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文檔簡介
摘
要:某沿海電廠輸煤系統(tǒng)1臺(tái)6kV高壓皮帶機(jī)電機(jī)振動(dòng)值偏大,對(duì)皮帶機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行帶來較大的安全風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)對(duì)電機(jī)基礎(chǔ)大梁造成損壞,帶來安全隱患。該電廠技術(shù)部門通過引進(jìn)專業(yè)技術(shù)力量,持續(xù)進(jìn)行整治處理,成功將電機(jī)振動(dòng)值降至合格范圍內(nèi),為電廠的安全穩(wěn)定運(yùn)行排除了隱患。關(guān)鍵詞:輸煤系統(tǒng);電機(jī)振動(dòng);數(shù)據(jù)測試
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引言某沿海電廠2×600MW超臨界抽凝供熱發(fā)電機(jī)組自投產(chǎn)以來,輸煤系統(tǒng)C3A皮帶機(jī)振動(dòng)值長期偏大,振動(dòng)最大值(電機(jī)前端)曾達(dá)到300μm以上,通過邀請電機(jī)廠家、科研院所等技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行診斷分析和治理,皮帶機(jī)振動(dòng)值仍不能降到正常水平。若皮帶機(jī)長期在這種振動(dòng)超標(biāo)的狀態(tài)下運(yùn)行,將給輸煤系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)。
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存在問題C3A皮帶機(jī)電機(jī)型號(hào)為YKK5002-4,功率為900kW,額定電流為99.4A,額定電壓為6kV,轉(zhuǎn)速為1491r/min,重量為5400kg,由上海上電電機(jī)廠生產(chǎn);減速機(jī)型號(hào)為B3SH15F,功率為591kW,轉(zhuǎn)速n1為1500r/min,n2為68.49r/min,重量為3730kg,品牌為SIEMENS。C3A皮帶機(jī)電機(jī)自投產(chǎn)以來振動(dòng)值長期偏大,振動(dòng)現(xiàn)象較特殊,振動(dòng)值呈周期性變化,類似于“正弘波”,振動(dòng)上升時(shí)明顯能感覺到樓板振感強(qiáng)烈。多次邀請電機(jī)廠家、科研院所等技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行診斷分析,指出的原因有:中心偏差大、動(dòng)不平衡、基礎(chǔ)鋼性不夠、臺(tái)板即樓板抗振差等,還有認(rèn)為是共振引起的(也稱為“拍振”),至于C3A皮帶機(jī)電機(jī)振動(dòng)的真正原因至今沒有一個(gè)明確的結(jié)論。另外一個(gè)現(xiàn)象是同樣的C3B皮帶機(jī)運(yùn)行狀況良好,兩臺(tái)皮帶機(jī)唯一的區(qū)別是C3A皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用的是國產(chǎn)上海上電電機(jī)廠的產(chǎn)品,而C3B皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用的是進(jìn)口品牌西門子產(chǎn)品。電機(jī)長期振動(dòng)大除了對(duì)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行帶來隱患外,也對(duì)電機(jī)基礎(chǔ)下方轉(zhuǎn)運(yùn)站建筑大梁造成損害,產(chǎn)生多條裂縫,存在較大的事故隱患。
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處理措施前期由于未明確真正的振動(dòng)原因,相關(guān)部門通過排除法也做了不少努力,采取了一些相關(guān)的措施,具體措施有:(1)多次邀請廠家和省電科院技術(shù)人員進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn),并配合進(jìn)行配重加平衡塊。(2)對(duì)基礎(chǔ)進(jìn)行加固,如圖1所示。基礎(chǔ)上焊接槽鋼,增加筋板,對(duì)基礎(chǔ)重新進(jìn)行灌漿。(3)對(duì)樓板梁用鋼梁框架進(jìn)行加固,如圖2所示,防止發(fā)生事故。通過一系列加固和試驗(yàn),暫時(shí)將C3A電機(jī)振動(dòng)降低至最大90μm,同時(shí)也消除了樓板大梁開裂帶來的安全隱患。但是設(shè)備缺陷仍然存在,而且隨著設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后電機(jī)振動(dòng)值又逐步上升,一度上升到170μm。為徹底消除C3A皮帶機(jī)電機(jī)振動(dòng)大的問題,相關(guān)部門聯(lián)系了深圳某電機(jī)振動(dòng)處理專業(yè)單位至現(xiàn)場進(jìn)行處理。2.1
數(shù)據(jù)測試情況現(xiàn)場測試了C3A皮帶機(jī)電機(jī)軸系振動(dòng)情況,如表1所示。從振動(dòng)數(shù)據(jù)看,振動(dòng)明顯偏大,分頻數(shù)據(jù)顯示主要是以25Hz轉(zhuǎn)頻分量為主,且振動(dòng)趨勢不穩(wěn)定,說明該電機(jī)組軸系存在不平衡缺陷。同時(shí)觀察到電機(jī)驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)相位呈周期性兜圈子特征,而非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)相位相對(duì)穩(wěn)定,分析判斷電機(jī)驅(qū)動(dòng)端外伸懸臂軸段有較大偏心質(zhì)量,呈“甩頭”現(xiàn)象。根據(jù)分析,擬再次對(duì)電機(jī)軸系進(jìn)行一次動(dòng)平衡試驗(yàn),減小25Hz轉(zhuǎn)頻分量激振力,降低整機(jī)振動(dòng)值。由于軸系某個(gè)平面平衡加重,會(huì)對(duì)各瓦都造成相互影響,該機(jī)組的相互影響系數(shù)未知,現(xiàn)場宜采取分步平衡調(diào)試。2.2
現(xiàn)場檢查情況現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)電機(jī)液偶防護(hù)罩打開后發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器對(duì)中存在問題,兩對(duì)輪之間間隙太小,不足0.10mm,液偶外圓瓢偏0.2mm,明顯偏大;(2)電機(jī)地腳螺栓與安裝孔存在偏移,導(dǎo)致電機(jī)整體往非驅(qū)動(dòng)端偏移,電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端一螺栓固定處懸空;(3)對(duì)中狀態(tài)中心偏差下端口達(dá)0.31mm,明顯偏大。通過更換液偶,電機(jī)整體往驅(qū)動(dòng)端調(diào)整,重新調(diào)整對(duì)中后,中心偏差改善至0.08mm,液偶外圓瓢偏降至0.1mm。2.3
空載配重對(duì)中數(shù)據(jù)合格后,再次測量C3A皮帶機(jī)電機(jī)軸系振動(dòng)情況,如表2所示。由此數(shù)據(jù)分析,振動(dòng)幅度仍然偏大,故先在液偶圓周螺絲處加配重處理。第一次在270°試加300g配重,C3A皮帶機(jī)電機(jī)軸系振動(dòng)情況如表3所示。第一次試加后,振動(dòng)減小但不平穩(wěn),重新計(jì)算后第二次加配重,第二次在270°試加180g配重,C3A皮帶機(jī)電機(jī)軸系振動(dòng)情況如表4所示。從驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)數(shù)據(jù)看,振動(dòng)相位仍然在兜圈子,但圓心已接近0位值,平衡效果已近極限,平衡調(diào)試只能到此為止。2.4
配重后負(fù)載試驗(yàn)C3A皮帶機(jī)帶載1500t/h振動(dòng)值測量結(jié)果如表5所示。C3A皮帶機(jī)帶載2300t/h振動(dòng)值和帶載2700t/h振動(dòng)值測量,運(yùn)行4h振動(dòng)值均在合格范圍。通過此次徹底的檢查和試驗(yàn),電機(jī)振動(dòng)值調(diào)整至合格范圍,但該振動(dòng)不是由電機(jī)本身造成的,在液偶上加配重塊,是為了降低整體軸系的設(shè)備振動(dòng),若檢修中調(diào)整電機(jī)或液偶等設(shè)備,設(shè)備的振動(dòng)值可能會(huì)發(fā)生變化。
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結(jié)語(1)此次C3A皮帶機(jī)電機(jī)組軸系動(dòng)平衡試驗(yàn)后,運(yùn)行一年振動(dòng)值仍保持在合格范圍,說明此次電機(jī)軸系調(diào)整和動(dòng)平衡試驗(yàn)取得較好效果。結(jié)合前幾次動(dòng)平衡試驗(yàn)后振動(dòng)值又超標(biāo)的情況,對(duì)電機(jī)減速機(jī)軸系的整體檢查調(diào)整顯得更為關(guān)鍵。(2)C3A皮帶機(jī)電機(jī)振動(dòng)大的問題不是由電機(jī)本身造成的,可能與液偶的造型、電機(jī)的基礎(chǔ)、整機(jī)的安裝存在較大關(guān)系。如果要徹底解決問題,建議考慮對(duì)電機(jī)、液偶等設(shè)備重新更換,可
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