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文檔簡介

機械工程設備維修公司設備維修工程師實習報告一、摘要2023年7月1日至2023年8月31日,我在機械工程設備維修公司擔任設備維修工程師實習生,累計完成維修任務126項,其中故障診斷準確率達95%,維修效率提升20%。核心工作成果包括:通過振動分析技術修復精密機床軸承故障3次,縮短停機時間從48小時降至12小時;運用有限元分析優(yōu)化焊接結構,使設備疲勞壽命增加30%。專業(yè)技能應用體現(xiàn)于:將大學課程中的液壓系統(tǒng)理論應用于解決實際泄漏問題,采用故障樹分析法排查生產線設備異常,驗證了課程中學習的方法論在工業(yè)場景的可行性。二、實習內容及過程1.實習目的我這次去設備維修公司實習,主要是想看看在學校學的那些機械原理、材料力學、機械制圖到底在工廠怎么用,想親手摸摸那些書本上光溜溜的零件長啥樣,也想搞懂設備從出問題到修好的整個流程。想積累點實踐經驗,為以后找工作打打基礎。2.實習單位簡介我在一家做精密機械維修的公司實習,主要是修那些電子廠、制藥廠用的自動化產線設備,像機器人、傳送帶、非標夾具這些。公司不大,但業(yè)務挺忙,客戶要求也高,對精度和效率都挺講究。3.實習內容與過程剛開始是跟著師傅看圖紙,學怎么讀設備手冊,怎么根據故障代碼排查問題。7月5號第一次獨立處理任務,是修一臺包裝機的振動篩,電機嗡嗡響但轉不動。師傅讓我先查振動頻譜,我拿設備測出來數(shù)據,發(fā)現(xiàn)是軸承有問題,里面進鐵屑了。按照說明書拆開,果然找到碎渣,清理干凈上潤滑油,第二天客戶反饋運行穩(wěn)定。后來接觸了液壓系統(tǒng),7月15號修一臺注塑機的油缸,客戶說推力不夠。我檢查發(fā)現(xiàn)油管有壓痕,流速不均,就換了一根新的高壓油管,壓力表顯示恢復正常。這個活兒讓我想起學校液壓課程,原來書上說的節(jié)流閥、溢流閥真的能出問題。8月初參與了焊接修復項目,一臺檢測設備的工裝板有裂紋。師傅教我怎么看裂紋走向,用磁粉探傷確認位置,然后我負責打磨和焊接,最后做硬度測試,跟新的一樣。這個過程讓我對有限元分析用起來更有信心了,知道怎么根據受力情況選焊接參數(shù)。4.實習成果與收獲8周里總共跟進了43個維修單,平均每三天搞定一個。其中15個是當天就能解決的,最復雜的是那個注塑機項目,花了5天從查資料到返廠測試。維修效率比剛開始時快了將近一倍。最大的收獲是學會了怎么用振動分析定位故障點,以前在學校做實驗都是模擬的,現(xiàn)在真看到設備在運轉時頻譜圖變化,感覺特別直觀。5.問題與建議實習期間也發(fā)現(xiàn)點問題。比如公司培訓機制不太完善,新來的實習生全靠師傅帶,要是能有個標準化的培訓手冊就好了。另外管理上可以更靈活點,有時候一個客戶現(xiàn)場催得急,但內部流程拖拖拉拉,最后還是得靠師傅臨時改流程。我的建議是,能不能搞個常見故障案例庫,圖文并茂的,這樣新人上手更快。還有,我覺得我這種剛畢業(yè)的學生,去現(xiàn)場時還是得多問,但有時候又怕問太蠢被笑話,其實還是得鼓起勇氣多交流。這段經歷讓我想清楚,以后想干設備維修這行,光靠理論不行,得懂點電氣、液壓、材料,還得會跟人打交道,不然出了問題協(xié)調起來也費勁。三、總結與體會1.實習價值閉環(huán)這8周實習,感覺就像把大學三年半學的知識掰開了揉碎了用在實際里。7月1號剛開始時,還擔心那些課堂上的理論真的能解決什么問題,畢竟書上的零件都是完好的。但8月31號離開時,心里踏實多了。記得7月12號修那臺縫紉機自動停機的問題,光看手冊半天找不到原因,師傅讓我查電機相序,我翻書查了半天才明白是接線盒里線接反了。這事兒讓我明白,學校教的不是白費的,關鍵是怎么把知識變成工具。實習期間做的43項維修記錄,每一條背后都是查資料、試方案、改參數(shù)的過程,現(xiàn)在回想起來,這些細節(jié)才是最寶貴的。2.職業(yè)規(guī)劃聯(lián)結這次經歷讓我更確定自己的職業(yè)方向了。以前覺得設備維修就是敲敲打打,現(xiàn)在知道里面門道多著呢。比如7月20號處理那臺中央除塵器的風量衰減問題,原來是濾芯堵塞加上風機葉輪磨損,我結合流體力學和材料磨損的知識提出了清洗加葉輪修整的方案,客戶用了之后效果不錯。這讓我覺得,設備維修工程師不是簡單的技術工,得懂點管理、會點溝通。下學期打算報個液壓系統(tǒng)認證,學校那套理論太理想化了,企業(yè)里工況復雜得多。而且實習時發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在工廠都搞智能化改造,像那臺注塑機我修的時候看到它居然有自診斷系統(tǒng),數(shù)據傳到云平臺,以后得補補工業(yè)互聯(lián)網這塊知識。3.行業(yè)趨勢展望公司修的設備里,8成以上都是進口的,像發(fā)那科、庫卡機器人這些。8月初參與調試一臺新的激光切割機時,發(fā)現(xiàn)它用的是五軸聯(lián)動,精度要求到0.01毫米,這讓我想到學校教的公差配合根本不夠看?,F(xiàn)在行業(yè)里非標自動化設備需求大,但維修人才缺口也明顯,尤其是既懂機械又懂軟件的復合型人才。師傅跟我說過,現(xiàn)在德國那些工廠設備修起來都費勁,因為設計時就沒考慮維護便利性,像7月30號修的那臺德國產貼標機,內部結構太緊湊,工具根本夠不著,最后只能返廠修。這提醒我,以后學設計的時候得考慮這些實際問題。行業(yè)未來肯定朝著高精度、智能化方向發(fā)展,但傳統(tǒng)設備的維護需求依然巨大,怎么在兩者之間找到平衡點,可能是以后工程師要面對的課題。4.心態(tài)轉變最明顯的變化是抗壓能力。剛開始接活兒時手心直冒汗,像7月15號半夜被叫去修制藥廠的凍干機,那會兒真慌,結果發(fā)現(xiàn)只是傳感器線松了?,F(xiàn)在碰到復雜問題也能冷靜分析,比如8月5號處理那臺分選機的振動異常,我連續(xù)跑了3個實驗室做對比實驗,最后發(fā)現(xiàn)是地基沒調平,調整后振動值從5.8mm/s降到1.2mm/s,客戶直夸我找得準。這種把理論轉化為實際解決問題的成就感,在學校根本體會不到?,F(xiàn)在覺得,書本知識是骨架,實踐經驗才是血肉,光會理論確實不夠看。四、致謝感謝公司給我這次實習機會,讓我學到了很多課堂上學不到的東西。特別感謝我的導師,在實習期間耐心指導我,像7月12號教我怎么看復雜設備的頻譜圖,還帶我去了幾次客戶現(xiàn)場

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