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文檔簡介

安全生產轉現(xiàn)象巡查情況的報告合集2023年10月15日至11月5日,由區(qū)應急管理局牽頭,聯(lián)合消防、市場監(jiān)管、住建等部門組成專項巡查組,對轄區(qū)內12家重點企業(yè)(含3家化工企業(yè)、5家機械制造企業(yè)、2家建筑施工項目、2家倉儲物流企業(yè))開展安全生產“轉現(xiàn)象”專項巡查。本次巡查聚焦“舊患整改后衍生新問題”“習慣性違規(guī)行為隱蔽化”“管理漏洞從顯性向隱性轉移”等三類典型“轉現(xiàn)象”,通過現(xiàn)場核查、調閱記錄、人員訪談等方式,累計發(fā)現(xiàn)問題隱患47項,其中動態(tài)衍生類隱患19項,占比40.4%,具體情況如下:一、化工企業(yè):舊防線下的新風險某精細化工有限公司(曾于8月因?;穫}庫通風系統(tǒng)故障被責令整改)巡查中發(fā)現(xiàn),原通風系統(tǒng)已更換為防爆型設備并驗收合格,但新衍生問題集中在三個方面:一是車間靜電導除裝置未同步升級,3條反應釜生產線接地電阻值檢測為812Ω(標準≤4Ω),主要因整改時僅關注通風系統(tǒng),未對關聯(lián)的靜電防護設施進行聯(lián)動改造;二是崗位安全操作規(guī)程未更新,仍沿用整改前的“通風異常時手動關?!睏l款,實際新設備已具備自動連鎖停機功能,導致操作指引與設備特性脫節(jié);三是應急物資管理出現(xiàn)盲區(qū),原整改時補充的20具二氧化碳滅火器已全部過期(生產日期2018年10月,有效期5年),倉庫管理員因“整改時集中采購未記錄有效期”導致漏檢。某生物科技公司(涉甲醇、乙醇等易燃液體)存在“習慣性違規(guī)行為隱蔽化”問題:巡查組通過調取近3個月監(jiān)控發(fā)現(xiàn),裝卸區(qū)操作人員雖按要求佩戴防爆手套,但90%的作業(yè)時段存在“手套僅戴至手腕、未完全覆蓋手背”的情況,詢問操作人員得知,“夏季戴厚手套悶熱,領導檢查時才戴全”;此外,原整改的“裝卸鶴管與槽車接口未使用防靜電夾”問題已解決,但新發(fā)現(xiàn)槽車靜電接地夾固定點銹蝕嚴重(4個固定點中3個螺絲松動、表面氧化層脫落),操作人員解釋“夾上就行,沒注意固定點狀態(tài)”,反映出“重動作合規(guī)、輕設施有效性”的僥幸心理。二、機械制造企業(yè):管理漏洞的“隱性轉移”某汽車零部件制造公司(曾因沖壓車間安全聯(lián)鎖裝置失效被處罰)整改后,聯(lián)鎖裝置已全部更換并測試合格,但管理漏洞轉向“記錄造假”:調閱810月設備點檢表,發(fā)現(xiàn)沖壓機每日“急停按鈕測試”欄均填寫“正?!保F(xiàn)場隨機測試3臺設備(1號、5號、8號機),其中5號機急停按鈕按下后延遲2秒停機(標準≤0.5秒),8號機急停后未切斷動力電源;進一步核查發(fā)現(xiàn),車間主任為應付檢查,要求員工“按模板填寫”,未實際測試。某通用設備制造公司(金屬切削加工)存在“風險認知偏移”問題:企業(yè)將原整改的“砂輪片無防護罩”問題列為“已銷號”,但巡查中發(fā)現(xiàn),3臺數(shù)控車床的旋轉刀塔防護門因“影響操作效率”被長期用鐵絲固定開啟,操作人員認為“刀塔轉速低、不會甩出料屑”,但現(xiàn)場實測刀塔最高轉速1200轉/分鐘,且近期2次發(fā)生切屑飛濺劃傷工人事件(企業(yè)未上報);更隱蔽的是,設備臺賬中將“防護門缺失”登記為“維護中”,但實際已持續(xù)3個月未修復,屬于“以維護名義掩蓋違規(guī)停用”。三、建筑施工項目:動態(tài)作業(yè)中的“盲區(qū)轉移”某商業(yè)綜合體項目(主體施工至12層)原整改的“外腳手架連墻件缺失”問題已按要求補設,但新隱患集中在“高空作業(yè)輔助設施”:10層外架作業(yè)面腳手板未滿鋪(缺失3塊,長度1.8米),工人解釋“材料轉運時臨時挪開,之后忘記恢復”;9層卸料平臺限重標識(標注2噸)與實際承重能力(經(jīng)檢測僅1.2噸)不符,項目技術負責人承認“為加快進度,故意標大限重值”;此外,原整改的“特種作業(yè)人員持證不全”問題已解決(6名架子工均補證),但新發(fā)現(xiàn)3名塔式起重機司機雖持有操作證,卻未按規(guī)定參加年度復訓(復訓記錄顯示2022年11月后無培訓),企業(yè)以“工期緊、抽不出人”為由拖延。某保障房項目(二次結構施工階段)存在“交叉作業(yè)風險疊加”問題:原整改的“臨時用電線路私拉亂接”已規(guī)范,但巡查發(fā)現(xiàn),砌筑作業(yè)區(qū)與電氣配管作業(yè)區(qū)垂直交叉作業(yè)未設置防護隔離棚(兩層作業(yè)面垂直距離4.5米,標準應≥6米或設置硬隔離),現(xiàn)場管理人員稱“隔離棚影響材料運輸,等這層干完再搭”;更突出的是,原用于整改的“安全警示標識”被挪作他用——20塊“當心墜落”警示牌被移至倉庫遮擋破損墻面,導致作業(yè)面警示缺失,班組負責人表示“標識太多用不完,先調去遮擋雜物”。四、倉儲物流企業(yè):物流動態(tài)中的“管理空擋”某第三方物流中心(存儲家電、日用品)原整改的“消防通道堵塞”問題已改善(通道寬度由1.2米拓寬至3米),但新隱患集中在“裝卸作業(yè)與存儲區(qū)的銜接漏洞”:1號庫裝卸貨口與存儲區(qū)之間的緩沖區(qū)域(面積20㎡)堆存超量待入庫貨物(實際堆存150件,設計容量80件),導致叉車通行半徑縮小,近1個月發(fā)生3起叉車碰撞貨架事件(企業(yè)未記錄);監(jiān)控顯示,夜間22:00次日6:00期間,2名安保人員存在“脫崗在庫內睡覺”現(xiàn)象(監(jiān)控盲區(qū)設置折疊床),詢問得知“白班工作量大,領導默許輪流休息”;此外,原整改的“滅火器配置不足”已補充(每50㎡1具),但4具ABC干粉滅火器放置于冷庫門口(環(huán)境溫度5℃),因低溫導致壓力值下降(實測壓力0.8MPa,標準≥1.2MPa),企業(yè)未考慮特殊環(huán)境對消防器材的影響。某冷鏈倉儲企業(yè)(存儲生鮮食品)存在“設備維護與安全的矛盾轉移”:原整改的“制冷機組散熱口堵塞”已清理,但巡查發(fā)現(xiàn),為降低能耗,企業(yè)將3臺制冷機組的安全泄壓閥由“自動開啟”模式改為“手動開啟”(通過鉛封限制開啟壓力),技術人員稱“自動模式頻繁啟動,增加電費”,但該行為違反《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》中“泄壓裝置不得被隨意調整或堵塞”的規(guī)定;此外,原用于整改的“應急照明系統(tǒng)”(30分鐘續(xù)航)因長期未充電,60%的燈具實際續(xù)航僅10分鐘(現(xiàn)場測試4組,其中2組完全失效),倉庫主管解釋“平時用不到,想起來再充”。本次巡查發(fā)現(xiàn)的47項隱患中,已當場下達整改指令32項,立案調查5項(涉及記錄造假、違規(guī)調整安全裝置等),其余10項要求7日內完成整改并提交復查申請。巡查組后續(xù)將重點跟蹤“動態(tài)衍生類隱患”的整改閉環(huán),針對“舊患改、新患生”問題,擬推動企業(yè)建立“整改關

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