2025年注安工程師化工實(shí)務(wù)真題卷(含解析)_第1頁
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2025年注安工程師化工實(shí)務(wù)練習(xí)題卷(含解析)一、單項(xiàng)選擇題(共20題,每題1分。每題的備選項(xiàng)中,只有1個最符合題意)1.某化工企業(yè)擬新建一套苯酐生產(chǎn)裝置,根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品分類信息表》(2023版),苯酐(鄰苯二甲酸酐)的危險(xiǎn)性類別應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注()。A.急性毒性經(jīng)口,類別3B.皮膚腐蝕/刺激,類別1BC.危害水生環(huán)境長期危害,類別3D.特異性靶器官毒性一次接觸,類別3答案:B解析:苯酐的主要危險(xiǎn)特性為對皮膚和黏膜有強(qiáng)烈刺激性,可引起結(jié)膜、角膜損傷甚至失明,屬于皮膚腐蝕/刺激類別1B(根據(jù)GB30000.142013《化學(xué)品分類和標(biāo)簽規(guī)范第14部分:皮膚腐蝕/刺激》)。急性毒性經(jīng)口數(shù)據(jù)顯示半數(shù)致死量(LD50)>2000mg/kg(大鼠),不屬于類別3;其對水生環(huán)境的危害主要為短期(類別2),長期危害未達(dá)類別3標(biāo)準(zhǔn);特異性靶器官毒性一次接觸無顯著證據(jù)支持類別3。2.某硝化反應(yīng)釜采用DCS控制系統(tǒng),設(shè)計(jì)溫度控制范圍為50±2℃。生產(chǎn)過程中,因循環(huán)冷卻水管道堵塞導(dǎo)致反應(yīng)釜溫度升至65℃,此時DCS系統(tǒng)應(yīng)優(yōu)先觸發(fā)()。A.溫度高報(bào)警B.緊急停車(ESD)C.聯(lián)鎖開啟備用冷卻水閥D.聯(lián)鎖啟動夾套蒸汽閥降溫答案:C解析:根據(jù)《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》(安監(jiān)總管三〔2013〕3號),硝化工藝應(yīng)設(shè)置反應(yīng)溫度和壓力與攪拌、冷卻系統(tǒng)的聯(lián)鎖控制。當(dāng)溫度偏離設(shè)定值但未達(dá)到緊急停車閾值時(通常超溫10℃以上觸發(fā)ESD),系統(tǒng)應(yīng)優(yōu)先通過聯(lián)鎖開啟備用冷卻設(shè)施(如備用冷卻水閥)進(jìn)行調(diào)控,避免直接停車導(dǎo)致物料滯留反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。溫度高報(bào)警為一級響應(yīng),聯(lián)鎖動作屬于二級控制,ESD為三級緊急措施。3.某液化烴儲罐區(qū)設(shè)置固定式水噴霧滅火系統(tǒng),根據(jù)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB501602008,2018年版),關(guān)于該系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)的說法,正確的是()。A.著火罐的設(shè)計(jì)噴霧強(qiáng)度應(yīng)為9L/(min·m2)B.相鄰罐的設(shè)計(jì)噴霧強(qiáng)度應(yīng)為6L/(min·m2)C.系統(tǒng)持續(xù)噴霧時間不應(yīng)小于2hD.水霧噴頭與儲罐外壁的距離不應(yīng)大于0.7m答案:B解析:GB50160規(guī)定,液化烴儲罐固定式水噴霧系統(tǒng)的著火罐噴霧強(qiáng)度不應(yīng)小于9L/(min·m2),相鄰罐不應(yīng)小于6L/(min·m2)(選項(xiàng)A錯誤,B正確);持續(xù)噴霧時間不應(yīng)小于3h(選項(xiàng)C錯誤);水霧噴頭與儲罐外壁的距離不應(yīng)大于0.5m(選項(xiàng)D錯誤)。4.某化工企業(yè)進(jìn)行受限空間作業(yè)前,檢測人員使用便攜式氣體檢測儀對反應(yīng)釜內(nèi)氣體進(jìn)行檢測。檢測順序應(yīng)遵循()。A.氧氣→可燃?xì)怏w→有毒氣體B.可燃?xì)怏w→氧氣→有毒氣體C.有毒氣體→氧氣→可燃?xì)怏wD.氧氣→有毒氣體→可燃?xì)怏w答案:A解析:根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB308712022),受限空間氣體檢測應(yīng)優(yōu)先檢測氧氣濃度(確保人員呼吸安全),再檢測可燃?xì)怏w(防止爆炸),最后檢測有毒氣體(防止中毒)。若先檢測可燃?xì)怏w,可能因氧氣不足導(dǎo)致檢測結(jié)果偏差;有毒氣體檢測需在確認(rèn)氧氣充足后進(jìn)行,避免缺氧環(huán)境下檢測儀器失效。5.某合成氨裝置中,液氨儲罐的安全閥出口管道設(shè)計(jì)存在缺陷,可能導(dǎo)致的最嚴(yán)重后果是()。A.安全閥起跳后無法回座B.氨氣泄漏引發(fā)中毒事故C.管道內(nèi)積液導(dǎo)致安全閥誤動作D.高壓氣體反串損壞其他設(shè)備答案:B解析:液氨儲罐安全閥出口管道若未采取防倒灌、排液措施,可能導(dǎo)致氨氣直接排放至大氣(若出口未接入火炬或吸收裝置),引發(fā)大范圍氨氣泄漏。氨氣的MAC(最高容許濃度)為20mg/m3,短時間接觸容許濃度為30mg/m3,泄漏后易造成人員中毒(選項(xiàng)B)。安全閥無法回座(A)屬于設(shè)備故障,誤動作(C)影響生產(chǎn)連續(xù)性,反串(D)多見于不同壓力系統(tǒng)間,均不如中毒后果嚴(yán)重。二、多項(xiàng)選擇題(共10題,每題2分。每題的備選項(xiàng)中,有2個或2個以上符合題意,至少有1個錯項(xiàng)。錯選,本題不得分;少選,所選的每個選項(xiàng)得0.5分)21.某化工企業(yè)開展HAZOP分析時,針對“反應(yīng)釜進(jìn)料量”參數(shù),可能的偏差包括()。A.進(jìn)料量過大B.進(jìn)料量過小C.進(jìn)料中斷D.進(jìn)料溫度過高E.進(jìn)料組分異常答案:ABC解析:HAZOP分析的偏差通常圍繞“引導(dǎo)詞+參數(shù)”組合,參數(shù)為“進(jìn)料量”時,引導(dǎo)詞包括“過多”“過少”“無”,對應(yīng)偏差為進(jìn)料量過大(A)、過?。˙)、中斷(C)。進(jìn)料溫度(D)和組分(E)屬于其他參數(shù)(溫度、組分)的偏差,不屬于“進(jìn)料量”參數(shù)的偏差范圍。22.某氯堿企業(yè)電解車間發(fā)生氯氣泄漏事故,現(xiàn)場應(yīng)急處置正確的措施有()。A.立即啟動應(yīng)急疏散程序,上風(fēng)向撤離B.佩戴正壓式空氣呼吸器進(jìn)入泄漏區(qū)域C.用氫氧化鈉溶液稀釋泄漏的氯氣D.關(guān)閉上游閥門,切斷泄漏源E.對泄漏點(diǎn)周邊50m范圍設(shè)置警戒區(qū)答案:ABDE解析:氯氣泄漏應(yīng)急處置中,氫氧化鈉溶液(強(qiáng)堿)與氯氣反應(yīng)生成次氯酸鈉和氯化鈉,但現(xiàn)場直接噴灑可能造成二次污染(選項(xiàng)C錯誤)。正確措施包括:向上風(fēng)向撤離(A)、佩戴正壓呼吸器(B)、切斷泄漏源(D)、設(shè)置警戒區(qū)(氯氣的初始隔離距離為100m,下風(fēng)向防護(hù)距離為800m,50m范圍警戒不充分,但選項(xiàng)E為“周邊50m”,可能為簡化描述,實(shí)際應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。23.根據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,下列情形中屬于重大隱患的有()。A.硝化反應(yīng)釜未設(shè)置緊急停車系統(tǒng)B.液化烴儲罐區(qū)未設(shè)置獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)(SIS)C.涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置未按規(guī)定裝備自動化控制系統(tǒng)D.危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫內(nèi)混存氧化劑和還原劑E.化工裝置未按規(guī)定進(jìn)行安全評價(jià)答案:ACD解析:判定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動化控制、緊急停車系統(tǒng)(A、C正確);危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫超量存儲或混存禁忌物料(D正確)。液化烴儲罐區(qū)需設(shè)置SIS,但“未設(shè)置獨(dú)立”不屬于重大隱患(B錯誤);未按規(guī)定進(jìn)行安全評價(jià)屬于一般隱患(E錯誤)。三、案例分析題(共4題,第1、2題每題20分,第3、4題每題30分)(一)2024年11月,某化工企業(yè)(生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯,MMA)發(fā)生一起反應(yīng)釜爆炸事故,造成3人死亡、5人重傷。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):1.企業(yè)為趕訂單,將反應(yīng)溫度由工藝規(guī)程規(guī)定的85±5℃提高至95±3℃;2.反應(yīng)釜攪拌器軸承長期未潤滑,事故前2小時出現(xiàn)異常振動,操作人員未報(bào)告;3.DCS系統(tǒng)溫度聯(lián)鎖設(shè)定值為90℃(原設(shè)計(jì)100℃),因儀表故障實(shí)際聯(lián)鎖未投用;4.企業(yè)近3年未開展工藝危害分析(PHA),安全管理制度未更新。問題:1.分析本次事故的直接原因和間接原因。(8分)2.指出企業(yè)在工藝安全管理(PSM)方面存在的主要缺陷。(6分)3.提出防止同類事故的技術(shù)措施。(6分)答案及解析:1.直接原因:(1)反應(yīng)溫度超工藝控制范圍(95℃>85±5℃),引發(fā)MMA聚合放熱失控;(2)攪拌器異常振動導(dǎo)致物料混合不均,局部溫度過高;(3)DCS溫度聯(lián)鎖未投用(儀表故障且未修復(fù)),無法及時觸發(fā)停車。間接原因:(1)企業(yè)違規(guī)調(diào)整工藝參數(shù)(擅自提高反應(yīng)溫度);(2)設(shè)備維護(hù)管理缺失(攪拌器軸承長期未潤滑);(3)工藝安全管理失效(未開展PHA、制度未更新);(4)操作人員安全意識不足(未報(bào)告設(shè)備異常)。2.PSM缺陷:(1)工藝技術(shù)管理:未按規(guī)定進(jìn)行工藝變更管理(擅自調(diào)整溫度);(2)設(shè)備完整性:未建立設(shè)備潤滑維護(hù)計(jì)劃(軸承長期未潤滑);(3)作業(yè)許可:未對DCS聯(lián)鎖解除/投用實(shí)施嚴(yán)格許可;(4)培訓(xùn)教育:操作人員未識別設(shè)備異常的危害性;(5)工藝危害分析:近3年未開展PHA,未識別超溫風(fēng)險(xiǎn);(6)管理制度:安全管理制度未及時更新(如聯(lián)鎖管理、工藝變更管理)。3.技術(shù)措施:(1)恢復(fù)工藝溫度控制范圍(85±5℃),設(shè)置雙重溫度聯(lián)鎖(一級報(bào)警90℃,二級聯(lián)鎖95℃觸發(fā)緊急停車);(2)安裝攪拌器振動監(jiān)測儀表(在線監(jiān)測振動值,超閾值自動報(bào)警);(3)定期校驗(yàn)DCS系統(tǒng)聯(lián)鎖功能(每月1次強(qiáng)制校驗(yàn),確保投用率100%);(4)在反應(yīng)釜設(shè)置緊急冷卻系統(tǒng)(備用冷凍鹽水夾套,聯(lián)鎖觸發(fā)后5分鐘內(nèi)啟動);(5)增設(shè)反應(yīng)釜壓力監(jiān)測(與溫度聯(lián)鎖聯(lián)動,壓力超1.2MPa時同步停車);(6)采用本質(zhì)安全工藝(如更換為低溫聚合催化劑,降低反應(yīng)放熱風(fēng)險(xiǎn))。(二)某石化企業(yè)罐區(qū)儲存有汽油(閃點(diǎn)43℃)、柴油(閃點(diǎn)60℃)、石腦油(閃點(diǎn)2℃),罐區(qū)設(shè)置4臺5000m3內(nèi)浮頂罐(汽油2臺、柴油1臺、石腦油1臺)。2024年12月,檢修人員對1汽油罐進(jìn)行清罐作業(yè)時,發(fā)生爆燃事故,造成2人燒傷。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):清罐前僅對罐內(nèi)氧氣濃度(21%)和可燃?xì)怏w(LEL0.5%)進(jìn)行檢測,未檢測有毒氣體;作業(yè)人員佩戴普通防塵口罩進(jìn)入罐內(nèi);罐內(nèi)照明使用220V普通白熾燈;罐區(qū)防雷接地電阻檢測顯示為12Ω(標(biāo)準(zhǔn)≤10Ω)。問題:1.指出清罐作業(yè)氣體檢測的遺漏項(xiàng)及危害。(6分)2.分析本次爆燃事故的直接原因。(6分)3.提出罐區(qū)防雷接地系統(tǒng)的整改措施。(8分)答案及解析:1.遺漏項(xiàng)及危害:(1)未檢測苯系物(汽油含苯、二甲苯等有毒物質(zhì)),長期接觸可導(dǎo)致再生障礙性貧血;(2)未檢測硫化氫(汽油儲存過程中可能因硫化物分解產(chǎn)生),高濃度可致人“電擊樣”死亡;(3)未檢測一氧化碳(清罐時可能因殘留油品不完全燃燒產(chǎn)生),導(dǎo)致一氧化碳中毒。2.直接原因:(1)可燃?xì)怏w檢測不全面:汽油揮發(fā)的油氣爆炸下限(LEL)約1.4%,檢測值0.5%雖低于LEL(通常要求<20%LEL即<0.28%),但可能存在檢測盲區(qū)(如罐底積液揮發(fā));(2)作業(yè)人員防護(hù)裝備錯誤:普通防塵口罩無法防護(hù)有機(jī)蒸氣,油氣通過呼吸道進(jìn)入體內(nèi);(3)違規(guī)使用非防爆照明:220V普通白熾燈未采用防爆型,產(chǎn)生的電火花引燃罐內(nèi)油氣;(4)通風(fēng)不良:清罐前未充分置換,罐內(nèi)局部油氣濃度達(dá)到爆炸極限。3.整改措施:(1)重新敷設(shè)接地體:增加垂直接地極數(shù)量(原4根改為6根),接地極長度由2.5m延長至3m;(2)更換接地材料:將原鍍鋅扁鋼(40×4mm)更換為銅包鋼接地極(直徑14mm),降低接觸電阻;(3)優(yōu)化接地連接:接地體與罐體連接采用放熱焊接(替代螺栓連接),減少接觸電阻;(4)增設(shè)接地監(jiān)測系統(tǒng):安裝在線接地電阻監(jiān)測儀(實(shí)時顯示電阻值,超10Ω時報(bào)警);(5)進(jìn)行土壤處理:在接地體周圍填充降阻劑(如膨潤土+氯化鈉混合物),降低土壤電阻率;(6)定期檢測與維護(hù):每季度進(jìn)行1次接地電阻檢測(雨季前增加1次),建立檢測臺賬。(三)某煤制甲醇企業(yè)合成車間采用低壓法合成甲醇(反應(yīng)式:CO+2H?→CH?OH),主要設(shè)備包括合成塔(操作壓力5.5MPa,溫度250℃)、循環(huán)壓縮機(jī)、水冷器。2025年1月,合成塔出口溫度突然升至280℃,循環(huán)壓縮機(jī)入口壓力降至4.8MPa,現(xiàn)場操作人員發(fā)現(xiàn)水冷器冷卻水回水溫度異常升高(由45℃升至60℃)。問題:1.分析合成塔出口溫度升高的可能原因。(8分)2.指出應(yīng)立即采取的應(yīng)急操作步驟。(10分)3.說明水冷器冷卻水回水溫度升高對系統(tǒng)的影響。(12分)答案及解析:1.可能原因:(1)催化劑活性下降:催化劑失活導(dǎo)致反應(yīng)速率降低,未反應(yīng)的CO和H?在循環(huán)氣中累積,進(jìn)入合成塔后發(fā)生二次反應(yīng)放熱;(2)循環(huán)氣流量不足:循環(huán)壓縮機(jī)故障(如入口壓力低)導(dǎo)致氣體循環(huán)量減少,帶走的反應(yīng)熱減少;(3)水冷器換熱效率下降:水冷器結(jié)垢(冷卻水水質(zhì)差)或管束堵塞,導(dǎo)致甲醇冷凝量減少,氣相反應(yīng)熱未被及時移除;(4)原料氣組分異常:H?/CO比例偏離設(shè)計(jì)值(理論2.052.15),H?過量導(dǎo)致反應(yīng)放熱增加;(5)儀表故障:溫度傳感器失靈(假高報(bào)),但結(jié)合循環(huán)壓縮機(jī)壓力和水冷器溫度異常,可排除此原因。2.應(yīng)急操作步驟:(1)立即啟動DCS系統(tǒng)溫度高聯(lián)鎖:若聯(lián)鎖未觸發(fā)(設(shè)定值270℃),手動降低合成塔入口溫度(通過調(diào)節(jié)入口預(yù)熱器閥門);(2)增加循環(huán)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速:提高循環(huán)氣流量,增強(qiáng)熱量帶走能力(注意入口壓力不得低于4.5MPa);(3)切換水冷器備用機(jī)組:若原水冷器故障,開啟備用水冷器,增大冷卻水量(檢查冷卻水壓力是否≥0.4MPa);(4)減少原料氣進(jìn)料量:降低反應(yīng)負(fù)荷(將新鮮氣流量由50000Nm3/h降至30000Nm3/h),減少反應(yīng)熱生成;(5)開啟合成塔事故氮?dú)饩€:注入氮?dú)庀♂尫磻?yīng)物濃度,抑制反應(yīng)速率(氮?dú)饬髁靠刂圃?000Nm3/h以內(nèi));(6)密切監(jiān)測合成塔壓力:若溫度持續(xù)升高(>300℃),觸發(fā)緊急停車(ESD),切斷原料氣進(jìn)料,隔離系統(tǒng)。3.水冷器回水溫度升高的影響:(1)甲醇冷凝效果下降:回水溫度升高(60℃>設(shè)計(jì)50℃)導(dǎo)致水冷器出口氣體溫度升高(由40℃升至55℃),甲醇?xì)庀嗪吭黾樱状挤悬c(diǎn)64.7℃,55℃時飽和蒸氣壓約16kPa),循環(huán)氣中甲醇含量由3%升至5%;(2)循環(huán)壓縮機(jī)負(fù)荷增加:循環(huán)氣中甲醇蒸氣增多(分子量增大),壓縮機(jī)軸功率上升(由800kW升至950kW),可能導(dǎo)致超電流跳車;(3)合成塔入口溫度升高:未冷凝的甲醇蒸氣進(jìn)入循環(huán)氣,與新鮮氣混合后,合成塔入口溫度由220℃升至235℃,加劇反應(yīng)放熱;(4)系統(tǒng)能耗增加:為維持甲醇冷凝效果,需增大冷卻水流量(由200m3/h增至300m3/h),循環(huán)水泵電耗上升;(5)設(shè)備腐蝕風(fēng)險(xiǎn):回水溫度高加速冷卻水管束結(jié)垢(CaCO3析出),垢下腐蝕導(dǎo)致管束泄漏(氯離子濃度>300mg/L時腐蝕速率加快);(6)安全風(fēng)險(xiǎn)累積:若回水溫度持續(xù)升高(>70℃),水冷器可能發(fā)生汽化(冷卻水沸點(diǎn)約105℃,但局部高溫區(qū)可能產(chǎn)生蒸汽),造成水錘現(xiàn)象損壞設(shè)備。(四)某精細(xì)化工企業(yè)生產(chǎn)間苯二胺(有毒,熔點(diǎn)63℃,沸點(diǎn)284℃),采用間歇式反應(yīng)釜(容積5m3,設(shè)計(jì)壓力0.3MPa)進(jìn)行縮合反應(yīng)。2025年2月,操作人員向反應(yīng)釜投加原料(鄰硝基氯苯2000kg、硫化鈉1500kg、水3000kg)后,升溫至100℃開始反應(yīng)(放熱反應(yīng))。30分鐘后,釜內(nèi)壓力升至0.4MPa(超設(shè)計(jì)壓力),安全泄放裝置啟動,排出物料引發(fā)車間火災(zāi)。問題:1.計(jì)算反應(yīng)釜超壓的可能原因(需結(jié)合物料性質(zhì))。(10分)2.指出該反應(yīng)釜安全泄放裝置的選型要求。(10分)3.提出間歇反應(yīng)工藝的安全控制改進(jìn)措施。(10分)答案及解析:1.超壓原因:(1)硫化鈉水解產(chǎn)生H2S:硫化鈉(Na2S)與水反應(yīng)生成NaOH和H2S(Na2S+2H2O→2NaOH+H2S↑),H2S為氣體(沸點(diǎn)60℃),1500kg硫化鈉完全水解可生成H2S約:M(Na2S)=78g/mol,n(Na2S)=1500×103g/78g/mol≈19230mol,生成H2S=19230mol,標(biāo)準(zhǔn)體積=19230×22.4L≈430m3(反應(yīng)釜容積5m3,壓力急劇上升);(2)反應(yīng)放熱導(dǎo)致水蒸發(fā):縮合反應(yīng)放熱使物料溫度超過100℃(水沸點(diǎn)),水蒸發(fā)為水蒸氣(100℃時水蒸氣壓力約0.1MPa,每kg水蒸發(fā)產(chǎn)生1.67m3蒸汽,3000kg水蒸發(fā)產(chǎn)生5010m3蒸汽);(3)物料投加順序錯誤:若先投硫化鈉和水,再投鄰硝基氯苯,硫化鈉提前水解產(chǎn)生

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