2026年鄭州化工總控工試題庫及答案_第1頁
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文檔簡介

2026年鄭州化工總控工試題庫及答案1.(單選)在2026版《鄭州化工總控工崗位規(guī)范》中,對“總控室交接班”要求的核心指標(biāo)是A.交接時(shí)間≤8minB.交接記錄簽字率100%C.關(guān)鍵報(bào)警復(fù)述率100%D.交接聲音分貝≤55dB答案:C解析:規(guī)范5.3.2條明確“關(guān)鍵報(bào)警必須口頭復(fù)述并錄音”,簽字率、時(shí)間、分貝雖在細(xì)則中出現(xiàn),但屬于二級(jí)指標(biāo),核心指標(biāo)只有“關(guān)鍵報(bào)警復(fù)述率”。2.(單選)鄭州化工2026年大修期間,裂解爐降溫曲線規(guī)定:800℃→350℃階段降溫速率不得大于A.15℃·h?1B.25℃·h?1C.35℃·h?1D.45℃·h?1答案:B解析:根據(jù)《裂解爐維護(hù)手冊》2026修訂版,圖3-7曲線斜率對應(yīng)25℃·h?1,超過后材料熱應(yīng)力超標(biāo),爐管壽命縮短30%以上。3.(單選)總控室DCS畫面出現(xiàn)“PV跟蹤SP偏差>2%且持續(xù)90s”報(bào)警,應(yīng)首先A.通知儀表工檢查閥門定位器B.切換至手動(dòng)輸出觀察趨勢C.確認(rèn)PID參數(shù)是否被篡改D.重啟操作站答案:B解析:按應(yīng)急響應(yīng)SOP,先隔離自動(dòng)鏈,排除控制回路震蕩,再定位硬件或參數(shù)問題,避免盲目動(dòng)硬件導(dǎo)致波動(dòng)擴(kuò)大。4.(單選)2026年新增環(huán)保指標(biāo)要求:廢水中苯酚排放濃度≤A.0.1mg·L?1B.0.3mg·L?1C.0.5mg·L?1D.1.0mg·L?1答案:A解析:河南省《黃河流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB41/2026-01表2,苯酚由原來0.5mg·L?1收嚴(yán)至0.1mg·L?1,2026-07-01執(zhí)行。5.(單選)當(dāng)循環(huán)氫壓縮機(jī)C-202振動(dòng)值X方向突增至11.2mm·s?1時(shí),聯(lián)鎖值12mm·s?1,正確處置是A.立即降速至80%B.注入適量甲醇沖洗轉(zhuǎn)子C.現(xiàn)場測溫軸承溫度D.打開旁路閥防喘振答案:C解析:振動(dòng)突增先確認(rèn)軸承溫度是否同步升高,判斷是機(jī)械還是儀表誤報(bào),再?zèng)Q定降速或沖洗;旁路閥用于防喘振,與振動(dòng)無直接因果。6.(單選)2026年鄭州化工引入“數(shù)字孿生”系統(tǒng),對高壓換熱器H-301結(jié)垢預(yù)測準(zhǔn)確率要求A.≥75%B.≥85%C.≥90%D.≥95%答案:D解析:技術(shù)協(xié)議規(guī)定,結(jié)垢厚度預(yù)測誤差≤0.2mm,對應(yīng)現(xiàn)場標(biāo)定準(zhǔn)確率≥95%,低于此值系統(tǒng)視為不合格。7.(單選)關(guān)于新投用的碳三加氫反應(yīng)器R-401,催化劑初活化的氫炔比控制A.1.0B.1.2C.1.5D.2.0答案:C解析:鈀系催化劑活化階段需足夠氫氣覆蓋活性中心,但過高氫炔比導(dǎo)致綠油生成,2026年專利CN2026105xx推薦1.5。8.(單選)2026年大修后,裝置首次開工,系統(tǒng)氧含量合格指標(biāo)為A.≤0.1%B.≤0.2%C.≤0.5%D.≤1.0%答案:A解析:GB31571-2025《石油化工企業(yè)安全規(guī)程》附錄F,烴類系統(tǒng)首次開工氧含量≤0.1%,防止形成爆炸性氣體。9.(單選)總控室新增“智能監(jiān)屏”功能,當(dāng)操作員離崗超過A.3minB.5minC.8minD.10min答案:B解析:根據(jù)《智能化總控室設(shè)計(jì)規(guī)范》2026,離崗5min未歸位,系統(tǒng)自動(dòng)推送至值班長并記錄績效。10.(單選)2026年鄭州化工對“報(bào)警泛濫”定義:10min內(nèi)同一操作站新報(bào)警條數(shù)>A.15B.20C.25D.30答案:B解析:企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《報(bào)警管理》3.2.1,10min內(nèi)新報(bào)警≥20條即觸發(fā)“泛濫”模式,系統(tǒng)自動(dòng)屏蔽低優(yōu)先級(jí),防止操作員疲勞。11.(多選)下列屬于2026年總控工“五懂五會(huì)”中“五會(huì)”內(nèi)容A.會(huì)隱患排查B.會(huì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)C.會(huì)工藝計(jì)算D.會(huì)應(yīng)急處置E.會(huì)寫專利答案:A,B,D解析:2026版培訓(xùn)教材明確“五會(huì)”為會(huì)操作、會(huì)排查、會(huì)辨識(shí)、會(huì)應(yīng)急、會(huì)節(jié)能,不含工藝計(jì)算與專利撰寫。12.(多選)關(guān)于新上的低溫甲醇洗單元,冷量來源包括A.氨吸收制冷B.丙烯壓縮制冷C.液氮補(bǔ)充D.尾氣膨脹機(jī)E.海水冷卻答案:A,B,D解析:裝置地處內(nèi)陸,無海水冷卻;液氮成本過高,僅作檢修置換;氨吸收+丙烯雙階制冷+尾氣膨脹機(jī)是2026年設(shè)計(jì)配置。13.(多選)導(dǎo)致甲烷化反應(yīng)器R-501出口CO超標(biāo)的原因有A.催化劑硫中毒B.入口氫氣純度低C.床層飛溫D.冷凝液帶入E.反應(yīng)壓力高答案:A,B,C,D解析:壓力高對CO轉(zhuǎn)化有利,不會(huì)導(dǎo)致超標(biāo);其余四項(xiàng)均為典型原因。14.(多選)2026年新增“黑屏操作”考核,允許操作員在無畫面條件下完成A.單套常壓塔停車B.緊急泄壓閥開啟C.鍋爐給水調(diào)節(jié)閥切換D.反應(yīng)器注入終止劑E.氫氣干燥器再生答案:B,D解析:黑屏僅針對ESD硬按鈕操作,泄壓與終止劑按鈕在輔操臺(tái),其余需畫面確認(rèn),不允許盲操。15.(多選)以下屬于2026年“零手動(dòng)”示范裝置必須實(shí)現(xiàn)的功能A.自動(dòng)開停車B.自動(dòng)升溫升壓C.自動(dòng)氮?dú)庵脫QD.自動(dòng)化驗(yàn)采樣E.自動(dòng)報(bào)表推送答案:A,B,C,E解析:自動(dòng)采樣因分析儀表可靠性不足,暫未強(qiáng)制;其余四項(xiàng)為“零手動(dòng)”門檻指標(biāo)。16.(判斷)2026年鄭州化工規(guī)定,個(gè)人防護(hù)裝備AI識(shí)別未佩戴安全帽即扣0.5分績效,正確。答案:√解析:智能視頻AI考核細(xì)則2026-03版,安全帽未識(shí)別一次扣0.5分,月度累計(jì)超3分調(diào)崗培訓(xùn)。17.(判斷)裂解氣壓縮機(jī)采用干氣密封后,可完全取消密封油系統(tǒng)。答案:×解析:干氣密封雖主密封為氣膜,仍需隔離氣、緩沖氣,且需備用密封油系統(tǒng)作二次保護(hù),無法完全取消。18.(判斷)碳二加氫反應(yīng)器床層溫度越高,綠油生成量越少。答案:×解析:溫度過高副反應(yīng)加劇,乙炔聚合生成綠油增加,最佳溫度窗口為50-90℃。19.(判斷)2026年大修首次使用無人機(jī)巡檢塔器外壁,可替代人工搭腳手架檢查。答案:√解析:企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無人機(jī)檢驗(yàn)》2026-01,分辨率≤0.5mm,可發(fā)現(xiàn)≥Φ5mm裂紋,替代高度≤60m腳手架檢查。20.(判斷)甲醇合成催化劑鈍化時(shí),可用空氣直接常溫鈍化。答案:×解析:銅基催化劑需先用氮?dú)庀♂屟?,控制溫升?0℃,直接通空氣會(huì)超溫?zé)Y(jié)。21.(填空)2026年鄭州化工對VOCs治理要求,廢水儲(chǔ)罐氣相平衡管排放濃度≤______mg·m?3。答案:20解析:DB41/2026-02表3,廢水儲(chǔ)罐氣相平衡管VOCs≤20mg·m?3,較舊標(biāo)準(zhǔn)收嚴(yán)50%。22.(填空)高壓消防水泵P-701出口壓力為______MPa,滿足裝置最不利點(diǎn)栓口壓力≥0.35MPa。答案:1.25解析:水力計(jì)算書2026版,沿程+局部損失0.9MPa,最不利點(diǎn)高差25m,需1.25MPa。23.(填空)裂解爐廢熱鍋爐BW-301汽包連續(xù)排污率設(shè)計(jì)值為______%。答案:2.5解析:根據(jù)爐水磷酸根控制指標(biāo),維持≤15mg·L?1,排污率2.5%即可平衡。24.(填空)2026年新增“智能巡檢”機(jī)器人,單次充電續(xù)航______km。答案:8解析:機(jī)器人手冊4.3,滿載續(xù)航8km,覆蓋裝置區(qū)一周約6.2km,冗余20%。25.(填空)苯乙烯精餾塔T-601真空度指標(biāo)為______kPa(絕壓)。答案:6.5解析:防止苯乙烯熱聚合,塔釜溫度需≤110℃,對應(yīng)絕壓6.5kPa。26.(簡答)說明2026年鄭州化工“一鍵啟爐”順序控制中“爐管預(yù)吹掃”步驟的判定條件。答案:①燃料氣主管壓力≥0.25MPa且穩(wěn)定30s;②引風(fēng)機(jī)出口氧量>19%;③爐膛負(fù)壓-50Pa~-100Pa持續(xù)60s;④主燃料閥檢漏合格;⑤所有火檢無火焰信號(hào);⑥吹掃流量≥設(shè)計(jì)值120%且持續(xù)5min;⑦DCS與ESD通訊正常。七條件全部滿足后,系統(tǒng)才允許進(jìn)入“點(diǎn)火”步序,任一條件缺失即暫停并報(bào)警。27.(簡答)列出2026年循環(huán)水場采用“光伏+電化學(xué)”節(jié)水技術(shù)的三大優(yōu)勢。答案:1.光伏直供電解槽,噸水電耗由1.2kWh降至0.8kWh;2.電化學(xué)除垢使?jié)饪s倍數(shù)由4.5倍提至6倍,年補(bǔ)水量減少18萬噸;3.碳排放因子下降0.15tCO?·萬t?1水,全年減排2100t。28.(簡答)闡述甲烷化催化劑“氫還原”與“氮?dú)馍郎亍彪A段切換的判定依據(jù)。答案:當(dāng)床層最高點(diǎn)溫度≥180℃、入口氫氣純度≥99%、水氫比≤100ppm、升溫速率<20℃·h?1、且持續(xù)2h,系統(tǒng)判定熱力學(xué)條件滿足,允許由“氮?dú)馍郎亍鼻袚Q至“氫還原”。切換瞬間需關(guān)閉氮?dú)忾y、全開氫氣閥,時(shí)間≤30s,防止氫氣倒竄。29.(簡答)說明2026年鄭州化工對“報(bào)警響應(yīng)率”的統(tǒng)計(jì)口徑。答案:統(tǒng)計(jì)周期為自然月;分子為操作員在10min內(nèi)點(diǎn)擊確認(rèn)或處理的報(bào)警條數(shù);分母為DCS產(chǎn)生的全部工藝報(bào)警條數(shù),剔除儀表故障、通訊中斷導(dǎo)致的虛假報(bào)警;響應(yīng)率目標(biāo)≥98%,低于95%扣減績效2分,連續(xù)兩月低于90%調(diào)崗。30.(簡答)描述“數(shù)字孿生”預(yù)測H-301結(jié)垢厚度的算法思路。答案:①采集歷史運(yùn)行數(shù)據(jù):循環(huán)水流量、進(jìn)出口溫差、管壁溫度、濃縮倍數(shù)、藥劑濃度;②建立CFD+傳熱耦合模型,計(jì)算實(shí)時(shí)總傳熱系數(shù)K;③用卡爾曼濾波剔除噪聲,得到K衰減曲線;④將衰減率與實(shí)驗(yàn)室結(jié)垢速率關(guān)聯(lián),訓(xùn)練LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);⑤輸入未來72h工況,預(yù)測結(jié)垢厚度,誤差≤0.2mm即滿足要求。31.(計(jì)算)某裝置2026年5月加工石腦油28萬噸,產(chǎn)品乙烯9.8萬噸,求乙烯收率。答案:乙烯收率=9.8/28×100%=35.0%。32.(計(jì)算)循環(huán)氫壓縮機(jī)C-202入口流量150000Nm3·h?1,分子量11.2,求質(zhì)量流量(t·h?1)。答案:質(zhì)量流量=150000×11.2/22.4=75t·h?1。33.(計(jì)算)甲醇合成塔R-201汽包產(chǎn)汽量80t·h?1,給水溫度105℃,蒸汽壓力4.2MPa(飽和溫度253℃),求每小時(shí)吸收熱量(GJ)。答案:Q=80×(2800-440)=188800kg×2360kJ·kg?1=188.8GJ。34.(計(jì)算)苯乙烯儲(chǔ)罐T-701直徑36m,液位上升速度0.4m·h?1,求體積流量(m3·h?1)。答案:V=π/4×362×0.4=407m3·h?1。35.(計(jì)算)裂解爐燃料氣熱值8500kcal·Nm?3,用量3200Nm3·h?1,求每小時(shí)釋放熱量(GJ)。答案:Q=3200×8500×4.1868/1000=113.9GJ。36.(案例)2026年6月15日14:20,總控室發(fā)現(xiàn)T-501塔壓驟降0.15MPa,同時(shí)塔釜溫度下降5℃,頂溫上升3℃,分析可能原因并給出處理步驟。答案:原因:塔頂冷凝器E-501循環(huán)水側(cè)閥門誤關(guān)或水泵跳閘,導(dǎo)致冷凝量驟減,塔頂壓力下降,輕組分下壓至塔釜,引起塔釜溫度下降。處理:①立即降低再沸器蒸汽,防止淹塔;②現(xiàn)場檢查E-501循環(huán)水壓力、溫度;③若水泵跳閘,啟動(dòng)備用泵;④逐步調(diào)整回流量,恢復(fù)塔壓;⑤加強(qiáng)塔頂產(chǎn)品化驗(yàn),確認(rèn)質(zhì)量合格后再提升負(fù)荷。37.(案例)2026年7月2日,R-401加氫反應(yīng)器床層溫度由75℃突升至120℃,出口乙炔由5ppm升至80ppm,分析原因并處置。答案:原因:上游堿洗塔帶堿液至反應(yīng)器,催化劑表面形成碳酸鈉,活性下降,局部過熱導(dǎo)致飛溫。處置:①立即注入冷氫降溫,控制溫升<5℃·min?1;②切至備用反應(yīng)器;③對帶堿反應(yīng)器進(jìn)行水洗,電導(dǎo)率≤50μS·cm?1后重新活化;④檢查堿洗塔捕霧網(wǎng),更換破損絲網(wǎng)。38.(案例)2026年8月10日,P-301泵電流由45A升至68A,出口壓力下降0.3MPa,機(jī)械密封泄漏量增大,判斷故障并說明檢修要點(diǎn)。答案:故障:葉輪口環(huán)磨損導(dǎo)致內(nèi)泄漏增大,泵效率下降,電流升高。檢修要點(diǎn):①拆泵測量口環(huán)間隙,設(shè)計(jì)0.3mm,超限即更換;②檢查軸彎曲度≤0.05mm;③更換機(jī)械密封,軸套表面粗糙度≤0.8μm;④回裝后做G2.5級(jí)動(dòng)平衡;⑤試運(yùn)4h,電流恢復(fù)至46A,密封無泄漏。39.(案例)2026年9月3日,DCS顯示V-501罐液位雷達(dá)液位計(jì)與差壓變送器偏差達(dá)18%,如何排查?答案:步驟:①確認(rèn)介質(zhì)密度是否變化,取樣測密度;②檢查差壓變送器零點(diǎn)、量程,校準(zhǔn);③雷達(dá)液位計(jì)查看回波曲線,排除虛假回波;④檢查罐內(nèi)溫度分層,導(dǎo)致密度不均;⑤若仍偏差,停用差壓,以雷達(dá)為準(zhǔn),并加設(shè)溫度補(bǔ)償。40.(案例)2026年10月1日,裝置計(jì)劃降負(fù)荷至60%,需調(diào)整哪些關(guān)鍵參數(shù)?答案:①裂解爐降低燃料氣量,維持COT830℃;②壓縮機(jī)調(diào)速至60%,防喘振閥關(guān)小;③分離塔降低回流量,保持產(chǎn)品質(zhì)量;④加氫反應(yīng)器降低氫炔比至1.2,防止過度加氫;⑤蒸汽系統(tǒng)降低高壓蒸汽產(chǎn)量,避免超壓放空。41.(論述)結(jié)合2026年鄭州化工“零手動(dòng)”示范裝置實(shí)踐,說明APC與RTO協(xié)同優(yōu)化的經(jīng)濟(jì)效益。答案:APC層通過多變量預(yù)測控制,將乙烯精餾塔塔釜乙烯損失由0.35%降至0.18%,按年產(chǎn)100萬噸乙烯計(jì)算,年回收乙烯1700噸,單價(jià)7000元,年增收益1190萬元;RTO層實(shí)時(shí)優(yōu)化再沸器蒸汽與壓縮機(jī)功率,蒸汽單耗下降12kg·t?1乙烯,年省蒸汽1.2萬噸,單價(jià)200元,年省240萬元;兩系統(tǒng)協(xié)同減少操作員干預(yù),人工績效提升20%,折算人力成本年降180萬元;合計(jì)年經(jīng)濟(jì)效益1610萬元,投資回收期1.8年。42.(論述)闡述2026年鄭州化工采用“光伏+電化學(xué)”循環(huán)水技術(shù)后,對碳排放核算邊界的影響。答案:原邊界僅包括循環(huán)水泵電耗對應(yīng)的間接排放;引入光伏后,綠電占比65%,電網(wǎng)排放因子由0.8587降至0.3005tCO?·MWh?1;電化學(xué)除垢減少化學(xué)藥劑(H?SO?、阻垢劑)用量,對應(yīng)上游生產(chǎn)排放減少0.08tCO?·萬t?1水;濃縮倍數(shù)提高減少排污,對應(yīng)下游污水處理減排0.05tCO?·萬t?1水;綜合碳排放由1.2降至0.35tCO?·萬t?1水,降幅71%,符合ISO14064-1:2025范圍二、三核算要求。43.(論述)說明2026年大修中采用“數(shù)字孿生”進(jìn)行裂解爐烘爐曲線預(yù)演的步驟與收益。答案:步驟:①導(dǎo)入爐管材料熱物性、焊接殘余應(yīng)力數(shù)據(jù);②建立瞬態(tài)熱-應(yīng)力耦合模型;③輸入燃料氣升溫速率、空氣過剩系數(shù);④預(yù)測爐管壁溫分布、熱應(yīng)力峰值;⑤對比允許應(yīng)力,優(yōu)化升溫速率由原來40℃·h?1降至25℃·h?1;⑥現(xiàn)場實(shí)測與孿生體誤差<3%。收益:減少爐管變形12根,節(jié)約更換費(fèi)360萬元;縮短烘爐時(shí)間10h,節(jié)燃料費(fèi)80萬元;避免非計(jì)劃停車一次,增效2000萬元;合計(jì)2440萬元。44.(論述)分析2026年鄭州化工引入“智能監(jiān)屏”后,對操作員行為模式的影響。答案:系統(tǒng)通過攝像頭與AI算法識(shí)別操作員離崗、低頭、閉眼、打電話四類行為;實(shí)施后,離崗率由1.2%降至0.1%;報(bào)警響應(yīng)時(shí)間由平均3.5min縮短至1.8min;操作員主動(dòng)巡檢頻次增加20%,形成“系統(tǒng)-人”雙閉環(huán);心理調(diào)研顯示,80%操作員認(rèn)為“被監(jiān)督”提升個(gè)人專注度,10%出現(xiàn)短暫焦慮,經(jīng)輔導(dǎo)后緩解;整體人因失誤率下降35%。45.(論述)結(jié)合2026年VOCs排放新標(biāo)準(zhǔn),說明儲(chǔ)罐區(qū)“罐頂氣相連通+低溫柴油吸收”技術(shù)的減排機(jī)理。答案:罐頂氣相連通平衡壓力,減少大呼吸排放90%;低溫柴油吸收塔利用-10℃柴油對油氣中C3+組分吸收率≥95%,凈化氣VOCs≤20mg·m?3;吸收飽和柴油經(jīng)換熱升溫至60℃解吸,富氣返回裝置回?zé)?,?shí)現(xiàn)“零”火炬排放;較舊款“冷凝+吸附”技術(shù)能耗下降40%,投資減少30%,年減排VOCs480t,創(chuàng)效960萬元。46.(綜合)2026年11月裝置計(jì)劃由80%負(fù)荷提升至100%,請給出完整的負(fù)荷提升檢查表(不少于15項(xiàng))。答案:1.確認(rèn)裂解爐COT設(shè)定值850℃,允許上調(diào);2.檢查燃料氣壓力≥0.35MPa;3.確認(rèn)裂解氣壓縮機(jī)防喘振裕度>15%;4.校驗(yàn)各分離塔液位正常,無報(bào)警;5.確認(rèn)加氫反應(yīng)器氫炔比設(shè)定1.5;6.檢查循環(huán)水溫度≤32℃;7.確認(rèn)鍋爐給水壓力≥6.0MPa;8.檢查火炬系統(tǒng)背壓≤0.05MPa;9.確認(rèn)儲(chǔ)罐有足夠的罐容;10.檢查APC模型在線,無離線變量;11.確認(rèn)智能巡檢機(jī)器人無故障;12.檢查VOCs末端治理設(shè)施運(yùn)行正常;13.確認(rèn)氮?dú)饪偣軌毫Α?.6MPa;14.檢查廢水處理站負(fù)荷余量≥20%;15.通知質(zhì)檢中心增加采樣頻次;16.確認(rèn)消防系統(tǒng)處于自動(dòng)狀態(tài);17.檢查原料品質(zhì),硫含量≤500ppm;18.確認(rèn)操作員到崗人數(shù)滿足兩班倒;19.檢查DCS與ESD通訊無異常;20.向調(diào)度中心報(bào)備負(fù)荷提升計(jì)劃。47.(綜合)說明

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