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1、生產指標完成情況通報第5期(總 17 期)( 2008 年 5月 1 日- 5月31日)華電四川公司安全生產部 2008年6月15日一、月計劃完成情況華電四川公司計劃發(fā)電量96508萬kWh,實際完成109540.94萬kWh,比計劃多發(fā)13032.94萬kWh,其中火電比計劃多發(fā)13247.72萬kWh,水電比計劃少發(fā)214.78萬kWh;同比少發(fā)43885.75萬kWh。完成供電煤耗364.09g/kWh,比計劃高15.26/kWh,同比降低7.13g/kWh;完成綜合供電煤耗367.09g/kWh,比計劃高16.33g/kWh,同比降低8.49g/kWh。完成廠用電率7.26%,比計劃高

2、0.16個百分點,同比低0.47個百分點,完成綜合廠用電率8.01%,比計劃高0.34個百分點,同比低0.77個百分點。二、月度計劃執(zhí)行情況分析(一)廣安公司1、下達電量計劃完成情況:5月份下達發(fā)電量計劃5.4108億千瓦時(上網(wǎng)電量5.0429億千瓦時),實際完成發(fā)電量5.7187億千瓦時(上網(wǎng)電量5.2906億千瓦時),計劃完成率為105.69%。比去年同期5.4108億千瓦時增加0.3079億千瓦時(去年少一臺60萬千瓦機組)。超額完成計劃的主要原因是:(1)加強機組檢修維護和運行管理,在克服地震災害(估計地震影響少完成發(fā)電量1.43億千瓦時)的影響,超額完成了本月任務。2、煤耗、廠用電

3、率未完成計劃或者高于去年同期的原因:(1)綜合廠用電率完成7.49%,比計劃高0.69%。主要原因是:運行機組較少,保養(yǎng)用電比計劃高0.69%。(2)發(fā)電廠用電率:完成發(fā)電廠用電率6.57%(其中脫硫耗電率1.62%),比去年同期升高0.62個百分點。升高的主要原因:脫硫耗電率升高0.97個百分點;負荷率下降5.89個百分點,使廠用電率升高0.18個百分點,但因三期機組發(fā)電量占全月發(fā)電量的比例為76.62%,比去年同期比例提高19.73個百分點,使制粉耗電率下降0.16個百分點,循泵耗電率下降0.15個百分點, 引、送風機耗電率下降0.1個百分點,一次風機及輸煤耗電率下降0.12個百分點,從而

4、使廠用電率較去年同期升高了0.62個百分點。(3)、供電煤耗:完成供電煤耗338.3g/kW.h,比去年同期下降0.54g/kW.h,下降的原因:三期機組發(fā)電量占全月發(fā)電量的比例為76.62%,比去年同期比例提高19.73個百分點,而三期機組煤耗較低,使全廠發(fā)電煤耗降低2.61g/kW.h,機組真空度升高0.1個百分點,使煤耗下降0.35g/kW.h,但因廠用電率升高,使煤耗升高2.02g/kW.h,燃油消耗量增加163.58噸,使煤耗升高0.4g/kW.h,從而使煤耗下降了0.54g/kW.h。(4)、綜合供電煤耗:完成綜合供電煤耗341.65 g/kW.h,比計劃高9.65g/kW.h。煤

5、耗比計劃高的原因:a)脫硫用電率增加使綜合廠用電率偏高0.98個百分點,使煤耗偏高3.5 g/kW.h;b) 綜合廠用電率比計劃高0.69%,使煤耗升高2.45 g/kW.h;c)運行機組結構影響:因五月份電網(wǎng)負荷較低,計劃為60萬大機組運行,實際上30萬機組運行606小時,發(fā)電1.33億千瓦時,使煤耗上升約3.7 g/kW.h。(5)脫硫用電情況:本月脫硫用電量925萬千瓦時,使廠用電率增加1.62%,綜合供電煤耗相應增加5.83 g/kW.h。其中:30萬機組為雙爐一塔,廠用電率平均增加1.76%,綜合供電煤耗相應增加6.33g/kW.h;60萬機組為一爐一塔,廠用電率平均增加1.57%,

6、綜合供電煤耗相應增加5.65g/kW.h。(6)入爐煤對廠用電的影響:入爐煤熱值為15328kj/kg,同比下降913 kj/kg,使廠用電率和煤耗有所升高(具體影響數(shù)據(jù)尚無試驗數(shù)據(jù))。入爐煤灰分為43.41%,同比增加0.03%,對廠用電和煤耗的影響較小。(7)綜合廠用電率與發(fā)電廠用電率之差情況說明:本月綜合廠用電率與發(fā)電廠用電率之差為0.92%,主要是一期機組全停,二期機組停一臺,停備用時間達2370小時,三期#61機組備用395小時,使機組保養(yǎng)用電達到272萬千瓦時,使廠用電率升高0.48%。 (二)內江總廠1、發(fā)電量本月總廠完成發(fā)電量5841.28萬千瓦時,完成分公司下達月度發(fā)電計劃的

7、106.2%,同比減少14033.96萬千瓦時,減幅為70.61%;完成上網(wǎng)電量5127.04萬千瓦時,同比減少12236.44萬千瓦時,減幅為70.47%。其中:#11機組:完成發(fā)電量5841.28萬千瓦時,同比多發(fā)2791.36萬千瓦時,主要原因是機組節(jié)能發(fā)電調度排序靠前,我廠全力爭取優(yōu)先調度并確保電煤供應,使機組利用小時同比增加279小時。#21、#22機組:因節(jié)能發(fā)電調度、系統(tǒng)需求不足以及水電廠來水等因素影響,全月停機備用,影響少發(fā)電量約25000萬千瓦時。2、廠用電率本月總廠完成發(fā)電廠用電率11.38%,同比降低0.27個百分點,比月度計劃高0.38個百分點;完成綜合廠用電率12.2

8、3%,同比降低0.41個百分點,比月度計劃高0.53個百分點。其中:#11機組:完成發(fā)電廠用電率11.38%,同比升高0.2個百分點,完成綜合廠用電率12.23%,同比升高0.57個百分點,其主要原因是: 機組平均負荷同比降低978KW; 地震等因素引起電煤供應緊張,煤質下降嚴重,入爐煤熱值同比降低2189kj/kg,加之鍋爐尾部煙道漏風,造成一、二風機耗電同比升高0.65個百分點。#21、#22機組:本月全停。3、煤耗本月總廠完成供電煤耗431.56克/千瓦時,同比升高43.87克/千瓦時,比月度計劃高43.64克/千瓦時;完成綜合供電煤耗435.71克/千瓦時,同比升高43.63克/千瓦時

9、,比月度計劃高44.71克/千瓦時。本月供電煤耗及綜合供電煤耗同比升高較多,主要是由于#11機組今年發(fā)電比同比上升了近85個百分點所致。其中:#11機組:完成供電煤耗431.56克/千瓦時,同比升高6.93克/千瓦時,完成綜合供電煤耗435.71克/千瓦時,同比升高8.76克/千瓦時,分析其主要原因:下降因素方面: 主汽壓力、飛灰可燃物、真空度等指標優(yōu)化,影響煤耗降低約2克/千瓦時。上升因素方面: 機組負荷率同比降低0.98個百分點,影響煤耗升高約0.5克/千瓦時; 熱值同比下降2189KJ/kg,影響煤耗升高約10克/千瓦時; 燃油量同比增加13.7噸,影響煤耗上升約0.5克/千瓦時; “5

10、.12”地震引起軸封漏汽量明顯增大,造成汽機熱耗率同比上升約132kj/kwh,使煤耗增加。#21、#22機組:本月全停。4、發(fā)電油耗本月總廠共耗燃油30.7噸,同比上升8噸,其中:11機組:本月耗燃油30.7噸(0.53g/kWh),同比上升13.7噸,主要原因是:5月1日處理132、133給煤線相繼斷煤,耗油28噸;5月12日處理地震造成機組振動耗油2.7噸,共耗油30.7噸(0.53g/kWh),同比少5.7噸。5、廠用電率與綜合廠用電率差分析#11機組:本月廠用電率與綜合廠用電率差為0.84%,差值偏高的主要原因是設備老化。(三)攀枝花三維公司1、本月計劃完成情況。本月發(fā)電量10473

11、萬千瓦時,比計劃多發(fā)2473萬千瓦時,同比減少4718萬千瓦時,其中11號機8077萬千瓦時,12號機2396萬千瓦時;上網(wǎng)電量9355.38萬千瓦時,同比減少4214.98萬千瓦時;廠用電率完成10.33%,比計劃高0.23%,同比升高0.05%,綜合廠用電率完成10.67%,比計劃高0.07%,同比持平。供電煤耗完成397.56克/千瓦時 ,比計劃高4.76克/千瓦時,同比下降0.325克/千瓦時;綜合供電煤耗完成399.10克/千瓦時,比計劃高4.10克/千瓦時,同比下降0.52克/千瓦時。2、主要生產指標綜合分析。(1)發(fā)電量。本月12號機組計劃小修10天(加上4月2天共計12天),因

12、12號爐C冷渣器改造工期不夠且此時如檢修完成,調度也要求停機備用,因此向調度要求申請小修延期4天,到5月14日完成。期間我公司派專人到省調要負荷,經(jīng)過艱苦細致的工作,省調終于同意我公司雙機運行,12號機組于5月 18 日6:45分并入系統(tǒng),為我公司超計劃電量提供了有力保證。(2)廠用電率。本月計劃廠用電率10.10%,實際完成10.33%(11號機10.22%、12號機10.68%),較計劃高0.23個百分點,同比升高0.05個百分點。廠用電率較計劃和同期升高的主要原因:a、由于12號機組檢修、啟停耗電增加,且11號機組單機爐運行,負荷較低,造成輔機耗電升高。b、因制水、循環(huán)水系統(tǒng)是原50MW

13、機組和135MW機組共用,老廠機組運行時承擔了部分135MW機組的公用系統(tǒng)設備,老廠機組關停后,原接入老廠的部分公用設備耗電現(xiàn)全由135MW機組承擔。c、全月平均負荷率61.53%(按利用小時計算),同比(同期100.59%)下降39.06個百分點,從而影響廠用電率升高1.17個百分點。本月由于受二石線影響,單機爐運行時,負荷大部分時間在80-100MW之間,雙機爐運行時一般在150-180MW之間,全月平均負荷僅105.64MW/h,同比下降31.46 MW/h。負荷率低下使得輔機運行極為不經(jīng)濟,耗電率升高。 (3)綜合廠用電率指標本月計劃綜合廠用電率10.60%,實際完成10.67%(11

14、號機10.52%、12號機11.17%),較計劃高0.07個百分點,與同期持平。綜合廠用電率同比升高主要受廠用電率升高影響。本月在正常范圍內變損為0.35%,較同期0.39%下降0.04個百分點。(4)煤耗指標本月計劃供電煤耗392.80 克/千瓦時,實際完成397.56克/千瓦時(11號機396.33克/千瓦時,12號機401.73克/千瓦時),比計劃高4.76克/千瓦時。雖然供電煤耗未完成計劃值,同比仍然下降0.32克/千瓦時。本月計劃綜合供電煤耗395克/千瓦時,實際完成399.10克/千瓦時,比計劃高4.10克/千瓦時,同比下降0.52克/千瓦時。煤耗未完成計劃的主要原因:本月供電煤耗

15、未完成計劃值,主要是廠用電率較計劃高0.23個百分點,加上入爐煤質較差,影響煤耗的完成。本月雖然煤耗未完成計劃值,但與同期相比綜合供電煤耗仍然下降0.52克/千瓦時,雖然廠用電率受負荷率影響同比升高,但因07年機組大修及通過設備治理,各項小指標較同期都有不同程度好轉,兩臺機組主參數(shù)基本能達到設計和壓紅線運行,特別是鍋爐飛灰含碳大幅度下降,本月飛灰含碳同比下降4.36個百分點,高加返廠修復后,投入率得到大大提高,本月投入率同比升高15.6%;由于11號機組單機運行20天,且負荷全月較低,雙機運行時負荷也不高(同期還需供一臺50MW機組的用水),加上以增開循泵方式來確保真空,因此真空同比明顯升高。

16、 (5)入爐煤質情況。全月入廠煤熱值13846千焦/公斤,同比下降1607千焦/公斤。入爐煤熱值13155千焦/公斤,同比下降1764千焦/公斤,入廠入爐熱值差0.6906兆焦/公斤,同比升高0.157兆焦/公斤。熱值差同比升高,主要原因是進煤量少,而當月入廠煤熱值較高,但入爐煤實際大部分燒庫存煤,造成熱值差增加。(6)發(fā)電耗油本月12機組計劃檢修啟停和調停各1次,升停爐耗油30.4噸,同比多耗6.2噸。(四)黃電公司1、發(fā)電量2008年5月完成發(fā)電量11500萬千瓦時,比計劃6000萬千瓦時多完成5500萬千瓦時,完成計劃的192%。比去年同期少發(fā)9562萬千瓦時。完成上網(wǎng)電量9966萬千瓦

17、時,比去年同期減少9046萬千瓦時。黃桷莊電廠在調度安排#22機組停機備用,全月處于單機運行的情況下,超額完成了發(fā)電量。2、廠用電率本月完成廠用電率12.89 %,比月度計劃11.30%升高1.59 個百分點,比去年同期升高3.65個百分點。造成廠用電率升高的主要原因如下:1.#21機組主要輔機比同期上升了0.38;循環(huán)水泵、除灰、輸煤、化學耗電率比同期增加0.85%。主要由于全月單機組運行,以及機組負荷率僅76%,比同期下降了5.05%所致。2. 2007年17月由東鍋負擔脫硫耗電,未計入統(tǒng)計,而2008年脫硫耗電率為2.6%。3、剔除大修用電25萬千瓦時,影響廠用電率下降0.22%。以上合

18、計影響生產廠用電率3.61%。3、供電煤耗本月完成供電煤耗391.02克/千瓦時,比月度計劃378.85克/千瓦時升高12.17克/千瓦時,比去年同期升高16.32克/千瓦時。造成供電煤耗升高的主要原因如下:1、脫硫耗電率2.6%,去年同期脫硫用電未計入廠用電,由此影響供電煤耗上升10.5克/千瓦時。2、因加強設備的檢修、技改、維護和運行管理,一些生產指標即空預器漏風率、高加投入率、主汽壓力、主汽溫度、再熱溫度、引風機耗電率、送風機耗電率和都比同期好,未發(fā)生穩(wěn)燃用油,使得供電煤耗合計下降了2.61g/kwh。3、除灰、輸煤、化學耗電率比去年同期增加0.79%,使得全廠供電煤耗增加了3.21g/

19、kwh。一方面與機組負荷率、煤質有關,另一方面主要全月由于單機組運行。剔除機組負荷率、煤質影響,按照50%計入,影響煤耗1.61g/kwh;4、機組負荷率較低,比同期下降5.05%,使得供電煤耗增加2.33g/kwh;5、入爐煤平均發(fā)熱量為15655kJ/kg,同比下降了1775kJ/kg。所以,高灰分、低熱值煤變化影響煤耗4.27g/kwh;以上因素合計影響供電煤耗上升16.1克/千瓦時。4、綜合廠用電率本月完成綜合廠用電率13.34%,比月度計劃11.80 %升高1.54個百分點,比去年同期升高3.61個百分點。5、綜合供電煤耗本月完成綜合供電煤耗393.06克/千瓦時,比月度計劃381克

20、/千瓦時升高12.06克/千瓦時,比去年同期升高16.33克/千瓦時。6、發(fā)電油耗本月共計耗用燃油0噸。(五)宜賓公司1、發(fā)電量:5月完成發(fā)電量8354.2萬千瓦時,比計劃(6500萬千瓦時)增加1854.2萬千瓦時,同比減少5193.94萬千瓦時,其中11機組完成4586.56萬千瓦時,比計劃增加3086.56萬千瓦時,同比增加49.12萬千瓦時;12機組完成3767.59萬千瓦時,比計劃減少1232.41萬千瓦時,同比減少5153.06萬千瓦時。公司累計完成發(fā)電量47145.33萬千瓦時,同比減少21966.72萬千瓦時,完成全年發(fā)電計劃的51.95%,比時間進度提前10.28個百分點。其

21、中11機組累計完成19320.16萬千瓦時,同比減少8070.72萬千瓦時;12機組累計完成27825.17萬千瓦時,同比減少13896萬千瓦時。本月發(fā)電量比計劃超額完成,但同比完成情況較差,同比完成不好的原因:(1)機組負荷率較低,平均運行負荷率僅為68.23%,比去年同期降低8.92個百分點,影響發(fā)電量1092.23萬千瓦時;(2)、由于受地震影響及今年來水情況較好,火電發(fā)電相對減少,12機組停機備用長達15天,共計減少發(fā)電量4101.7萬千瓦時。2、廠用電率:5月完成廠用電率11.05%,比計劃增高0.55個百分點,同比增高0.62個百分點。其中11機組完成11.34%,比計劃降低0.1

22、6個百分點,同比增高1.18個百分點;12機組完成10.69%,比計劃增高0.49個百分點,同比增高0.12個百分點。5月完成綜合廠用電率11.45%,比計劃增高0.45個百分點,同比增高0.09個百分點。其中11機組完成11.76%,比計劃降低0.24個百分點,同比增高1.2個百分點;12機組完成11.08%,比計劃增高0.38個百分點,同比降低0.69個百分點。5月累計完成廠用電率10.75%,同比增高0.84個百分點,其中11機組11.21%,同比增高1.23個百分點,12機組10.42%,同比增高0.55個百分點;綜合廠用電率累計完成11.12%,同比增高0.41個百分點,比年計劃增高

23、0.32個百分點,其中11機組11.63%,同比增高1.18個百分點,12機組10.76%,同比降低0.11個百分點。廠用電率完成不好的原因:機組運行負荷率低,造成廠用電率升高;11機平均負荷率66.75,同比降低7.03,由于負荷率低而造成機組各輔機電耗率同比升高,影響11機廠用電率升高0.55;12機平均負荷率70.11,同比降低9.82,影響12機廠用電率升高0.76,由于負荷較低影響全廠廠用電率升高0.64;由于本月機組各輔機電耗指標相對控制較好,11機組輔機電耗率同比降低0.11,12機組輔機電耗率同比降低0.27,使全廠廠用電率降低0.18;由于本月機組啟停各一次,導致廠用電率有所

24、升高。3、供電煤耗5月完成供電煤耗424.07克/千瓦時,比計劃(392.79克/千瓦時)增加31.28克/千瓦時,同比增加26.28克/千瓦時。其中11機組完成435.85克/千瓦時,比計劃增加30.25克/千瓦時,同比增加17.43克/千瓦時;12機組完成409.83克/千瓦時,比計劃增加20.83克/千瓦時,同比增加22.58克/千瓦時。5月完成綜合供電煤耗426.01克/千瓦時,比計劃(395克/千瓦時)增加31.01克/千瓦時,同比增加24.02克/千瓦時。其中11機組完成437.94克/千瓦時,比計劃增加30.04克/千瓦時,同比增加17.62克/千瓦時;12機組完成411.6克/

25、千瓦時,比計劃增加20.4克/千瓦時,同比增加19.07克/千瓦時。5月累計完成供電煤耗404.64克/千瓦時,同比增加9.4克/千瓦時。其中11機組417.19克/千瓦時,同比增加5.38克/千瓦時;12機組396.01克/千瓦時,同比增加11.64克/千瓦時;綜合供電煤耗累計完成406.33克/千瓦時,比年計劃增加9.33克/千瓦時,同比增加7.59克/千瓦時。其中11機組419.18克/千瓦時,同比增加5.21克/千瓦時;12機組397.5克/千瓦時,同比增加8.81克/千瓦時。煤耗指標完成不好的原因:(1)機組負荷率影響:11機平均負荷率66.75,同比降低7.03,致使11機供電煤耗

26、增加3.67g/kw.h,12機平均負荷率70.11,同比降低9.82,供電煤耗同比增加3.93 g/kw.h;由于機組負荷率低導致全廠綜合供電煤耗同比增加3.79 g/kw.h;(2)11、12機運行小時差異:由于11機綜合供電煤耗指標高于#12機,本月11機運行時間與12機運行時間比例大大高于去年同期(2008年5月11機利用小時數(shù)458小時,比去年同期增加4小時,12機利用小時數(shù):251小時,比去年同期降低203小時),導致全廠綜合供電煤耗同比增加:8.2 g/kw.h.(3)煤質影響:由于煤質比去年同期下降,熱值差高于去年同期,導致綜合供電煤耗增加:7.13 g/kw.h。(4)小指標

27、影響:由于11機組供熱,高加解除,給水溫度降低,以及其它小指標影響,使供電煤耗增加4.7 g/kw.h4、綜合和發(fā)電廠用電率差額分析5月份完成綜合與發(fā)電廠用電率差0.4,累計綜合與發(fā)電廠用電率差0.37,低于對標值0.5。5月綜合廠用電量9568617 kw.h ,綜合廠用電量與發(fā)電廠用電量差338984 kw.h ,15月份累計綜合廠用電量52405777kw.h,綜合廠用電量與發(fā)電廠用電量差額為1747216 kw.h,其中配電設備及線路損耗總計耗電量:1388904kw.h,占發(fā)電量的比率為0.295%;生產辦公用電量:139360kw.h,占發(fā)電量的比率為0.03;設備檢修消耗電量:218952kw.h,占發(fā)電量的比率為0.046。5、供熱情況5月份全廠供熱量53875.38GJ,其中11機本月供熱量30495.9GJ,12機供熱23379.48GJ,15月累計供熱量256711.66GJ,其中11機累計供熱71144.95GJ,12機累計供熱185566.71GJ; 5月份全廠完成供熱電率12.04Kwh/GJ,其中11機組完成12.13 Kwh/GJ ,12機組完成11.6

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