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車間整改報告2023年8月15日至9月20日,公司針對三車間開展了為期36天的系統(tǒng)性整改工作。本次整改以7月28日集團安全環(huán)保大檢查通報問題為切入點,結(jié)合車間日常生產(chǎn)記錄、設(shè)備故障臺賬及員工訪談反饋,梳理出設(shè)備管理、現(xiàn)場5S、安全隱患、工藝執(zhí)行四大類12項具體問題,通過責任到人、限時銷號、效果驗證的閉環(huán)管理模式推進整改,現(xiàn)將具體整改情況詳述如下:一、問題排查與分析(一)設(shè)備管理問題:3臺2018年購入的CNC加工中心(編號M03、M05、M07)近3個月累計停機128小時,其中因主軸軸承磨損導致的故障占比62%;2臺液壓剪板機(型號QC12Y6×2500)液壓油泄漏頻次達每周2次,泄漏點集中在油管接口處;車間動力電柜(位置:東墻第46組)因散熱扇老化,柜內(nèi)溫度長期高于45℃(標準≤35℃),導致接觸器觸點氧化加速。(二)現(xiàn)場5S問題:原料區(qū)(面積約120㎡)存在鋼材混放現(xiàn)象,Q235與Q345B型材未按標識分區(qū),隨機抽樣10個垛位,混放率達40%;半成品暫存區(qū)(連接2號與3號生產(chǎn)線)周轉(zhuǎn)箱堆疊高度普遍超過1.8米(安全限高1.5米),最高達2.2米;工具柜(共15組)內(nèi)扳手、游標卡尺等工具未按定置圖擺放,檢查10組柜子,工具歸位率僅55%。(三)安全隱患問題:2號生產(chǎn)線末端電氣線路(從電柜至焊機段,長度約15米)絕緣層破損點5處,最大破損長度8cm,經(jīng)檢測泄漏電流0.3A(標準≤0.1A);3臺天車(額定起重量10噸)限位器靈敏度不足,測試3次急停操作,2臺響應(yīng)延遲超過0.5秒(標準≤0.3秒);車間西北角消防栓(編號XF07)水帶老化開裂,打壓測試時壓力0.6MPa(標準≥0.8MPa)即出現(xiàn)漏水。(四)工藝執(zhí)行問題:焊接工序(對應(yīng)產(chǎn)品B2023)3名新員工未按SOP要求進行焊前預熱(工藝要求預熱至150℃±20℃),7月25日至8月5日生產(chǎn)的500件產(chǎn)品中,超聲波探傷檢測顯示未熔合缺陷占比12%(正?!?%);表面處理工序(磷化池)槽液濃度不穩(wěn)定,8月2日抽樣檢測游離酸度2.5點(工藝要求1.82.2點),導致200件工件磷化膜厚度不達標(平均3μm,標準≥5μm)。二、整改措施與實施(一)設(shè)備管理整改:針對CNC加工中心,8月16日20日委托設(shè)備廠家拆解M03主軸,更換SKF7018CD/P4軸承及密封件,同步對M05、M07進行預防性保養(yǎng)(清理油路、更換潤滑脂);液壓剪板機方面,8月22日24日將原橡膠油管(規(guī)格Φ16×2)更換為不銹鋼波紋管,增加管夾固定,泄漏點由每周2次降為0;動力電柜散熱改造于8月25日完成,加裝2臺軸流風機(型號DF12025),并在柜頂增設(shè)防塵濾網(wǎng),改造后柜內(nèi)溫度穩(wěn)定在3032℃。(二)現(xiàn)場5S整改:8月18日重新規(guī)劃原料區(qū),按鋼材材質(zhì)劃分4個區(qū)域(Q235A區(qū)、Q345BB區(qū)、不銹鋼C區(qū)、其他D區(qū)),設(shè)置1.5米高鍍鋅鋼板隔離欄,地面用黃色油漆劃線(線寬5cm),9月1日起執(zhí)行“先進先出”制度,9月5日檢查混放率降至0;半成品暫存區(qū)于8月20日調(diào)整周轉(zhuǎn)箱堆疊規(guī)則(高度≤1.5米),新增2個臨時存放架(尺寸2m×1.5m×1.5m),9月3日抽查堆疊高度達標率100%;工具柜整改中,8月21日定制亞克力定位板(標注工具名稱、規(guī)格、存放位置),9月1日組織工具管理員培訓,9月5日檢查歸位率提升至98%。(三)安全隱患整改:電氣線路更換于8月23日完成,將原BV4mm2單芯線更換為RVV3×4mm2屏蔽電纜(長度15米),外穿鍍鋅鋼管保護,泄漏電流檢測值0.05A;天車限位器改造方面,8月25日27日更換3臺天車的電磁式限位器(型號DQL200),9月1日測試急停響應(yīng)時間均≤0.2秒;消防栓維修于8月28日完成,更換水帶(規(guī)格Φ65×20m,材質(zhì)涂膠布),打壓測試壓力0.85MPa無泄漏,9月2日組織消防演練驗證可用性。(四)工藝執(zhí)行整改:焊接工序方面,8月19日修訂SOP(增加焊前預熱溫度曲線圖示),8月20日22日對3名新員工進行專項培訓(理論2小時+實操4小時),考核通過后上崗,8月25日31日生產(chǎn)的300件產(chǎn)品未熔合缺陷率降至1.5%;磷化池管控上,8月23日安裝在線濃度檢測儀(型號PH2000),設(shè)定游離酸度預警值(上限2.3點),8月25日起每2小時記錄槽液參數(shù),9月1日檢測磷化膜厚度平均6.2μm,達標率100%。三、整改效果驗證截至9月20日,12項問題已全部整改完成。設(shè)備方面,CNC加工中心近30天無因主軸故障停機,液壓剪板機泄漏問題歸零;現(xiàn)場5S方面,原料區(qū)、半成品區(qū)、工具柜檢查評分分別從整改前的72分、68分、65分提升至95分、92分、90分(滿分100分);安全方面,電氣線路、天車限位器、消防栓經(jīng)第三方檢測全部達標;工藝方面,焊接工序不良率由12%降至1.5%,磷化膜厚度達標率100%。四、長效管理機制為鞏固整改成果,建立以下長效機制:設(shè)備管理部每周五編制《設(shè)備運行周報》,重點跟蹤M03等關(guān)鍵設(shè)備狀態(tài);生產(chǎn)部每日早班會檢查5S執(zhí)行
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