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2025年技能考試海船船員三管輪試題及答案一、單項選擇題(每題2分,共20分)1.某船主機為MANB&W6S50ME-C10.5型智能柴油機,啟動前檢查啟動空氣系統(tǒng)時,發(fā)現(xiàn)啟動空氣瓶壓力為2.8MPa(標準為3.0-3.2MPa),此時應采取的正確操作是:A.直接啟動主機,利用啟動過程中空氣壓縮機補氣B.啟動空氣壓縮機向空氣瓶補氣至3.1MPa后再啟動C.關(guān)閉空氣瓶出口閥,檢查是否有泄漏點D.降低啟動轉(zhuǎn)速設(shè)定值,嘗試啟動答案:B解析:啟動空氣瓶壓力需滿足主機啟動要求(通常為3.0-3.2MPa),壓力不足會導致啟動失敗或啟動時間過長,可能損壞啟動裝置。此時應優(yōu)先補氣至標準范圍,而非冒險啟動或直接檢查泄漏(未明確泄漏時)。2.某船副機(康明斯KTA50-G3型)運行中滑油壓力突然從0.35MPa降至0.18MPa(正常范圍0.3-0.4MPa),首先應檢查的參數(shù)是:A.滑油冷卻器出口溫度B.滑油泵出口壓力C.滑油濾器前后壓差D.曲軸箱油位答案:C解析:滑油壓力驟降常見原因包括濾器堵塞(壓差增大導致供油不足)、泵故障、管路泄漏或軸瓦間隙過大。優(yōu)先檢查濾器壓差(可通過壓力表快速判斷),若壓差超過0.1MPa,說明濾器堵塞,需切換備用濾器。3.分油機(阿法拉伐MAB205型)分離燃油時,排渣口頻繁跑油,可能的原因是:A.分離溫度過高(95℃)B.重力環(huán)內(nèi)徑過小C.水封水注入量不足D.燃油密度過低(0.85g/cm3)答案:C解析:分油機排渣口跑油通常因水封失效,導致油進入排渣空間。水封水注入量不足或密封水漏失會破壞水封。分離溫度過高(一般燃油分離溫度80-90℃)可能導致油粘度降低,但不會直接跑油;重力環(huán)內(nèi)徑過小會導致油水分界面內(nèi)移,可能使水從出水口跑油;燃油密度低非主要原因。4.主機缸套冷卻水系統(tǒng)(閉式循環(huán))運行中,膨脹水箱水位持續(xù)下降,最可能的故障是:A.冷卻水泵進口濾網(wǎng)堵塞B.缸套或缸蓋裂紋C.冷卻器海水側(cè)漏D.膨脹水箱透氣閥堵塞答案:B解析:閉式冷卻水系統(tǒng)水位下降通常因內(nèi)部泄漏(如缸套、缸蓋裂紋,冷卻水進入燃燒室或曲軸箱)。冷卻水泵濾網(wǎng)堵塞會導致壓力降低但水位穩(wěn)定;冷卻器海水側(cè)漏會導致淡水被海水污染(水位可能上升);透氣閥堵塞會導致系統(tǒng)憋壓,水位可能波動但不會持續(xù)下降。5.船舶應急消防泵(柴油機驅(qū)動)月度測試時,啟動后無法達到額定壓力(額定0.8MPa,實際0.5MPa),可能的原因是:A.泵進口閥未全開B.柴油機轉(zhuǎn)速過高C.泵葉輪與泵殼間隙過小D.出口壓力傳感器故障答案:A解析:消防泵壓力不足常見原因包括進口閥未全開(吸入阻力大)、葉輪磨損(間隙過大)、泵內(nèi)有空氣。柴油機轉(zhuǎn)速過高會導致壓力升高;葉輪間隙過小會增加摩擦但不會降低壓力;壓力傳感器故障會導致顯示異常,但實際壓力應正常。6.某船采用LNG雙燃料主機,在切換至燃氣模式時,燃料供應系統(tǒng)的BOG(蒸發(fā)氣)處理方式應為:A.直接排放至大氣B.引入焚燒爐燃燒C.回注至LNG儲罐D(zhuǎn).作為輔助鍋爐燃料答案:D解析:根據(jù)IMOMARPOL附則VI及《船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全規(guī)則》(IGF規(guī)則),BOG(蒸發(fā)氣)應優(yōu)先利用(如作為鍋爐或發(fā)電機燃料),無法利用時需通過焚燒爐燃燒,禁止直接排放大氣(甲烷排放對溫室效應影響大)。回注需額外壓縮設(shè)備,非常規(guī)操作。7.主機完車后(SulzerRTA型),缸套冷卻水系統(tǒng)應:A.立即停止冷卻水泵B.保持循環(huán)至缸套溫度降至50℃以下C.開啟旁通閥降低冷卻水流速D.關(guān)閉淡水冷卻器海水進口閥答案:B解析:主機完車后,缸套仍有余熱,需繼續(xù)冷卻防止局部過熱變形。通常需保持冷卻水循環(huán)至缸套溫度低于50℃(或按說明書要求),再逐步停止水泵。8.船舶壓載水系統(tǒng)中,電加熱式壓力傳感器(量程0-1.0MPa)輸出信號為4-20mA,當實際壓力為0.5MPa時,理論輸出電流應為:A.8mAB.12mAC.16mAD.20mA答案:B解析:4-20mA對應0-1.0MPa,壓力0.5MPa為量程的50%,輸出電流為4+(20-4)×50%=12mA。9.副機(瓦錫蘭8L20型)運行中,排氣溫度突然升高(各缸平均升高50℃),但轉(zhuǎn)速和功率未明顯變化,可能的原因是:A.噴油器霧化不良B.渦輪增壓器故障C.空冷器堵塞D.燃油質(zhì)量變差答案:C解析:空冷器堵塞會導致進入氣缸的空氣量減少,燃油燃燒不充分,排氣溫度升高,但因副機轉(zhuǎn)速由調(diào)速器控制(保持恒定),功率未明顯變化。噴油器霧化不良會導致單缸或少數(shù)缸溫度異常;渦輪增壓器故障會導致整體進氣壓力下降,功率降低;燃油質(zhì)量差會伴隨爆壓變化。10.船舶生活污水處理裝置(MBR膜生物反應器)運行中,出水COD(化學需氧量)超標(標準≤50mg/L,實際80mg/L),應首先檢查:A.膜組件是否破損B.曝氣風機供氣量C.污泥回流比D.進水流量答案:B解析:MBR裝置COD超標常見原因是微生物活性不足(曝氣不足導致好氧菌缺氧),或膜污染導致截留效果下降。首先檢查曝氣是否正常(供氣量不足會直接影響降解效率),再檢查膜組件完整性。二、多項選擇題(每題3分,共15分,多選、錯選不得分,少選得1分)1.主機(MANB&W7G80ME-C9.5型)啟動失敗的可能原因包括:A.啟動空氣分配器定時錯誤B.主啟動閥控制空氣壓力不足(正常0.7MPa,實際0.5MPa)C.氣缸油注油器未啟動D.盤車機未脫開答案:ABD解析:啟動失敗主要與啟動空氣系統(tǒng)、控制邏輯有關(guān)。分配器定時錯誤會導致空氣無法在正確時刻進入氣缸;主啟動閥控制空氣壓力不足會導致閥門無法全開;盤車機未脫開會觸發(fā)安全連鎖,禁止啟動。氣缸油注油器未啟動不影響啟動(啟動階段主要靠滑油潤滑)。2.分油機自動排渣周期過短(正常每2小時排渣,實際每30分鐘排渣),可能的原因有:A.燃油含雜質(zhì)量過高(雜質(zhì)含量5%,正?!?%)B.分油機分離流量過大(設(shè)定8m3/h,實際12m3/h)C.水封水注入量過大D.排渣口密封環(huán)老化答案:AB解析:排渣周期過短說明分離出的雜質(zhì)過多或分離效率下降。燃油含雜量高會導致雜質(zhì)快速積累;分離流量過大(超過額定流量)會縮短油在分離筒內(nèi)的停留時間,雜質(zhì)未完全分離即需排渣。水封水過多會增強水封,不影響排渣周期;排渣口密封環(huán)老化會導致跑油,而非排渣頻繁。3.船舶應急發(fā)電機(珀金斯1206E型)月度測試時無法啟動,可能的故障點包括:A.啟動電池電壓不足(11.2V,標準12.6V)B.燃油日用柜油位過低(10%,標準≥20%)C.調(diào)速器伺服馬達卡阻D.啟動空氣瓶壓力不足(1.5MPa,標準≥2.5MPa)答案:ABD解析:應急發(fā)電機若為電啟動,電池電壓不足會導致起動機無法工作;燃油不足會導致啟動后熄火或無法著火;若為氣啟動,空氣瓶壓力不足會導致啟動能量不夠。調(diào)速器卡阻會影響啟動后的轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,但一般不影響啟動本身。4.主機滑油系統(tǒng)中,滑油冷卻器(板式)海水側(cè)壓力高于淡水側(cè),可能導致的后果有:A.滑油被海水污染(乳化)B.滑油壓力升高C.冷卻效率下降D.滑油溫度異常升高答案:ACD解析:板式冷卻器若海水側(cè)壓力高于淡水側(cè)(滑油側(cè)),海水會通過密封墊片或板片裂紋滲入滑油,導致滑油乳化(A正確);滑油被稀釋后,粘度降低,壓力可能下降(B錯誤);污染的滑油在冷卻器內(nèi)形成油泥,降低傳熱效率(C正確),導致滑油溫度升高(D正確)。5.船舶脫硫塔(開式)運行中,洗滌水pH值持續(xù)低于6.5(標準≥6.5),可能的原因有:A.海水供應流量不足B.氫氧化鈉(NaOH)投加系統(tǒng)故障C.船舶航行于低堿度海域(如波羅的海)D.洗滌塔內(nèi)部噴嘴堵塞答案:ABCD解析:開式脫硫塔通過海水(含碳酸氫鹽)中和硫氧化物,pH降低可能因:海水流量不足(中和能力下降);低堿度海域海水本身中和能力弱;NaOH投加故障(無法補充堿度);噴嘴堵塞導致海水與煙氣接觸不充分(反應不完全)。三、簡答題(每題8分,共40分)1.簡述主機(MANB&W智能柴油機)啟動前的檢查與準備步驟。答案:(1)檢查啟動空氣系統(tǒng):空氣瓶壓力≥3.0MPa,各截止閥開啟,啟動空氣管系無泄漏,主啟動閥、分配器狀態(tài)正常。(2)滑油系統(tǒng):曲軸箱油位在標定范圍內(nèi)(上下刻線間),滑油泵預潤滑3-5分鐘,各軸承處回油正常,滑油壓力≥0.15MPa(啟動前預潤滑壓力)。(3)冷卻水系統(tǒng):缸套冷卻水溫度加熱至60-70℃(通過副機冷卻水或電加熱器),膨脹水箱水位正常(2/3以上),冷卻水泵運行,壓力0.3-0.4MPa。(4)燃油系統(tǒng):日用油柜油位≥1/2,燃油溫度加熱至120-130℃(重油),燃油循環(huán)泵運行,濾器壓差<0.05MPa,高壓油泵齒條鎖定裝置解除。(5)其他系統(tǒng):盤車機脫開并鎖定,各安全保護裝置(如低油壓、高水溫)功能測試正常,集控室與機旁通信暢通,指示儀表(轉(zhuǎn)速、壓力、溫度)校驗合格。2.某船副機(瓦錫蘭4L20型)運行中出現(xiàn)“滑油高溫”報警(設(shè)定值95℃,實際98℃),請分析可能原因及處理措施。答案:可能原因:(1)滑油冷卻器效率下降:冷卻器內(nèi)部結(jié)垢(淡水側(cè))或海生物堵塞(海水側(cè)),導致傳熱系數(shù)降低;(2)滑油流量不足:滑油泵磨損(容積效率下降)、濾器堵塞(壓差增大)、管路泄漏;(3)滑油質(zhì)量惡化:氧化或污染導致粘度降低,散熱能力下降;(4)負荷過高:副機長時間超負荷運行,產(chǎn)生熱量超過冷卻能力;(5)溫度傳感器故障:誤報(需校驗)。處理措施:(1)立即檢查滑油壓力(正常0.3-0.4MPa),若壓力正常,觀察冷卻器進出口溫差(正常8-12℃),若溫差過小,清洗冷卻器(海水側(cè)用高壓水槍,淡水側(cè)用化學清洗劑);(2)檢查滑油濾器壓差(若>0.1MPa,切換備用濾器并清洗);(3)取樣檢測滑油粘度、酸值(若超標,部分或全部更換滑油);(4)降低副機負荷(若因超負荷),觀察溫度是否下降;(5)校驗溫度傳感器(用便攜式溫度計對比實測值),若故障則更換。3.簡述分油機(阿法拉伐MAB型)分離輕柴油時的操作流程(從準備到停止)。答案:(1)準備階段:檢查分油機本體固定螺栓無松動,齒輪箱油位正常(1/2-2/3),水封水、控制空氣壓力正常(水封水0.3MPa,控制空氣0.5MPa);啟動前手動盤車2-3圈,確認無卡阻。(2)啟動與水封:啟動分油機電機,待轉(zhuǎn)速穩(wěn)定(約5500rpm)后,開啟水封水閥,注入水封水(直至出水口有水流出,持續(xù)5-8秒),關(guān)閉水封水閥,形成水封。(3)進油分離:緩慢開啟進油閥(流量控制在額定流量的70%-80%,輕柴油分離流量一般為3-5m3/h),觀察出水口是否有油(若有,說明水封失效,需重新注水封);調(diào)節(jié)加熱溫度至60-70℃(輕柴油粘度低,溫度不宜過高)。(4)運行監(jiān)控:定期檢查分油機振動(<4.5mm/s)、噪音,觀察排渣口是否跑油,記錄進油壓力(0.2-0.3MPa)、出油壓力(0.1-0.2MPa)及溫度。(5)停止操作:關(guān)閉進油閥,開啟沖洗水閥(淡水)沖洗分離筒5-10分鐘;停止電機,待分油機完全停轉(zhuǎn)后,手動排渣(或自動排渣);拆卸分離筒,清洗轉(zhuǎn)鼓、擋水環(huán)、重力環(huán)(內(nèi)徑根據(jù)柴油密度選擇,一般輕柴油用φ100-φ105mm),檢查密封墊片是否老化,更換后組裝。4.船舶發(fā)生“主機曲軸箱爆炸”應急情況時,作為三管輪應采取哪些措施?答案:(1)立即按下主機緊急停車按鈕,切斷燃油供應,停止所有運轉(zhuǎn)部件(禁止開啟曲軸箱門,防止空氣進入引發(fā)二次爆炸);(2)啟動曲軸箱防爆門冷卻水(若有),降低曲軸箱溫度;(3)通知駕駛臺“主機失控”,并報告輪機長;(4)使用二氧化碳滅火系統(tǒng)(若曲軸箱設(shè)有固定滅火裝置),或準備手提式CO?滅火器(禁止使用水或泡沫,防止油火擴散);(5)待曲軸箱溫度降至60℃以下(通過表面溫度計測量),佩戴自給式呼吸器,緩慢開啟曲軸箱門(先開小縫泄壓),檢查內(nèi)部損壞情況(如連桿斷裂、軸瓦熔化);(6)記錄爆炸時間、現(xiàn)象及處理過程,配合公司機務部門分析原因(可能因滑油不足、軸承過熱導致曲軸箱油霧濃度超標,遇高溫源爆炸)。5.簡述船舶壓載水處理系統(tǒng)(電催化氧化型)的日常維護要點。答案:(1)每日檢查系統(tǒng)運行參數(shù):處理流量(額定值±10%)、電解槽電壓(380±20V)、電流(根據(jù)流量調(diào)整)、余氯濃度(0.5-1.0mg/L);(2)每周清洗電解槽極板(用5%檸檬酸溶液循環(huán)浸泡2小時,清除鈣鎂結(jié)垢),檢查極板涂層是否脫落(若脫落面積>10%,需更換);(3)每月校驗在線傳感器(余氯、濁度、pH),用標準溶液標定,誤差≤±5%;(4)每季度檢查反沖洗濾器(50μm)的壓差(<0.1MPa),若超標則啟動自動反沖洗(或手動沖洗),更換破損濾元;(5)每半年更換電解槽循環(huán)泵密封件(機械密封),檢查管道法蘭墊片是否老化(防止海水泄漏);(6)記錄壓載水置換量、處理時間、故障代碼(如“電解槽過流”需檢查電極間距),按IMOD-2標準保存記錄至少5年。四、案例分析題(25分)背景:某散貨船(總噸28000,主機為MANB&W6S46MC-C型,副機為3臺康明斯KTA38-G5型)航行于印度洋(緯度10°S,水溫30℃),值班三管輪在04:00常規(guī)巡檢時發(fā)現(xiàn):-副機(1)滑油壓力0.25MPa(正常0.3-0.4MPa),滑油溫度88℃(正?!?5℃);-主機缸套冷卻水出口溫度82℃(正常75-80℃),膨脹水箱水位較2小時前下降5cm(初始水位1/2);-分油機(分離重油)排渣口少量跑油,分離溫度95℃(設(shè)定90℃)。問題:1.分析副機滑油壓力低、溫度高的可能原因及應急處理步驟。(10分)2.分析主機缸套冷卻水水位下降的可能原因及排查方法。(8分)3.分析分油機跑油的可能原因及糾正措施。(7分)答案:1.副機滑油壓力低、溫度高的可能原因及處理:可能原因:-滑油泵磨損(齒輪泵齒側(cè)間隙增大,容積效率下降,供油量減少);-滑油濾器堵塞(壓差增大,導致泵后壓力降低,流經(jīng)濾器的油量減少,滑油在系統(tǒng)中停留時間長,溫度升高);-軸瓦間隙過大(主軸承或連桿軸承磨損,滑油泄漏量增加,系統(tǒng)壓力下降,同時泄漏的滑油因摩擦生熱,溫度升高);-滑油冷卻器效率下降(海水側(cè)海生物堵塞,傳熱不足,滑油無法有效冷卻,溫度升高,粘度降低,進一步導致壓力下降)。應急處理步驟:-立即啟動備用副機(2),并將負載轉(zhuǎn)移,逐步停止1副機;-停止后檢查滑油濾器壓差(若>0.1MPa,清洗或更換濾器);-拆檢滑油泵(測量齒輪與泵殼間隙,標準0.15-0.20mm,若>0.25mm需更換);-測量主軸承間隙(用壓鉛法,標準0.25-0.35mm,若>0.40mm需調(diào)整或更換軸瓦);-清洗滑油冷卻器海水側(cè)(用高壓水槍沖洗管程,清除海生物),測試冷卻器進出口溫差(正常
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