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文檔簡介
2025年煤礦安全實務真題及答案一、單項選擇題(共20題,每題1分。每題的備選項中,只有1個最符合題意)1.某礦井下掘進工作面采用壓入式通風,風筒出口距工作面迎頭8m,風筒直徑600mm,實測風筒出口風量180m3/min。根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》,該工作面風筒出口風量應至少滿足()的要求。A.稀釋瓦斯?jié)舛炔怀^0.8%B.排塵風速不小于0.25m/sC.工作面溫度不超過26℃D.局部通風機吸風量不超過全風壓供給該處風量的70%答案:B解析:《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,掘進巷道采用壓入式通風時,風筒出口風量應滿足排塵風速要求(巖巷不小于0.15m/s,煤巷、半煤巖巷不小于0.25m/s)。計算工作面迎頭斷面風速:風量180m3/min=3m3/s,斷面假設為8m2(常見煤巷斷面),則風速=3/8=0.375m/s,滿足0.25m/s要求;若斷面更大(如10m2),則風速=0.3m/s,仍需確保不低于0.25m/s,因此核心要求是排塵風速。2.某礦3煤層瓦斯含量12m3/t,透氣性系數(shù)0.05m2/(MPa2·d),鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)0.8d?1。根據(jù)《防治煤與瓦斯突出細則》,該煤層應采用()作為區(qū)域防突措施。A.預抽煤層瓦斯B.開采保護層C.煤層注水D.超前鉆孔答案:B解析:該煤層瓦斯含量12m3/t(超過8m3/t),透氣性系數(shù)0.05m2/(MPa2·d)(屬于較難抽采煤層,透氣性系數(shù)<0.1時為較難抽采),鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)0.8d?1(衰減快)?!斗乐蚊号c瓦斯突出細則》規(guī)定,對于較難抽采且瓦斯含量高的煤層,優(yōu)先選擇開采保護層作為區(qū)域防突措施,預抽瓦斯在透氣性差時效果有限。3.某礦回采工作面周期來壓期間,支架工作阻力監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:72支架工作阻力5800kN(額定工作阻力6000kN),85支架工作阻力4200kN,93支架工作阻力3500kN?,F(xiàn)場觀察到85-93支架間頂板有淋水,煤壁片幫深度0.8m。此時應優(yōu)先采取的措施是()。A.加快推進速度B.加強85-93支架初撐力C.對煤壁進行注漿加固D.降低采高答案:B解析:周期來壓期間,支架工作阻力差異大(85-93明顯低于額定值),且伴隨頂板淋水、煤壁片幫,說明該區(qū)域支架支撐力不足,初撐力未達標(初撐力應不低于額定工作阻力的80%,即4800kN,85支架僅4200kN,93更低)。加強初撐力可提高支架對頂板的主動支撐,抑制頂板離層,是首要措施。4.某礦主通風機反風操作時,測得反風后礦井總回風量為正常風量的40%。根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》,該反風效果()。A.合格,反風風量不小于正常風量的40%B.不合格,反風風量應不小于正常風量的60%C.合格,反風時間不超過10min即可D.不合格,反風后瓦斯?jié)舛葢怀^1.0%答案:B解析:《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,主通風機反風時,反風風量不應小于正常風量的40%(2022年修訂后調(diào)整為60%)。本題中反風風量為40%,未達到60%的要求,因此不合格。5.某礦使用ML400型采煤機,截割電機功率2×400kW,牽引速度0-8m/min。當采高3.5m、煤的普氏系數(shù)f=2時,采煤機截割部最可能出現(xiàn)的故障是()。A.截齒磨損過快B.牽引部液壓系統(tǒng)過熱C.搖臂齒輪箱漏油D.電動機過負荷跳閘答案:A解析:煤的普氏系數(shù)f=2(中硬煤),采高3.5m屬于中厚煤層,采煤機功率2×400kW(總800kW)滿足截割需求。但截齒磨損主要與煤的硬度、截齒材質(zhì)及截割參數(shù)有關,f=2時截齒承受的沖擊載荷較大,若截齒合金頭硬度不足或截深設置過大(如截深0.8m),會導致磨損過快。二、多項選擇題(共10題,每題2分。每題的備選項中,有2個或2個以上符合題意,至少有1個錯項。錯選,本題不得分;少選,所選的每個選項得0.5分)1.某礦掘進工作面發(fā)生瓦斯爆炸,經(jīng)調(diào)查,爆炸前10min瓦斯傳感器顯示瓦斯?jié)舛?.9%,一氧化碳濃度20ppm;爆炸后,進風側(cè)風門關閉,回風側(cè)風門開啟??赡艿囊鹪窗ǎǎ?。A.風筒漏風產(chǎn)生的摩擦火花B.煤電鉆失爆產(chǎn)生的電火花C.液壓支架千斤頂動作的機械火花D.工人帶電檢修開關產(chǎn)生的電弧E.煤層自然發(fā)火產(chǎn)生的明火答案:B、D解析:瓦斯爆炸需同時滿足濃度5%-16%、火源溫度650-750℃、氧氣濃度≥12%。爆炸前瓦斯?jié)舛?.9%(未達爆炸下限),但可能存在局部積聚(如風筒漏風導致迎頭無風區(qū)瓦斯積聚)。引爆火源需是高溫熱源:煤電鉆失爆(外殼失去防爆性能,內(nèi)部電弧外泄)、帶電檢修開關(產(chǎn)生電?。┚赡苓_到引爆溫度;風筒漏風摩擦火花能量小,一般無法引爆;液壓支架機械火花溫度低;煤層自然發(fā)火需長時間氧化,爆炸前CO僅20ppm(未達自然發(fā)火臨界值,一般>50ppm),故排除E。2.下列關于煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的說法中,正確的有()。A.甲烷傳感器應垂直懸掛,距頂板不大于300mm,距巷道側(cè)壁不小于200mmB.掘進工作面甲烷傳感器的斷電范圍應包括掘進巷道內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設備C.安全監(jiān)控系統(tǒng)分站的備用電源應能保證分站連續(xù)工作不小于2hD.低瓦斯礦井的采煤工作面可不設置一氧化碳傳感器E.監(jiān)控系統(tǒng)必須具有風電閉鎖和瓦斯電閉鎖功能答案:A、B、C、E解析:低瓦斯礦井的采煤工作面若采用放頂煤開采(容易產(chǎn)生CO)或有自然發(fā)火傾向,必須設置一氧化碳傳感器,故D錯誤;其他選項均符合《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》(AQ1029-2019)要求。三、案例分析題(共4題,每題20分。根據(jù)背景材料,按要求作答)案例一:某礦掘進工作面瓦斯超限事故分析2024年11月5日,某礦+500m水平軌道大巷(煤巷,埋深450m)掘進工作面發(fā)生瓦斯超限(最高濃度1.5%),持續(xù)時間8min。該巷道采用EBZ-200型掘進機,壓入式通風(局部通風機功率2×30kW,風筒直徑800mm,風筒出口距迎頭12m)。事故前1h,瓦斯檢查員匯報“迎頭風流瓦斯0.6%,風筒無破損”;監(jiān)控系統(tǒng)顯示,超限期間局部通風機工作正常,風筒風量傳感器顯示180m3/min(正常風量200m3/min)?,F(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn):風筒在距迎頭20m處有一處直徑50mm的破口;迎頭后方3m處堆積矸石,高度1.2m(巷道斷面寬4.5m、高3.2m);掘進機截割部噴霧裝置堵塞,司機為趕進度未停機處理,截割時煤塵濃度明顯升高。問題:1.分析本次瓦斯超限的直接原因和間接原因。2.提出防止類似事故的技術措施。答案:1.直接原因:(1)風筒破口導致漏風,實際到達迎頭的風量減少(正常200m3/min,漏風后180m3/min,風筒出口風量進一步降低),無法有效稀釋瓦斯;(2)迎頭后方矸石堆積,巷道斷面被占用(矸石體積=4.5m×1.2m×3m=16.2m3,巷道斷面積=4.5×3.2=14.4m2,堆積高度1.2m時,有效通風斷面=14.4-4.5×1.2=9m2),通風阻力增大,迎頭風量進一步降低;(3)截割時未正常噴霧,煤塵濃度高,可能干擾瓦斯傳感器(煤塵附著傳感器導致測量滯后或誤差),但主要是風量不足導致瓦斯積聚。間接原因:(1)日常風筒巡查不到位,未及時發(fā)現(xiàn)并修補破口;(2)巷道文明生產(chǎn)管理差,矸石未及時清理,造成通風斷面縮小;(3)司機安全意識淡薄,未按規(guī)定處理噴霧堵塞問題,趕進度忽視通風安全;(4)瓦斯檢查員現(xiàn)場檢查不細致,未發(fā)現(xiàn)風筒破口和矸石堆積對通風的影響。2.技術措施:(1)加強風筒管理:采用抗靜電、阻燃風筒,定期(每班)檢查風筒破損情況,使用快速修補材料及時處理破口;風筒出口距迎頭距離嚴格按《規(guī)程》控制(煤巷不超過5m);(2)規(guī)范巷道清矸作業(yè):掘進過程中實行“隨掘隨清”,矸石堆積高度不得超過巷道高度的1/3(即≤1.07m),確保有效通風斷面不小于設計斷面的70%;(3)強化局部通風機管理:安裝風筒風量自動監(jiān)測裝置,當風量低于設定值(如190m3/min)時自動報警并切斷掘進機電源;(4)完善瓦斯防治措施:在迎頭增設輔助通風機(如引射器),提高迎頭有效風量;掘進機截割時必須開啟噴霧(水壓≥8MPa),確保煤塵濃度不超過10mg/m3(巖塵不超過2mg/m3);(5)加強現(xiàn)場監(jiān)管:瓦斯檢查員除檢測瓦斯?jié)舛韧?,需檢查風筒狀態(tài)、巷道斷面、設備運行情況,發(fā)現(xiàn)問題立即停機整改。案例二:某礦綜采工作面頂板事故應急處置2024年12月10日,某礦11203綜采工作面(采高3.8m,傾向長度200m,周期來壓步距15-18m)推進至120m時,35-45支架區(qū)域突然發(fā)生頂板冒落,冒落高度2.5m,長度12m,埋壓2臺液壓支架、1名支架工。事故發(fā)生前,礦壓觀測顯示35支架工作阻力3200kN(額定4000kN),40支架工作阻力2800kN,超前支護段單體液壓支柱初撐力普遍低于50kN(規(guī)定≥90kN)。問題:1.指出事故前存在的頂板安全隱患。2.簡述冒頂事故發(fā)生后的應急處置步驟。答案:1.頂板安全隱患:(1)支架工作阻力不足:35、40支架工作阻力分別為額定值的80%、70%,低于《煤礦安全規(guī)程》要求的“支架工作阻力不低于額定值的80%”(3200kN為80%臨界值,40支架僅2800kN,不達標);(2)超前支護初撐力不足:單體支柱初撐力普遍低于50kN(規(guī)定≥90kN),無法有效支撐超前壓力區(qū)頂板,導致巷道圍巖變形傳遞至工作面;(3)周期來壓預測預警失效:周期來壓步距15-18m,工作面推進120m(已過6個周期來壓步距),未及時加強來壓期間的支護(如提高支架初撐力、縮短割煤循環(huán)時間);(4)頂板監(jiān)測不到位:未對35-45支架區(qū)域的頂板離層進行實時監(jiān)測(如安裝頂板離層儀),未能提前發(fā)現(xiàn)頂板下沉預兆(如煤壁片幫加劇、支架活柱下縮量增大)。2.應急處置步驟:(1)立即啟動礦級應急救援預案,通知調(diào)度室、救護隊、醫(yī)療組等相關人員趕赴現(xiàn)場;(2)切斷工作面及周邊區(qū)域的電源(防止觸電或引爆瓦斯),設置警戒,禁止無關人員進入;(3)評估冒頂范圍及支架、人員被困情況:通過支架壓力表、音視頻監(jiān)控(若有)確定冒落區(qū)邊界,判斷被困人員位置(支架工通常在支架操作閥附近,35-45支架間);(4)加強冒頂區(qū)周邊支護:對冒落區(qū)上下各5m范圍內(nèi)的支架進行二次補液(提高初撐力至額定值),在冒頂區(qū)邊緣打設木垛或單體支柱加強臨時支護,防止冒頂范圍擴大;(5)實施救援作業(yè):采用液壓剪、風鎬等工具小心清理冒落矸石(避免使用爆破),優(yōu)先打通通風通道(確保被困人員有新鮮空氣);若被困人員有生命體征,通過喊話安撫情緒,傳遞飲用水;(6)醫(yī)療救護:人員救出后,立即檢查生命體征(重點關注顱腦、脊柱損傷),進行止血、固定等急救處理,轉(zhuǎn)運至礦醫(yī)院或上級醫(yī)院;(7)事故調(diào)查:保護現(xiàn)場,收集礦壓監(jiān)測數(shù)據(jù)、支架工作阻力記錄、人員操作記錄等,分析事故原因,明確責任。案例三:某礦機電運輸事故原因分析2024年9月20日,某礦主斜井(傾角16°,長度800m)使用JTP-1.6×1.2型提升機(額定提升速度3.5m/s,鋼絲繩直徑26mm)提升物料時,發(fā)生斷繩跑車事故,造成2名跟車人員受傷。事故后勘查發(fā)現(xiàn):鋼絲繩斷口呈“鳥喙狀”,外層鋼絲磨損量達原直徑的30%;提升機深度指示器失效,司機未發(fā)現(xiàn)過卷;制動系統(tǒng)閘瓦間隙3mm(規(guī)定≤2mm),制動力矩僅為額定值的60%。問題:1.分析斷繩的直接原因和提升機制動失效的原因。2.提出機電運輸安全管理的改進措施。答案:1.直接原因:(1)斷繩原因:鋼絲繩外層鋼絲磨損量達30%(《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,提升鋼絲繩磨損量超過10%時必須更換),強度大幅降低;提升過程中可能因過卷(深度指示器失效,司機未及時停車)導致鋼絲繩承受沖擊載荷(超過破斷拉力),最終斷裂。(2)制動力矩不足原因:閘瓦間隙過大(3mm>2mm),制動時閘瓦與制動輪接觸面積減小,摩擦力降低;制動系統(tǒng)未定期檢測(制動力矩僅為額定值的60%,低于《規(guī)程》要求的1.5倍靜荷重制動力矩)。2.改進措施:(1)加強鋼絲繩管理:建立鋼絲繩檢查制度,每天檢查磨損、斷絲情況(使用鋼絲繩探傷儀),磨損量超過10%或斷絲超過10%(外層)時立即更換;提升物料時嚴禁超載,避免沖擊載荷;(2)完善提升機保護裝置:安裝深度指示器失效保護(如光電編碼器),當深度指示與實際位置偏差超過0.5m時自動斷電停車;增設過卷保護(過卷距離≥1.5m時制動);(3)強化制動系統(tǒng)維護:每周檢查閘瓦間隙(調(diào)整至1-2mm),每月檢測制動力矩(確保≥1.5倍靜荷重制動力矩),閘瓦磨損超過原厚度1/3時更換;(4)規(guī)范人員操作:司機必須經(jīng)培訓持證上崗,作業(yè)前檢查深度指示器、制動系統(tǒng)、信號裝置等;跟車人員嚴禁進入提升機運行區(qū)域(設置封閉的人行道);(5)推廣智能化監(jiān)控:安裝提升機在線監(jiān)測系統(tǒng),實時監(jiān)控鋼絲繩張力、制動油壓、運行速度等參數(shù),異常時自動報警并停機。案例四:某礦瓦斯抽采系統(tǒng)優(yōu)化某礦3煤層為突出煤層,瓦斯含量14m3/t,透氣性系數(shù)0.03m2/(MPa2·d),目前采用本煤層順層鉆孔抽采(鉆孔直徑94mm,孔間距5m,抽采時間6個月),抽采率僅35%(目標≥40%)。實測鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)0.9d?1,單孔抽采純量0.08m3/min(抽采3個月后降至0.02m3/min)。問題:1.分析抽采率低的主要原因。2.提出提高抽采率的技術措施。答案:1.主要原因:(1)煤層透氣性差:透氣性系數(shù)0.03m2/(MPa2·d)(屬于極難抽采煤層,<0.1為較難,<0.01為極難),順層鉆孔抽采范圍有限;(2)鉆孔參數(shù)不合理:孔間距5m過大(極難抽采煤層順層鉆孔間距應≤3m),鉆孔直徑?。?4mm
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