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百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析2023/12/27百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析主要內(nèi)容灰渣系統(tǒng)安全事例分析4煙風(fēng)系統(tǒng)安全實(shí)例分析2制粉系統(tǒng)安全事例分析3吹管期間安全事例分析5爐本體安全事例分析
1百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例廣東某電廠7號鍋爐水冷壁爆管嚴(yán)重事件。整套啟動(dòng)期間,機(jī)組MFT后,運(yùn)行人員將分離器上滿水。在機(jī)組重新啟動(dòng)后,升負(fù)荷期間,鍋爐水冷壁出現(xiàn)大面積的爆管,尤其是在異種鋼焊口和鰭片角焊縫處,沿焊口徑向爆開。1.降低水冷壁爆管可能性百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析原因主要是由于該水冷壁材質(zhì)T23對熱應(yīng)力變化的敏感特性,上水溫度與管壁溫度相差太大,導(dǎo)致管壁由于熱應(yīng)力突變使管壁爆裂或金屬管壁氧化皮脫落,導(dǎo)致金屬抗爆程度下降。1.降低水冷壁爆管可能性百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析預(yù)防措施1)鍋爐冷態(tài)上水時(shí),控制上水溫度在50~60℃,上水速度不大于150t/h;在上水的過程中,緩慢提升鍋爐給水溫度,溫升速率不大于3℃/min。2)鍋爐溫(熱)態(tài)上水時(shí),控制上水溫度不小于105℃,上水速度不大于100t/h。3)機(jī)組在啟動(dòng)過程中嚴(yán)格控制壁溫、壓力變化速率。在啟動(dòng)初期可先投大油槍暖爐,待壁溫緩慢上升后可在投入制粉系統(tǒng)。在機(jī)組未投入?yún)f(xié)調(diào)時(shí),控制機(jī)組燃料量變化率不要太大。在啟停制粉系統(tǒng)時(shí),注意保持總?cè)剂狭康姆€(wěn)定。1.降低水冷壁爆管可能性百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析預(yù)防措施4)在機(jī)組緊急停爐或MFT后,在完成爐膛吹掃后,燜爐自然降溫降壓,待機(jī)組充分降低后才能采用通風(fēng)冷卻。5)鍋爐滅火后,檢查減溫水隔絕門關(guān)閉,防止進(jìn)入過熱器。6)加強(qiáng)給水品質(zhì)的監(jiān)視,出現(xiàn)水質(zhì)惡化及時(shí)處理。7)嚴(yán)格監(jiān)視水冷壁溫度,防止超溫。8)嚴(yán)格控制升降負(fù)荷速率。9)加強(qiáng)對爐管泄漏報(bào)警系統(tǒng)的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)異常,及時(shí)到就地確認(rèn),并采取措施防止泄漏擴(kuò)大。10)制定適當(dāng)?shù)拇祷乙?guī)程,并嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行。1.降低水冷壁爆管可能性百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例
某電廠4號爐給水泵跳閘后中間點(diǎn)溫度高高M(jìn)FT保護(hù)事件。該機(jī)組當(dāng)時(shí)正進(jìn)行汽泵的切換試驗(yàn),切換過程中,由于小機(jī)汽源不穩(wěn)定,導(dǎo)致給水泵跳閘。跳閘后,抽汽汽源關(guān)閉,給水流量也跟不上,最終導(dǎo)致鍋爐中間點(diǎn)溫度高高發(fā)生MFT保護(hù)。2.中間點(diǎn)溫度高高鍋爐MFT百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析原因分析
1)給水自動(dòng)失靈,水煤比失調(diào)。2)給水泵跳閘。3)鍋爐水冷壁結(jié)焦比較嚴(yán)重,水冷壁吹灰時(shí)焦渣大面積脫落。4)磨煤機(jī)帶負(fù)荷啟動(dòng)且風(fēng)量較大。5)磨煤機(jī)堵煤后突然吹通。6)高加跳閘后,恢復(fù)高加的速度過快。7)磨煤機(jī)切換時(shí)由上層磨切換至下層磨運(yùn)行。2.鍋爐中間點(diǎn)溫度高高M(jìn)FT預(yù)防百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析應(yīng)急處理與預(yù)防1)當(dāng)分配集箱進(jìn)口溫度高于報(bào)警值時(shí),首先通過增加給水的方法使分配集箱進(jìn)口溫度恢復(fù)正常值,輔以降低過熱器入口焓值、降低下層磨出力、停止制粉系統(tǒng)切換、停止水冷壁吹灰、暫?;謴?fù)高加等方法。2)加強(qiáng)對給水自動(dòng)、水煤比的監(jiān)視,當(dāng)水煤比超出正常范圍時(shí)應(yīng)及時(shí)查找原因。3)磨煤機(jī)啟動(dòng)時(shí),應(yīng)緩慢開啟冷熱風(fēng)調(diào)門,避免大開、大關(guān)。跳閘磨煤機(jī)的啟動(dòng):在磨煤機(jī)出口粉管已吹掃干凈的情況下方可啟動(dòng)。4)發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)堵煤后應(yīng)立即停止給煤機(jī)運(yùn)行。5)在進(jìn)行磨組切換時(shí),應(yīng)注意監(jiān)視中間點(diǎn)溫度的變化。
2.鍋爐中間點(diǎn)溫度高高M(jìn)FT預(yù)防百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠3號鍋爐(八角切圓燃燒)在最初空負(fù)荷點(diǎn)火階段和低中負(fù)荷階段,前墻和后墻水冷壁溫度偏差較大約100℃,另有若干點(diǎn)高于報(bào)警值的情況。原因該爐引進(jìn)的是三菱技術(shù),其運(yùn)行說明要求燃燒器的投入順序是自上而下的。但現(xiàn)階段的電廠利用微油或等離子技術(shù),是先投入下層燃燒器,這就和原設(shè)計(jì)的燃燒器投運(yùn)原則產(chǎn)生了矛盾。引進(jìn)其它廠家的技術(shù)也有同樣的問題,水冷壁流量分配特性和熱負(fù)荷在高度方向上分配特性有很大的耦合關(guān)系。3.水冷壁溫度偏差大百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析處理方法1)熱態(tài)煤粉管調(diào)平。其它電廠的經(jīng)驗(yàn)是熱態(tài)一次風(fēng)調(diào)平可以減少水冷壁溫度偏差約15℃。2)應(yīng)控制過熱度不宜高,以水冷壁壁溫為依據(jù),調(diào)整過熱度。3)對運(yùn)行磨煤機(jī)的煤量作適當(dāng)?shù)钠谜{(diào)整,采取倒三角形式的給煤量,即將上層磨的煤量增加,降低下層磨的煤量;4)配風(fēng)方式可以試用正三角形。3.水冷壁溫度偏差大百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠7號鍋爐在整套啟動(dòng)期間,一級過熱器有幾個(gè)壁溫老是發(fā)超溫報(bào)警(>535℃),高達(dá)550℃。各種燃燒調(diào)整的手段都試過了,雖然部分燃燒調(diào)整可以適當(dāng)降低壁溫,但是仍不能將壁溫降到報(bào)警點(diǎn)以下,煙氣側(cè)的因素基本排除。猜測也可能是汽水側(cè)的原因,如部分管路未吹通等。后來,設(shè)備部換了一塊溫度采集智能前端模塊,發(fā)現(xiàn)壁溫均回到正常范圍內(nèi)。原因壁溫采集智能前端模塊有故障。處理
更換模塊。得出遇到問題要綜合考慮各因素的教訓(xùn)。4.過熱器壁溫測量不準(zhǔn)百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例
某電廠1號鍋爐與另一電廠4號鍋爐在400MW以上,尾部煙道有偶有振動(dòng)或共鳴的現(xiàn)象。原因
鍋爐過熱汽/再熱器調(diào)溫?fù)醢逶谀承﹨^(qū)域流道不暢,引發(fā)煙氣產(chǎn)生激振導(dǎo)致煙道振動(dòng)。處理方法
臨時(shí)采取慢慢調(diào)節(jié)過熱器/再熱器調(diào)溫?fù)醢彘_度,避開氣流激振區(qū)的辦法維持機(jī)組運(yùn)行,調(diào)節(jié)擋板開度時(shí)注意監(jiān)視過/再熱汽溫。5.鍋爐尾部煙道振動(dòng)大百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例
某電廠7號爐引風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)時(shí),手動(dòng)打閘AIDF,BIDF超馳開至設(shè)定值85%后引風(fēng)機(jī)過流,引風(fēng)機(jī)自動(dòng)退出,鍋爐主控自動(dòng)退出,使燃料量沒有降到目標(biāo)值(差40t),而給水仍處自動(dòng)并降到目標(biāo)值,致使水煤比嚴(yán)重失調(diào)。運(yùn)行大幅增大給水偏置來增加給水量,但由于焓值修正的反作用,導(dǎo)致給水增加效果不大。過程中,汽泵再循環(huán)調(diào)門自動(dòng)開至50%,也影響到給水泵出力。另外,汽機(jī)調(diào)門關(guān)至18%(調(diào)門過關(guān)與鍋爐主控跳至手動(dòng),目標(biāo)壓力定值未降到位有關(guān))也影響給水的快速響應(yīng),最終導(dǎo)致中間點(diǎn)溫度高高M(jìn)FT。6.引風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)時(shí)中間點(diǎn)溫度高M(jìn)FT
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析原因引風(fēng)機(jī)RB后超馳開指令85%太大,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)過流跳出自動(dòng)。處理措施1)將引風(fēng)機(jī)RB后超馳開指令85%改至75%。2)做好安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控,明確各種突發(fā)事件的處理措施,對各單位人員(尤其是運(yùn)行人員)做好技術(shù)交底。6.引風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)時(shí)中間點(diǎn)溫度高M(jìn)FT
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例
某電廠3號鍋爐,爐水泵電機(jī)腔室被污染。原因: 1)爐水泵安裝結(jié)束后,第一次注水的方法不正確(沒有使用純凈除鹽水、由下端向上進(jìn)行注水),爐水泵處于無注水保護(hù);2)酸洗結(jié)束后,誤開爐水泵入口電動(dòng)閥,入口管道死角的臟物被帶入無注水保護(hù)的電機(jī)腔室。7.爐水循環(huán)泵電機(jī)腔室被污染百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析預(yù)防措施1)酸洗過程中如果爐水泵不能實(shí)現(xiàn)正常連續(xù)注水時(shí),可在爐水泵入口加裝堵板隔離。2)使用正確的爐水泵電機(jī)注水方法:在爐水泵電機(jī)注水之前,應(yīng)該先用除鹽水對注水管路進(jìn)行沖洗,聯(lián)系化學(xué)取樣,直到水質(zhì)合格。注水水質(zhì)合格后,打開爐水泵放空門/放水門,打開雙聯(lián)門,用針型閥調(diào)節(jié)小流量2~4L/min向電機(jī)注水。注水期間電機(jī)冷卻水閉式水溫度必須<30℃。7.爐水循環(huán)泵電機(jī)腔室被污染百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析預(yù)防措施放空門有水溢出后,可加大注水流量10~15L/min對電機(jī)腔室進(jìn)行連續(xù)沖洗,直到爐水泵啟動(dòng),分離器壓力達(dá)到0.5MPa可停止連續(xù)注水。注:一般情況,只要啟動(dòng)爐水泵都要對電機(jī)進(jìn)行連續(xù)注水,如果不啟動(dòng)爐水泵或爐水品質(zhì)較好,可視情況決定是否需對電機(jī)連續(xù)注水。7.爐水循環(huán)泵電機(jī)腔室被污染百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠由于有3號爐的經(jīng)驗(yàn),4號鍋爐的爐水泵完全地按正確注水方式運(yùn)行,但是第一次試運(yùn)爐水泵,在30秒內(nèi)電機(jī)腔室溫度高達(dá)60℃。原因
高壓冷卻水入口濾網(wǎng)拆出后,確實(shí)堵塞嚴(yán)重,清理后裝回爐水泵。8.爐水循環(huán)泵冷卻水濾網(wǎng)堵,溫度高百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析處理措施
反復(fù)三次清理濾網(wǎng)、注水、再試運(yùn)。電機(jī)腔室溫度始終不高,試運(yùn)正常。5個(gè)月后,該廠3號爐爐水泵電機(jī)腔室溫度達(dá)60℃。判斷是高壓冷卻水入口濾網(wǎng)堵塞。濾網(wǎng)拆出后,確實(shí)堵塞嚴(yán)重,清理后復(fù)裝回爐水泵,電機(jī)腔室溫度始終不高。8.爐水循環(huán)泵冷卻水濾網(wǎng)堵,溫度高百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析主要內(nèi)容灰渣系統(tǒng)安全事例分析4煙風(fēng)系統(tǒng)安全實(shí)例分析2制粉系統(tǒng)安全事例分析3吹管期間安全事例分析5爐本體安全事例分析
1百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠1000MW機(jī)組因一次風(fēng)機(jī)失速/喘振引起鍋爐中間點(diǎn)溫度高高M(jìn)FT滅火經(jīng)歷。整套啟動(dòng)期間,負(fù)荷800MW,5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,一次風(fēng)母管壓力為12kPa,運(yùn)行期間B一次風(fēng)機(jī)出現(xiàn)喘振報(bào)警,兩側(cè)動(dòng)葉開度相差大,一次風(fēng)母管壓力降至10kPa,一過入口蒸汽過熱度逐漸降低。此時(shí),運(yùn)行人員將給水切“手動(dòng)”減少鍋爐給水來維持一過入口蒸汽過熱度。同時(shí),運(yùn)行人員將兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉控制切為“手動(dòng)”,降低BPAF的動(dòng)葉開度,逐漸恢復(fù)失速一次風(fēng)機(jī)。但是這個(gè)過程中,中間點(diǎn)溫度迅速上升,導(dǎo)致高高M(jìn)FT。運(yùn)行人員通過打掉一臺(tái)磨和增加給水量都沒挽回。原因:發(fā)現(xiàn)問題后,處理不夠果斷,操作緩慢。后檢查發(fā)現(xiàn)B一次風(fēng)機(jī)入口有1個(gè)蛇皮袋,可能是導(dǎo)致一次風(fēng)機(jī)失速的原因。1.軸流風(fēng)機(jī)失速、喘振
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析1.軸流風(fēng)機(jī)失速、喘振
失速原理
1)沖角a很小或等于0,此時(shí)風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,流體沿葉片方向形成邊界層流場;2)當(dāng)風(fēng)道流場變化導(dǎo)致a超過臨界沖角時(shí),風(fēng)機(jī)進(jìn)入失速區(qū),此時(shí)在葉片根部甚至背部產(chǎn)生渦流,破壞邊界層,此時(shí)風(fēng)機(jī)出力逐漸變小。3)當(dāng)風(fēng)機(jī)失速情況惡化時(shí),容易產(chǎn)生喘振,致風(fēng)機(jī)各運(yùn)行參數(shù)發(fā)生波動(dòng)。
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析1.軸流風(fēng)機(jī)失速、喘振
產(chǎn)生的原因
異常運(yùn)行中導(dǎo)致風(fēng)機(jī)流量異常降低的因素都可能導(dǎo)致風(fēng)機(jī)失速,比如:1)風(fēng)機(jī)出口擋板銷子脫落或斷裂導(dǎo)致其突然或部分關(guān)閉,磨煤機(jī)跳閘等因素導(dǎo)致出口風(fēng)道阻力增大;2)變負(fù)荷過程中由于調(diào)節(jié)失靈或誤操作導(dǎo)致兩臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)量嚴(yán)重不平衡而發(fā)生“搶風(fēng)”現(xiàn)象。3)風(fēng)機(jī)出入口風(fēng)道阻塞,如風(fēng)機(jī)入口積累雜物,暖風(fēng)器或空預(yù)器積灰嚴(yán)重等。4)煤種熱值低或水分高,導(dǎo)致機(jī)組高負(fù)荷時(shí)較大的一次風(fēng)量使一次風(fēng)機(jī)工作在不穩(wěn)定區(qū)。
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析現(xiàn)象1)CRT畫面發(fā)生失速或喘振報(bào)警;2)爐膛負(fù)壓、風(fēng)量波動(dòng)大;3)風(fēng)機(jī)母管壓力下降,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度增大;4)發(fā)生“搶風(fēng)”時(shí),兩臺(tái)風(fēng)機(jī)電流相差大,失速/喘振風(fēng)機(jī)電流大幅度下降;5)鍋爐燃燒不穩(wěn)定,火焰電視突暗突明;6)就地檢查風(fēng)機(jī)運(yùn)行異常,風(fēng)機(jī)振動(dòng)大。1.軸流風(fēng)機(jī)失速、喘振
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析應(yīng)急處理1)根據(jù)風(fēng)機(jī)電流、出口壓力、對應(yīng)風(fēng)量以及就地風(fēng)機(jī)振動(dòng)情況等盡快判斷發(fā)生失速的風(fēng)機(jī)。立即將控制切為“手動(dòng)”,同時(shí)關(guān)小失速風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉開度,直至風(fēng)機(jī)恢復(fù)正常運(yùn)行。機(jī)組負(fù)荷較高時(shí)可適當(dāng)降低負(fù)荷。另外,對風(fēng)道各擋板進(jìn)行檢查,看是否有關(guān)閉;2)若引風(fēng)機(jī)發(fā)生失速/喘振,通知硫化運(yùn)行人員檢查脫硫系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理;3)若送風(fēng)機(jī)發(fā)生失速/喘振,注意鍋爐總風(fēng)量,防止因總風(fēng)量低MFT,可開大正常運(yùn)行風(fēng)機(jī)動(dòng)葉,但注意防止風(fēng)機(jī)超流;1.軸流風(fēng)機(jī)失速、喘振
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析應(yīng)急處理4)在處理一次風(fēng)機(jī)失速/喘振過程中,若一次風(fēng)壓低于8kPa,可通過打磨恢復(fù)母管壓力,視燃燒情況投油助燃。5)若是由于通道阻塞,母管壓力突升引起的失速/喘振,應(yīng)通過開大二次風(fēng)門開度,開大備用磨冷一次風(fēng)調(diào)門后并風(fēng)機(jī)。6)如果是因機(jī)組高負(fù)荷時(shí)一次風(fēng)量太大、動(dòng)葉開度開度過大引起的失速/喘振,風(fēng)機(jī)并列后應(yīng)控制機(jī)組負(fù)荷使動(dòng)葉開度不超過80%。
7)在失速/喘振風(fēng)機(jī)恢復(fù)出力時(shí)電流和母管壓力均會(huì)出現(xiàn)突升現(xiàn)象,會(huì)引起噴入爐膛的煤粉突增,應(yīng)提前降低主汽溫度或做好快速加水的準(zhǔn)備,防止出現(xiàn)超溫、超壓現(xiàn)象。8)經(jīng)上述處理無效或已嚴(yán)重威脅設(shè)備的安全時(shí),立即停止該風(fēng)機(jī)運(yùn)行。1.軸流風(fēng)機(jī)失速、喘振
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠3、4號機(jī)組啟動(dòng)后,出現(xiàn)3號鍋爐送風(fēng)量不足和4號鍋爐引風(fēng)機(jī)出力不足的現(xiàn)象。由于3、4號鍋爐的風(fēng)機(jī)均為同一型號,3號鍋爐送風(fēng)量不足,而4號鍋爐送風(fēng)機(jī)則有余量;3號鍋爐引風(fēng)機(jī)出力有余量,而4號鍋爐引風(fēng)機(jī)風(fēng)量不足,且風(fēng)機(jī)剛經(jīng)過內(nèi)部檢查,因此基本可排除風(fēng)機(jī)本身的問題。2.風(fēng)機(jī)出力不足
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析原因
1)3號鍋爐空預(yù)器漏風(fēng)嚴(yán)重,這是爐膛風(fēng)量不足的主要原因。從運(yùn)行參數(shù)看到,空預(yù)器前氧量為2.6%時(shí),脫硫系統(tǒng)前的氧量已達(dá)到10.2%,這表明這兩個(gè)氧量測點(diǎn)之間的煙道漏風(fēng)很嚴(yán)重,而主要的漏風(fēng)應(yīng)來自空預(yù)器。2)4號鍋爐引風(fēng)機(jī)出口擋板未全開,煙道阻力增加,是導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)出力不足的主要因素。處理1)在停機(jī)檢修期間檢查空預(yù)器密封情況。2)對擋板全開、全關(guān)重新定位、傳動(dòng)。2.風(fēng)機(jī)出力不足
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠4號機(jī)組整套啟動(dòng)期間,4B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉從65%開至78%,風(fēng)機(jī)出力不會(huì)增大,電流基本不變。原因就地檢查,發(fā)現(xiàn)4BPAF的動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)連桿已脫落。處理迅速將脫落連桿上好并鎖緊,在此過程中運(yùn)行人員加強(qiáng)對風(fēng)機(jī)電流的監(jiān)視,禁止動(dòng)作電動(dòng)頭。處理完畢后,風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)恢復(fù)正常。3.風(fēng)機(jī)動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)連桿脫落
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠3號機(jī)組在3A引風(fēng)機(jī)試運(yùn)過程中,發(fā)現(xiàn)3A引風(fēng)機(jī)靜葉從15%開至35%,風(fēng)機(jī)電流基本不變,在267A左右。原因在風(fēng)機(jī)停運(yùn)時(shí),打開風(fēng)機(jī)人孔檢查風(fēng)機(jī)靜葉,發(fā)現(xiàn)靜葉全開位定位不對。處理
調(diào)整靜葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的連桿長度,重新定位風(fēng)機(jī)靜葉全開位置后再次啟動(dòng)風(fēng)機(jī),靜葉調(diào)節(jié)正常。4.風(fēng)機(jī)葉片定位不準(zhǔn)
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠7號鍋爐168h期間,出現(xiàn)7A空預(yù)器減速箱漏油,減速箱軸承潤滑油泵不出力。原因在機(jī)組高負(fù)荷時(shí),首次投入空預(yù)器扇形板密封,由于在扇形板摩擦過程中引起減速箱振動(dòng),振松油管法蘭連接口而漏油。處理及預(yù)防1)盡快加油至正常油位,擰緊松動(dòng)法蘭接口,清理油濾網(wǎng)2)加強(qiáng)監(jiān)視及就地巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。5.空預(yù)器減速箱漏油
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠4號鍋爐吹管期間,4支空預(yù)器吹灰槍進(jìn)退正常,就地巡檢,發(fā)現(xiàn)吹灰槍進(jìn)口汽源管卻是冰冷,實(shí)際沒有汽源吹入空預(yù)器。原因空預(yù)器吹灰槍與汽源管接頭處有堵板未拆,為空預(yù)器吹灰汽源管道吹掃時(shí)加的堵板,吹掃完成后忘記拆除。安裝單位措施未做到位。處理及預(yù)防1)安裝單位做好恢復(fù)措施,各單位(監(jiān)理)做好監(jiān)督工作。2)點(diǎn)火初期或低負(fù)荷時(shí),加強(qiáng)監(jiān)視及就地巡檢。6.空預(yù)器吹灰問題
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析主要內(nèi)容灰渣系統(tǒng)安全事例分析4煙風(fēng)系統(tǒng)安全實(shí)例分析2制粉系統(tǒng)安全事例分析3吹管期間安全事例分析5爐本體安全事例分析
1百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例
某電廠3號鍋爐采用微油點(diǎn)火方式,給煤機(jī)啟動(dòng)開始投粉后出現(xiàn)爐膛負(fù)壓波動(dòng)大的現(xiàn)象,負(fù)壓最大升至3000Pa以上,超過爐膛負(fù)壓高高保護(hù)值(+3000Pa)導(dǎo)致鍋爐MFT。原因
在煤粉噴入鍋爐后,點(diǎn)燃的瞬間發(fā)生了輕微爆燃,導(dǎo)致爐內(nèi)壓力突然增大,引風(fēng)自動(dòng)調(diào)節(jié)跟不上而跳出自動(dòng),致使?fàn)t內(nèi)負(fù)壓不能在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)正常而跳爐。在投粉后發(fā)現(xiàn)火焰電視突然“閃亮”了一下可以判斷爐內(nèi)發(fā)生了輕微爆燃。1.微油點(diǎn)火時(shí)爐內(nèi)微爆致負(fù)壓保護(hù)動(dòng)作
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析處理與預(yù)防
1)發(fā)生爐內(nèi)微爆跳爐后,要對爐膛進(jìn)行充分吹掃后才能重新點(diǎn)火。2)爐膛吹掃完后、鍋爐點(diǎn)火前,調(diào)整合理的爐膛總風(fēng)量。3)給煤機(jī)啟動(dòng)前,應(yīng)解除一臺(tái)引風(fēng)機(jī)自動(dòng)并調(diào)整其電流比投入自動(dòng)時(shí)大10A左右,并將爐膛壓力降至-200Pa。4)給煤機(jī)啟動(dòng)后,若在3min內(nèi)未檢到煤火檢,應(yīng)立即停止給煤機(jī),待磨重新吹掃干凈后才能再次啟動(dòng)給煤機(jī)。5)若引風(fēng)機(jī)跳出自動(dòng)而爐膛壓力開始下降,應(yīng)迅速關(guān)小該引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉至與另一臺(tái)引風(fēng)機(jī)近似開度,并將負(fù)壓調(diào)至正常范圍,待見火后投入負(fù)壓自動(dòng)。1.微油點(diǎn)火時(shí)爐內(nèi)微爆致負(fù)壓保護(hù)動(dòng)作
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例1
某電廠7號鍋爐6號給煤機(jī)運(yùn)行中多次跳閘。原因
6號給煤機(jī)控制主板故障,誤發(fā)6號給煤機(jī)運(yùn)行消失信號,引起6號給煤機(jī)下閘板關(guān)閉后聯(lián)跳6號給煤機(jī)。處理更換給煤機(jī)控制卡件。2.給煤機(jī)運(yùn)行期間出現(xiàn)問題處理
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例2
某電廠7號鍋爐2號給煤機(jī)運(yùn)行中清掃電機(jī)多次跳閘,導(dǎo)致給煤機(jī)跳閘。原因
打開2號給煤機(jī)端蓋,發(fā)現(xiàn)給煤機(jī)皮帶下部已積滿煤。就地啟動(dòng)清掃電機(jī),發(fā)現(xiàn)清掃電機(jī)反轉(zhuǎn)。處理清掃電機(jī)電源線換相。2.給煤機(jī)運(yùn)行期間出現(xiàn)問題處理
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例3
某電廠3號鍋爐4號給煤機(jī)試運(yùn)時(shí)電機(jī)過流跳閘。原因
最初判斷為機(jī)械卡死,檢修人員配合廠家處理后仍未解決,后查明給煤機(jī)控制面板參數(shù)設(shè)置不正確,電流與電壓不匹配。處理重新設(shè)置控制面板參數(shù)。2.給煤機(jī)運(yùn)行期間出現(xiàn)問題處理
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例4
某電廠7號鍋爐做磨最大出力時(shí),各給煤機(jī)轉(zhuǎn)速加至最大(1500rpm),出力僅80t/h左右,仍不能滿足磨最大出力(90t/h)。原因
后查明變頻器頻率設(shè)置有問題。處理
重新設(shè)置變頻器頻率,最大頻率由50Hz設(shè)為60Hz。2.給煤機(jī)運(yùn)行期間出現(xiàn)問題處理
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠7號鍋爐整套啟動(dòng)停爐期間,2、4號磨油泵偶爾跳閘。原因排除熱工邏輯問題后,也排除電機(jī)過流跳閘,很長時(shí)間未找到跳閘原因。偶然一次發(fā)現(xiàn)控制電源柜有一根線松動(dòng)導(dǎo)致油泵跳閘。處理及預(yù)防對油站控制柜每根線重新緊過后未發(fā)生油泵跳閘現(xiàn)象。3.磨煤機(jī)油泵跳閘
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠7號鍋爐在整套啟動(dòng)期間,每臺(tái)磨均出現(xiàn)磨分離器皮帶打滑,導(dǎo)致皮帶溫度高(高達(dá)70℃)的現(xiàn)象。原因分離器皮帶張緊裝置松動(dòng)。4.磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器皮帶打滑、超溫
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析處理及預(yù)防1)在線合理調(diào)整動(dòng)態(tài)分離器傳動(dòng)皮帶張緊度。2)摸索動(dòng)態(tài)分離器合適的轉(zhuǎn)速。3)就地設(shè)專人定期(每隔半小時(shí))測量皮帶溫度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,運(yùn)行人員應(yīng)注意監(jiān)視分離器各參數(shù)尤其是電流的變化。4.磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器皮帶打滑、超溫
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠7號鍋爐整套啟動(dòng)期間,3號原煤倉靠近給煤機(jī)進(jìn)口插板門上方錐斗處發(fā)生自燃,停給煤機(jī)關(guān)閉插板門后很快蔓延,自燃處煤倉被燒得通紅,溫度高達(dá)200℃以上。原因由于給煤機(jī)進(jìn)口插板門上方煤倉可能有死角,積煤導(dǎo)致原煤自燃。5.原煤倉自燃
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析處理及預(yù)防1)當(dāng)原煤倉或給煤機(jī)外殼溫度超過50℃,立即向原煤倉投入CO2或消防蒸汽。2)當(dāng)給煤機(jī)上部錐斗溫度高達(dá)100℃,或給煤機(jī)皮帶上有火星時(shí),立即急停該制粉系統(tǒng),關(guān)閉給煤機(jī)上下插板門,原煤倉通入消防水進(jìn)行降溫滅火,待溫度下降后打開給煤機(jī)端蓋人工清理煤倉余煤。3)加強(qiáng)測溫監(jiān)視原煤倉溫度,尤其是磨停運(yùn)3天以上煤倉未清空時(shí)(0.5次/h),超過7天,應(yīng)清空煤倉。4)定期向原煤倉通入CO2。5)需停爐前(如吹管后期)做好上煤計(jì)劃,避免上煤太多。5.原煤倉自燃
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例1很多電廠在在磨煤機(jī)初次熱態(tài)啟動(dòng)或運(yùn)行期間,出現(xiàn)煤粉管(尤其是磨出口閘板,煤粉管分叉,燃燒器前插板處)漏粉。原因磨出口插板門密封異常,法蘭松動(dòng),墊片損壞等。處理及預(yù)防1)處理磨出口門密封,擰緊法蘭,換墊片。2)磨初次熱態(tài)啟動(dòng)時(shí),加強(qiáng)就地巡檢,發(fā)現(xiàn)漏粉及時(shí)處理。6.煤粉管漏粉、積粉
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例2某電廠7號鍋爐吹管期間出現(xiàn)3層2號角處發(fā)生著火。原因3層2號角處燃燒器外保溫未完好,漏粉時(shí)部分煤粉飄到保溫棉上積粉,由于溫度太高,引起煤粉自燃。處理及預(yù)防1)鍋爐手動(dòng)MFT,用滅火器滅火后拆除該處保溫清理未燃煤粉。2)鍋爐點(diǎn)火之前盡量確保爐本體保溫完好。6.煤粉管漏粉、積粉
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析主要內(nèi)容灰渣系統(tǒng)安全事例分析4煙風(fēng)系統(tǒng)安全實(shí)例分析2制粉系統(tǒng)安全事例分析3吹管期間安全事例分析5爐本體安全事例分析
1百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例某電廠7號機(jī)組整套啟動(dòng)期間,省煤器、電除塵灰斗、倉泵經(jīng)常堵灰。原因
1)灰斗清理不徹底,雜物堵塞灰斗及輸灰管;2)發(fā)現(xiàn)的缺陷沒有及時(shí)處理,倉泵開始積灰并形成灰塊。1.輸灰系統(tǒng)堵灰、輸灰不暢
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析處理1)整套啟動(dòng)前要求監(jiān)理和業(yè)主組織人員聯(lián)合檢查省煤器灰斗、電除塵灰斗、脫硝系統(tǒng)灰斗;確認(rèn)各個(gè)灰斗內(nèi)無雜物。2)設(shè)定合理的進(jìn)料、輸灰時(shí)間。3)加強(qiáng)對輸灰系統(tǒng)的監(jiān)視,及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并解列處理。4)化學(xué)加強(qiáng)對入爐煤的灰分測試,變化較大時(shí)通知集控。5)發(fā)現(xiàn)堵灰時(shí),應(yīng)停止吹灰,情況較嚴(yán)重時(shí)應(yīng)降負(fù)荷處理。1.輸灰系統(tǒng)堵灰、輸灰不暢
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例1某電廠7號爐在吹管停爐后,第二次機(jī)組啟動(dòng)時(shí),撈渣機(jī)老是油壓高保護(hù)動(dòng)作。原因
吹管停爐后,渣斗里面的灰渣沒有清理干凈,發(fā)生板結(jié)。處理及預(yù)防
1)在撈渣機(jī)啟動(dòng)油壓高高保護(hù)動(dòng)作后,檢查渣池里面,如果發(fā)現(xiàn)板結(jié),用剛鑿清除后才能再啟動(dòng)撈渣機(jī)。2)在停爐期間,定期啟動(dòng)撈渣機(jī),防止渣池里面灰渣板結(jié)。2.除渣系統(tǒng)遇到的問題
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例2機(jī)組運(yùn)行期間,渣池滿水溢出。原因
渣池液位計(jì)顯示不準(zhǔn),導(dǎo)致渣漿泵投自動(dòng)后,在實(shí)際液位高時(shí)不啟動(dòng)。處理及預(yù)防
1)熱工檢查、校對渣池液位計(jì)。2)加強(qiáng)就地巡檢,在渣漿泵自動(dòng)失效后,定期手動(dòng)啟動(dòng)渣泵。2.除渣系統(tǒng)遇到的問題
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例3干除渣系統(tǒng)碎渣機(jī)經(jīng)常跳機(jī)、卡死。原因
1)碎渣機(jī)電源控制柜繼電器量程太小。2)大塊焦渣造成碎渣機(jī)卡死。處理及預(yù)防
1)更換大量程的繼電器。2)經(jīng)常留意爐底下渣情況(尤其在本體吹灰時(shí)),發(fā)現(xiàn)大塊焦渣,應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)擠壓頭破碎。2.除渣系統(tǒng)遇到的問題
百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析主要內(nèi)容灰渣系統(tǒng)安全事例分析4煙風(fēng)系統(tǒng)安全實(shí)例分析2制粉系統(tǒng)安全事例分析3吹管期間安全事例分析5爐本體安全事例分析
1百萬鍋爐調(diào)試及運(yùn)行安全事例分析案例1某電廠吹管期間水質(zhì)惡化事件。該電廠3號鍋爐吹管分5個(gè)階段,共停爐4次。
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