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文檔簡介
掘進鉗工考試題庫及答案
一、選擇題(每題2分,共30分)1.下列哪種工具不適合用于拆卸掘進機的螺栓()A.扳手B.螺絲刀C.拉馬D.套筒扳手答案:C2.掘進機截割頭的轉速一般在()范圍內。A.10-30r/minB.30-60r/minC.60-90r/minD.90-120r/min答案:B3.以下哪種材料不屬于常用的鉗工加工材料()A.45鋼B.HT200C.鋁合金D.陶瓷答案:D4.鉗工在裝配滾動軸承時,通常采用的方法是()A.熱裝B.冷裝C.壓入法D.以上都有可能答案:D5.掘進機液壓系統(tǒng)中,用于調節(jié)系統(tǒng)壓力的元件是()A.溢流閥B.節(jié)流閥C.換向閥D.單向閥答案:A6.鉗工常用的鋸條長度是()A.200mmB.250mmC.300mmD.350mm答案:C7.對掘進機進行潤滑時,潤滑油的油位應()A.低于油標下限B.高于油標上限C.在油標上下限之間D.無所謂答案:C8.以下哪種操作不符合鉗工安全操作規(guī)程()A.戴防護眼鏡進行鉆孔操作B.用嘴吹切屑C.操作前檢查工具是否完好D.工作結束后清理工作場地答案:B9.掘進機行走部的履帶張緊度一般以()為宜。A.50-100mmB.100-150mmC.150-200mmD.200-250mm答案:B10.鉗工在銼削平面時,為了保證平面度,應采用()的銼削方法。A.順向銼B.交叉銼C.推銼D.任意銼答案:B11.掘進機截割臂伸縮油缸的作用是()A.控制截割頭的上下擺動B.控制截割頭的左右擺動C.控制截割頭的伸縮D.控制截割頭的旋轉答案:C12.以下哪種量具可以測量內徑尺寸()A.游標卡尺B.千分尺C.鋼板尺D.直角尺答案:A13.掘進機工作時,其接地電阻應不大于()A.1ΩB.2ΩC.3ΩD.4Ω答案:D14.鉗工在攻絲時,絲錐攻入()后,應反轉1/4-1/2圈,以利于切屑排出。A.1-2扣B.2-3扣C.3-4扣D.4-5扣答案:B15.掘進機液壓油的更換周期一般為()A.1個月B.3個月C.6個月D.12個月答案:C二、判斷題(每題2分,共20分)1.掘進機在啟動前不需要檢查各部位的連接螺栓是否緊固。(×)2.鉗工在鋸削時,鋸條安裝得越緊越好。(×)3.掘進機截割頭磨損后可以繼續(xù)使用,不需要更換。(×)4.用游標卡尺測量零件尺寸時,可以不進行零位校準。(×)5.液壓系統(tǒng)中混入空氣不會影響掘進機的正常工作。(×)6.鉗工在鉆孔時,為了提高效率,可以不使用冷卻液。(×)7.掘進機行走部的驅動輪和支重輪可以互換使用。(×)8.裝配滾動軸承時,應將軸承的標記面背向安裝方向。(×)9.對掘進機進行檢修時,不需要切斷電源。(×)10.鉗工在銼削時,銼刀的回程也應施加壓力。(×)三、簡答題(每題10分,共30分)1.簡述掘進機日常維護保養(yǎng)的主要內容。答案:-檢查各部位的連接螺栓是否松動,如有松動及時緊固。-檢查截割頭、截割臂等工作部件的磨損情況,如有磨損嚴重應及時更換或修復。-檢查液壓系統(tǒng)的油位、油溫、油壓,如有異常及時處理;檢查液壓管路及接頭是否有泄漏,如有泄漏及時修復。-檢查行走部的履帶張緊度,如有松弛應及時調整;檢查驅動輪、支重輪、托鏈輪等的磨損情況及潤滑情況。-檢查電氣系統(tǒng)的各電器元件、電纜等是否正常,接地是否良好。-對各潤滑部位進行潤滑,按規(guī)定添加或更換潤滑油。-清理掘進機表面的煤塵、雜物等,保持設備清潔。2.鉗工在裝配過程中,如何保證零件的裝配精度?答案:-零件清洗:裝配前對零件進行清洗,去除油污、鐵屑等雜質,防止雜質進入影響裝配精度。-測量與選配:對關鍵零件的尺寸進行測量,根據測量結果進行選配,保證配合間隙或過盈量符合要求。-合理選擇裝配方法:如互換裝配法、分組裝配法、修配裝配法、調整裝配法等,根據具體情況選擇合適的裝配方法以保證裝配精度。-正確使用工具和設備:使用合適的工具進行裝配操作,避免因工具不當造成零件損壞或裝配誤差;使用精確的測量工具對裝配過程進行監(jiān)測和控制。-裝配順序:按照正確的裝配順序進行裝配,先進行基礎件的裝配,再逐步安裝其他部件,避免因裝配順序不當造成精度問題。-固定與調整:裝配過程中對零件進行可靠的固定,防止松動;對裝配后的部件進行必要的調整,確保其位置精度和運動精度。3.簡述掘進機液壓系統(tǒng)常見故障及排除方法。答案:-壓力不足:-原因:溢流閥故障、油泵損壞、管路泄漏等。-排除方法:檢查溢流閥的調節(jié)壓力是否正確,如有故障進行修復或更換;檢查油泵的工作情況,如有損壞進行維修或更換;檢查管路各接頭處,找出泄漏點并修復。-流量不足:-原因:油泵磨損、吸油管路堵塞、油液污染等。-排除方法:檢查油泵的磨損情況,必要時更換油泵;清理吸油管路,去除堵塞物;更換污染的油液,清洗液壓系統(tǒng)。-油溫過高:-原因:冷卻系統(tǒng)故障、長時間連續(xù)工作、油液粘度不合適等。-排除方法:檢查冷卻系統(tǒng)是否正常工作,如冷卻水管路是否堵塞、冷卻風扇是否運轉等,修復冷卻系統(tǒng)故障;合理安排工作時間,避免長時間連續(xù)工作;選擇合適粘度的油液。-液壓元件動作不靈活:-原因:元件內部磨損、卡滯、油液中有雜質等。-排除方法:拆解液壓元件,檢查內部磨損情況,修復或更換磨損部件;清理液壓元件內部雜質,保證油液清潔;對卡滯的元件進行調整或修復。四、案例分析題(20分)某煤礦掘進隊在使用掘進機作業(yè)時,發(fā)現(xiàn)截割頭的切割效率明顯下降,且截割過程中出現(xiàn)異常振動。請分析可能的原因,并提出相應的解決措施。答案:-可能的原因:-截割頭刀具磨損嚴重:刀具磨損后,切割能力下降,導致切割效率降低,同時由于刀具磨損不均勻,會引起截割過程中的異常振動。-截割頭的傳動部件故障:如齒輪磨損、鍵松動等,會影響截割頭的正常傳動,導致切割時動力傳遞不穩(wěn)定,出現(xiàn)切割效率下降和振動現(xiàn)象。-截割臂的油缸故障:截割臂油缸動作不靈活或壓力不足,會影響截割頭的進給和擺動,進而影響切割效果,導致切割效率下降和振動。-液壓系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定:液壓系統(tǒng)中的溢流閥、油泵等元件故障,導致系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定,使截割頭的動力不穩(wěn)定,出現(xiàn)切割異常。-巷道巖石硬度變化:如果巷道巖石硬度突然增大,超出了掘進機的正常切割能力范圍,也會導致切割效率下降和振動加劇。-解決措施:-檢查截割頭刀具:對磨損嚴重的刀具進行更換,保證刀具的切割性能;定期檢查刀具的磨損情況,及時更換刀具,預防此類問題的發(fā)生。-檢查截割頭傳動部件:檢查齒輪的磨損情況,如有磨損嚴重的齒輪,及時更換;檢查鍵的連接情況,如有松動及時緊固或更換鍵。-檢查截割臂油缸:檢查油缸的密封情況,如有泄漏及時更換密封件;檢查油缸的壓力,如有壓力不足的情況,調節(jié)溢流閥或檢查油泵工作情
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