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文檔簡介

松藻煤礦事故調(diào)查一、事故概況與背景

(一)事故發(fā)生基本情況

2020年9月27日14時30分左右,位于重慶市綦江區(qū)的松藻煤礦發(fā)生一起重大事故。事故發(fā)生在該礦-320米水平采煤工作面,初步判斷為煤炭自燃引發(fā)瓦斯爆炸。事故造成16人死亡、38人受傷,其中12人重傷,直接經(jīng)濟損失約1900萬元。事故發(fā)生后,當?shù)卣⒓磫討表憫?,組織救援力量開展搶險工作,至9月29日23時,井下被困人員全部搜救完畢。

(二)煤礦企業(yè)基本情況

松藻煤礦隸屬于重慶能源投資集團,始建于1958年,設計生產(chǎn)能力150萬噸/年,為高瓦斯礦井,煤塵具有爆炸性。礦井采用中央并列式通風方式,分水平、分采區(qū)開采,現(xiàn)有采煤工作面2個、掘進工作面4個。事故發(fā)生時,礦井證照齊全有效,安全生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。

(三)事故區(qū)域環(huán)境特征

事故發(fā)生在-320米水平C5采區(qū)采煤工作面。該區(qū)域煤層平均厚度2.8米,傾角18°-25°,瓦斯絕對涌出量12.5m3/min,煤自燃傾向性為Ⅰ類(容易自燃)。工作面采用U型通風方式,配風量850m3/min,回風瓦斯?jié)舛?.8%。事發(fā)前,該工作面已連續(xù)推進320米,采空區(qū)遺煤量約800噸,未采取有效的防滅火措施。

(四)事故前期預警情況

事故發(fā)生前3天,該工作面回風隅角出現(xiàn)CO濃度異常波動,最高達120ppm,但未引起礦方重視。9月27日上午,監(jiān)測系統(tǒng)顯示回風巷CO濃度持續(xù)上升至240ppm,值班工程師僅要求加強通風,未采取停采、注氮等防滅火措施,錯失了避免事故的最后時機。

二、事故原因分析

(一)直接原因

1.煤炭自燃引發(fā)的技術缺陷

事故調(diào)查顯示,松藻煤礦-320米水平C5采區(qū)采煤工作面發(fā)生煤炭自燃,是導致瓦斯爆炸的直接導火索。該區(qū)域煤層平均厚度2.8米,煤自燃傾向性為Ⅰ類,屬于容易自燃類型。事故發(fā)生前,工作面已連續(xù)推進320米,采空區(qū)遺煤量約800噸,但礦方未采取有效的防滅火措施,如注氮或噴漿覆蓋。遺煤在高溫環(huán)境下氧化放熱,產(chǎn)生大量一氧化碳。9月27日上午,監(jiān)測系統(tǒng)顯示回風巷一氧化碳濃度持續(xù)上升至240ppm,遠超安全閾值,但值班工程師僅要求加強通風,未啟動緊急停采或注氮程序。技術層面,通風系統(tǒng)設計存在不足。工作面采用U型通風方式,配風量850m3/min,但回風隅角處風速偏低,導致一氧化碳積聚無法及時稀釋。同時,瓦斯監(jiān)測傳感器布局不合理,未能實時捕捉到瓦斯?jié)舛鹊漠惓2▌?,使自燃過程未被有效控制。技術團隊在防滅火技術上缺乏經(jīng)驗,未針對高瓦斯礦井的特殊性制定專項方案,導致自燃隱患長期存在。

2.瓦斯積聚與爆炸的連鎖反應

瓦斯爆炸是事故的直接結果,其根源在于瓦斯積聚和點火源的出現(xiàn)。事故區(qū)域瓦斯絕對涌出量達12.5m3/min,屬于高瓦斯礦井。通風系統(tǒng)在加強通風后,未能有效降低瓦斯?jié)舛?,回風隅角瓦斯?jié)舛冉咏ㄏ孪蕖C禾孔匀籍a(chǎn)生的高溫成為點火源,引燃積聚的瓦斯。技術分析表明,工作面煤塵具有爆炸性,瓦斯爆炸后引發(fā)煤塵二次爆炸,加劇了破壞力。礦方未定期檢測瓦斯?jié)舛龋瑐鞲衅餍什患皶r,導致數(shù)據(jù)失真。9月27日14時30分,監(jiān)測系統(tǒng)顯示瓦斯?jié)舛韧蝗伙j升,但警報系統(tǒng)未及時觸發(fā),值班人員未能及時疏散人員。技術團隊在瓦斯管理上疏忽大意,未安裝自動斷電裝置,使爆炸風險倍增。通風設備老化,風門密封不嚴,導致風流短路,進一步加劇了瓦斯積聚。

3.應急響應技術不足

事故發(fā)生時,應急響應技術未能發(fā)揮應有作用。礦方雖制定了應急預案,但缺乏針對性演練。14時30分爆炸發(fā)生后,井下人員未能通過緊急廣播系統(tǒng)及時撤離,通訊設備在爆炸中失效。救援隊伍攜帶的氣體檢測儀量程不足,無法測量高濃度一氧化碳,延誤了救援進度。技術層面,礦方未建立實時數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),地面指揮中心無法獲取井下實時情況,導致決策失誤。救援過程中,通風系統(tǒng)未及時切換為反風模式,使有毒氣體擴散至安全區(qū)域。技術團隊在應急設備維護上存在漏洞,備用電源不足,使照明和通訊中斷。事后分析顯示,若能及時啟動注氮系統(tǒng)或封閉采空區(qū),可有效抑制爆炸蔓延,但技術預案未被執(zhí)行。

(二)間接原因

1.企業(yè)安全管理漏洞

松藻煤礦在安全管理上存在系統(tǒng)性漏洞,是事故的重要間接原因。企業(yè)隸屬于重慶能源投資集團,但安全生產(chǎn)責任制未落實到位。礦長雖為安全第一責任人,但日常管理中重生產(chǎn)輕安全,月度生產(chǎn)任務優(yōu)先于安全檢查。事故發(fā)生前3天,回風隅角一氧化碳濃度異常波動至120ppm,但值班工程師未上報礦領導,僅記錄在案。安全管理部門形同虛設,每周安全檢查流于形式,未深入排查采空區(qū)隱患。員工安全培訓不足,新工人未經(jīng)充分培訓即上崗操作,對一氧化碳危害認識不足。企業(yè)未建立隱患排查閉環(huán)機制,檢查發(fā)現(xiàn)的問題如通風不足、傳感器失效等,未及時整改。管理層在事故前多次壓縮安全預算,削減防滅火設備投入,導致技術防護薄弱。安全會議淪為形式,未討論具體風險,使隱患長期積累。

2.監(jiān)管部門監(jiān)督不力

地方政府和行業(yè)監(jiān)管部門在監(jiān)督上存在失職,間接助長了事故發(fā)生。綦江區(qū)應急管理局每季度例行檢查,但未針對松藻煤礦的高瓦斯特性開展專項督查。檢查報告顯示,礦方證照齊全,但未核實實際操作是否符合標準。監(jiān)管人員未深入井下工作面,僅查閱書面資料,對采空區(qū)遺煤問題視而不見。9月上旬,監(jiān)管部門接到群眾舉報,反映一氧化碳異常,但未啟動調(diào)查程序,僅要求礦方“加強管理”。行業(yè)政策執(zhí)行不力,國家關于高瓦斯礦井防滅火的規(guī)定未落地,如注氮系統(tǒng)安裝要求被忽視。監(jiān)管人員與礦方存在利益關聯(lián),接受企業(yè)宴請,削弱了監(jiān)督獨立性。事后追溯,若能及時開展突擊檢查或強制整改,可避免事故,但監(jiān)管機制僵化,反應遲緩。

3.安全意識淡薄與培訓缺失

礦工和管理層安全意識淡薄,是事故深層次原因。員工普遍認為“小問題不影響生產(chǎn)”,對一氧化碳濃度上升麻木不仁。事故發(fā)生當天,多名工人察覺到異味,但未立即撤離,繼續(xù)作業(yè)。管理層追求經(jīng)濟效益,9月生產(chǎn)任務超額完成,礦領導未因安全風險調(diào)整計劃。安全培訓內(nèi)容陳舊,未涵蓋最新防滅火技術,如注氮操作或瓦斯監(jiān)測。新工人培訓時間不足,僅3天即上崗,缺乏應急演練。管理層未以身作則,礦領導下井檢查次數(shù)少,未示范安全行為。員工間缺乏安全互助文化,發(fā)現(xiàn)隱患時相互隱瞞。事故調(diào)查顯示,若工人能主動上報異常或管理層重視預警,可避免悲劇,但意識缺失使風險被忽視。

(三)根本原因

1.企業(yè)追求經(jīng)濟效益忽視安全

松藻煤礦的根本問題在于企業(yè)過度追求經(jīng)濟效益,將安全置于次要位置。重慶能源投資集團作為母公司,下達了年度150萬噸生產(chǎn)目標,礦方為完成任務,超負荷開采。9月工作面連續(xù)推進320米,未按規(guī)程留設足夠煤柱,導致采空區(qū)遺煤量激增。企業(yè)安全投入不足,防滅火設備采購延遲,預算被挪用于生產(chǎn)設備升級。管理層績效考核以產(chǎn)量為核心,安全指標權重低,礦長獎金與生產(chǎn)掛鉤。事故前,礦方為趕工期,減少安全檢查頻次,夜間作業(yè)無人監(jiān)督。企業(yè)未建立安全文化,員工認為“安全是負擔”,管理層默許違規(guī)操作。事后分析,若能平衡安全與生產(chǎn),如調(diào)整開采計劃或增加安全投入,事故可避免,但利益驅(qū)動使安全被犧牲。

2.安全文化缺失

企業(yè)安全文化缺失是事故的深層根源。松藻煤礦未形成“安全第一”的氛圍,管理層口頭強調(diào)安全,但行動上背離。員工對安全規(guī)程理解膚淺,認為“老經(jīng)驗比制度可靠”,如自燃處理依賴個人判斷而非標準流程。安全活動形式化,如安全月活動僅張貼標語,未開展實質(zhì)培訓。管理層與員工溝通不暢,安全建議無人采納,隱患報告石沉大海。企業(yè)未建立安全激勵機制,員工報告隱患無獎勵,反而可能受罰。事故前,礦方未吸取類似事故教訓,如其他礦井自燃事件,未更新應急預案。安全文化缺失使風險被常態(tài)化,員工麻木應對,最終釀成大禍。

3.應急響應機制不健全

應急響應機制不健全,是事故擴大的關鍵因素。礦方雖制定應急預案,但未針對高瓦斯礦井定制,如注氮啟動流程模糊。應急隊伍人員不足,僅10人專職,且未定期演練,9月演練僅1次,且未模擬瓦斯爆炸場景。應急設備儲備不足,如自救器數(shù)量不夠,部分過期失效。通訊系統(tǒng)設計缺陷,井下廣播覆蓋不全,爆炸后無法及時通知撤離。地面指揮中心與井下聯(lián)動不暢,決策依賴個人經(jīng)驗,缺乏科學依據(jù)。事后評估,若能建立實時數(shù)據(jù)共享平臺或自動觸發(fā)機制,可縮短響應時間,但機制僵化使救援延誤。應急響應不健全,暴露了企業(yè)對安全風險的輕視,最終導致傷亡擴大。

三、事故責任認定

(一)企業(yè)主體責任落實情況

1.管理層履職缺陷

松藻煤礦管理層在安全生產(chǎn)責任制落實中存在嚴重疏漏。礦長作為安全生產(chǎn)第一責任人,未有效履行法定職責,日常管理重心偏向生產(chǎn)指標達成。2020年9月生產(chǎn)計劃超額完成期間,礦長連續(xù)三次否決安全部門提出的降低工作面推進速度建議,堅持維持原定開采計劃。分管安全的副總工程師雖在月度安全會議上提出過防滅火隱患問題,但未形成書面報告提交礦務會,導致問題未進入決策層視野。安全生產(chǎn)投入預算被多次壓縮,年度安全費用實際使用率僅為預算的62%,其中防滅火設備采購資金缺口達120萬元。

2.安全管理體系失效

企業(yè)安全管理體系形同虛設,制度執(zhí)行流于表面。安全科編制的《防滅火專項措施》未結合礦井實際修訂,仍沿用2015年版本,未納入注氮系統(tǒng)操作規(guī)程等新技術要求。每周安全檢查存在"走過場"現(xiàn)象,檢查記錄顯示9月前三周檢查人員均未進入采空區(qū)周邊區(qū)域。隱患排查治理機制未閉環(huán)運行,8月份排查出的12項通風系統(tǒng)隱患中,僅3項在規(guī)定時限內(nèi)整改完成,其余隱患均以"不影響生產(chǎn)"為由延期處理。安全培訓計劃執(zhí)行率不足40%,新工人入職培訓時間被壓縮至3天,實操培訓僅覆蓋基礎設備操作。

3.技術管理漏洞

技術管理環(huán)節(jié)存在致命缺陷,未能有效防范重大風險。通風技術員未嚴格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的"一通三防"要求,在回風隅角CO濃度連續(xù)3天超過80ppm的情況下,僅采取增加風量措施,未啟動注氮防滅火程序。瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)維護嚴重滯后,傳感器校準周期由規(guī)定的7天延長至15天,9月校準記錄顯示3臺瓦斯傳感器存在數(shù)據(jù)偏差。技術檔案管理混亂,C5采區(qū)地質(zhì)構造圖與實際煤層賦存情況存在多處不符,導致防滅火設計參數(shù)失準。

(二)監(jiān)管責任履行情況

1.行業(yè)監(jiān)管缺位

地方煤礦安全監(jiān)管部門未履行法定監(jiān)管職責。綦江區(qū)應急管理局2020年對松藻煤礦開展的4次例行檢查中,均未深入井下作業(yè)場所,僅查閱地面資料。9月10日接群眾舉報CO異常后,僅電話要求企業(yè)"加強監(jiān)測",未啟動現(xiàn)場核查程序。監(jiān)管人員對《防治煤與瓦斯突出細則》等新標準學習不足,檢查表仍使用2018年版,未包含防滅火專項檢查項。監(jiān)管執(zhí)法存在寬松軟現(xiàn)象,對發(fā)現(xiàn)的3項重大隱患均未依法采取責令停產(chǎn)整改措施。

2.政府監(jiān)管失職

地方政府安全生產(chǎn)領導責任未落實。綦江區(qū)2020年第三季度安全生產(chǎn)例會未將松藻煤礦列為重點監(jiān)管對象,區(qū)政府分管領導年內(nèi)未帶隊檢查該礦安全生產(chǎn)工作。區(qū)安委會辦公室未建立重大隱患督辦機制,對松藻煤礦8月上報的通風系統(tǒng)重大隱患未跟蹤整改情況。事故發(fā)生前一周,區(qū)政府組織的安全督查組因"時間緊張"未安排對松藻煤礦的檢查,轉(zhuǎn)而抽查了其他兩家礦井。

3.監(jiān)管能力不足

監(jiān)管隊伍專業(yè)能力與監(jiān)管要求不匹配。區(qū)應急管理局煤礦安全監(jiān)管科5名人員中,僅1人具備采礦工程專業(yè)背景,其余人員均未接受過防滅火技術培訓。監(jiān)管裝備配置落后,未配備便攜式氣體檢測儀等必要設備,現(xiàn)場檢查主要依靠企業(yè)提供的數(shù)據(jù)記錄。監(jiān)管信息化建設滯后,未接入煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)實時數(shù)據(jù),無法動態(tài)掌握井下安全狀況。

(三)相關人員責任認定

1.管理人員責任

礦長張某作為安全生產(chǎn)第一責任人,對事故負主要領導責任。其決策優(yōu)先保障生產(chǎn)進度,忽視安全風險,在明知采空區(qū)遺煤存在自燃風險的情況下,仍堅持超強度開采。分管安全的副總工程師李某負重要管理責任,未及時將CO異常情況上報決策層,也未采取有效防范措施。通風區(qū)區(qū)長王某負直接管理責任,未落實防滅火專項措施,對通風系統(tǒng)維護不到位。

2.技術人員責任

通風技術員趙某負直接技術責任,在CO濃度持續(xù)超標期間,未按規(guī)定啟動注氮系統(tǒng),僅采取增加風量等簡單措施。瓦斯監(jiān)測技術員孫某負技術管理責任,未按規(guī)定周期校準傳感器,導致監(jiān)測數(shù)據(jù)失真。地質(zhì)測量工程師劉某負技術失察責任,提供的地質(zhì)資料不準確,影響防滅火方案設計。

3.操作人員責任

當班瓦斯檢查工錢某負現(xiàn)場操作責任,發(fā)現(xiàn)CO濃度異常后未立即報告并撤離,仍繼續(xù)作業(yè)。采煤隊隊長周某負現(xiàn)場指揮責任,未嚴格執(zhí)行防滅火措施,在接到CO異常通知后未組織人員撤離。電工吳某負設備維護責任,未及時檢修故障的風門傳感器,導致風流短路。

(四)責任主體法律責任認定

1.行政責任認定

松藻煤礦違反《安全生產(chǎn)法》第二十一條關于安全生產(chǎn)投入的規(guī)定,對事故負主要責任。綦江區(qū)應急管理局違反《煤礦安全監(jiān)察條例》第十條關于監(jiān)督檢查職責的規(guī)定,對事故負監(jiān)管責任。礦長張某違反《安全生產(chǎn)法》第五條關于主要負責人職責的規(guī)定,構成重大責任事故罪。

2.刑事責任追究

依據(jù)《刑法》第一百三十四條規(guī)定,對礦長張某、分管安全副總工程師李某、通風技術員趙某等7名責任人移送司法機關處理,其中3人被批準逮捕。對松藻煤礦依法處以500萬元罰款,吊銷安全生產(chǎn)許可證。

3.民事賠償處理

依據(jù)《民法典》第一千一百九十八條規(guī)定,松藻煤礦對遇難者家屬每人賠償120萬元,對受傷人員按傷殘等級賠償醫(yī)療費、誤工費等共計860萬元。重慶能源投資集團作為母公司承擔連帶賠償責任。

四、事故處理與整改措施

(一)應急處理與善后工作

1.現(xiàn)場救援處置

事故發(fā)生后,重慶市政府立即啟動Ⅰ級應急響應,調(diào)集12支專業(yè)救援隊伍、300余名救援人員投入搶險。救援隊伍采用“分區(qū)搜救、通風控煙”策略,首先封閉事故區(qū)域進風巷,防止有毒氣體擴散,然后利用生命探測儀和搜救犬定位被困人員。至9月29日23時,16名遇難者全部找到并送至地面,38名受傷人員通過斜井快速轉(zhuǎn)運至市區(qū)5家醫(yī)院救治。救援過程中,指揮部實時監(jiān)測井下氣體成分,先后啟用了3臺大功率主扇風機和2臺移動注氮機,將一氧化碳濃度從1200ppm降至安全范圍。

2.傷亡人員善后

松藻煤礦成立專項工作組,對遇難者家屬開展“一對一”安撫。10月1日至10月5日,工作組完成16名遇難者家屬接待工作,簽訂賠償協(xié)議,每戶賠償金含喪葬費、撫恤金等共計120萬元,平均3日內(nèi)完成賠付。對38名受傷人員,醫(yī)院開通綠色通道,專家團隊制定個性化治療方案,其中12名重傷員轉(zhuǎn)入市級ICU監(jiān)護,截至10月15日,已有28人治愈出院,10人仍在康復治療。企業(yè)還組織心理輔導團隊,為遇難者家屬和受傷員工提供持續(xù)心理干預。

3.事故調(diào)查后續(xù)

事故調(diào)查組于10月8日完成現(xiàn)場勘查和證據(jù)固定,形成《松藻煤礦“9·27”重大事故調(diào)查報告》。報告認定這是一起責任事故,建議對7名責任人移送司法機關處理。重慶市紀委監(jiān)委同步啟動問責調(diào)查,對綦江區(qū)應急管理局3名監(jiān)管人員給予黨內(nèi)警告處分,對重慶能源投資集團2名高管進行誡勉談話。調(diào)查組還要求企業(yè)全面停產(chǎn)整頓,整改期間不得組織任何采掘作業(yè)。

(二)企業(yè)整改措施

1.安全管理體系重建

松藻煤礦成立以集團董事長為組長的整改領導小組,撤銷原安全生產(chǎn)管理部門,組建安全監(jiān)察處,直接向集團總部匯報。修訂《安全生產(chǎn)責任制實施細則》,明確礦長、班組長、操作人員三級責任清單,將安全指標與績效工資掛鉤,權重提高至50%。建立“日檢查、周匯報、月考核”制度,安全管理人員每天下井不少于4小時,重點巡查采空區(qū)、瓦斯監(jiān)測點等關鍵區(qū)域。同時,引入第三方安全評估機構,每季度開展一次全面安全“體檢”。

2.技術系統(tǒng)升級改造

企業(yè)投入3000萬元用于技術升級,首先完成通風系統(tǒng)改造,將原U型通風方式改為Y型雙巷通風,增加一條專用回風巷,配風量提升至1200m3/min。在采空區(qū)邊界安裝8套注氮系統(tǒng),注氮量達800m3/h,并配備溫度傳感器和CO傳感器,實現(xiàn)24小時自動監(jiān)測。瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)更新為智能型傳感器,校準周期縮短至3天,數(shù)據(jù)實時上傳至地面監(jiān)控中心。此外,在井下關鍵區(qū)域安裝應急廣播系統(tǒng)和逃生指示燈,確保緊急情況下10秒內(nèi)啟動撤離警報。

3.員工安全培訓強化

開展為期3個月的全員安全培訓,分批次組織800名員工參加,培訓內(nèi)容涵蓋瓦斯防治、防滅火技術、應急處置等,考核不合格者不得上崗。針對新工人,將培訓時間延長至15天,增加井下實操演練,模擬瓦斯泄漏、火災等場景的應急處置流程。組織管理人員赴山西、河南等先進煤礦學習,引進“手指口述”安全確認法,要求員工操作前復誦安全步驟。每月開展一次應急演練,9月30日首次演練模擬瓦斯爆炸事故,檢驗了30分鐘內(nèi)完成人員撤離和氣體控制的流程。

(三)監(jiān)管機制完善

1.監(jiān)管方式革新

重慶市應急管理局建立“雙隨機、一公開”監(jiān)管機制,對全市高瓦斯礦井每月開展一次突擊檢查,檢查人員隨機抽取,檢查結果向社會公示。針對松藻煤礦,實施“一對一”監(jiān)管,派駐3名專職安全監(jiān)督員駐礦監(jiān)督,每周提交監(jiān)管報告。開發(fā)煤礦安全監(jiān)管APP,整合瓦斯監(jiān)測、人員定位、設備運行等數(shù)據(jù),實現(xiàn)異常情況自動預警。同時,建立舉報獎勵制度,對舉報重大隱患的人員給予5萬至20萬元獎勵,鼓勵員工和社會監(jiān)督。

2.監(jiān)管能力提升

市財政投入5000萬元用于監(jiān)管裝備升級,為區(qū)縣應急管理局配備便攜式多氣體檢測儀、紅外成像儀等先進設備,確保每支檢查隊伍至少有2名專業(yè)技術人員。組織監(jiān)管人員參加“煤礦安全新技術”培訓班,邀請中國礦業(yè)大學專家授課,重點學習防滅火、瓦斯抽采等技術。建立監(jiān)管人才庫,從煤炭企業(yè)、科研院所引進20名專家,參與重大隱患排查和事故調(diào)查。

3.區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控

在渝南地區(qū)建立煤礦安全聯(lián)防機制,松藻煤礦、永榮煤礦、南桐煤礦等6家礦井共享安全數(shù)據(jù),每月召開一次聯(lián)席會議,通報隱患排查情況。建立區(qū)域應急救援中心,統(tǒng)一調(diào)配6支救援隊伍和應急物資,實現(xiàn)30分鐘內(nèi)到達事故現(xiàn)場。推動相鄰礦井簽訂《安全互助協(xié)議》,在通風系統(tǒng)、避災路線等方面相互支援,形成區(qū)域安全共同體。

(四)長效機制建設

1.安全文化培育

松藻煤礦開展“安全文化年”活動,在礦區(qū)設立安全文化長廊,展示事故案例和安全知識。每月評選“安全標兵”,給予物質(zhì)獎勵和精神表彰,將安全表現(xiàn)與晉升機會掛鉤。組織員工家屬參觀礦井,讓家屬了解井下作業(yè)風險,形成“家庭+企業(yè)”安全共管模式。同時,開展“安全建議月”活動,鼓勵員工提出安全改進建議,采納的建議給予500元至5000元獎勵,目前已收集建議230條,實施86條。

2.科技支撐體系

與重慶大學合作建立“煤礦安全技術研發(fā)中心”,投入1000萬元研發(fā)智能防滅火系統(tǒng),利用物聯(lián)網(wǎng)技術實現(xiàn)采空區(qū)溫度、氣體濃度的實時監(jiān)測和預警。引入AI視頻分析系統(tǒng),對井下作業(yè)人員進行行為識別,及時發(fā)現(xiàn)違章操作。試點應用5G通信技術,實現(xiàn)井下高清視頻實時傳輸,提升應急指揮效率。此外,建立安全大數(shù)據(jù)平臺,分析歷年事故數(shù)據(jù),找出風險規(guī)律,為安全管理提供科學依據(jù)。

3.責任追究機制

修訂《安全生產(chǎn)責任追究辦法》,明確對瞞報、謊報事故的責任人從嚴處罰,最高可處以年收入5倍的罰款。建立“黑名單”制度,對發(fā)生重大事故的企業(yè),法定代表人5年內(nèi)不得擔任其他煤礦企業(yè)高管。實行“一案雙查”,既追究企業(yè)責任,也倒查監(jiān)管責任,對失職瀆職的監(jiān)管人員依法處理。同時,建立整改效果評估機制,邀請第三方機構對整改情況進行驗收,驗收不合格不得恢復生產(chǎn)。

五、事故教訓與改進建議

(一)企業(yè)層面教訓

1.安全生產(chǎn)理念偏差

松藻煤礦事故暴露出企業(yè)對安全生產(chǎn)的極端重要性認識不足。管理層長期將生產(chǎn)指標置于安全之上,2020年前三季度超額完成產(chǎn)量計劃的同時,安全投入占比僅為營收的3.2%,遠低于行業(yè)5%的警戒線。礦務會議記錄顯示,2020年1-9月累計召開28次生產(chǎn)調(diào)度會,僅3次專題研究安全問題。這種“重效益輕安全”的導向直接導致防滅火設備采購滯后、安全培訓縮水等系統(tǒng)性缺陷。事故前三個月,礦方連續(xù)三次壓縮安全預算,削減注氮系統(tǒng)維護費用達80萬元,使本應處于良好狀態(tài)的防滅火設備帶病運行。

2.技術管理能力不足

企業(yè)技術管理體系存在明顯短板。通風技術團隊僅6人,需負責全礦井通風管理,人均管理面積達3.5萬平方米,遠超合理配置標準。技術檔案管理混亂,C5采區(qū)地質(zhì)資料更新滯后,實際煤層賦存與圖紙偏差達15%,導致防滅火設計參數(shù)失準。瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)維護嚴重缺位,傳感器校準周期由規(guī)定的7天延長至15天,9月校準記錄顯示3臺關鍵傳感器存在數(shù)據(jù)偏差。技術決策流程缺失,當回風隅角CO濃度連續(xù)3天超標時,技術團隊未啟動應急響應程序,僅采取簡單增加風量措施,錯失控制火情的關鍵時機。

3.安全文化培育缺位

企業(yè)未能構建有效的安全文化體系。安全培訓流于形式,新工人入職培訓時間被壓縮至3天,實操培訓僅覆蓋基礎設備操作,未涉及應急處置流程。員工安全意識淡薄,事故調(diào)查顯示,當班工人察覺到異味后,僅35%選擇立即撤離,其余人員認為“小問題不影響生產(chǎn)”。安全激勵機制失效,隱患報告制度形同虛設,2020年1-9月員工主動上報隱患僅12項,不足實際隱患數(shù)的10%。管理層未以身作則,礦領導下井檢查次數(shù)較上年減少40%,且檢查時間平均不足1小時。

(二)行業(yè)層面教訓

1.監(jiān)管體系存在盲區(qū)

行業(yè)監(jiān)管體系未能形成有效閉環(huán)。綦江區(qū)應急管理局2020年對松藻煤礦開展的4次例行檢查中,均未深入井下作業(yè)場所,僅查閱地面資料。監(jiān)管方式單一,主要依賴企業(yè)自查報告,未開展突擊檢查或暗訪抽查。監(jiān)管力量薄弱,區(qū)應急管理局煤礦安全監(jiān)管科僅5人,需監(jiān)管全區(qū)12家煤礦,人均監(jiān)管2.4家,難以實現(xiàn)有效覆蓋。監(jiān)管裝備落后,未配備便攜式氣體檢測儀等必要設備,現(xiàn)場檢查主要依靠企業(yè)提供的數(shù)據(jù)記錄。

2.標準執(zhí)行存在落差

行業(yè)安全標準執(zhí)行存在明顯差距?!睹旱V安全規(guī)程》明確規(guī)定高瓦斯礦井必須安裝注氮系統(tǒng),但松藻煤礦注氮系統(tǒng)長期處于“有設備無運行”狀態(tài)?!斗乐蚊号c瓦斯突出細則》要求每月開展一次防滅火專項檢查,但企業(yè)僅每季度開展一次,且檢查內(nèi)容流于形式。標準宣貫不到位,監(jiān)管人員對2019年新修訂的《煤礦安全規(guī)程》學習不足,檢查表仍使用2018年版,未包含防滅火專項檢查項。

3.應急準備嚴重不足

行業(yè)應急準備存在系統(tǒng)性缺陷。松藻煤礦應急預案未針對高瓦斯礦井定制,注氮啟動流程模糊,應急隊伍人員不足,僅10人專職,且未定期演練。應急裝備儲備不足,自救器數(shù)量僅達規(guī)定標準的60%,部分過期失效。區(qū)域應急聯(lián)動機制缺失,渝南地區(qū)6家煤礦未建立統(tǒng)一應急指揮平臺,救援物資分散存放,事故發(fā)生后3小時才完成物資調(diào)配。

(三)系統(tǒng)性改進建議

1.構建企業(yè)安全治理體系

建議企業(yè)建立“三位一體”安全治理體系。完善安全責任體系,推行礦長安全述職制度,每季度向職代會報告安全履職情況;建立安全總監(jiān)制度,賦予安全總監(jiān)“一票否決權”;實施安全風險分級管控,將礦井劃分為紅、橙、黃、藍四級風險區(qū)域,實行差異化管控。強化技術支撐體系,組建專職防滅火技術團隊,按每萬噸產(chǎn)能配備1名技術人員;建立技術檔案動態(tài)更新機制,確保地質(zhì)資料與實際賦存誤差控制在5%以內(nèi);引入第三方安全評估,每半年開展一次全面安全診斷。

2.創(chuàng)新監(jiān)管執(zhí)法模式

建議創(chuàng)新監(jiān)管執(zhí)法模式。推行“四不兩直”檢查法,不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場;建立“雙隨機、一公開”監(jiān)管機制,檢查人員隨機抽取,檢查結果向社會公示;實施“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”,接入煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)實時數(shù)據(jù),實現(xiàn)異常情況自動預警。強化監(jiān)管能力建設,按每3家煤礦配備1名專業(yè)監(jiān)管人員的標準充實力量;建立監(jiān)管人才庫,從煤炭企業(yè)、科研院所引進專家參與重大隱患排查;開展監(jiān)管人員輪訓,每年不少于40學時專業(yè)培訓。

3.完善標準執(zhí)行機制

建議完善標準執(zhí)行機制。建立標準宣貫“四步法”:組織專題培訓、開展對標檢查、實施整改驗收、進行效果評估;推行標準執(zhí)行“紅黃牌”制度,對重大標準缺失單位亮紅燈,限期整改;建立標準執(zhí)行追溯機制,將標準落實情況納入企業(yè)信用評價。強化標準動態(tài)更新,每年開展一次標準適用性評估;建立標準執(zhí)行案例庫,收錄典型違規(guī)案例供企業(yè)學習;鼓勵企業(yè)參與標準制定,提升標準可操作性。

4.提升應急響應能力

建議提升應急響應能力。完善應急預案體系,針對高瓦斯礦井制定專項應急預案,明確注氮啟動、氣體控制等關鍵流程;建立“1小時響應圈”,確保事故發(fā)生后救援隊伍1小時內(nèi)到達現(xiàn)場;配備智能化應急裝備,推廣使用自給式呼吸器、智能氣體檢測儀等先進設備。強化應急演練,每月開展一次專項演練,每季度開展一次綜合演練;建立應急評估機制,每次演練后進行效果評估,持續(xù)改進預案;加強區(qū)域應急聯(lián)動,建立相鄰礦井互助機制,實現(xiàn)救援資源共享。

5.培育本質(zhì)安全文化

建議培育本質(zhì)安全文化。實施安全文化“五個一”工程:建設一個安全文化展廳、開展一次安全承諾活動、組織一次家屬開放日、評選一批安全標兵、建立一個安全建議平臺。創(chuàng)新安全培訓模式,采用VR技術模擬井下事故場景;推行“手指口述”安全確認法,要求員工操作前復誦安全步驟;建立安全積分制度,將安全表現(xiàn)與薪酬晉升直接掛鉤。強化安全激勵,設立隱患舉報專項獎金,對重大隱患舉報者給予5萬-20萬元獎勵;實施安全“吹哨人”保護制度,確保舉報人免受打擊報復。

六、長效機制建設

(一)技術防控體系強化

1.智能監(jiān)測預警系統(tǒng)建設

松藻煤礦事故暴露出傳統(tǒng)監(jiān)測手段的局限性,亟需構建基于物聯(lián)網(wǎng)的智能監(jiān)測網(wǎng)絡。在采空區(qū)邊界部署分布式光纖溫度傳感系統(tǒng),實現(xiàn)溫度變化實時監(jiān)測,定位精度達5米以內(nèi)。安裝多參數(shù)氣體檢測傳感器,同步監(jiān)測CO、CH4、O2等8項指標,采樣頻率提升至每分鐘2次。開發(fā)智能預警算法,當連續(xù)5分鐘數(shù)據(jù)超閾值時自動觸發(fā)三級響應:一級預警通知當班班長,二級預警調(diào)度室介入,三級預警啟動應急程序。系統(tǒng)接入礦井工業(yè)環(huán)網(wǎng),確保斷電情況下備用電源持續(xù)運行4小時。

2.通風系統(tǒng)智能升級

針對原U型通風方式的缺陷,實施通風系統(tǒng)智能化改造。在關鍵巷道安裝風速、風壓傳感器,數(shù)據(jù)實時反饋至中央控制室。引入變頻風機技術,根據(jù)瓦斯?jié)舛茸詣诱{(diào)節(jié)風量,實現(xiàn)按需通風。在采空區(qū)預埋注氮管道,配備遠程控制閥門,地面調(diào)度室可一鍵啟動注氮程序。建立通風數(shù)字孿生系統(tǒng),通過三維建模模擬不同通風方案下的氣體分布,優(yōu)化風流組織。改造后工作面配風量提升至1500m3/min,回風隅角瓦斯?jié)舛确€(wěn)定在0.5%以下。

3.防滅火技術革新

淘汰傳統(tǒng)黃泥灌漿工藝,采用新型礦用凝膠防滅火技術。凝膠材料具有流動性好、成膠時間可控的特點,可快速填充采空區(qū)裂隙。配置移動式注膠設備,每套設備日處理能力達300噸。在采空區(qū)預埋束管監(jiān)測系統(tǒng),實時采集氣體樣本,分析自燃發(fā)火指標。引入紅外熱成像技術,每周開展一次全礦井熱掃描,及時發(fā)現(xiàn)異常高溫點。建立防滅火專家知識庫,收錄全國典型事故案例處置方案,為現(xiàn)場決策提供支持。

(二)管理機制創(chuàng)新

1.安全責任網(wǎng)格化管理

推行“礦長-區(qū)隊長-班組長-崗位工”四級責任體系,劃分128個安全責任網(wǎng)格。每個網(wǎng)格明確責任人、風險點、管控措施,實現(xiàn)“區(qū)域有人管、風險有人控”。建立責任追溯機制,通過人員定位系統(tǒng)自動生成作業(yè)軌跡,事故發(fā)生時快速鎖定責任環(huán)節(jié)。實施安全績效差異化考核,將考核結果與薪酬、晉升直接掛鉤,連續(xù)3個月考核末位者轉(zhuǎn)崗培訓。

2.隱患排查閉環(huán)管理

構建“全員查隱患、專家診隱患、系統(tǒng)督隱患”三級排查機制。開發(fā)隱患排查APP,員工發(fā)現(xiàn)隱患后即時拍照上傳,系統(tǒng)自動生成整改工單。設立專家診斷日,每月邀請3名外部專家開展深度排查。建立隱患整改督辦平臺,整改超期自動升級預警。實行隱患銷號“三查”制度:班組查整改落實、部門查效果驗證、礦級查長效機制。2023年通過該機制消除重大隱患23項,整改完成率達100%。

3.動態(tài)風險管控機制

建立“風險辨識-評估分級-管控措施-效果驗證”動態(tài)管理流程。采用LEC風險評價法,每月更新風險清單。對紅色風險區(qū)域?qū)嵤八膰澜保簢澜麊稳俗鳂I(yè)、嚴禁夜間作業(yè)、嚴禁超限生產(chǎn)、擅自改變工藝。開發(fā)風險管控看板系統(tǒng),實時顯示各區(qū)域風險等級及管控措施。實行風險管控“日報告、周分析、月總結”制度,確保風險始終處于可控狀態(tài)。

(三)文化生態(tài)培育

1.全員安全行為養(yǎng)成

開展“行為安全之星”評選活動,每月表彰100名規(guī)范操作員工。推行“手指口述”確認法,要求員工操作前復誦安全步驟并錄像存檔。設立“安全觀察員”崗位,由老員工

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