車間整改報告_第1頁
車間整改報告_第2頁
車間整改報告_第3頁
車間整改報告_第4頁
車間整改報告_第5頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

車間整改報告2023年8月15日至9月20日,公司針對三車間開展了為期36天的系統(tǒng)性整改工作。本次整改以7月28日集團安全環(huán)保大檢查通報問題為切入點,結(jié)合車間日常生產(chǎn)記錄、設(shè)備故障臺賬及員工訪談反饋,梳理出設(shè)備管理、現(xiàn)場5S、安全隱患、工藝執(zhí)行四大類12項具體問題,通過責任到人、限時銷號、效果驗證的閉環(huán)管理模式推進整改,現(xiàn)將具體整改情況詳述如下:一、問題排查與分析(一)設(shè)備管理問題:3臺2018年購入的CNC加工中心(編號M03、M05、M07)近3個月累計停機128小時,其中因主軸軸承磨損導致的故障占比62%;2臺液壓剪板機(型號QC12Y6×2500)液壓油泄漏頻次達每周2次,泄漏點集中在油管接口處;車間動力電柜(位置:東墻第46組)因散熱扇老化,柜內(nèi)溫度長期高于45℃(標準≤35℃),導致接觸器觸點氧化加速。(二)現(xiàn)場5S問題:原料區(qū)(面積約120㎡)存在鋼材混放現(xiàn)象,Q235與Q345B型材未按標識分區(qū),隨機抽樣10個垛位,混放率達40%;半成品暫存區(qū)(連接2號與3號生產(chǎn)線)周轉(zhuǎn)箱堆疊高度普遍超過1.8米(安全限高1.5米),最高達2.2米;工具柜(共15組)內(nèi)扳手、游標卡尺等工具未按定置圖擺放,檢查10組柜子,工具歸位率僅55%。(三)安全隱患問題:2號生產(chǎn)線末端電氣線路(從電柜至焊機段,長度約15米)絕緣層破損點5處,最大破損長度8cm,經(jīng)檢測泄漏電流0.3A(標準≤0.1A);3臺天車(額定起重量10噸)限位器靈敏度不足,測試3次急停操作,2臺響應(yīng)延遲超過0.5秒(標準≤0.3秒);車間西北角消防栓(編號XF07)水帶老化開裂,打壓測試時壓力0.6MPa(標準≥0.8MPa)即出現(xiàn)漏水。(四)工藝執(zhí)行問題:焊接工序(對應(yīng)產(chǎn)品B2023)3名新員工未按SOP要求進行焊前預熱(工藝要求預熱至150℃±20℃),7月25日至8月5日生產(chǎn)的500件產(chǎn)品中,超聲波探傷檢測顯示未熔合缺陷占比12%(正?!?%);表面處理工序(磷化池)槽液濃度不穩(wěn)定,8月2日抽樣檢測游離酸度2.5點(工藝要求1.82.2點),導致200件工件磷化膜厚度不達標(平均3μm,標準≥5μm)。二、整改措施與實施(一)設(shè)備管理整改:針對CNC加工中心,8月16日20日委托設(shè)備廠家拆解M03主軸,更換SKF7018CD/P4軸承及密封件,同步對M05、M07進行預防性保養(yǎng)(清理油路、更換潤滑脂);液壓剪板機方面,8月22日24日將原橡膠油管(規(guī)格Φ16×2)更換為不銹鋼波紋管,增加管夾固定,泄漏點由每周2次降為0;動力電柜散熱改造于8月25日完成,加裝2臺軸流風機(型號DF12025),并在柜頂增設(shè)防塵濾網(wǎng),改造后柜內(nèi)溫度穩(wěn)定在3032℃。(二)現(xiàn)場5S整改:8月18日重新規(guī)劃原料區(qū),按鋼材材質(zhì)劃分4個區(qū)域(Q235A區(qū)、Q345BB區(qū)、不銹鋼C區(qū)、其他D區(qū)),設(shè)置1.5米高鍍鋅鋼板隔離欄,地面用黃色油漆劃線(線寬5cm),9月1日起執(zhí)行“先進先出”制度,9月5日檢查混放率降至0;半成品暫存區(qū)于8月20日調(diào)整周轉(zhuǎn)箱堆疊規(guī)則(高度≤1.5米),新增2個臨時存放架(尺寸2m×1.5m×1.5m),9月3日抽查堆疊高度達標率100%;工具柜整改中,8月21日定制亞克力定位板(標注工具名稱、規(guī)格、存放位置),9月1日組織工具管理員培訓,9月5日檢查歸位率提升至98%。(三)安全隱患整改:電氣線路更換于8月23日完成,將原BV4mm2單芯線更換為RVV3×4mm2屏蔽電纜(長度15米),外穿鍍鋅鋼管保護,泄漏電流檢測值0.05A;天車限位器改造方面,8月25日27日更換3臺天車的電磁式限位器(型號DQL200),9月1日測試急停響應(yīng)時間均≤0.2秒;消防栓維修于8月28日完成,更換水帶(規(guī)格Φ65×20m,材質(zhì)涂膠布),打壓測試壓力0.85MPa無泄漏,9月2日組織消防演練驗證可用性。(四)工藝執(zhí)行整改:焊接工序方面,8月19日修訂SOP(增加焊前預熱溫度曲線圖示),8月20日22日對3名新員工進行專項培訓(理論2小時+實操4小時),考核通過后上崗,8月25日31日生產(chǎn)的300件產(chǎn)品未熔合缺陷率降至1.5%;磷化池管控上,8月23日安裝在線濃度檢測儀(型號PH2000),設(shè)定游離酸度預警值(上限2.3點),8月25日起每2小時記錄槽液參數(shù),9月1日檢測磷化膜厚度平均6.2μm,達標率100%。三、整改效果驗證截至9月20日,12項問題已全部整改完成。設(shè)備方面,CNC加工中心近30天無因主軸故障停機,液壓剪板機泄漏問題歸零;現(xiàn)場5S方面,原料區(qū)、半成品區(qū)、工具柜檢查評分分別從整改前的72分、68分、65分提升至95分、92分、90分(滿分100分);安全方面,電氣線路、天車限位器、消防栓經(jīng)第三方檢測全部達標;工藝方面,焊接工序不良率由12%降至1.5%,磷化膜厚度達標率100%。四、長效管理機制為鞏固整改成果,建立以下長效機制:設(shè)備管理部每周五編制《設(shè)備運行周報》,重點跟蹤M03等關(guān)鍵設(shè)備狀態(tài);生產(chǎn)部每日早班會檢查5S執(zhí)行

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論