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文檔簡介

水輪機是水電站機組出力和負荷調(diào)節(jié)的核心設(shè)備,因電力系統(tǒng)負荷波動頻繁,為保證電能質(zhì)量、發(fā)電機組及電網(wǎng)的穩(wěn)定運行,對水輪機調(diào)速器的可靠性要求不斷提高。水輪機調(diào)速器可以通過調(diào)節(jié)機組導(dǎo)葉開度大小來控制水通過水輪機的流量,從而實現(xiàn)水輪機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),以滿足電力系統(tǒng)對功率和頻率的要求。調(diào)速器系統(tǒng)中涉及多個測量環(huán)節(jié),任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障都將導(dǎo)致水輪機調(diào)節(jié)失控,進而造成機組出現(xiàn)異常,嚴重時甚至?xí)斐蓹C組非計劃停運,直接影響水輪發(fā)電機組乃至電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行。本文所述水電站位于瀾滄江干流,是“西電東送”“云電外送”關(guān)鍵性工程,調(diào)速器系統(tǒng)采用東方電機公司生產(chǎn)的HGS-X20型數(shù)字式微機調(diào)速器電氣柜和HGS-H21-150-4.0型全液控機械柜。電氣柜由PCCX20控制器(雙通單調(diào))控制,采用并聯(lián)PID調(diào)節(jié)規(guī)律,可在負載運行時通過給定導(dǎo)葉開度或功率實現(xiàn)現(xiàn)地和遠方自動控制。機械柜具有內(nèi)閉環(huán)的相對獨立的電液隨動系統(tǒng),采用伺服比例閥作為電液轉(zhuǎn)換元件,將來自電氣柜的控制電流信號轉(zhuǎn)換為流量信號控制主配壓閥的動作,對機組進行自動控制。調(diào)速器油壓裝置每臺機一套,共6套,每套獨立運行,額定油壓為4.0MPa,正常運行在油泵自動輪換模式,一臺泵主用一臺泵備用,當油壓降至3.6MPa時啟動工作油泵,當油壓降至3.5MPa時啟動備用油泵,當油壓繼續(xù)降至2.8MPa事故低油壓時啟動機械事故停機流程。本文針對該站一起典型的調(diào)速器系統(tǒng)主閥位移傳感器異常造成水輪機組非計劃停機事件,對事件經(jīng)過、處置過程、原因分析和整改措施進行探討,可為類似問題預(yù)防、分析和處置提供有益的參考和借鑒。1、基本情況某日17:02:52,該站監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)“#3機故障錄波裝置啟動有效”,全廠有功在790~836MW之間變化,#3機組有功功率在180~230MW之間變化,#3機組調(diào)速器油壓裝置油泵長時間運行,運行值班人員立即向調(diào)度值班員匯報并申請停機。經(jīng)同意后,電站運行值班人員將#3機退出AGC控制,逐步減負荷至160MW時,監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)“#3機調(diào)速器事故低油壓有效”,#3機事故跳閘,監(jiān)控錄波曲線如圖1所示。17:04,運行值班人員向調(diào)度匯報#3機有功功率異常變化情況并申請退出#3機AGC,中調(diào)調(diào)度值班員下令停#3機。17:05:56,運行值班員退出#3機AGC控制、AVC控制,逐步開始減負荷至160MW。17:06:03,監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)“#3機調(diào)速器事故低油壓有效”“3#機組觸發(fā)退全廠AGC功能有效”“3#機觸發(fā)退AVC功能有效”“#3機跳閘有效”“全廠事故信號有效”“#3機GCB(003)分閘位置”等信號,#3機事故停機,全廠AGC、AVC退出運行。2、處置過程事件發(fā)生后,電廠立即組織開展故障分析,專業(yè)人員對調(diào)速器電氣控制回路及機械控制回路進行了全面檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。18:40,落下#3機筒閥,進行#3機調(diào)速器靜水動作試驗,檢查調(diào)速器在機械手動控制方式下開關(guān)導(dǎo)葉動作正常,調(diào)速器兩路導(dǎo)葉位移傳感器測量值正常且偏差在1%以內(nèi)。19:04,手動將#3機開機至水輪機狀態(tài)(非并網(wǎng)狀態(tài)),檢查調(diào)速器在機械手動控制方式下機組運行平穩(wěn),調(diào)速器兩路導(dǎo)葉位移傳感器測量值正常。19:10,#3機保持在水輪機狀態(tài),將調(diào)速器切至自動方式,檢查發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉開度出現(xiàn)異常擺動,調(diào)速器調(diào)節(jié)失穩(wěn),立即將調(diào)速器控制方式切至機械手動。19:30,#3機保持在水輪機狀態(tài),切換調(diào)速器A/B通道,將調(diào)速器切至電手動方式,檢查發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉開度出現(xiàn)異常擺動,調(diào)速器調(diào)節(jié)失穩(wěn),立即將調(diào)速器控制方式切至機械手動。19:35,將#3機手動停機,電廠專業(yè)人員對調(diào)速器電調(diào)柜比例放大板、機調(diào)柜伺服比例閥及手自動切換電磁閥等元器件進行更換,開機檢查問題仍然存在。21:00,電廠專業(yè)人員進行#3機調(diào)速器隨動系統(tǒng)測試,發(fā)現(xiàn)在外環(huán)測試條件下設(shè)定導(dǎo)葉給定階躍100%~80%,導(dǎo)葉調(diào)整至80%附近并發(fā)生異常變化,同時主閥位置反饋幾乎不動(最大0.66%,最小0.16%),初步懷疑主閥位移測量回路異常。外環(huán)測試曲線如圖2所示。21:30,電廠專業(yè)人員對主閥位移測量回路進行檢查,并對主閥位移傳感器進行了更換。22:40,電廠專業(yè)人員繼續(xù)進行#3機調(diào)速器隨動系統(tǒng)測試,分別在內(nèi)環(huán)測試和外環(huán)測試條件下進行測試。調(diào)速器內(nèi)環(huán)、外環(huán)測試過程中調(diào)速器控制跟蹤正常,主閥位置反饋信號正確,外環(huán)測試條件下導(dǎo)葉無異常擺動現(xiàn)象。23:20,將#3機自動開機至水輪機狀態(tài),監(jiān)視#3機開機過程正常,在水輪機狀態(tài)運行正常,導(dǎo)葉動作平穩(wěn),控制過程正確,導(dǎo)葉無異常擺動現(xiàn)象。次日00:10,向中調(diào)匯報事件調(diào)查結(jié)果并申請將#3機組歸調(diào)運行。3、原因分析調(diào)速器隨動控制系統(tǒng)有兩個閉環(huán)反饋環(huán)節(jié),一個是由主閥位置反饋構(gòu)成的內(nèi)環(huán)控制,另一個為導(dǎo)葉位置反饋構(gòu)成的外環(huán)控制,增益K0、K1、K2用于調(diào)整隨動系統(tǒng)控制的動態(tài)響應(yīng)特性與穩(wěn)定性。最終隨動控制系統(tǒng)輸出一路偏差控制信號作用于伺服比例閥來控制導(dǎo)葉開度,實現(xiàn)調(diào)速器的自動調(diào)節(jié)[3]。水輪機調(diào)速器主閥位移傳感器的作用是采集主配壓閥活塞的位移,并將位移信號轉(zhuǎn)換為電氣信號,作為調(diào)速器隨動系統(tǒng)內(nèi)環(huán)控制環(huán)節(jié)的反饋[4]。在調(diào)速器隨動系統(tǒng)控制系統(tǒng)中,由外環(huán)計算得到的主閥給定值與主閥位移反饋構(gòu)成內(nèi)環(huán)控制環(huán)節(jié),內(nèi)環(huán)控制環(huán)節(jié)輸出偏差調(diào)節(jié)信號至比例放大板,最終控制主配壓閥實現(xiàn)導(dǎo)葉的調(diào)節(jié)[5-6]。主閥位移反饋在調(diào)速器閉環(huán)控制環(huán)節(jié)中的位置如圖3所示。由調(diào)速器隨動系統(tǒng)控制原理圖可知:外環(huán)導(dǎo)葉偏差控制信號:ΔGV=K0×(GVRef-GVPos);內(nèi)環(huán)主閥偏差控制信號:ΔGM=K1×(ΔGV-K2×GMPos)。在此次事件中,由于主閥位移傳感器故障,主閥位置反饋出現(xiàn)死值(約等于0且基本保持不動)。當調(diào)速器接收到有功負荷設(shè)定指令時,調(diào)速器控制系統(tǒng)經(jīng)過功率模式PID運算,將PID控制輸出至隨動控制系統(tǒng)環(huán)節(jié),即給定一個新的導(dǎo)葉開度值。在外環(huán)控制環(huán)節(jié),新的導(dǎo)葉開度給定值與導(dǎo)葉位置反饋值進行差值運算,并經(jīng)過系數(shù)K0的調(diào)整,形成主閥位置給定值,進入內(nèi)環(huán)控制環(huán)節(jié)。在內(nèi)環(huán)控制環(huán)節(jié),由于主閥位置反饋信號數(shù)據(jù)死值,內(nèi)環(huán)控制實質(zhì)已變成開環(huán)控制,造成電氣控制輸出超調(diào),從而導(dǎo)致導(dǎo)葉超調(diào)。進入外環(huán)控制環(huán)節(jié),因為導(dǎo)葉超調(diào),外環(huán)控制環(huán)節(jié)輸出反向調(diào)節(jié)命令調(diào)整導(dǎo)葉開度,而在進入內(nèi)環(huán)控制后,導(dǎo)葉反向調(diào)節(jié)又會超調(diào),如此反復(fù),造成導(dǎo)葉反復(fù)來回動作。最后,由于導(dǎo)葉動作頻繁,調(diào)速器油壓系統(tǒng)油壓下降過快造成事故低油壓動作,#3機事故停機。#3機停機后,專業(yè)人員對兩臺調(diào)速器油泵進行了自動啟動打油試驗,油泵的打油效率均正常。根據(jù)停機前#3機導(dǎo)葉開度的變化曲線以及故障排查時水輪機空轉(zhuǎn)狀態(tài)下手/自動切換試驗來看,調(diào)速器主配壓閥頻繁進行大幅度的開關(guān)導(dǎo)葉操作,動作時已達到最大開度,且持續(xù)時間較長,造成短時間內(nèi)調(diào)速器油壓系統(tǒng)油壓下降過快,即使兩臺油泵已啟動也未能維持油壓,從而引起調(diào)速系統(tǒng)事故低油壓動作。4、治理措施目前該站水輪機調(diào)速器控制系統(tǒng)為單主閥位移傳感器配置,存在調(diào)速器主閥位移傳感器故障造成機組異常跳閘的安全隱患。同時,#3機調(diào)速器主閥位移傳感器運行年限較長,設(shè)備發(fā)生老化損壞風(fēng)險高。為了消除因調(diào)速器主閥位移傳感器故障而造成機組異常跳閘的安全隱患,在#3機調(diào)速器機械柜內(nèi)新增一路主閥位移傳感器,實現(xiàn)傳感器冗余配置。在#3機組A級檢修期間,在調(diào)速器系統(tǒng)中新增一路主閥位移傳感器,并更新調(diào)速器控制程序,增加雙路主閥位移傳感器故障切換邏輯,實現(xiàn)傳感器冗余配置。新增主閥位移傳感器和相關(guān)配件產(chǎn)品以及調(diào)速器控制器程序更新技術(shù)服務(wù)由調(diào)速器系統(tǒng)廠家提供。5、結(jié)束語此次事故原因是機組調(diào)速器主閥位移傳感器運行年限較長,設(shè)備發(fā)生老化損壞。在運行機組出力調(diào)整時,因傳感器損壞造成導(dǎo)葉超調(diào),導(dǎo)葉頻繁異常擺動引起機組及全廠出力波動,最終機組事故低油壓跳機,是一起典型的水輪機調(diào)速器主閥位移傳感器異常造成水輪機非停事件

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