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化工企業(yè)安全評估專家指導服務(wù)意見書本次安全評估工作依據(jù)《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》(應(yīng)急〔2022〕53號)、《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》(AQ/T30342022)等規(guī)范要求,由5名化工工藝、設(shè)備安全、電氣儀表、安全管理及應(yīng)急救援領(lǐng)域?qū)<医M成工作組,于2023年10月15日至20日對XX化工有限公司開展為期6天的現(xiàn)場技術(shù)指導服務(wù)。評估覆蓋原料罐區(qū)(含苯、甲醇、液氯儲罐)、主生產(chǎn)裝置(苯胺合成單元、硝化反應(yīng)單元)、公用工程(空壓站、變配電站)、安全管理體系等全要素環(huán)節(jié),通過資料核查(調(diào)閱20212023年安全臺賬、培訓記錄、檢維修報告等23類156份文件)、現(xiàn)場查證(核查設(shè)備217臺套,檢測可燃氣體報警點86個,抽查應(yīng)急演練影像12次)、人員訪談(與主要負責人、安全總監(jiān)、車間主任及崗位員工共42人座談)、工藝安全分析(針對硝化反應(yīng)單元開展HAZOP復(fù)核)等方式,系統(tǒng)梳理企業(yè)安全管理現(xiàn)狀及風險隱患。企業(yè)近年持續(xù)加大安全投入,2022年完成DCS系統(tǒng)升級,2023年增設(shè)罐區(qū)泄漏監(jiān)測系統(tǒng),安全管理制度框架基本健全,三級安全教育培訓覆蓋率達100%,近三年未發(fā)生亡人事故,整體安全基礎(chǔ)較好。但在工藝安全管理、設(shè)備完整性、應(yīng)急準備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍存在系統(tǒng)性短板,具體問題及改進建議如下:一、工藝安全管理薄弱環(huán)節(jié)1.工藝技術(shù)信息更新滯后。硝化反應(yīng)單元2022年9月因原料純度波動導致反應(yīng)溫度異常升高(歷史最高達185℃,設(shè)計溫度上限170℃),企業(yè)雖調(diào)整了進料流速但未修訂工藝技術(shù)規(guī)程,現(xiàn)行《硝化工藝操作手冊》(2021版)仍標注"正常反應(yīng)溫度150170℃",未記錄異常工況處置案例及參數(shù)調(diào)整依據(jù)。建議立即組織工藝、安全、生產(chǎn)部門聯(lián)合評審,補充異常工況處置章節(jié),明確溫度超170℃時的分級響應(yīng)措施(170175℃啟動緊急冷卻,175℃以上觸發(fā)聯(lián)鎖停車),同步更新崗位操作卡并組織全員培訓考核。2.變更管理執(zhí)行不規(guī)范。2023年3月將甲醇儲罐(V02)呼吸閥由微阻型更換為普通型(設(shè)計壓力由±500Pa調(diào)整為±300Pa),未按《變更管理制度》要求進行風險分析,變更審批表僅有設(shè)備部簽字,缺少安全部、工藝部會簽,且未對崗位員工進行變更告知(抽查5名儲罐區(qū)員工,均表示不清楚呼吸閥參數(shù)變化)。建議對近2年所有設(shè)備、工藝、控制軟件變更開展"回頭看",補充風險分析報告及會簽記錄,針對本次呼吸閥變更,需重新核算儲罐在極端溫度(夏季最高40℃)下的蒸發(fā)量,驗證現(xiàn)有呼吸閥是否滿足泄放要求,若不滿足應(yīng)更換回原型號并修訂《儲罐操作規(guī)》。二、設(shè)備完整性管理缺陷1.關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護不足。苯胺合成反應(yīng)器(R01)攪拌器軸承2023年1月、5月先后出現(xiàn)兩次異常振動(振動值分別為8.2mm/s、9.1mm/s,標準≤4.5mm/s),企業(yè)僅進行了補油處理,未分析振動超標原因(經(jīng)檢測,軸承滾道存在0.3mm深磨損溝)。目前振動值穩(wěn)定在7.5mm/s,處于"帶病運行"狀態(tài)。建議立即聯(lián)系設(shè)備廠家拆解檢查,若磨損超過維修限值(0.2mm)需更換軸承,同時將攪拌器振動監(jiān)測納入關(guān)鍵設(shè)備特護清單,由設(shè)備部每周手動檢測(現(xiàn)有在線監(jiān)測僅報警無趨勢分析),建立"振動值運行時間"趨勢圖,預(yù)判劣化規(guī)律。2.安全設(shè)施有效性不足。原料罐區(qū)(苯儲罐V01)設(shè)置的6臺可燃氣體探測器(型號GQB200A7),2023年校準記錄顯示最后一次校準時間為2023年3月15日(有效期12個月),但現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)其中2臺探測器電路板有受潮痕跡(安裝位置距地面0.5m,罐區(qū)排水不暢時易積水),經(jīng)功能測試,1臺報警響應(yīng)時間達12秒(標準≤30秒但建議≤10秒),1臺在苯濃度50%LEL時未報警(正常應(yīng)在25%LEL報警)。建議立即停用問題探測器,聯(lián)系有資質(zhì)單位重新校準并更換受潮電路板,將罐區(qū)探測器安裝高度調(diào)整至1.2m以上(避免積水影響),同步檢查罐區(qū)排水系統(tǒng),增設(shè)擋水圍堰(現(xiàn)有圍堰高度僅15cm,需加高至30cm防止雨水倒灌)。三、應(yīng)急管理系統(tǒng)性漏洞1.應(yīng)急演練針對性不足。2023年開展的4次綜合演練均為"裝置火災(zāi)"場景,未覆蓋企業(yè)最大風險場景——硝化反應(yīng)失控(硝化反應(yīng)放熱大,失控易導致爆炸)。抽查2名硝化崗位員工,1人不清楚"反應(yīng)溫度超170℃時需手動啟動緊急冷卻系統(tǒng)"(該系統(tǒng)僅在自動聯(lián)鎖失效時使用),1人誤將"緊急停車按鈕"(紅色)與"局部停機按鈕"(黃色)功能混淆。建議2023年12月底前開展"硝化反應(yīng)失控"專項演練,模擬DCS顯示溫度178℃、聯(lián)鎖未動作的場景,重點檢驗員工手動啟動緊急冷卻、切斷進料、報告程序的執(zhí)行情況,演練后修訂《應(yīng)急處置卡》,明確按鈕顏色與功能對應(yīng)關(guān)系(紅色為全廠緊急停車,黃色為單元局部停車)。2.應(yīng)急物資儲備不達標。?;穫}庫配備的正壓式空氣呼吸器共8臺(生產(chǎn)車間4臺、罐區(qū)4臺),現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)3臺備用氣瓶壓力不足(分別為18MPa、19MPa、20MPa,標準≥25MPa),2臺面罩密封圈老化(有裂紋),且未按《危險化學品單位應(yīng)急救援物資配備要求》(GB300772013)儲備硝化反應(yīng)專用的中和劑(碳酸氫鈉溶液,企業(yè)僅配備通用型干粉滅火器)。建議立即對呼吸器進行全面檢修,更換老化密封圈,充裝氣瓶至30MPa,在硝化單元增設(shè)2個中和劑儲槽(單槽容積500L),儲槽設(shè)置快速開啟閥(開啟時間≤10秒),并組織員工開展中和劑使用培訓(重點掌握噴射角度、覆蓋范圍)。本次評估發(fā)現(xiàn)的問題需于2024年3月31日前完成整改,企業(yè)應(yīng)建立"一患一檔"整改臺賬,明確責任部門、完成時限及驗證標準(如設(shè)備維修需附檢測報

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