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文檔簡介

2025年一級建造師考試鐵路工程案例分析案例一:某鐵路路基工程施工案例分析一、工程概況某鐵路工程的一段路基全長5km,所處地形為丘陵地區(qū),地勢起伏較大。該路段地質(zhì)條件較為復(fù)雜,表層為粉質(zhì)黏土,厚度在2-5m不等,其下為強風(fēng)化砂巖。設(shè)計要求路基基床表層采用級配碎石填筑,基床底層采用A、B組填料填筑,路堤本體采用C組填料填筑。二、施工過程及問題1.基底處理階段施工單位在進行基底處理時,按照設(shè)計要求對表層粉質(zhì)黏土進行了清表處理,清表厚度平均為0.3m。然而,在清表過程中發(fā)現(xiàn)部分區(qū)域存在軟土夾層,軟土厚度約0.5-1m。施工單位最初計劃采用換填法處理軟土夾層,但在換填過程中發(fā)現(xiàn)換填深度過大,且換填材料運輸距離較遠,成本大幅增加。2.填料選擇與填筑階段在填料選擇方面,施工單位對沿線的填料進行了詳細的調(diào)查和試驗。發(fā)現(xiàn)部分C組填料的顆粒級配不符合要求,細顆粒含量過高。在填筑過程中,由于路基填筑面積較大,施工單位采用了分段分層填筑的方法,但在分層厚度控制上出現(xiàn)了問題,部分區(qū)域填筑厚度超過了設(shè)計要求的0.3m,達到了0.4-0.5m。3.壓實階段在壓實過程中,施工單位使用了振動壓路機進行碾壓。但在碾壓過程中發(fā)現(xiàn),部分區(qū)域的壓實度始終無法達到設(shè)計要求。經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)這些區(qū)域主要是由于填筑厚度過大以及填料含水量不合適導(dǎo)致的。三、問題解決措施1.軟土夾層處理施工單位與設(shè)計單位和監(jiān)理單位進行了溝通,經(jīng)過現(xiàn)場勘查和分析,決定采用水泥攪拌樁法處理軟土夾層。水泥攪拌樁直徑為0.5m,間距為1.2m,呈梅花形布置。通過水泥攪拌樁將軟土與水泥充分攪拌,形成具有一定強度的復(fù)合地基,提高了基底的承載能力,同時避免了大規(guī)模換填帶來的高成本問題。2.填料問題處理對于顆粒級配不符合要求的C組填料,施工單位采用了二次篩分的方法,去除了過多的細顆粒,使填料的顆粒級配符合設(shè)計要求。在填筑厚度控制方面,施工單位加強了現(xiàn)場管理,在每層填筑前設(shè)置了明顯的標高控制標志,并安排專人負責(zé)監(jiān)督填筑厚度,確保每層填筑厚度不超過0.3m。3.壓實度不足問題處理針對壓實度不足的問題,施工單位首先對填筑厚度過大的區(qū)域進行了返工處理,將超過設(shè)計厚度的填料進行了清除,重新按照設(shè)計厚度進行填筑。同時,對填料的含水量進行了嚴格控制,采用灑水或晾曬的方法使填料含水量接近最佳含水量。經(jīng)過調(diào)整后,再次進行碾壓,壓實度達到了設(shè)計要求。四、經(jīng)驗教訓(xùn)1.在施工前,應(yīng)加強對地質(zhì)條件的詳細勘察,對于可能存在的軟土等不良地質(zhì)情況要有充分的預(yù)估,并制定多種處理方案,以便在施工過程中根據(jù)實際情況靈活選擇。2.填料的質(zhì)量控制至關(guān)重要,在選擇填料時要進行嚴格的試驗檢測,對于不符合要求的填料要及時采取處理措施,確保填筑質(zhì)量。3.施工過程中的現(xiàn)場管理要嚴格,各項施工參數(shù)必須嚴格按照設(shè)計要求執(zhí)行,加強對施工人員的技術(shù)交底和質(zhì)量教育,提高施工人員的質(zhì)量意識。案例二:某鐵路橋梁工程施工案例分析一、工程概況某鐵路橋梁全長800m,共20跨,每跨跨度為40m。橋梁上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)應(yīng)力混凝土簡支T梁,下部結(jié)構(gòu)采用鉆孔灌注樁基礎(chǔ)和矩形橋墩。該橋梁所處位置為河流跨越段,河水較深,水流速度較快,地質(zhì)條件為砂卵石層。二、施工過程及問題1.鉆孔灌注樁施工階段在鉆孔灌注樁施工過程中,由于河水較深,鉆孔平臺的搭設(shè)難度較大。施工單位采用了鋼管樁平臺,但在平臺搭設(shè)完成后,發(fā)現(xiàn)部分鋼管樁的入土深度不足,平臺的穩(wěn)定性受到影響。在鉆孔過程中,還出現(xiàn)了塌孔的情況,塌孔主要發(fā)生在砂卵石層較厚的區(qū)域。2.T梁預(yù)制與架設(shè)階段T梁預(yù)制過程中,在混凝土澆筑時出現(xiàn)了蜂窩麻面的質(zhì)量問題。經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)是由于混凝土振搗不密實和模板表面不平整導(dǎo)致的。在T梁架設(shè)過程中,由于架橋機的操作不當,導(dǎo)致一片T梁在架設(shè)過程中發(fā)生了輕微的傾斜,影響了梁體的安裝精度。3.橋墩施工階段橋墩施工時,模板的安裝精度不夠,導(dǎo)致橋墩的垂直度偏差超過了設(shè)計允許范圍。在混凝土澆筑過程中,還出現(xiàn)了混凝土表面裂縫的問題,影響了橋墩的外觀質(zhì)量。三、問題解決措施1.鉆孔灌注樁問題處理對于鋼管樁入土深度不足的問題,施工單位采用了增加鋼管樁入土深度的方法,通過振動錘將鋼管樁進一步打入土層中,確保了平臺的穩(wěn)定性。對于塌孔問題,施工單位調(diào)整了泥漿的性能,增加了泥漿的比重和黏度,同時減慢了鉆孔速度,有效地解決了塌孔問題。2.T梁問題處理針對T梁混凝土蜂窩麻面的問題,施工單位加強了混凝土振搗工藝的控制,增加了振搗時間和振搗點的密度,同時對模板表面進行了打磨和清理,確保模板表面平整光滑。對于T梁架設(shè)傾斜的問題,施工單位采用了千斤頂進行調(diào)整,將傾斜的T梁調(diào)整到了正確的位置,保證了梁體的安裝精度。3.橋墩問題處理對于橋墩模板安裝精度不夠的問題,施工單位重新對模板進行了安裝和調(diào)整,采用了全站儀等測量儀器進行精確測量,確保橋墩的垂直度符合設(shè)計要求。對于混凝土表面裂縫問題,施工單位分析是由于混凝土養(yǎng)護不到位導(dǎo)致的,加強了混凝土的養(yǎng)護措施,采用了覆蓋保濕養(yǎng)護的方法,避免了裂縫的進一步發(fā)展。四、經(jīng)驗教訓(xùn)1.在復(fù)雜的水文地質(zhì)條件下進行橋梁施工,鉆孔平臺等臨時結(jié)構(gòu)的設(shè)計和施工要充分考慮穩(wěn)定性和安全性,施工前要進行詳細的計算和分析。2.預(yù)制構(gòu)件的施工質(zhì)量控制要從原材料、施工工藝等多個方面入手,加強對施工過程的監(jiān)督和檢查,確保構(gòu)件的質(zhì)量符合設(shè)計要求。3.橋墩等主體結(jié)構(gòu)的施工要嚴格控制模板的安裝精度和混凝土的澆筑質(zhì)量,加強混凝土的養(yǎng)護,避免出現(xiàn)質(zhì)量問題影響結(jié)構(gòu)的外觀和耐久性。案例三:某鐵路隧道工程施工案例分析一、工程概況某鐵路隧道全長3km,隧道圍巖主要為Ⅲ級和Ⅳ級圍巖,局部存在Ⅴ級圍巖。隧道采用新奧法施工,初期支護采用噴射混凝土、錨桿和鋼筋網(wǎng)聯(lián)合支護形式,二次襯砌采用模筑混凝土。二、施工過程及問題1.隧道開挖階段在隧道開挖過程中,對于Ⅲ級圍巖采用了全斷面開挖法,但在開挖過程中發(fā)現(xiàn)局部圍巖出現(xiàn)了掉塊現(xiàn)象,影響了施工安全。對于Ⅳ級和Ⅴ級圍巖采用了臺階法開挖,但在臺階施工過程中,上下臺階的間距控制不當,導(dǎo)致初期支護變形過大。2.初期支護施工階段在噴射混凝土施工時,噴射混凝土的厚度不均勻,部分區(qū)域厚度不足,影響了初期支護的強度。錨桿的安裝角度和長度也存在一定的偏差,沒有達到設(shè)計要求。3.二次襯砌施工階段二次襯砌施工時,混凝土的澆筑速度過快,導(dǎo)致模板脹模,影響了襯砌的外觀質(zhì)量。同時,襯砌背后存在空洞現(xiàn)象,影響了襯砌的防水性能。三、問題解決措施1.隧道開挖問題處理對于Ⅲ級圍巖掉塊問題,施工單位加強了超前支護,采用了超前小導(dǎo)管注漿的方法,對圍巖進行了加固,減少了掉塊現(xiàn)象的發(fā)生。對于Ⅳ級和Ⅴ級圍巖臺階間距控制不當?shù)膯栴},施工單位重新調(diào)整了臺階間距,按照設(shè)計要求控制上下臺階的間距在3-5m之間,同時加強了對初期支護的變形監(jiān)測,確保初期支護的穩(wěn)定。2.初期支護問題處理針對噴射混凝土厚度不均勻的問題,施工單位加強了噴射工藝的控制,采用分層噴射的方法,每層噴射厚度控制在5-8cm,同時增加了噴射混凝土的檢查頻率,確保噴射混凝土的厚度符合設(shè)計要求。對于錨桿安裝角度和長度偏差的問題,施工單位加強了施工人員的技術(shù)交底,在安裝錨桿時采用了角度測量儀和長度標尺進行控制,保證了錨桿的安裝質(zhì)量。3.二次襯砌問題處理對于模板脹模問題,施工單位減慢了混凝土的澆筑速度,控制在每小時2-3m3,同時加強了模板的加固措施,增加了模板的支撐數(shù)量和強度。對于襯砌背后空洞問題,施工單位采用了回填注漿的方法,通過在襯砌上預(yù)留注漿孔,向襯砌背后注入水泥砂漿,填充了空洞,提高了襯砌的防水性能。四、經(jīng)驗教訓(xùn)1.隧道開挖方法要根據(jù)圍巖級別合理選擇,在施工過程中要密切關(guān)注圍巖的變化情況,及時調(diào)整施工方法和支護參數(shù)。2.初期支護的施工質(zhì)量直接關(guān)系到隧道的施工安全和穩(wěn)定性,要嚴格控制噴射混凝土、錨桿等支護材料的質(zhì)量和施工工藝,確保初期支護的強度和剛度。3.二次襯砌施工時要嚴格控制混凝土的澆筑速度和模板的加固質(zhì)量,同時要采取有效的措施避免襯砌背后出現(xiàn)空洞等質(zhì)量問題,保證襯砌的防水性能和耐久性。案例四:某鐵路軌道工程施工案例分析一、工程概況某鐵路軌道工程全長100km,采用有砟軌道結(jié)構(gòu)。軌道鋪設(shè)采用換鋪法施工,道砟采用一級道砟,鋼軌采用60kg/m無縫鋼軌。二、施工過程及問題1.道砟鋪設(shè)階段在道砟鋪設(shè)過程中,道砟的質(zhì)量存在一定問題,部分道砟的粒徑不符合要求,含泥量超標。道砟鋪設(shè)的厚度不均勻,導(dǎo)致軌道基礎(chǔ)的平整度較差。2.鋼軌焊接與鋪設(shè)階段在鋼軌焊接過程中,焊接接頭的質(zhì)量不穩(wěn)定,部分焊接接頭出現(xiàn)了裂紋等缺陷。在鋼軌鋪設(shè)時,鋼軌的軌距和水平偏差超過了設(shè)計允許范圍。3.軌道精調(diào)階段軌道精調(diào)時,由于測量儀器的精度不夠,導(dǎo)致軌道的幾何形位調(diào)整不準確,影響了軌道的平順性。三、問題解決措施1.道砟問題處理對于道砟質(zhì)量問題,施工單位加強了對道砟供應(yīng)商的管理,增加了道砟的檢驗頻率,對不符合要求的道砟進行了退場處理。在道砟鋪設(shè)時,采用了攤鋪機進行鋪設(shè),同時加強了對鋪設(shè)厚度的控制,確保道砟鋪設(shè)厚度均勻,提高了軌道基礎(chǔ)的平整度。2.鋼軌焊接與鋪設(shè)問題處理針對鋼軌焊接接頭質(zhì)量不穩(wěn)定的問題,施工單位加強了焊接工藝的控制,對焊接人員進行了技術(shù)培訓(xùn)和考核,同時增加了焊接接頭的探傷檢測頻率,對有缺陷的焊接接頭進行了重新焊接處理。在鋼軌鋪設(shè)時,采用了先進的測量儀器和定位設(shè)備,嚴格控制軌距和水平偏差,確保鋼軌的鋪設(shè)精度。3.軌道精調(diào)問題處理對于軌道精調(diào)測量儀器精度不夠的問題,施工單位更換了高精度的測量儀器,同時對測量人員進行了專業(yè)培訓(xùn),提高了測量人員的操作水平。在精調(diào)過程中,采用了多次測量和調(diào)整的方法,確保軌道的幾何形位符合

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