風系統(tǒng)問題,提出應(yīng)急處置措施和長期整改方案。(12分)答案:1.直接原因:(1)-550m中段回風巷道片幫導致斷面縮小,通風阻力增大;(2)主扇風機葉片磨損,實際供風量不足。間接原因:(1)巷道支護管理不到位,未及時排查片幫隱患;(2)設(shè)備維護制度執(zhí)行不嚴,未按周期檢查主扇風機運行狀態(tài);(3)通風系統(tǒng)日常監(jiān)測缺失,未及時發(fā)現(xiàn)風速異常。2.應(yīng)急處置措施:(1)立即停止1采場作業(yè),撤出人員,設(shè)置警戒;(2)臨時清理回風巷道片幫堆積物,恢復至少60%的斷面面積;(3)啟動備用風機(若有)或調(diào)整主扇風機葉片角度,短期提升供風量至設(shè)計值的85%以上;(4)對作業(yè)人員進行健康觀察,必要時送醫(yī)檢查。長期整改方案:(1)完善巷道支護設(shè)計,對易片幫區(qū)域采用錨桿+金屬網(wǎng)聯(lián)合支護,定期進行地壓監(jiān)測;(2)建立主扇風機維護臺賬,每季度檢查葉片磨損情況,每年進行性能測試,及時更換老化部件;(3)優(yōu)化通風系統(tǒng)設(shè)計,在-500m中段增設(shè)輔助通風機,形成多級機站通風;(4)安裝智能通風監(jiān)測系統(tǒng),實時監(jiān)控各作業(yè)面風速、風質(zhì)(CO、粉塵濃度),數(shù)據(jù)接入礦山安全監(jiān)控平臺。案例二:某露天石灰石礦邊坡失穩(wěn)風險管控某露天石灰石礦采用自上而下分臺階開采,最終邊坡高度180m,臺階高度12m,臺階坡面角75°,安全平臺寬度4m,清掃平臺寬度6m(每3個臺階設(shè)置1個)。2024年雨季(6-9月累計降雨量850mm),礦山邊坡監(jiān)測站數(shù)據(jù)顯示:+300m臺階(對應(yīng)最終邊坡中上部)地表位移累計達45mm(預警值30mm),位移速率由0.5mm/d增至2.2mm/d;鉆孔傾斜儀顯示-15m(地表下15m)深度處水平位移28mm,存在潛在滑動面。1.指出該礦山邊坡設(shè)計參數(shù)存在的安全隱患。(6分)2.分析雨季邊坡位移異常增大的主要原因。(6分)3.提出邊坡失穩(wěn)事故的應(yīng)急處置和長期防控措施。(8分)答案:1.設(shè)計隱患:(1)臺階坡面角75°偏大(石灰石礦堅硬巖臺階坡面角一般不超過70°),增加邊坡下滑力;(2)安全平臺寬度4m不足(規(guī)范要求≥5m),影響邊坡整體穩(wěn)定性;(3)清掃平臺間距(3個臺階)對應(yīng)的垂直高度36m,超過一般露天礦清掃平臺間距2-3個臺階(垂直高度24-36m)的上限,不利于及時清除上部滾石。2.主要原因:(1)雨水滲入邊坡巖體,增加巖體自重,降低結(jié)構(gòu)面抗剪強度;(2)地下水水位上升,產(chǎn)生動水壓力和孔隙水壓力,進一步削弱滑動面承載力;(3)降雨導致地表徑流沖刷邊坡,加劇表層巖土體軟化;(4)原設(shè)計未充分考慮區(qū)域降雨特征(年雨季降雨量850mm屬高風險),排水系統(tǒng)能力不足。3.應(yīng)急處置:(1)立即停止+300m臺階及以下2個臺階的開采作業(yè),撤離設(shè)備和人員;(2)在邊坡頂部設(shè)置截水溝,疏排地表積水;(3)對位移異常區(qū)域進行人工巡查,標記裂縫發(fā)展情況;(4)若位移速率持續(xù)超過5mm/d,啟動局部邊坡削坡減載(如清除頂部松散巖土)。長期防控:(1)重新核算邊坡穩(wěn)定性(采用極限平衡法或數(shù)值模擬),調(diào)整臺階參數(shù)(坡面角≤70°,安全平臺寬度≥5m);(2)完善排水系統(tǒng):在最終邊坡頂部外5m設(shè)置截水溝(斷面尺寸0.8m×0.6m),臺階坡面設(shè)置急流槽,坡腳設(shè)置排水溝(坡度≥3‰);(3)實施邊坡加固:對潛在滑動面區(qū)域采用預應(yīng)力錨索(間距3m×3m,長度20m)+格構(gòu)梁支護;(4)優(yōu)化監(jiān)測方案:增加地表位移監(jiān)測點(每20m設(shè)置1個)、深部位移監(jiān)測孔(每50m布置1個,深度至潛在滑面以下5m),并接入自動化監(jiān)測系統(tǒng)(預警值調(diào)整為累計位移30mm、速率1.5mm/d)。案例三:某地下銅礦突水事故調(diào)查與整改某地下銅礦開采深度-400m至-800m,采用下向分層膠結(jié)充填法。2024年12月10日,-650m中段3穿脈巷道掘進至120m時,掌子面突然發(fā)生突水,瞬間涌水量約800m3/h,造成3名作業(yè)人員被困,巷道被淹長度50m。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):(1)該區(qū)域地質(zhì)資料顯示存在一條隱伏斷層(導水系數(shù)0.5m2/d),但未在掘進前實施探放水;(2)巷道掘進至80m時,鉆孔揭露少量淋水(5m3/h),未引起重視;(3)礦山排水系統(tǒng)設(shè)計能力為600m3/h(-700m水倉容量800m3),突水時實際排水能力僅450m3/h(1臺水泵故障未及時維修)。1.分析本次突水事故的直接原因和管理原因。(10分)2.計算突水時水倉有效容量是否滿足要求(按2小時最大涌水量計算),并說明排水系統(tǒng)存在的問題。(10分)3.提出防治水專項整改措施。(10分)答案:1.直接原因:(1)掘進前未對隱伏斷層實施探放水,揭穿導水斷層導致突水;(2)掌子面出現(xiàn)淋水(5m3/h)時未啟動應(yīng)急預案,未停止掘進并采取治水措施。管理原因:(1)地質(zhì)資料分析不到位,未識別隱伏斷層的導水風險;(2)探放水制度未落實,違反“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”原則;(3)設(shè)備維護管理缺失,排水泵故障未及時修復,導致實際排水能力不足;(4)現(xiàn)場作業(yè)人員水害預警意識薄弱,未及時上報淋水異常情況。2.計算:2小時最大涌水量=800m3/h×2h=1600m3;-700m水倉容量800m3,僅為所需容量的50%,不滿足要求。排水系統(tǒng)問題:(1)設(shè)計排水能力(600m3/h)低于最大涌水量(800m3/h),未按“礦井正常涌水量×2”設(shè)計;(2)水倉容量不足(規(guī)范要求≥8小時正常涌水量,假設(shè)正常涌水量300m3/h,則水倉應(yīng)≥2400m3);(3)設(shè)備可靠性差,1臺水泵故障導致排水能力下降33%;(4)未設(shè)置應(yīng)急排水系統(tǒng)(如移動潛水泵)。3.防治水整改措施:(1)嚴格落實“三專兩探一撤”制度(專業(yè)技術(shù)人員、專用探放水設(shè)備、專業(yè)探放水隊伍;物探+鉆探;發(fā)現(xiàn)異常立即撤出人員):掘進前采用瞬變電磁法探測前方100m范圍內(nèi)含水構(gòu)造,結(jié)合鉆探驗證(鉆孔深度≥60m,超前距≥30m);(2)完善排水系統(tǒng):新增2臺800m3/h排水泵(總能力≥1600m3/h),擴建-700m水倉至2400m3(分主倉、副倉,交替清理);(3)建立水害預警機制:在掘進工作面安裝涌水量監(jiān)測傳感器(閾值50m3/h報警,100m3/h自動斷電撤人),定期進行排水系統(tǒng)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)(每季度1次);(4)加強培訓:組織全員學習《金屬非金屬礦山防治水細則》,開展突水事故應(yīng)急演練(每半年1次);(5)補充區(qū)域水文地質(zhì)勘探:對隱伏斷層區(qū)域進行三維地震勘探,查明斷層產(chǎn)狀、導水性,制定注漿堵水方案(注入水泥-水玻璃雙液漿,擴散半徑5m)。案例四:某露天鉬礦爆破作業(yè)安全管理某露天鉬礦采用中深孔爆破,炮孔直徑140mm,孔深12-15m,超深1.5m,孔距4m,排距3.5m,采用乳化炸藥連續(xù)裝藥,非電毫秒雷管微差起爆(雷管段別1-5段,間隔50ms)。2024年8月15日,爆破員在裝藥時發(fā)現(xiàn)部分炮孔存在滲水(水深0.5-1.2m),未更換防水炸藥;聯(lián)網(wǎng)時將2發(fā)1段雷管并聯(lián)接入同一母線,爆破后出現(xiàn)5處盲炮(其中2處孔深10m,炸藥殘留15kg)。1.指出本次爆破作業(yè)存在的違規(guī)行為。(8分)2.分析盲炮產(chǎn)生的主要原因。(8分)3.提出盲炮處理的安全技術(shù)措施。(14分)答案:1.違規(guī)行為:(1)滲水炮孔未使用防水乳化炸藥(普通乳化炸藥遇水易失效);(2)雷管并聯(lián)方式錯誤(同一母線上并聯(lián)雷管數(shù)量超過設(shè)計允許值,易導致電阻不均衡,部分雷管拒爆);(3)未對炮孔滲水進行處理(如用壓風吹干或使用炮泥隔離);(4)爆破后未及時全面檢查盲炮(規(guī)范要求爆破后15分鐘由爆破員檢查,發(fā)現(xiàn)盲炮立即標記)。2.盲炮原因:(1)滲水導致部分炸藥失效,無法正常起爆;(2)雷管并聯(lián)電阻不一致,電流分配不均,部分雷管未達到起爆電流;(3)裝藥結(jié)構(gòu)不合理(連續(xù)裝藥未設(shè)置間隔,可能因藥柱過長導致爆轟中斷);(4)起爆網(wǎng)路連接不牢固(母線與雷管連接點接觸不良)。3.盲炮處理措施:(1)安全警戒:在盲炮區(qū)域設(shè)置明顯標志,警戒范圍距盲炮孔口30m,嚴禁無關(guān)人員進入;(2)二次起爆法(適用于孔深≤10m、殘留炸藥≤20kg的盲炮):沿原炮孔打平行孔(距離原孔0.3m),裝入起爆藥包誘爆原盲炮;(3)誘炮法(適用于淺孔盲炮):在盲炮孔口處放置少量炸藥(≤2kg),覆蓋炮泥后起爆;(4)人工清除法(僅適用于淺孔且炸藥未失效的情況):用木質(zhì)或竹質(zhì)工具輕輕掏出炮泥和部分炸藥,重新裝

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