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2025年焦化廠的個(gè)人年終總結(jié)(2篇)2025年焦化廠的個(gè)人年終總結(jié)(一)一、崗位履職與生產(chǎn)實(shí)績年初,我被任命為煉焦車間丙班值班長,管轄三座6m頂裝焦?fàn)t、一套干熄焦及配套化產(chǎn)回收單元。全年累計(jì)在崗312天,組織出爐1847爐,干熄焦率穩(wěn)定在96.4%,同比提高1.7個(gè)百分點(diǎn);焦炭M40達(dá)到89.3,M10降至6.1,創(chuàng)歷史最好水平。針對爐墻石墨增厚導(dǎo)致焦側(cè)溫度波動(dòng)的問題,我牽頭建立“爐墻厚度動(dòng)態(tài)模型”,利用紅外熱像儀每班掃描,配合人工釬探,把石墨增長速度由每月2.1mm降到0.6mm,全年減少扒爐墻12次,直接創(chuàng)效218萬元。二、工藝優(yōu)化與指標(biāo)攻關(guān)1.配煤結(jié)構(gòu)再平衡。面對蒙古煤通關(guān)延遲、山西低硫主焦價(jià)格飆升的困局,我提出“以氣煤穩(wěn)硫、以肥煤保強(qiáng)度”的思路,把氣煤比例由18%提到26%,肥煤比例控制在22%以內(nèi),通過小焦?fàn)t試驗(yàn)40組,確定最佳配伍方案,使噸焦炭成本下降37元,全年降本4626萬元。2.爐溫精細(xì)化管控。我把原來“九段加熱”細(xì)化為“十八區(qū)調(diào)節(jié)”,在加熱煤氣支管加裝電動(dòng)蝶閥,與加熱自動(dòng)測溫系統(tǒng)連鎖,實(shí)現(xiàn)單區(qū)溫度偏差≤7℃,火落時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)差由11min縮至4min,全年節(jié)約高爐煤氣1380萬m3,折合標(biāo)準(zhǔn)煤1650t。3.干熄焦長壽化運(yùn)行。循環(huán)風(fēng)機(jī)葉片磨損曾是困擾長周期運(yùn)行的瓶頸,我組織繪制“含塵量—磨損速率”曲線,把一次除塵入口粉塵降到6g/m3以下,葉片壽命由8個(gè)月延長到14個(gè)月;同時(shí)把循環(huán)風(fēng)機(jī)振動(dòng)值納入班組競賽,全年非計(jì)劃停機(jī)僅2次,同比減少9次,增加干熄焦發(fā)電量1640萬kWh。三、設(shè)備革新與隱患治理全年主導(dǎo)完成技措項(xiàng)目11項(xiàng),其中“爐頂水封槽自動(dòng)清淤”項(xiàng)目利用真空虹吸原理,把原來人工每班清渣40min縮短到自動(dòng)抽排5min,年省人工費(fèi)31萬元;“裝煤車導(dǎo)套密封改造”采用復(fù)合氟橡膠+不銹鋼絲網(wǎng),使裝煤時(shí)煙塵逸散濃度由120mg/m3降到28mg/m3,順利通過省環(huán)保督查。針對干熄焦鍋爐省煤器泄漏歷史缺陷,我提出“預(yù)膜+在線鈉表”聯(lián)合監(jiān)控,使水質(zhì)合格率由92%提到99%,全年無一次因水質(zhì)惡化造成鍋爐爆管。四、安全與環(huán)保我重新梳理丙班危險(xiǎn)源清單,新增“爐頂高溫熔融石墨飛濺”“干熄焦循環(huán)氣體爆燃”兩條重大風(fēng)險(xiǎn),對應(yīng)編制現(xiàn)場處置方案,全年組織演練18次,參演率100%。推行“隱患隨手拍”,員工上傳隱患照片412張,整改率99.5%,獎(jiǎng)勵(lì)金額2.7萬元。環(huán)保方面,二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放濃度分別控制在15mg/m3、95mg/m3、8mg/m3,遠(yuǎn)低于特別排放限值;全年回收焦油4.2萬t、粗苯1.1萬t、硫酸銨1.5萬t,化產(chǎn)品銷售收入突破9.3億元。五、班組管理與人才培養(yǎng)我把班組拆分成“出爐、熱修、干熄、巡檢”四個(gè)模塊,實(shí)行“模塊長”競聘,全年輪換崗位23人次,培養(yǎng)多能工17人。組織“夜班小課堂”96期,利用MES系統(tǒng)大數(shù)據(jù)講解爐溫趨勢,員工技能測評平均分由71分提到86分。新入職大學(xué)生3人,已全部具備獨(dú)立出爐操作資格。本人全年授課42學(xué)時(shí),被公司聘為“首席技師”。六、自我反思與不足一是對化產(chǎn)深加工產(chǎn)業(yè)鏈研究仍停留在技術(shù)層面,對市場端、客戶端需求理解不深,導(dǎo)致粗苯質(zhì)量異議處理不夠迅速;二是個(gè)人學(xué)習(xí)偏重工藝,對數(shù)字化、AI算法掌握不足,未能把“爐墻厚度動(dòng)態(tài)模型”升級(jí)為自學(xué)習(xí)系統(tǒng);三是溝通方式過于直接,批評多鼓勵(lì)少,班組員工壓力感偏大,離職率雖為零,但滿意度調(diào)查僅82%,低于公司平均。七、明年計(jì)劃1.深化配煤智能化,與信息中心共建“AI配煤小模型”,目標(biāo)再降本20元/噸焦。2.推進(jìn)“焦?fàn)t加熱數(shù)字孿生”,實(shí)現(xiàn)溫度預(yù)測誤差≤3℃,力爭打造行業(yè)示范線。3.建立“員工心理減壓站”,引入EAP項(xiàng)目,把滿意度提升到90%以上。4.個(gè)人攻讀在職工程博士,課題方向“富氫煤氣對焦炭質(zhì)量影響機(jī)制”,用三年時(shí)間形成可產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)包。2025年焦化廠的個(gè)人年終總結(jié)(二)一、生產(chǎn)運(yùn)行:在波動(dòng)中守住基本盤2025年對我而言是“守正出奇”的一年。作為化產(chǎn)車間粗苯工段主操,我管轄兩座脫苯塔、一套兩苯塔、一套管式爐及配套換熱器。全年處理焦?fàn)t煤氣22.4億m3,生產(chǎn)粗苯11.7萬t,同比增長4.2%;噸苯洗油消耗降到62kg,創(chuàng)行業(yè)新低。年初受原料煤氣中萘含量突然升高影響,塔板堵塞頻發(fā),我牽頭建立“萘含量日預(yù)警”機(jī)制,把洗油循環(huán)量、塔頂溫度、富油含萘量三維數(shù)據(jù)接入DCS,實(shí)現(xiàn)提前48h預(yù)警,全年因萘堵被迫降量次數(shù)由19次降到3次,直接增效430萬元。二、技術(shù)攻關(guān):讓老裝置跑出“新速度”1.脫苯塔熱能回收。原設(shè)計(jì)富油入塔溫度175℃,塔底貧油出塔溫度185℃,熱量浪費(fèi)嚴(yán)重。我提出“貧富油三級(jí)換熱+熱管余熱回收”方案,在裝置窗口期完成改造,把富油入塔溫度提到195℃,貧油出塔溫度降到165℃,每小時(shí)節(jié)約蒸汽3.2t,年創(chuàng)效268萬元。2.兩苯塔側(cè)線采出優(yōu)化。通過Aspen模擬發(fā)現(xiàn),側(cè)線采出位置下移兩塊塔板,苯中帶萘量可由0.8%降到0.3%,但苯收率會(huì)下降0.4%。我反復(fù)試驗(yàn),最終采用“雙側(cè)線+中間冷卻”技術(shù),既保證苯質(zhì)量,又把收率損失控制在0.1%,全年多產(chǎn)純苯1050t,增效630萬元。3.管式爐低氮燃燒。爐膛溫度長期維持在850℃以上,氮氧化物排放超標(biāo)。我引入分級(jí)燃燒+煙氣再循環(huán)技術(shù),把爐膛溫度降到720℃,氮氧化物由180mg/m3降到95mg/m3,無需上SCR就達(dá)到超低排放,節(jié)省投資1200萬元。三、設(shè)備可靠:把隱患消滅在萌芽粗苯工段最怕泄漏,我建立“泄漏分級(jí)管控清單”,把靜密封點(diǎn)從7842個(gè)細(xì)化到9156個(gè),采用LDAR檢測每季度一次,全年發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)58處,全部在24h內(nèi)完成修復(fù),VOCs排放濃度由48mg/m3降到18mg/m3。針對貧富油換熱器內(nèi)漏造成的產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng),我提出“在線電導(dǎo)率+色度”雙指標(biāo)監(jiān)測,把換熱器內(nèi)漏發(fā)現(xiàn)時(shí)間由7天縮短到30min,全年減少不合格苯1260t。四、安全環(huán)保:把“零事故”寫進(jìn)日常我重新編制《粗苯工段崗位操作法》,把“十大禁令”細(xì)化為“三十條紅線”,全年組織崗位練兵24次,應(yīng)急演練12次,參演率100%。5月在一次夜間巡檢中,我發(fā)現(xiàn)P-102泵出口壓力瞬間下降0.2MPa,立即判斷為泵入口濾網(wǎng)堵塞,果斷切換備用泵,避免了一起因泵抽空導(dǎo)致的苯泄漏事故,被公司授予“安全衛(wèi)士”稱號(hào)。環(huán)保方面,我對洗油再生系統(tǒng)進(jìn)行封閉改造,把再生渣由“開口撈渣”改為“氮封干出渣”,現(xiàn)場異味濃度由60(無量綱)降到18,員工滿意度大幅提升。五、成本管控:把“一分錢”掰成兩半花我建立“日成本核算”微信群,每天上午10點(diǎn)前發(fā)布前一日蒸汽、洗油、煤氣、電耗數(shù)據(jù),異常波動(dòng)超過3%立即分析原因。全年蒸汽單耗由1.42t/t苯降到1.09t/t苯,洗油單耗由72kg/t苯降到62kg/t苯,兩項(xiàng)合計(jì)降本1850萬元。針對洗油損耗大的問題,我組織攻關(guān)小組發(fā)現(xiàn)再生器頂部逸散是主因,通過加裝氮封+冷凝回收,洗油年損耗由420t降到190t,增效230萬元。六、團(tuán)隊(duì)建設(shè):讓每個(gè)人都能閃光工段原有員工38人,平均年齡46歲,技能斷層明顯。我推行“師帶徒+崗位互換”機(jī)制,全年組織交叉輪崗28人次,培養(yǎng)多能工12人。新入職大學(xué)生5人,已全部具備獨(dú)立操作能力。我利用業(yè)余時(shí)間錄制《粗苯裝置操作100問》微課視頻,每集3分鐘,共40集,上傳企業(yè)云課堂,點(diǎn)擊量突破1.2萬次,成為公司最受歡迎的內(nèi)部課程。七、自我剖析:問題與不足一是對苯下游產(chǎn)業(yè)鏈(苯乙烯、己內(nèi)酰胺)市場波動(dòng)關(guān)注不夠,導(dǎo)致4月純苯庫存一度高達(dá)9200t,占用資金1.1億元;二是個(gè)人數(shù)據(jù)分析能力仍停留在Excel層面,對Python、SQL掌握不深,未能把“萘含量日預(yù)警”升級(jí)為自動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí)模型;三是忙于事務(wù),對家人陪伴不足,全年加班512h,超過公司平均38%,身體健康出現(xiàn)亞健康信號(hào),BMI指數(shù)達(dá)到27.4。八、明年展望1.與華東理工大學(xué)合作開發(fā)
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