mbe裝置的發(fā)展與展望_第1頁
mbe裝置的發(fā)展與展望_第2頁
mbe裝置的發(fā)展與展望_第3頁
mbe裝置的發(fā)展與展望_第4頁
mbe裝置的發(fā)展與展望_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

mbe裝置的發(fā)展與展望

0mtbe裝置

作為主要的石油添加劑,甲基隧(mtbe)近年來受到社會各界的關注。除mtbe在中國的

需求不斷增長外,生產(chǎn)能力持續(xù)擴張,煤基甲酥生產(chǎn)能力高的原因是重油燃燒引起的高氣

量。為了提高液位使用的經(jīng)濟價值,更有效使用廉價甲醇,中國的地方造場開始新的和擴

建mtbe裝置。

MTBE生產(chǎn)工藝一般為酸化合成工藝,以異丁烯和甲醇為原料

1mtbe裝置的未來研究

MTBE主要用于調和汽油,還被用作色譜液、萃取劑、溶劑等;MTBE也被研究院作為膽固鸛

結石溶解劑進行研究;MTBE裂解制異丁烯的較大規(guī)模裝置在國際上也有應用,主要基于異

丁烯作為化工原料,在合成彈性體、農(nóng)藥中間體和芳燃的烷基化生產(chǎn)工藝中被普遍應用,

現(xiàn)階段在國內(nèi)也開始引起重視。

2017年9月7R,國家質監(jiān)總局下發(fā)通知,確定2017年起在東北等多省市推廣使用/,醇

汽油,到2020年全國基本上實現(xiàn)全覆蓋,特別是乙醉汽油標準中要求含氧化合物含量不

超過0.5%(質量分數(shù)),甲基叔丁基酷在今后的使用中招會受到限制,由此MTBE裝置將

會面臨以下幾種出路:①改造后轉產(chǎn)乙基叔丁基鞋(ETBE),發(fā)展ETBE,ETBE不但能提

高汽油的辛烷值,而且可以作為其溶劑使用(ETBE的沸點較高,與燃類物質相溶不生成共

沸化合物),這樣既可以減少發(fā)動機的氣阻,又可降低蒸發(fā)損耗,而且ETBE還能被好氧

性微生物分解,即轉產(chǎn)ETBE既能利用現(xiàn)有的MTBE裝置(需改造),又可消耗生物乙醇

(乙醇與碳四中的異丁烯反應,生成ETBE):②若之后ETBE也被限制,利用碳四間接烷基

化工藝使異丁烯合成異辛烯,異辛烯再經(jīng)加氫后合成異辛烷;③MTBE裂解制異丁烯作為化

工原料。不過,無論MTBE裝置今后的出路如何,立足于現(xiàn)階段在運裝置,提高MTBE產(chǎn)品

的質量、節(jié)約環(huán)保、安全生產(chǎn)更為重要。

280催化劑的制備

中國石油四川石化有限責任公司(簡稱四川石化)80kt/aMTBE裝置由原料凈化和混相反

應單元、催化蒸飾和產(chǎn)品分離單元、甲醇萃取及甲醇回收單元、吸附(脫硫)蒸你與再生

單元以及公用工程單元組成,以氣體分儲裝置的混合碳四為原料,采用混相床反應器+催

化蒸緇技術生產(chǎn)純度大于98%(扣除C5)的MTBE產(chǎn)品。其中,MTBE脫硫單元采用凱瑞環(huán)

??萍脊煞萦邢薰镜奈秸魞夹g得到高純度的VTBE產(chǎn)品(含硫量<10mg/kg)。具體

工藝流程如下。

外購的甲醉經(jīng)罐區(qū)輸送至80kt/aMTBE裝置甲翦原料罐(VU01),經(jīng)甲酶泵(PU02)

升壓、甲醇凈化器凈化后,與混合碳四原料混合(采用靜態(tài)混合器),然后經(jīng)預熱器

(E1101)加熱后,由頂部進入酸化反應器(R1101A/B)進行反應。壁化反應產(chǎn)物與催化塔

底粗MTBE換熱后進入催化蒸儲塔(CU0D,塔底液相(粗MBE)去脫硫吸附塔脫硫后送

出裝置;催化蒸鐲塔后氣經(jīng)反應段裝填的健化催化劑繼續(xù)進行酸化反應,進一步提高原料

轉化率;催化蒸儲塔(CU01)塔頂冷卻后的醒后碳四進入塔頂回流罐,經(jīng)塔頂回流泵升壓

后,一部分作為回流液返回催化蒸儲塔(CU01),一部分送入萃取塔(C1102)進行萃取。

酸后碳四送入萃取塔(C1102)下部與萃取水逆流接觸萃取甲醉后,剩余碳四經(jīng)過壓力調

節(jié)閥送入剩余碳四罐,再經(jīng)剩余碳四泵送出裝置。萃取塔采取全液相操作,萃取甲醇后的

萃取水經(jīng)萃取水浮化器(RUC2)中和酸化反應器催化劑脫落的酸后,經(jīng)換熱進入甲醇回

收塔(C1103)。在甲醉回收塔(CU03)內(nèi),萃取水通過塔底重沸器蒸汽加熱分離萃取水

中的甲醇,塔頂?shù)玫郊兌却笥?9%的甲醇,甲醇經(jīng)冷卻后進入塔頂回流罐,經(jīng)回流泵升壓

后,一部分作為回流液返回甲醇回收塔(CU03),另一部分返回甲醇原料罐作為甲醇原

料循環(huán)利用;甲醇回收塔塔底的萃取水,經(jīng)與進甲醇回收塔的進料換熱及冷卻器冷卻后,

送至萃取塔上部,與萃取塔下部的進料碳四逆流接觸循環(huán)萃取。

催化蒸馀塔塔底的粗MTBE進入吸附蒸馀塔,經(jīng)吸附脫硫后,塔頂氣相(精MTBE產(chǎn)品)經(jīng)

冷卻后進入回流罐,然后經(jīng)VTBE產(chǎn)品泵升壓,一部分作為回流液返回吸附蒸儲塔內(nèi),

部分作為產(chǎn)品外送。吸附蒸馀塔塔底重組分為二聚物、硫化物及含有少量MTBE的物料,

當塔底液位高時經(jīng)塔底泵間歇送至硫化物儲罐,然后送出裝置(用作柴油加氫裝置原料)。

3在完成過程中,用醒化劑醇洗后,剩余甲醇的回收

3.1催化劑的投料、洗

煉油型MTBE裝置酸化催化劑(簡稱催化劑)使用壽命一般為1a,新裝填的酸化催化劑為

含水約50%的濕基催化劑,在投料前,需時催化劑進行醉洗,即利用甲醇與水的互溶性置

換出催化劑中的水分。四川石化80kt/aMTBE裝置在催化劑醉洗期間,產(chǎn)生醇洗廢甲醇

約300t,若外送需按危廢進行處理,需支付危廢處理贄用,僧加生產(chǎn)成本;若用新鮮水調

兌,不僅會消耗大量的新鮮水,而且會產(chǎn)生大量的污水[甲醉含量0.巡的廢水COD約為1

500X10

3.2用甲醇洗后剩余的甲醇回收問題

3.2.1實現(xiàn)節(jié)約、環(huán)保生產(chǎn)

在上述生產(chǎn)控制條件下,開工過程中可回收純度9舞的甲醇約100t返回罐區(qū)作為新鮮原

料使用,催化劑醉洗原計劃使用甲醉約300I,回收100I甲醇作為新鮮原料使用后,實

際使用甲醉180t,節(jié)省新鮮甲醉120I,既解決了催化劑醉洗廢甲醇的處理問題,又節(jié)

約了成本,并大幅減少了污水生成量,實現(xiàn)了環(huán)保、清潔生產(chǎn)。

3.2.2采樣操作時排液

增設催化劑醇洗后廢甲醇回收流程后,還可解決另一個主要問題:正常生產(chǎn)時火炬排放攜

帶的冷凝液需密閉排至地下罐,設備檢修時排放的部分液體也需密閉排至地下罐,采樣操

作時置換采樣設備排液也需密閉排至地下罐,這些物料因含有MTBE、甲醇、水等,…不能

排至污水系統(tǒng),二不能排至污油系統(tǒng)(甲醇與水互溶,排至污油系統(tǒng)后則會在污油脫水時

一起排出,易造成環(huán)境污染)。而增設上述回收線后,正常生產(chǎn)時密閉排至地下罐物料中

的MTBE、甲醇可通過甲醇回收塔予以回收,繼而返回甲醉罐,其萃取水循環(huán)使用,如此既

可使能與水互溶的甲醇得到充分回收利用,又可實現(xiàn)MTBE裝置無廢氣“上天”(放空)、

無滴油“落地”,可謂一舉多得。

3.3酸性設備的腐蝕

醉洗催化劑會產(chǎn)生的另一個問題是,催化劑醇洗后的廢甲醉水溶液pH較低,四川石化80

代/@\仃1^裝置開工時醇洗廢甲醇水溶液川最低可達2.6,一般在4.5左右,酸性較強,

尤其對碳鋼設備的腐蝕很嚴重。為避免有關設備的腐蝕,提高裝置安全運轉周期,我們通

過增設除鹽水補入線,利用除鹽水對其進行調和,系統(tǒng)除鹽水pH為8.8?9.2,經(jīng)適當加

入除鹽水進行調兌后,醇洗廢甲酥水溶液的pH調至6?7,有效地降低了設備的腐蝕一一

管壁定期測厚結果顯示腐蝕速率<0.200mm/a,即通過補入脫鹽水,催化劑醇洗后的廢甲

醉水溶液pH較低而致設備腐蝕的問題得以解決。

4為了避免不合格產(chǎn)品的出現(xiàn),應縮短生產(chǎn)過程

4.1碳四投料不充分造成產(chǎn)品純度不達標

(1)MTBE裝置新裝填的酸化催化劑為濕基狀態(tài),在投料前需利用甲醉把水從催化劑中置

換出來,醇洗后的催化劑含甲醵量較大,酸化催化劑醉洗合格后,開工前需把催化劑床層

中的甲醇盡量用氮氣趕出,若趕出不充分,引碳四投料后,因碳四與甲醇形成共沸物所攜

帶的甲醉量有限,過量的甲醉將因沸點較UTBE高而進入催化蒸儲塔塔底,造成塔底MTBE

產(chǎn)品中甲醇含量超標,產(chǎn)生大量不合格產(chǎn)品。

(2)工藝設計一般要求醇洗后催化劑中的甲醇含量大于90%即可,這樣經(jīng)醇洗后的催化劑

孔徑內(nèi)甲醇含量不能達到100%,尚含有一定比例的水分,開工初期該部分水將會與碳四發(fā)

生副反應生成叔丁醇,叔丁靜的生成也是造成MTBE產(chǎn)品純度不達標的一個原因。

(3)開工初期,催化蒸鐲塔進料后塔底溫升緩慢,碳四不能有效地從塔底蒸至塔頂,也

會導致催化蒸鐲塔塔底MTBE產(chǎn)品中碳四含量高而不合格。

4.2催化蒸館裝置開工

為減少或避免開工過程中不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生,我們采取了一系列措施:一是優(yōu)化操作方法,

開工時提高催化劑的醉洗效果,確保醉洗后催化劑中的甲醉含量達95%以上,醉洗完畢后

再用氮氣進行吹掃,徹底置換出反應器內(nèi)催化劑床層中的卬醇,在引碳四時充分置換系統(tǒng)

內(nèi)的不凝氣(氮氣),避免因不凝氣的存在而對裝置開工產(chǎn)生影響,以及不凝氣不能及時

排出系統(tǒng)導致的催化蒸鐲塔壓力控制困難;二是在工藝流程上增設I口1煉線,即將開工期間

生成的不合格MTBE產(chǎn)品排入開停工罐,再通過開停工泵送入醛化反應器出口,與酸化反

應器出口物料?起進入催化蒸儲塔重新進行分離網(wǎng)煉。

采取一系列措施后,開工過程中的不合格MTBE產(chǎn)品由首次開二的70t左右降至10t左

右,且通過工藝流程上增設不合格產(chǎn)品回煉線實現(xiàn)了裝置不合格產(chǎn)品不外送的目標。

5為中斷時間制定優(yōu)化措施以提高安全

5.1甲醇分離器增壓泵易漏壓,易啟跳甲醇過濾器

甲靜流量調節(jié)閥及甲醉泵小流量返回控制閥設置如圖1所示(實線部分)。因煉油型MTBE

裝置異丁烯含量變化較大,據(jù)醉洗比控制甲醉流量,甲醵流量變化幅度較大,而甲醵凈化

器是全液相操作,甲醇泵為高速泵,甲醇流量控制閥關小后,甲醇泵易憋壓,繼而引起甲

醇凈化器憋壓,導致其安全閥頻繁啟跳。為此,將甲醇流量調節(jié)閥移至甲醇凈化器前,即

原“甲醉流量控制閥”與原“甲醉凈化器”前“閥門”互換位置(如圖1虛線框所示),

并增設甲醉泵小流量返回控制閥(如圖1虛線框所示),防止因甲醉流量控制閥關小后而

使甲醇泵憋壓,即通過小流量返回閥保護甲醇泵,從而有效解決了甲醇凈化器安全閥頻繁

啟跳的問題。

5.2地下罐及火炬罐

四川石化80kt/aMTBE裝置機泵泵體及出入口密排線排液排入地下罐,塔罐等容器安全

閥及副線排液排入火炬罐,當碳四泵密排線上閥門出現(xiàn)內(nèi)漏或者關閉不嚴時,碳四物料泄

漏后,地下罐及火炬罐壓力較低,碳四易汽化吸熱,地下管線、地下罐及火炬罐內(nèi)存有含

水物料,有關管線及設備易形成凍堵,甚至凍裂管線而發(fā)生碳四泄漏等事故。為此,對地

下罐及火炬罐增設伴熱管線,以防止意外情況發(fā)生時大量碳四泄漏至火炬罐或地下罐而造

成凍堵。

5.3地下罐內(nèi)物料排放

輸送碳四介質的泵檢修時,密閉排放碳四介質至地下罐時容易出現(xiàn)凍堵,四川石化80

kt/aMTBE裝置輸送碳四介質的泵均設有密閉排放線(排至地下罐中),而排入地下罐系

統(tǒng)的物料涵蓋裝置內(nèi)的其他物料,如萃取水、甲醉、VTBE等,當排碳四進入地下系統(tǒng)時,

因碳四汽化吸熱,易凍堵地下系統(tǒng)管線、設備,嚴重時甚至凍裂管線、設備,發(fā)生可燃氣

泄漏及著火爆炸事故。為此,在輸送碳四介質的泵出口增設去火炬排放線,在輸送碳四介

質的泵檢修或者退料時,碳四通過火炬線排放更為安全。MTBE裝置增加去火炬線的泵包括

碳四原料泵、催化蒸馀塔回流泵、剩余碳四泵、開停工泵,共計7臺泵。

6應對醇洗

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論