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文檔簡介

煤化工工藝學第三版考試題及答案一、單項選擇題(每題2分,共20分)1.在固定床煤氣化過程中,若爐內出現“溝流”現象,最先受到影響的工藝指標是A.煤氣熱值?B.蒸汽分解率?C.灰渣含碳量?D.煤氣出口溫度答案:B解析:溝流使氣化劑短路,局部高溫區(qū)消失,導致蒸汽分解率驟降;煤氣熱值與組分變化滯后,灰渣含碳量需取樣分析,出口溫度反而可能升高,故最先波動的是蒸汽分解率。2.魯奇爐氣化褐煤時,煤鎖斗充壓介質通常選用A.氮氣?B.二氧化碳?C.粗煤氣?D.高壓蒸汽答案:C解析:粗煤氣含50%以上CO?,可抑制煤鎖斗內煤粉自燃,同時回收壓力能,降低氮氣消耗;氮氣雖安全但增加成本,CO?需外供,高壓蒸汽易冷凝造成煤粉結塊。3.甲醇合成回路中,設置高壓甲烷洗滌塔的主要目的是A.脫除硫醇?B.回收氫氣?C.降低惰性氣濃度?D.脫除水分答案:C解析:甲烷為惰性氣,循環(huán)積累會降低H?/CO分壓,洗滌塔將甲烷富集后送至燃料氣管網,維持合成塔內有效氣分壓;硫醇由精脫硫工段脫除,氫氣回收通過膜分離,水分由甲醇本身吸收。4.煤直接液化裝置中,溶劑加氫反應器采用滴流床而非鼓泡床的根本原因是A.降低壓降?B.提高液時空速?C.抑制過度加氫?D.強化氣液傳質答案:C解析:溶劑加氫只需部分飽和芳烴,滴流床持液量低,停留時間短,可避免深度加氫生成環(huán)烷烴而降低供氫能力;鼓泡床持液量大,易過度加氫,壓降反而更高。5.在Shell粉煤氣化工藝中,合成氣冷卻器入口設置“飛灰脫除+陶瓷過濾器”組合,陶瓷過濾器運行溫度需嚴格控制在A.250–300℃?B.350–400℃?C.450–500℃?D.550–600℃答案:B解析:350–400℃高于HCl、SO?露點,避免低溫腐蝕;低于鈉、鉀蒸氣凝結溫度,防止陶瓷微孔堵塞;550℃以上飛灰軟化,易燒結。6.煤制天然氣(SNG)甲烷化反應器床層熱點溫度超過700℃時,最易發(fā)生的副反應是A.CO歧化?B.甲烷裂解?C.水煤氣變換逆反應?D.費托合成答案:B解析:700℃以上甲烷熱力學不穩(wěn)定,裂解生成碳納米管并放氫,造成床層阻力上升;CO歧化在400–500℃顯著,水煤氣變換逆反應需更高水氣比,費托合成需鐵基催化劑。7.低溫甲醇洗(Rectisol)中,向富甲醇中注入少量水,可A.降低CO?溶解度?B.提高H?S選擇性?C.降低系統(tǒng)冰點?D.抑制設備應力腐蝕答案:B解析:水分子與甲醇形成氫鍵,降低甲醇對CO?的物理溶解度,相對提高H?S溶解度,實現選擇性脫除;冰點升高,應力腐蝕與Cl?有關,與注水無關。8.煤間接液化費托合成漿態(tài)床反應器內,蠟過濾反沖洗周期縮短,最先排查A.催化劑磨損率?B.原料氣H?/CO比?C.蠟產品熔點?D.氣體表觀速度答案:A解析:催化劑磨損產生細粉,堵塞燒結金屬濾芯,導致壓差升高,反沖洗周期縮短;H?/CO比影響產物分布但不直接堵濾,蠟熔點由冷卻控制,表觀速度波動影響氣泡大小而非固體。9.乙二醇羰化工段亞硝酸甲酯(MN)再生塔頂排出的NOx氣體,通常采用A.堿洗?B.分子篩吸附?C.低溫克勞斯?D.硝酸吸收答案:D解析:NOx在0.3MPa、5℃下用濃硝酸吸收生成硝酸甲酯,返回系統(tǒng)再生MN,實現閉路;堿洗產生硝酸鹽廢水,分子篩易爆炸,低溫克勞斯無硫不適用。10.煤熱解提質工藝中,若回轉窯窯尾氧含量突然升高,最可能觸發(fā)A.窯頭煤粉自燃?B.窯內料層結圈?C.半焦揮發(fā)分升高?D.煤氣熱值下降答案:B解析:氧漏入使局部半焦燃燒,局部高溫導致低熔點灰渣熔融,粘附窯壁形成結圈;窯頭自燃需富氧環(huán)境,半焦揮發(fā)分已析出,煤氣熱值因燃燒損失下降但非“最可能”。二、多項選擇題(每題3分,共15分)11.關于水煤漿氣化噴嘴磨損,下列說法正確的是A.煤漿濃度升高,磨損速率指數增加?B.噴嘴入口銳角倒圓可延長壽命C.采用碳化鎢-鈷合金可減磨?D.提高氧煤比可緩解磨損?E.設置冷卻水夾套降低熱應力答案:B、C、E解析:A錯誤,濃度升高粘度增大,對壁面剪切下降;D錯誤,氧煤比升高火焰溫度高,熱沖擊加劇;B減少湍流剝離,C硬度高,E降低熱疲勞裂紋。12.煤制烯烴(MTO)裝置中,造成催化劑“積碳失活”的碳物種包括A.芳烴池物種?B.石墨碳?C.甲基萘?D.烯烴聚合物?E.季銨鹽答案:A、B、C、D解析:SAPO-34分子篩籠內形成多甲基苯、萘等芳烴池,進一步縮合為石墨碳;烯烴在酸性位聚合生成長鏈烷烴;季銨鹽為模板劑殘留,不屬積碳。13.下列措施可同時降低合成氨裝置能耗與CO?排放的是A.提高二段爐空氣預熱溫度?B.采用釕基低溫合成催化劑C.增設變壓吸附回收氫?D.低溫甲醇洗預冷段增設氨吸收制冷E.提高轉化水碳比答案:A、B、D解析:A降低燃料氣消耗,B降低合成壓力與循環(huán)比,D利用低位熱制冷減少電耗;C回收氫但增加電耗,E提高水碳比增加轉化爐負荷。14.煤焦油加氫裂化裝置,造成反應器壓降升高的原因有A.鐵鹽沉積?B.催化劑床層板結?C.膠質縮合生焦?D.循環(huán)氫脫硫塔液泛E.原料油氯離子超標答案:A、B、C、E解析:鐵鹽與氯離子促進生焦并堵塞通道;膠質縮合直接生焦;板結由局部高溫引起;脫硫塔液泛為氣液失衡,不直接影響反應器壓降。15.關于IGCC電站氣化島熱效率提升,可行的方案有A.氣化爐出口設輻射鍋爐回收高溫熱?B.采用干煤粉進料減少水耗C.提高空分裝置氧純度至99.5%?D.廢熱鍋爐采用次臨界參數E.飛灰返爐再氣化答案:A、B、E解析:A回收1400℃高溫熱,B減少蒸發(fā)潛熱,E提高碳轉化率;C氧純度提高增加空分能耗,D次臨界參數效率低。三、判斷改錯題(每題2分,共10分)16.魯奇爐氣化高灰熔點煤時,添加石灰石可降低灰熔點,但過量會導致爐內“液泛”。答案:正確解析:石灰石分解為CaO,與灰中SiO?形成低共熔物,降低FT;過量CaO提高熔渣粘度,氣體難以穿透,形成液泛。17.費托合成鐵基催化劑在280℃、2.5MPa條件下,隨H?/CO比升高,CO?選擇性單調下降。答案:錯誤解析:鐵基催化劑水煤氣變換活性高,H?/CO升高促進變換反應,CO?選擇性升高;應改為“CO?選擇性單調上升”。18.低溫甲醇洗裝置中,CO?閃蒸塔頂冰機負荷與原料氣中H?S濃度呈正相關。答案:錯誤解析:H?S在甲醇中溶解度遠高于CO?,富甲醇經H?S熱再生后CO?負荷降低,閃蒸氣量下降,冰機負荷反而降低;應改為“呈負相關”。19.煤直接液化裝置中,減壓塔底設置“薄膜蒸發(fā)器”可提高輕質油收率,但加劇結焦。答案:錯誤解析:薄膜蒸發(fā)器停留時間僅數秒,壁面更新快,結焦傾向低于常規(guī)釜式蒸發(fā)器;應改為“減輕結焦”。20.合成氣發(fā)酵制乙醇工藝中,微生物對CO分壓的耐受上限為0.5MPa,超過后菌體自溶。答案:正確解析:Clostridiumautoethanogenum在CO分壓>0.5MPa時,CO與細胞色素氧化酶不可逆結合,導致能量代謝中斷,菌體自溶。四、簡答題(每題8分,共24分)21.簡述水煤漿氣化噴嘴外混式與內混式的差異,并說明各自適用場合。答案:外混式指煤漿與氧氣在噴嘴出口外部混合,霧化角大(70–90°),火焰直徑大,適合灰熔點低、灰分<10%的煙煤,可避免噴嘴端面過熱;內混式在噴嘴內部預混,霧化角?。?0–45°),火焰集中,熱強度高,適合灰熔點高、反應活性差的貧煤或無煙煤,可提高碳轉化率,但端面需強制冷卻。外混式壓降低(0.3–0.5MPa),內混式壓降高(0.8–1.2MPa),后者需更高氧壓。22.煤制天然氣甲烷化反應器為何采用多級絕熱固定床串聯(lián),而非單級等溫床?答案:甲烷化為強放熱反應(ΔH=-206kJ/mol),單級等溫床需大量冷媒,設備龐大;多級絕熱床在段間設循環(huán)氣或蒸汽冷激,可將溫升控制在60–80℃/段,避免熱點>700℃導致催化劑燒結、甲烷裂解積碳;同時絕熱床結構簡單,可承受高壓(3–6MPa),單段壓降低,利于大型化。等溫床需內置U形管鍋爐,熱應力大,管材要求高,投資高,不適合百萬方級SNG裝置。23.低溫甲醇洗系統(tǒng)出現“甲醇起泡”現象,列舉三種在線診斷方法并給出消泡對策。答案:診斷:①在線泡沫探頭(電導率法),測得氣液界面電導率突降;②DCS趨勢對比,貧甲醇泵電流下降、閃蒸塔壓差升高;③紅外熱像儀觀測再生塔頂泡沫層溫度梯度異常,出現低溫區(qū)(<30℃)。對策:①注入聚醚類消泡劑(0.5–1ppm),30min內泡沫高度下降50%;②降低富甲醇閃蒸速率,減少氣體夾帶;③投用備用纖維過濾器,將甲醇中固體顆粒<1mg/L,去除起泡核心;④臨時提高熱再生塔底溫度2℃,降低甲醇粘度,加速泡沫破裂。五、計算題(每題12分,共24分)24.某Shell氣化爐日投煤量2200t(干基),煤元素分析:C75.2%,H4.1%,O8.3%,N1.2%,S0.6%,灰分10.6%。操作條件:氧純度95%,氣化溫度1500℃,壓力4.0MPa,碳轉化率98%,合成氣中CH?體積分數0.8%,無焦油。求:(1)小時耗氧量(kmol/h);(2)干合成氣流量(kmol/h);(3)若采用濕法洗滌后合成氣溫度降至200℃,水汽飽和,求需補充的蒸汽量(t/h)。答案:(1)碳量:2200×0.752×0.98=1618.6t/d=67.44t/h=5612kmol/h設生成CO、CO?、CH?的碳摩爾比為x:y:z,z=0.008×總干氣量,x+y+z=5612氫平衡:煤中H=2200×0.041×1000/24.5=3682kmol/d=153.4kmol/h合成氣中H?+2CH?+H?O=153.4+2z氧平衡:耗O?=(x+2y)/2能量平衡略,經迭代得x=4689,y=816,z=107kmol/h耗O?=(4689+2×816)/2=3161kmol/h考慮氧純度95%,實際耗氧3161/0.95=3327kmol/h=106.5t/h(2)干合成氣總量=(x+y+z)/(1-0.008)=5612/0.992=5657kmol/h(3)200℃飽和水汽分壓1.555MPa,水汽比=1.555/(4.0-1.555)=0.635干氣5657kmol/h,需水汽5657×0.635=3593kmol/h=64.7t/h原煤含H生成水153.4kmol/h=2.8t/h,需補充64.7-2.8=61.9t/h25.某煤制烯烴裝置采用DMTO-II工藝,甲醇進料量100t/h,甲醇轉化率99.8%,乙烯+丙烯選擇性82%,乙烯/丙烯摩爾比1.2。設催化劑積碳量0.15kg/t甲醇,再生煙氣CO?體積分數18%,求:(1)乙烯產量(t/h);(2)再生煙氣量(Nm3/h);(3)若采用烯烴裂解(OCP)提高雙烯收率5%,求新增丙烯量(t/h)。答案:(1)有效甲醇=100×0.998=99.8t/h=3119kmol/h雙烯選擇性82%,雙烯摩爾量=3119×0.82=2558kmol/h設乙烯x,丙烯y,x/y=1.2,x+y=2558→x=1395kmol/h=39.1t/h,y=1163kmol/h=48.9t/h(2)積碳量=100×0.15=15kg/h=1.25kmol/h再生燃燒C+O?→CO?,生成CO?1.25kmol/h煙氣中CO?占18%,總干煙氣=1.25/0.18=6.94kmol/h=155Nm3/h(3)原雙烯收率82%,提高5%后相對增加0.82×0.05=4.1%新增雙烯量=3119×0.041=128kmol/h按原比例,新增丙烯=128/(1+1.2)=58.2kmol/h=2.44t/h六、綜合論述題(21分)26.某廠擬將現有水煤漿氣化-甲醇-醋酸產業(yè)鏈升級為“氣化-合成氣發(fā)酵-乙醇-乙烯”路線,請從能量利用、碳減排、經濟性三方面對比兩種路線,給出升級建議。答案:能量利用:原路線氣化效率75%,甲醇合成放熱未回收,整體一次能耗42GJ/t乙烯;新路線發(fā)酵在37℃、0.1MPa下進行,反應熱<1MJ/kg乙醇,可忽略,合成氣化學能利用率>90%,一次能耗降至28GJ/t乙烯,節(jié)能33%。碳減排:原路線每t乙烯排放CO?3.2t,其中甲醇合成副產0.8t,醋酸工序0.4t;新路線發(fā)酵菌體消耗CO,煙氣CO?濃度<3%,且菌體蛋白可作飼料,凈排放1.1t,減排66%。經濟性:新路線省去甲醇合成、醋酸

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