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升流式厭氧污泥床-CASS工藝處理黃原膠廢水摘要:本文介紹了升流式厭氧污泥床-CASS工藝在處理黃原膠廢水中的應(yīng)用。運行結(jié)果表明,進水CODcr=4500mg/L,BOD5=2000mg/L,SS=2500mg/L時,出水達到GB8978-96一級排放標準。
關(guān)鍵字:升流式厭氧污泥床循環(huán)活性污泥法黃原膠廢水TREATMENTOFXANTHANGUMWASTEWATERBYUASB-CASSPROCESSAbstract:TheapplicationofUASB-CASSprocessintreatingXanthanGumwastewaterispresented.TheoperatingresultshaveshownthatwhentheinletCODcr,BOD5andSSareinrangeof4500mg/L,2000mg/Land2500mg/Lrespectively,theeffluentofthesystemisgoodenoughtomeettheclassIguidedinNationalWastewaterIntegratedDischargeStandard(GB8978-96).Keywords:UASB,CASS,xanthangumwastewater前言黃原膠是一種非膠凝的多糖和極易溶于水的生物大分子,水溶液呈透明膠狀,應(yīng)用領(lǐng)域極其廣泛,主要應(yīng)用于鉆井泥漿的增稠劑、采油的驅(qū)油劑、食品的添加劑,在印染紡織、陶瓷、醫(yī)藥、造紙、化工等方面也得到應(yīng)用。某企業(yè)以玉米淀粉為原料,采用優(yōu)質(zhì)新菌種,微生物發(fā)酵法生產(chǎn)高粘度、高質(zhì)量的黃原膠產(chǎn)品,主要輔助材料是乙醇、氯化鈣、鹽酸、氨水、玉米漿等,其中每生產(chǎn)1t黃原膠需1.6t玉米淀粉、1.2t乙醇、0.3t氯化鈣、0.1t玉米漿、400t水(其中冷凝水339t)、鹽酸、氨水等,黃原膠生產(chǎn)廢水粘度比較大,NH3-N含量較高,富含有機物,主要有葡萄糖,乙酸以及丙酮酸等,該廢水如直接排放,將對環(huán)境造成很大污染。UASB反應(yīng)器是目前應(yīng)用最為廣泛的高速厭氧反應(yīng)器,具有設(shè)計簡單、造價及運行費用低、不易堵塞、污泥產(chǎn)率低、耐沖擊負荷能力強等特點。連續(xù)進水周期循環(huán)活性污泥法(CASS)是在好氧生物處理中常用的序批式活性污泥法SBR工藝的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。CASS工藝與SBR工藝相比較有很多優(yōu)勢:反應(yīng)池由預(yù)反應(yīng)區(qū)和主反應(yīng)區(qū)組成,預(yù)反應(yīng)區(qū)控制在缺氧狀態(tài),對難降解有機物去除效率高,具有較好的脫磷除氮效果。CASS每個周期的排水量少,耐沖擊能力強。本研究利用UASB-CASS工藝處理黃原膠廢水,經(jīng)過小試和中試最后確定該處理工藝,經(jīng)近一年運行,各項處理指標均達到設(shè)計要求,出水水質(zhì)穩(wěn)定。1廢水水質(zhì)水量該廠水量200m3/d,根據(jù)環(huán)保要求,廢水處理后應(yīng)達到《污水綜合排放標準》(GB8978-96)一級標準,即:CODcr≤100mg/L,BOD5≤30mg/L,SS≤70mg/L,NH3-N≤15mg/L。表1廢水水質(zhì)Table1CharacterristicsofwastewaterNH3-Nmgg/LCODcrmgg/LBOD5mg//LSSmg/L200450020002500
2工藝流程及設(shè)計參數(shù)2.1工藝流程廢水經(jīng)過格柵去除大部分懸浮物和漂浮物后,自流入曝氣調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池內(nèi)對水質(zhì)、水量均勻調(diào)節(jié),并加入石灰調(diào)節(jié)pH,通過曝氣去除部分NH3-N后,按設(shè)計流量由泵經(jīng)脈沖器提升入UASB反應(yīng)罐,保證厭氧污泥床污泥呈懸浮狀態(tài)。廢水在厭氧菌、缺氧菌的作用下,廢水中的CODcr、BOD5、色度有一定的去除,并增加了廢水的可生化性,同時該池還可消化部分污泥,減少系統(tǒng)污泥量。廢水進入CASS池后,在此與活性污泥上的微生物充分接觸,并通過水下曝氣機提供微生物所需要的溶解氧,利用微生物的有氧代謝降解大部分CODcr、BOD5和SS,同時通過硝化與反硝化降解廢水中的NH3-N,出水達標排放。UASB反應(yīng)器產(chǎn)生的沼氣首先進入一級水封罐脫硫除浮渣,再進入二級水封,最后送入鍋爐房燃燒。2.2設(shè)計參數(shù)2.2.1曝氣調(diào)節(jié)池均衡水量,解決進水不均勻與處理構(gòu)筑物規(guī)模恒定之間的矛盾。均衡水質(zhì),使各處理單元構(gòu)筑物在最佳工況點運行,減少后續(xù)處理沖擊負荷。曝氣調(diào)節(jié)池采用地下式砼結(jié)構(gòu),有效容積60m3,池凈尺寸5000×5000×3000,設(shè)污水泵兩臺,一用一備,將污水定量泵入UASB反應(yīng)罐進行厭氧處理。2.2.2UASB反應(yīng)器UASB反應(yīng)器是整個工藝的核心,她可以去除廢水中大約80%左右的CODcr,并產(chǎn)生沼氣對黃原膠廢水可生化性很差的某些高分子物質(zhì)和不溶性物質(zhì)通過厭氧處理,降解為小分子物質(zhì)和可溶性物質(zhì),改善污水的可生化性,提高BOD5/CODcr值,為后續(xù)好氧處理創(chuàng)造條件。UASB反應(yīng)罐1個,尺寸為D8×H6,有效容積300m3,水力停留時間36t。UASB反應(yīng)器由罐體、配水系統(tǒng)、三相分離器、出水系統(tǒng)、排泥系統(tǒng)組成。本設(shè)計中采用鋼結(jié)構(gòu),配水系統(tǒng)采用穿孔管,排泥系統(tǒng)與配水系統(tǒng)共用一管,在配水的同時實現(xiàn)排泥管的反沖,既節(jié)省了反沖裝置,也有效解決了管道堵塞問題。出水采用三角堰溢流出水,由支渠匯入出水渠,然后通過管道自流進入CASS池。2.2.3CASS池利用好氧微生物的新陳代謝作用將污水中的有機物污染物分解,達到污水凈化目的。好氧采用兩段CASS工藝,一級污水停留時間為14t,二級停留時間為8t。由于兩段好氧池中的進水負荷和有機污染物不同,因此微生物的種類和數(shù)量存在差異,有利于不同狀況下優(yōu)勢菌種的生長,提高了處理效率。CASS池采用地上式砼結(jié)構(gòu),有效容積160m3,CASS池凈尺寸為10000×5000×4000。其中生物選擇區(qū)、缺氧區(qū)和主反應(yīng)區(qū)的容積之比為1∶9∶30。CASS池內(nèi)設(shè)水下射流曝氣機供給氧氣,同時攪拌污水,使污水與好氧微生物充分接觸,CASS工藝在間歇式活性污泥法(SBR)的基礎(chǔ)上,前部設(shè)置了生物選擇區(qū),后部安裝了可升降的自動撇水裝置,曝氣與沉淀在同一池子內(nèi)周期性地循環(huán)進行,取消了常規(guī)活性污泥法的初沉池、二沉池和污泥回流系統(tǒng)。在預(yù)反應(yīng)區(qū)內(nèi),微生物能通過酶的快速轉(zhuǎn)移機理迅速吸附污水中大部分可溶性有機物,經(jīng)歷一個高負荷的基質(zhì)快速積累過程,這對進水水質(zhì)、水量、pH和有毒有害物質(zhì)起到較好的緩沖作用,同時對絲狀菌的生長起到抑制作用,可有效防止污泥膨脹;隨后在主反應(yīng)區(qū)經(jīng)歷一個較低負荷的基質(zhì)降解過程。CASS工藝集反應(yīng)、沉淀、排水于一體,每一個工作周期微生物處于好氧——缺氧周期性變化之中,因此,CASS工藝具有較好的脫氮效果。2.2.4污泥儲存池用于儲存非正常運行所產(chǎn)生的污泥,便于污泥的集中處理。儲存池采用磚混結(jié)構(gòu),有效容積30m3,池內(nèi)凈尺寸4000*3000*3000。污泥池上清液回流至曝氣調(diào)節(jié)池。2.2.5主要設(shè)備名稱及型號見表2。表2主要設(shè)備名稱及型號Table2Capitalequipmentnameandtypenumber設(shè)備名稱及型號1格柵XGS-500--102水下射流曝氣機JJA-33--803污水提升泵50QQW-18--15-1.54潷水器BSF1003UASB反應(yīng)器啟啟動與運行厭氧細菌在30℃~40℃時活性較高,采用厭氧中溫處理,進水溫度控制在35℃~37℃,UASB反應(yīng)器系統(tǒng)靠厭氧污泥降解有機污染物,必需具有足夠的厭氧污泥。接種污泥取自泰安污水處理廠A池的活性污泥,該污泥沉降性能好。進水容積負荷為0.5kg(CODcr)/m3·d,初期進水量為30m3/d。并以CODcr去除率大于70%、鏡檢狀況和出水pH值為依據(jù)逐漸增加進水量。反應(yīng)器揮發(fā)酸(VFA)的濃度是控制反應(yīng)器正確運行的重要指標,這是因為VFA濃度能快速和靈敏的反映出反應(yīng)器行為微小的變化,在正常情況下,底物由酸化菌發(fā)酵生成VFA,VFA再被甲烷菌轉(zhuǎn)化為甲烷,因此,VFA濃度低,表示甲烷菌比較活躍,當VFA的質(zhì)量濃度高于800mg/L時,就有酸化的危險。由于VFA與pH在某種程度上有較為直接的關(guān)系,在調(diào)試過程中以控制進、出水的pH值來防止UASB反應(yīng)器內(nèi)部的酸化。主要通過向進水中投加石灰來控制。鈣離子有利于厭氧污泥的顆粒化。運行七周后,進水量增加到160m3/d,有少量浮泥產(chǎn)生,主要原因是進水SS過高,脈沖進水上升速度過高所致。在出水口設(shè)置堰板以去除懸浮污泥。第十三周,出水無懸浮污泥,污泥床底部污泥逐漸密實,形成粒徑1.0mm左右的顆粒污泥。顆粒污泥的直徑隨負荷的增大而增大,高負荷可使底物更多的進入顆粒污泥內(nèi)部,從而允許大的顆粒污泥生長和存在,減少反應(yīng)器負荷會導(dǎo)致顆粒污泥強度的降低,負荷的變動會導(dǎo)致顆粒污泥的破碎。菌種培養(yǎng)階段歷時4個多月,UASB反應(yīng)器的負荷達到5kg(CODcr)/m3·d,從距反應(yīng)器底部1m處取樣管中取得沉淀性良好的污泥,其MLSS量50g/L,MLVSS量37g/L,UASB反應(yīng)器抗酸沖擊能力增強。進水pH無需用石灰水調(diào)節(jié),直接進水UASB反應(yīng)器出水水質(zhì)穩(wěn)定,堿度降低到1600mg/L,主要原因是反應(yīng)器采用脈沖進水,進水與顆粒污泥處于膨脹或流化狀態(tài),接觸充分,對廢水的去除效率高。另一個原因是UASB反應(yīng)器的抗沖擊負荷較強。4CASS池啟動與運行種泥取自某污水處理廠的好氧污泥,投加量為池容的20%。自厭氧實驗開始2個月后,對好氧污泥進行馴化。UASB反應(yīng)器出水自流入CASS池,進水CODcr控制在800mg/L左右,進水量開始控制在40m3/d,后逐漸增加,以鏡檢和CODcr去除率達75%以上作為增加進水量的依據(jù),每次增加進水量5m3,在運行四周后,鏡檢可以發(fā)現(xiàn)許多新生的菌膠團及豆形蟲、鐘蟲等。5運行效果經(jīng)環(huán)保局監(jiān)測站36h監(jiān)測,其監(jiān)測結(jié)果如表3所示。由表3可知,本系統(tǒng)出水各污染物去除率均達到設(shè)計要求。表3連續(xù)3d出水監(jiān)測數(shù)據(jù)Table3Themonitordataofeffluentduring3diteaCODcrmgg/LBOD5mg//LSSmg/LNH3-Nmgg/L1922552122892345143902855104872248125932962136962657127882844118902358126結(jié)果與討論(1)針對黃原膠廢水較難處理的特點,采用UASB反應(yīng)器+CASS工藝,經(jīng)治理工程實踐證明是可行的。(2)UASB反應(yīng)器設(shè)備簡單,運行方便,不需填料,建設(shè)成本低,污泥量少,易于管理,并且,CODcr容積負荷高,可達到5Kg(CODcr)/m3·d左右,水力停留時間短,池容小,顆粒污泥濃度高,處理效果好。(3)調(diào)試運行過程中,必須控制UASB反應(yīng)器的溫度、pH值和進水負荷,才能縮短調(diào)試時間,達到預(yù)期效果。隨著顆粒污泥的逐漸成熟,污泥床厚度的增加,抗沖擊負荷增強。(4)CASS池運行穩(wěn)定,不產(chǎn)生污泥膨脹,本工程從啟動運行至今近一年,設(shè)施運行良好,UASB反應(yīng)器污泥床增厚。由于CASS池剩余污泥直接回流到UASB反應(yīng)罐,
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