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VQC小組TOC\o"1-1"\h\z\u 1 1632578273853460525299;B5182區(qū)規(guī)劃有:C125399.65;C214356.05B6、C1、C21簡VQC20187TQC教育時72920187201812 男男男女 日期:2018年7月101 2702 VQC小組,討論決定選擇“提高多聯(lián)機冷媒銅管一次QCQCB6200個冷媒銅管焊接口進行檢查,全數(shù)2517587.5%。QC4個因素,并做了統(tǒng)計表如下:12332415 日期:2018年7月232一次焊接不合格因素統(tǒng)計3 1焊口虛焊夾2焊口過燒發(fā)3焊口燒損穿4 日期:2018年7月25頻數(shù)(處 累計頻率(%)焊口虛焊夾 焊口過燒發(fā) 焊口燒損穿 其 日期:2018年7月2676.0%,是造成多聯(lián)機冷媒銅管一次焊接合格率低的主要癥結(jié)所在。5 1-(1-87.5%)×[76.0%×5%+(1-76.0%)]= 日期:2018年7月286 南V谷QC7 南V谷QC3要因確認計劃1234度5銅管厚度偏差±01mm67898 南V谷QC錄驗 日期:2018年8月109 南V谷QC▲末端因素一:工人未經(jīng)專項培訓 8冷媒銅管焊接 8冷媒銅管焊接 南V谷QCVVV88優(yōu)4良310 日期:2018年8月15 南V谷QC▲末端因素二:工人加班過度。 準:工人每天工作時間不超過10小時,每周累計不能超過50小時 2018年6月工時 2018年7月工時

670000 日期:2018年8月1520186、7月的班組加班情況,劉玉林、谷景開班組在這兩個月的加0,不存在夜晚加班情況存在。 南V谷QC末端因素三:沒有獎罰措施。標準:有記錄,100%實際情況:2018815 2018620187-100+500+500-200 日期:2018年8月151212班組施工質(zhì)量 南V谷QC末端因素四:未設(shè)立專項檢查制度。 2018815 南V谷QC末端因素五:銅管厚度不均勻。 準:銅管厚度偏差±0.1mm以內(nèi)實際情況:20188216C及厚度測量統(tǒng)計12345厚度偏6789厚度偏厚度偏厚度偏 末端因素六:焊接面有雜質(zhì) 實際情況:20188267工人走訪調(diào)查123456789 100% 南V谷QC末端因素七:焊料熔化流動性差 實際情況:2018928螺旋線長度出廠數(shù) 末端因素八:焊接處擴口偏小 準:擴口內(nèi)徑-對接外徑=0.5±0.1mm實際情況:201898123、把測量出的銅管擴口內(nèi)徑與對接銅管外徑對比分析,計算出偏差值:209123456789 南V谷QC末端因素九:焊槍停留時間短 準:800℃≤銅管溫度≤900℃10銅管溫度測量123456789 800℃≤銅管溫度≤末端因素十:焊接前未清理接頭標準:有,100% 南V谷QC11頭清312335412335 末端因素十一:焊接加熱不均勻 準:溫度偏差≤±10℃實際情況:本項目使用“紅外線溫度測量儀”進行銅管焊接溫度測量。2018232012溫度偏差統(tǒng)計12345758976789864795648965836 南V谷QC末端因素十二:擴口器進場無質(zhì)量檢驗 2018925 南V谷QC末端因素十三:焊槍進場無質(zhì)量檢驗 2018925 南V谷QC末端因素十四:無成品保護措施標準:100%15現(xiàn)場保護措 南V谷QC末端因素十五:操作空間不足標準:空間≥1m316手13腳手架作業(yè)平臺上作業(yè)空間統(tǒng)計123356789 南V谷QC末端因素十六:現(xiàn)場光強不足 準:光照強度≥350實際情況:201810417測14施工現(xiàn)場光照強度12345 350lux, 南V谷QC根據(jù)要因確認結(jié)果,QC小組對“焊接處擴口偏小焊槍停留時間短”這兩個問

1(1)(2)2(1)加工成本增5 南V谷QC

序號(1)(2)12(1) 南V谷QC 1小1度2短1效 實施階段:20181015日~20181121日負責人:王邵波 施1 南V谷QC22. 南V谷QC④連接管道時,必須采用兩把扳手(一把力矩扳手和一把固定扳手316123456789 南V谷QC3有變。對此,QC小組進行現(xiàn)場檢查,通知廠家技術(shù)人員現(xiàn)場核查,結(jié)果擴口器均滿足17后現(xiàn)場擴口精度檢查統(tǒng)12335是是是是是6789是是是是是是是是是是是是是是是 南V谷QC 實施階段:20181015日~20181121日負責人:王邵波 施1V18施工班組成員進行 南V谷QC①焊接時氮氣壓力控制在0.2-0.3kgf/cm2③必須使用減壓閥,通入的氮氣壓力應控制在0.2kgf/cm2①焊接操作過程注意防火(預備消防器材218實際操作考核成績統(tǒng)計合格率40224031 南V谷QC319對策實施后銅管焊接溫度統(tǒng)計123356789 南V谷QC119對策實施后銅管抽空保48小時,8242097.6%。統(tǒng)計結(jié)果如下表: 1882733325 日期:2018年12月1 南V谷QC頻數(shù)(處 累計頻率(%)焊口過燒發(fā) 焊口虛焊夾 焊口燒損穿 其20對策實施后不合格率因素排列 日期:2018年12月521對策實施后合格率對比 日期:2018年12月5 南V谷QCQC小組的目標。2通過本次QC活動,小組取得了一定的經(jīng)濟效益:總共為項目部節(jié)約成本22經(jīng)濟證 南V谷QC1QCQC活動的實施經(jīng)驗,通過對各種數(shù)據(jù)進行整理23工藝培訓手2295 南V谷QC1QC24效 145235345334534634 日期:2018年12月14 南V谷QC43

543 1

5質(zhì)量意4 4

525自我評價雷達 日期:2018年12月152QC題目: 南V谷QC 南V谷QC2018710//////4QC2018723 南V谷QC 南V谷QCQC小組活動2018723//////32018728 南V谷QC 南V谷QCQC小組活動2018728//////QCV谷項目三層、四層冷媒銅管進行了檢查,兩格率。因此,QC小組把本次活動目標設(shè)為,將聯(lián)機冷媒銅管一次焊接87.5%96.5%。87.5%201881 南V谷QC 南V谷QCQC小組活動201881//////2018810 南V谷QC 南V谷QCQC小組活動2018810//////16212220181014 南V谷QC 南V谷QCQC小組活動20181014//////小組成員通過討論對造成焊口虛焊夾渣的2個主要因素制定出相應22018112

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