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文檔簡介

2025年集控副控、主控競崗題庫及答案(一)基礎知識題(選擇題)1.超超臨界機組正常運行中,主蒸汽壓力設計值一般為()A.16.7MPaB.25.4MPaC.28.0MPaD.31.0MPa答案:C解析:目前國內主流超超臨界機組主蒸汽壓力多為25-31MPa,典型設計值為28.0MPa(如N1000-28/600/620型機組)。2.汽輪機潤滑油溫正??刂品秶牵ǎ〢.30-35℃B.35-40℃C.40-45℃D.45-50℃答案:C解析:潤滑油溫過低會導致油膜厚度不足,過高會降低油的粘度,40-45℃為最佳范圍,確保軸承潤滑和冷卻效果。3.鍋爐MFT動作后,下列哪項操作正確()A.立即停止所有磨煤機B.保持送引風機運行5分鐘通風C.關閉減溫水電動門D.開啟過熱器疏水門答案:B解析:MFT動作后需維持30%風量通風5分鐘,排除爐膛內未燃盡燃料,防止爆燃;A選項磨煤機已聯動跳閘,無需額外操作;C選項減溫水應視情況調整,防止受熱面超溫;D選項過熱器疏水應根據壓力情況決定。(二)設備操作題(簡答題)1.簡述600MW機組啟動過程中,汽輪機沖轉前需確認的主要條件。答案:(1)汽輪機盤車連續(xù)運行4小時以上,大軸彎曲值在原始值±0.02mm以內;(2)潤滑油壓0.1-0.15MPa,油溫40-45℃,EH油壓14.5-16.0MPa;(3)凝汽器真空≥-85kPa(具體數值根據機組設計);(4)主蒸汽參數滿足沖轉要求(如主汽壓力3.5-4.0MPa,溫度320-350℃,過熱度≥50℃);(5)DEH系統(tǒng)狀態(tài)正常,轉速控制模式已切至“自動”;(6)各軸承金屬溫度<90℃,回油溫度<70℃;(7)高壓缸排汽逆止門、各抽汽逆止門關閉到位;(8)ETS保護試驗合格,所有跳閘信號復位。2.鍋爐啟動過程中,汽水分離器“干態(tài)”轉“濕態(tài)”的判斷依據及操作要點。答案:判斷依據:當汽水分離器出口蒸汽過熱度≥20℃,且儲水罐水位持續(xù)下降至最低可見水位(約200mm),標志著鍋爐進入干態(tài)運行;若過熱度<10℃或儲水罐水位快速上升,需切回濕態(tài)。操作要點:(1)緩慢增加給水量,維持給煤量與給水量的匹配(煤水比約1:42-45);(2)逐步關閉儲水罐至凝汽器疏水閥,開啟過熱器減溫水調節(jié)門;(3)密切監(jiān)視各受熱面壁溫,尤其是螺旋水冷壁出口溫度,控制溫升率≤1.5℃/min;(4)協調調整一、二次風量,保持爐膛出口煙溫<540℃,防止再熱器超溫;(5)若出現過熱度下降趨勢,立即增加燃料量或減少給水量,必要時開啟儲水罐疏水。(三)異常及事故處理題(案例分析)案例:某300MW機組運行中,凝結水泵A跳閘,備用泵B未自啟,試分析處理步驟。答案:處理步驟:1.立即手動啟動備用泵B,若啟動失敗,檢查6kV母線電壓、開關狀態(tài)及熱工信號(如過流、軸承溫度高跳閘原因);2.若泵B無法啟動,迅速啟動凝結水泵C(若有第三臺泵),同時聯系電氣檢查泵A、B故障原因;3.密切監(jiān)視凝汽器水位,若水位快速下降,開啟凝結水再循環(huán)門,關閉至除氧器調門,必要時開啟凝補水泵加大補水;4.注意軸封加熱器水位,若水位低至-100mm,關閉軸加疏水至凝汽器門,防止空氣漏入;5.監(jiān)視各低壓加熱器水位,若因凝結水流量降低導致水位高,開啟低加危急疏水門;6.若所有凝結水泵均無法恢復,當凝汽器水位<300mm時,匯報值長,減負荷至150MW以下;若水位<100mm,按緊急停機處理;7.故障處理過程中,同步檢查凝結水壓力、流量變化對除氧器水位、給水泵入口壓力的影響,防止給水泵汽化。二、集控主控崗位競崗題庫及答案(一)綜合分析題(論述題)1.結合《防止電力生產事故的二十五項重點要求》,闡述機組高加解列后的風險控制措施。答案:高加解列后,風險主要包括:給水溫度下降導致煤耗增加、鍋爐燃燒調整困難、水冷壁超溫;抽汽管道水擊;給水泵入口壓力變化;軸向推力增大等??刂拼胧┤缦拢海?)立即核對高加解列原因(如水位高、保護動作、泄漏),確認解列后抽汽逆止門、電動門關閉,疏水門開啟;(2)調整鍋爐燃燒:增加燃料量(給水溫度每降10℃,煤量約增加2-3%),降低一次風速,適當增大二次風箱與爐膛差壓,防止火焰中心上移;(3)監(jiān)視水冷壁及過熱器壁溫,若局部超溫(如超過報警值50℃),可開啟對應區(qū)域減溫水或調整燃燒器擺角;(4)檢查給水泵運行狀態(tài):給水溫度下降會導致給水泵入口汽化壓力降低,需保持除氧器壓力≥0.8MPa(對應飽和溫度170℃),入口壓力≥1.2MPa(過冷度≥20℃);(5)關注汽輪機軸向位移:高加解列后,高壓缸排汽量增加,軸向推力可能增大,若位移超過+1.0mm或-1.2mm(具體值按機組設計),應限制負荷;(6)控制負荷變化率:解列后30分鐘內,負荷變化率不超過3MW/min,防止汽壓、水位大幅波動;(7)做好恢復準備:聯系檢修檢查高加泄漏點,若為水位保護誤動,確認水位計正常后可重新投運;若為管束泄漏,申請停爐處理。(二)協調控制題(場景模擬)場景:某1000MW機組AGC、一次調頻投運中,電網頻率49.8Hz(目標50Hz),負荷指令1000MW,實際負荷980MW,主汽壓力19.5MPa(設定值25.0MPa),試分析偏差原因并制定處理方案。答案:偏差原因分析:(1)燃料側:給煤機斷煤、磨煤機堵煤導致實際煤量低于指令值;(2)汽水側:高加泄漏、過熱器減溫水調門誤開導致熱量損失;(3)設備故障:DEH調門卡澀、主汽壓力變送器失準;(4)控制邏輯:協調控制系統(tǒng)(CCS)中煤水比參數設置不當,或AGC指令與一次調頻動作沖突。處理方案:1.立即解除AGC,保持一次調頻投入,手動干預控制;2.檢查燃料系統(tǒng):-核對給煤機轉速與煤量(如某臺給煤機轉速80%但煤量僅50t/h,可能斷煤);-檢查磨煤機出口溫度(若<60℃,可能堵煤),就地聽磨煤機聲音;-若斷煤,啟動備用給煤機,增大其他磨煤機煤量(單臺磨最大出力不超過75t/h);3.檢查汽水系統(tǒng):-對比各段過熱器、再熱器減溫水流量(正?!?50t/h),若某路流量突增,手動關閉調門;-檢查高加水位(正?!?00mm),若水位>500mm,解列高加并開啟疏水;4.檢查主汽壓力控制:-對比就地與DCS壓力顯示(若偏差>0.5MPa,可能變送器故障),切換至就地值控制;-若調門卡澀,手動搖至目標開度(高壓調門開度正常60-80%);5.恢復協調控制:-待煤量、汽壓穩(wěn)定后,逐步投入AGC,設置負荷變化率≤15MW/min;-檢查CCS邏輯參數(煤水比系數應在42-45之間),必要時聯系熱工校驗;6.事件總結:記錄故障時間、處理步驟,聯系檢修排查給煤機斷煤原因(如皮帶跑偏、稱重傳感器故障),并對減溫水調門、壓力變送器進行校驗。(三)安全與管理題(簡答題)1.作為主控,如何組織機組C級檢修后的啟動驗收?需重點確認哪些內容?答案:組織流程:(1)提前3天參與檢修項目交底會,掌握主要檢修內容(如磨煤機襯板更換、給水泵密封改造、脫硝催化劑再生);(2)啟動前24小時,檢查“檢修工作票”全部終結,設備標志、保護壓板恢復;(3)組織各專業(yè)聯合檢查:-機械專業(yè):轉動設備油位、冷卻水、對輪罩安裝;-電氣專業(yè):6kV開關拉合試驗、電機絕緣(≥100MΩ);-熱工專業(yè):DCS測點校驗(誤差≤0.5%)、保護傳動試驗(如MFT、ETS動作正確);(4)啟動過程中重點確認:-轉機試運:軸承振動<0.08mm(75kW以上電機),溫度<80℃;-系統(tǒng)泄漏:主汽、再熱蒸汽管道法蘭無漏汽(聽針檢測無異常聲響);-保護投運:鍋爐FSSS、汽輪機ETS、發(fā)電機差動保護100%投入;-參數達標:并網后3小時內,主汽溫/壓波動≤±5℃/±0.5MPa,各段煙溫偏差<50℃。2.簡述《電業(yè)安全工作規(guī)程》中“兩票三制”在集控運行中的具體落實要求。答案:(1)工作票:-接收檢修工作票后,核對安全措施(如隔離閥門掛牌、電氣停電并驗電);-開工前與工作負責人共同檢查措施執(zhí)行情況,確認無誤后雙方簽字;-設備試運時,收回工作票或辦理“試運單”,試運結束后重新恢復措施;(2)操作票:-復雜操作(如6kV開關停送電、高加投退)必須使用操作票,按“唱票-復誦-核對-操作”流程執(zhí)行;-操作前模擬預演,操作中嚴禁跳項、漏項,監(jiān)護人全程監(jiān)護;(3)交接班制:-提前30分鐘到崗,查閱運行日志、缺陷記錄、調度指令;-接班前召開班前會,明確本班重點(如高負荷調整、設備特巡);-交接班時“五交清”:運行方式、設備狀態(tài)、異常及處理、操作及措施、上級指示;(4)巡回檢查制:-每2小時一次定時巡檢,重點檢查高參數設備(如主汽門、高加、給水泵);-使用紅外測溫儀(軸承溫度<90℃)、測振儀(振動<0.06mm)、聽針(無異音);-發(fā)現缺陷立即錄入MIS系統(tǒng),危急缺陷(如主汽管道泄漏)10分鐘內匯報值長;(5)設備定期試驗輪換制:-每周一試驗備用給水泵、凝結水泵聯動;-每月15日試驗鍋爐滅火保護、汽輪機OPC動作;-試驗前確認系統(tǒng)運行方式允許,試驗后記錄動作時間、參數變化。三、拓展提升題(選答題,主控崗位重點)1.結合“雙碳”目標,分析超超臨界機組深度調峰(30%額定負荷)時的運行優(yōu)化策略。答案:深度調峰運行風險:燃燒不穩(wěn)、低負荷下脫硝效率下降、空預器低溫腐蝕、給水泵小流量汽化。優(yōu)化策略:(1)燃燒調整:-采用“少層數、大給煤量”方式(如投運3層磨,單臺煤量≥40t/h),提高火焰中心穩(wěn)定性;-投入等離子或微油點火系統(tǒng),維持燃燒器區(qū)域溫度>1100℃;-降低一次風率至20-25%(正常28-32%),提高煤粉濃度;(2)環(huán)??刂疲?脫硝系統(tǒng)入口煙溫<300℃時,開啟省煤器旁路(若有)或投入煙氣加熱裝置,確保催化劑活性;-脫硫系統(tǒng)調整循環(huán)泵運行臺數(30%負荷投2臺),控制pH值5.2-5.8,防止石膏脫水困難;(3)設備保護:-給水泵最小流量閥保持開啟(流量>280t/h),防止汽化;-空預器冷端綜合溫度(排煙溫度+入口風溫)>130℃,投入熱風吹掃;-汽輪機低負荷時,開啟高壓缸排汽通風閥,防止鼓風超溫(排汽溫度<120℃);(4)經濟性提升:-優(yōu)化輔機運行方式(如引風機切至工頻,降低廠用電率);-采用滑壓運行(主汽壓力=0.1×負荷+5.0MPa),減少節(jié)流損失;-回收排汽余熱(如利用低加疏水加熱凝結水),提高循環(huán)效率。2.某機組DCS系統(tǒng)突發(fā)“工程師站離線”“DPU通信中斷”報警,試制定應急處置方案。答案:處置原則:優(yōu)先保障機組安全,利用硬操盤、就地儀表監(jiān)控,避免誤操作。處置步驟:(1)立即確認報警真實性:檢查其他操作員站是否正常(若全部離線,啟動緊急停機流程);(2)若僅工程師站離線,不影響控制,聯系熱工檢查網線、交換機;(3)若DPU通信中斷(如某臺鍋爐DPU離線):-確認該DPU控制的設備(如給煤機、減溫水調門)是否失控,手動切換至硬操盤操作;-保持主汽壓力、水位穩(wěn)定(通過就地壓力表、電接點水位計監(jiān)視);-禁止進行任何自動/手動切換操作,防止指令丟失;(4)若DCS全面崩潰

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