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文檔簡介

1、1.某滲濾液處理廠擴容升級改造及運行優(yōu)化摘要:針對某滲濾液處理廠原有設(shè)計處理工藝不滿足處理老齡滲濾液水,造成MBR系統(tǒng)產(chǎn)水量降低,出水指標超標等問題,根據(jù)目前滲濾液水質(zhì)水量特點、現(xiàn)有工藝處理過程中存在的技術(shù)難點進行工藝優(yōu)化設(shè)計、濃縮液減量化應(yīng)用、原有工藝控制部分優(yōu)化等,達到目前復(fù)雜水質(zhì)要求且系統(tǒng)抗水質(zhì)波動性能好,反滲透產(chǎn)水水質(zhì)滿足循環(huán)水回用水補水標準,同時運營成本大幅度降。關(guān)鍵詞:垃圾滲濾液;物化處理;生化處理、COD、NH-N、DD、TDS31、滲濾液處理現(xiàn)狀工藝分析原設(shè)計400t/d垃圾滲濾液,采用UASB+MBR+DTRO處理工藝。設(shè)計進水參數(shù):CODW38000mg/L、NH-NW20

2、00mg/L、電導(dǎo)率W16000口s/cm。目前處理填埋場cr3滲濾液、焚燒廠滲濾液、廠區(qū)生產(chǎn)其它低濃度污水170t/d廢水;采用1:1配水及添加碳源方式處理老齡滲濾液200t/d。分析認為老齡滲濾液特點如下:滲濾液水質(zhì)波動大;有機物質(zhì)量濃度低;營養(yǎng)比例失衡;氨氮質(zhì)量濃度高等特點。老齡滲濾液水質(zhì)嚴重超出設(shè)計值,當老齡滲濾液進水量超過200t/d時,會導(dǎo)致MBR系統(tǒng)超濾產(chǎn)水量下降至50%、反滲透出水氨氮和TDS超標,因此滲濾液處理廠需進行優(yōu)化升級改造。了解滲濾液10年內(nèi)隨時間的變化規(guī)律,以更好地針對不同階段及特性的滲濾液進行有效的治理。填埋場老齡滲濾液水質(zhì)特點分析研究填埋場老齡滲濾液存在以下特點

3、:滲濾液水質(zhì)波動大。滲濾液水質(zhì)隨時間變化較大,滲濾液水質(zhì)的時變化系數(shù)、日變化系數(shù)一般高達200%和300%,且老齡填埋場的水質(zhì)隨時間變化相對較大。有機物質(zhì)量濃度低。其中腐殖酸為小分子有機酸和氨基酸又合成的大分子產(chǎn)物,是滲濾液中長期性的最主要有機污染物,通常有2001500mg/L的腐殖酸不能生物降解。營養(yǎng)比例失衡。滲濾液中NH-H濃度高,而磷元素缺乏。3氨氮質(zhì)量濃度高。一般小于3500mg/L,在1000-3000mg/L之間居多,其在厭氧垃圾填埋場內(nèi)不會被去除,是滲濾液中長期性的最主要無機污染物。滲濾液水質(zhì)變化隨時間變化而變化。COD、BOD、可生化性隨填埋時間的增長而下降并逐漸維持在較低水

4、平,但NH-N隨填埋時間的增長而上升。3根據(jù)以上各類污水的特點分析,本項目生產(chǎn)污水屬于高濃度有機污水,可生化性較差,生物毒性高,光靠生物處理也很難將之處理至二級甚至一級標準以下,一般來講,滲濾液的COD中將近有5002000mg/L,無法用生物處理的方式處理。目前處理工藝不能滿足滲濾液處理要求;深度處理過程中產(chǎn)生100t/d滲濾液濃縮液采取爐膛回噴焚燒及環(huán)保制漿兩種途徑消耗,要實現(xiàn)零排放壓力較大且整體未做減量化處理;遠期規(guī)劃接收餐廚處理廠沼液300t/d;原滲濾液處理系統(tǒng)超出設(shè)計服役年限(5年);結(jié)合以上原因引進成熟可靠的處理工藝逐步對滲濾液廠進行擴容改造,滲濾液零排放目標。3、工藝難點分析研

5、究生化系統(tǒng)存在的一定的問題,現(xiàn)有處理系統(tǒng)采用一級硝化、反硝化脫氮工藝對氨氮及總氮進行處理,生化水力停留時間僅3.6d,容積偏小,難以滿足現(xiàn)狀滲濾液進水水質(zhì)的需要。如接納興豐污水后,系統(tǒng)進水氨氮達到35004000mg/L,已經(jīng)大大超過原有系統(tǒng)的設(shè)計處理能力,同時原水碳氮比嚴重失調(diào),碳源嚴重不足,需要投加大量的碳源。而且現(xiàn)有生化系統(tǒng)停留時間過短,導(dǎo)致硝化反硝化反應(yīng)不充分,出水氨氮及總氮指標無法達標。另外,過高濃度的氨氮進入生化系統(tǒng)進行處理,將對細菌有明顯的抑制作用。4、滲濾液處理工藝技術(shù)路線設(shè)計綜合現(xiàn)有垃圾滲瀝液的特性以及不同處理方法、工藝的比較,垃圾滲瀝液處理系統(tǒng)工藝確定遵循如下原則:(1)鑒

6、于生物法的經(jīng)濟性與環(huán)保性,垃圾滲瀝液中的絕大部份有機污染物(COD)和氨氮應(yīng)采用生物法進行降解去除,盡量避免污染物的二次轉(zhuǎn)移;(2)由于隨著填埋年限的增長,滲瀝液的可生化性將逐步降低且碳氮比失調(diào),設(shè)計充分考慮水質(zhì)均質(zhì)系統(tǒng);(3)結(jié)合嚴格的出水排放要求,單純的生物法不能滿足需要,結(jié)合物理法如膜技術(shù)對經(jīng)過生物法處理后的殘留污染物進行處理,即采用生物+物化的組合工藝。5、滲濾液處理工藝系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性研究按照設(shè)計水質(zhì)進水進行系統(tǒng)調(diào)試,測試系統(tǒng)運行情況。包括:各單項設(shè)備無負荷及帶負荷試車;各系統(tǒng)的聯(lián)動調(diào)試;系統(tǒng)出力測試;環(huán)保指標測試達標等技術(shù)指標參數(shù)。1.工藝技術(shù)路線設(shè)計設(shè)計進出水質(zhì)及水量設(shè)計各進水水

7、質(zhì)及水量表21本項目設(shè)計進水水質(zhì)水量進CODBOD氨氮TDSSS水Cr5水水質(zhì)mg/L)mg/L)mg/L)mg/L)mg/L)/d)焚1500燒廠滲7017170000000180W17濾液、000路橋沖洗水爐101050517000000渣水、10填埋場00滲濾液填8530473815埋場滲80000000000000濾液設(shè)計出水水質(zhì)要求表22設(shè)計出水主要水質(zhì)指標水出69100mg/L10mg/L10mg/L標指TDS濁度色度rTP出10005N31水mg/LTU0度mg/L6.2幾種技術(shù)路線介紹1.預(yù)處理(氨吹脫)+MBR+DTRO處理工藝:氨吹脫池降低氨氮,加藥混沉池降低鈣鎂,改造及停

8、用的調(diào)節(jié)池及UASB池為均質(zhì)池、反消化及消化池降解有機物和氨氮的,并充分消化利用原有的TMBR(UF)和和TDRO膜系統(tǒng)富裕能力和新增系統(tǒng)條件下,獲得達標排放污水;RO濃水送至焚燒廠焚燒;清液回至RO前水箱再回收處理,滿足工藝回收率70%。2.UASB+MBR+DTRO處理工藝:改造及停用的調(diào)節(jié)池及UASB池為均質(zhì)池、反消化及消化池降解有機物和氨氮的,并充分消化利用原有的MBR(UF)和和TDRO膜系統(tǒng)富裕能力和新增系統(tǒng)條件下,獲得達標排放污水;RO濃水送至焚燒廠焚燒;清液回至RO前水箱再回收處理,滿足工藝回收率70%。3.混凝沉淀+機械澄清+高效脫氮+DTRO+RO處理工藝:因填埋場800m

9、3/d滲濾液為垃圾填埋場老齡滲濾液,同時由于濃縮液長期回灌垃圾堆體或直接回流調(diào)節(jié)池,通過檢測,其NH-N含量在4700mg/L5500mg/L之間,TDS含量在338000mg/L45000mg/L之間,需充分考慮其水質(zhì)的特殊性??紤]來自填埋場800m3/d的老齡滲濾液TDS、氨氮含量高,利用原MBR+DTRO工藝在生化系統(tǒng)高含鹽量情況下,去除率及穩(wěn)定性難以保證,產(chǎn)水量、出水達標不太可能,故設(shè)計保留原有400m3/d滲濾液處理系統(tǒng),另新建800m3/d滲濾液處理系統(tǒng)單獨處理興豐填埋場老齡滲濾液處理系統(tǒng),設(shè)計采用“混凝沉淀+機械澄清+高效脫氮+DTRO+RO”處理工藝。氨吹脫+MBR+DTRO處

10、理工藝:由于接納興豐污水后,系統(tǒng)綜合進水氨氮達到了35004000mg/L,已經(jīng)大大超過原有系統(tǒng)的設(shè)計處理能力,同時原水碳氮比嚴重失調(diào),若直接進入生化系統(tǒng)進行處理,將對細菌的活動產(chǎn)生抑制毒害作用。因此在進行生化處理前需進行一定的采用氨吹脫工藝預(yù)處理工藝。由于本項目的含氮量及TDS很高,好氧生物處理技術(shù)難以處理達標,因此仍需深度處理。通過將UASB反應(yīng)池、厭氧污泥池、厭氧出水槽、均質(zhì)池改造為硝化反硝化池后,總有效池容約為7200m3,若不進行脫氮預(yù)處理,改造后處理能力僅為660m3/d(即只可接納興豐污水約300m3/d),現(xiàn)有池容的限制也一定程度上佐證了預(yù)處理脫氮工藝段的必須性。通過預(yù)處理脫氮

11、對氨氮的去除,將進水氨氮濃度控制在1000mg/L以內(nèi)時,改造后的生化系統(tǒng)總處理能力可達1200m3/d。(4)MBR+RO處理系統(tǒng)由生化池和超濾單元構(gòu)成。MBR生化池采用具備深度脫氮除碳的兩級A/O(反硝化、硝化)生物處理工藝,MBR超濾單元采用外置式超濾單元組成。經(jīng)過MBR處理后的出水中的BOD、懸浮物、NH-N、TP能達到排3放標準。而且難生化降解的有機物形成的COD、色度、以及無機成分的TN、總鹽量仍然超標,出水沒有懸浮物,因此設(shè)計采用深度膜處理工藝對超濾出水進行深度處理,去除難生化降解的有機物、總鹽量。膜深度處理工藝采用“納濾(NF)+反滲透(RO)”組合工藝。由于設(shè)計外置式膜生化反

12、應(yīng)器為兩級脫氮,生物脫氮率超過99%,超濾出水總氮已大大降低,但出水TN仍超標。經(jīng)過NF處理,出水的色度、COD均可達標,但TN和鹽分仍會超標,需要后續(xù)的RO進行處理。經(jīng)過反滲透處理的清液可以達標排放。NF的清液產(chǎn)率可達85八,反滲透的清液產(chǎn)率大于70%。水解酸化池和MBR系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥排入污泥池,污泥池設(shè)置清液排出設(shè)置,進一步提高污泥的含固量。濃縮后的污泥由泵輸送到離心污水脫水機進行脫水處理成為泥餅,泥餅含水率低于80%,泥餅定期由運輸至填埋場進行填埋處理。反滲透出水、蒸餾水達標回用。結(jié)合原滲濾液處理工藝,綜合考慮現(xiàn)有高濃度污水主體工藝路線為:“外置式MBR+RO系統(tǒng)”。6.3工藝流程如

13、下圖所示:大,本調(diào)節(jié)池的主要功能為調(diào)節(jié)水量及水質(zhì)。隨著填埋場填埋年限增加,填埋廠滲瀝液碳氮比失調(diào),可生化性變差,與其余三股污水混合后,可以提高該污水的生化性能,獲得更高的碳氮比。調(diào)節(jié)池內(nèi)的滲瀝液由生化進水泵提升通過布水系統(tǒng)進入外置式膜生化反應(yīng)器為保護后續(xù)的膜處理單元,在布水系統(tǒng)前設(shè)有過濾級別為600-1000um的袋式過濾器,以防止大顆粒固體物進入后續(xù)的處理單元。外置式膜生化反應(yīng)器設(shè)有一級生物脫氮功能即由反硝化、硝化1、硝化2、外置式超濾單元組成。帶有生物脫氮功能的外置式膜生化反應(yīng)器生物脫氮率在90%以上。經(jīng)過外置式MBR處理的超濾出水的重金屬、懸浮物等已經(jīng)達到或接近排放標準。但是難生化降解的

14、有機物形成的COD、總氮和色度仍然超標,出水沒有懸浮物,因此設(shè)計采用RO對超濾出水進行深度處理,去除難生化降解的有機物及總氮,本項目原有一套DTRO集成設(shè)備,改造新增一套卷式RO集成設(shè)備,清液產(chǎn)率可達70%以上,出水可以達標排放。對于原有DTRO系統(tǒng)產(chǎn)率另作評估,上圖暫按總體70%產(chǎn)率計算。RO系統(tǒng)產(chǎn)生的濃縮液接至現(xiàn)狀濃縮液池,回噴焚燒廠,RO系統(tǒng)產(chǎn)生清液接至現(xiàn)狀清液池。MBR生化剩余污泥及低濃度污水系統(tǒng)產(chǎn)生混凝污泥采用疊螺脫水機機脫水,脫水產(chǎn)生的污泥含水率不高于80%,運至填埋庫區(qū)填埋。6.4主要工藝單元去除效果H3S-TS處CBNN(OD(理OD5(m(m號單(mgmgHg/mg元L)/L

15、)g/L/)LL)N)置5451式110825M水0000009B00000R8www6404003099.2.3108%0%ww進ww8040水30403000w9Dw出wwww10、水1020401009TR96去67.596.6.7500%0%70-0%除率%排放wwww10、要1020401009表2.3-1各主要工藝段去除率效果7、創(chuàng)新點及存在問題7.1創(chuàng)新點工藝滿足水量變化大的特點,因此,在設(shè)計中需要對處理構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)考慮一定的余量,以使所選擇的滲瀝液處理工藝能適應(yīng)一定范圍內(nèi)的水量變化。(2)工藝具有較強的抗沖擊負荷能力,由于滲瀝液水質(zhì)隨季節(jié)變化波動幅度較大,需要應(yīng)對不同時期的

16、高COD濃度和高氨氮濃度的滲瀝液。(3)工藝具有高負荷處理能力,由于垃圾滲瀝液屬于高負荷有機廢水,同時國家政策對于垃圾滲瀝液處理出水水質(zhì)要求越來越嚴格,因此,垃圾滲瀝液處理工藝必須具有處理高負荷有機廢水的能力。(4)工藝具有高氨氮處理能力,垃圾滲瀝液氨氮濃度一般從數(shù)百到幾千毫克每升不等,與城市污水相比,垃圾滲瀝液的氨氮濃度高出數(shù)十至數(shù)百倍,同時現(xiàn)行標準要求出水的氨氮濃度很低,即處理工藝對氨氮的去除率達到約99%以上。由于高濃度的氨氮對生物處理系統(tǒng)有一定的抑制作用,傳統(tǒng)的生化工藝滿足不了要求上述要求。因此,垃圾滲瀝液處理工藝需在生化工藝后再加上物化深度處理工藝,才能保障系統(tǒng)出水達標排放。(5)工

17、藝盡可能的減少二次污染,由于單純的物化方法如反滲透或化學(xué)方法僅僅能夠?qū)⑽廴疚镛D(zhuǎn)移,將產(chǎn)生大量的二次污染物,并沒有徹底的降解污染物,而生物法則通過微生物作用將污染物降解轉(zhuǎn)化為水、二氧化碳、氮氣等,因此,無論從經(jīng)濟性還是環(huán)保性生物法應(yīng)得到充分的應(yīng)用。同時,對垃圾滲瀝液處理系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥、廢棄濃縮液等必須進行合理有效的處置,防止其給周邊環(huán)境帶來二次污染。(6)針對處理技術(shù),解決滲濾液濃水的出路問題,并研究其回噴的最佳方式及最佳效果以及帶來的不同影響,為行業(yè)解決滲濾液濃水提供數(shù)據(jù)支持及研究示范。(7)創(chuàng)新性地利用現(xiàn)有設(shè)備,因地制宜地加裝試驗設(shè)備,節(jié)約成本。并在原有基礎(chǔ)上進行改造,降低了建設(shè)成本。7

18、.2存在問題及展望(1)工藝設(shè)計問題:污水處理工藝在環(huán)保指標達標的同時需考慮運營經(jīng)濟指標,本項目滿負荷運行時噸廢水處理成本50元;因滲濾液受垃圾含水率影響較大,污水廠接收滲濾液量減至400t/d時,系統(tǒng)運營成本大幅上升,電量占廠用電量2%,噸廢水處理成本高達70元,設(shè)計階段應(yīng)考慮不同污水量不同節(jié)能處理工藝的配備。以及高耗電設(shè)備配備變頻,方便工藝參數(shù)調(diào)整及節(jié)能降耗。(2)濃縮液處置問題:填埋場污水處理廠濃縮液通常采用回灌處理,焚燒廠濃縮目前多數(shù)采用入爐回噴焚燒處理及環(huán)保制漿。某填埋場濃縮液采用MVR,浸沒燃燒等處理工藝,存在臭氣治理及投資及運營成本較高問題。厭氧氨氧化等生化處理技術(shù)無濃縮液產(chǎn)生,出水可達到生活垃圾填埋場污染控制標準。(3)污水廠臭氣治理原設(shè)計采用負壓收集,然后采取生物除臭處理工藝進行處理,保證污水處理站的穩(wěn)定達標排放本項目產(chǎn)生臭氣執(zhí)行惡臭污染物排放標準(GB14554-93)濃度限值。此部分后面改為鋼化玻璃密閉負壓輸送至鍋爐焚燒處理,解決廠區(qū)異味問題,同時節(jié)能環(huán)保,設(shè)備維護及運營成本低。(4)脫泥機因產(chǎn)生污泥送至本廠垃圾庫焚燒處理,采用全自動疊螺脫水機,生化污泥含水率三80%,含水率較板框、離心機高,但是運維成本較低,自動化程度高,只需調(diào)整好污泥量及加藥濃度可保持24連續(xù)脫泥,同時絮凝配藥系統(tǒng)改為全自動

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