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文檔簡介
1、己內(nèi)酰胺車間事故匯編 己內(nèi)酰胺車間 二零一三年十月 第一篇 生產(chǎn)事故1、配酸站酸泄漏事故1事故經(jīng)過2003年1月28日17:30分,某化工廠原料罐區(qū)檢修,接調(diào)度通知現(xiàn)場泄壓,操作工將混合器后的放盡閥打開泄壓。1月29日4時主控通知現(xiàn)場檢查確認(rèn),準(zhǔn)備收料開車?,F(xiàn)場李對現(xiàn)場進(jìn)行了檢查,具備開車條件。5:34分收料開車至10:15分,生產(chǎn)處發(fā)現(xiàn)配酸站中和池內(nèi)冒煙,發(fā)現(xiàn)是放盡閥末關(guān)到位所致。2事故原因1)操作三班李對開車前條件檢查確認(rèn)不到位,且在收料后又未進(jìn)行檢查;2)操作三班班長在開車后未安排職工巡檢,且未對關(guān)鍵崗位進(jìn)行檢查;3)操作五班現(xiàn)場操作工黃在巡檢中發(fā)現(xiàn)異常情況未匯報,也未采取處理措施。2、
2、萃取塔停車事故1事故經(jīng)過2004年1月15日,某化工廠己內(nèi)酰胺裝置計劃停車檢修萃取塔旋轉(zhuǎn)閥(計劃停車4小時)。11時停車退料工作完成,交設(shè)備檢修,因萃取塔旋轉(zhuǎn)閥拆卸下來的閥芯定位套變形,造成裝配時不能與新軸配套,使檢修超出計定時間4個小時,嚴(yán)重打亂氨肟化、己內(nèi)酰胺裝置的平衡生產(chǎn)。迫使裝置大幅度調(diào)整負(fù)荷維持生產(chǎn)。14:10分氨肟化裝置被迫減負(fù)荷后,部分物料循環(huán)時間過長,導(dǎo)致甲苯肟濃度過高真空冷凝器堵,16:10分氨肟化裝置被迫停車。23:37分肟槽料用完己內(nèi)酰胺重排中和停車,16日2:30分停己內(nèi)酰胺萃取、蒸發(fā)循環(huán)、蒸餾回流。此時熱水溫度88.9,因運(yùn)行一班操作員未能對蒸餾減負(fù)荷后熱水供熱熱源發(fā)
3、生變化引起重視,在4小時的巡檢中又未發(fā)現(xiàn)熱水溫度在下降,導(dǎo)致熱水溫度從88.9下降到62.2,致裝置內(nèi)高凝點(diǎn)物料肟管、己內(nèi)酰胺殘液管堵,生產(chǎn)受阻。車間組織力量進(jìn)行處理。11:30分被堵管線處理完畢。23:30分恢復(fù)氨肟化裝置開車,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器進(jìn)料雙氧水和氣氨閘閥漏。17日1:30分處理完畢,隨即再次組織氨肟化裝置開車,又發(fā)現(xiàn)氣氨調(diào)節(jié)閥壞,聯(lián)系儀表修復(fù),13:30分才具備條件恢復(fù)開車。17:45分己內(nèi)酰胺裝置重排投料,全線逐步恢復(fù)生產(chǎn)。2事故原因1)計劃檢修設(shè)備問題考慮不周到,檢修超計劃用時4小時;2)操作人員巡檢不到位,工作失職;3)儀表有故障排除時間長,影響生產(chǎn)恢復(fù)。3、“1.11”跑料事故1
4、.事故經(jīng)過2005年1月10日,某化工廠按計劃停車實施檢修,20:00分左右,己內(nèi)酰胺裝置萃取停車,并按要求對苯儲存槽實施倒料(將苯倒入m3臨時存料槽車中)。兩名操作人員從苯泵出口放空閥(Dg20)接臨時管到槽車頂部受料口(臨時管插入槽車內(nèi)),22:30分啟泵向槽內(nèi)送料,1月11日4:00分槽車液位達(dá)到約60%,6 :28分操作人員巡檢時發(fā)現(xiàn)送料皮管落到地上跑料。2.事故原因負(fù)責(zé)此項工作的兩名操作工在實施裝車過程中責(zé)任心不強(qiáng),巡檢不及時。4、“1.19” 分離罐蒸水器列管堵塞停車事故1事故經(jīng)過2005年1月10日,某化工廠己內(nèi)酰胺裝置按照公司指令,組織停車。己內(nèi)酰胺裝置四班當(dāng)中班,2
5、0:00分左右按停車方案對蒸發(fā)崗位進(jìn)行停車處理,清洗閃蒸系統(tǒng)后,系統(tǒng)排凈。1月19日,裝置檢修后開車,己內(nèi)酰胺裝置三班上零點(diǎn)班。1:30分閃蒸系統(tǒng)開車時發(fā)現(xiàn)分離罐蒸水器加料不進(jìn),分離罐蒸水器進(jìn)料管堵。經(jīng)過蒸煮處理后,進(jìn)料量仍然很小,分離罐蒸水器換熱不夠,溫度升不上來。此時判斷為分離罐蒸水器列管堵,同時匯報并停車處理。1月20日22:00分分離罐蒸水器修好投用,己內(nèi)酰胺裝置全線開車。2、事故原因分析1)停車時當(dāng)班班組對分離罐蒸水器清洗時間不夠,列管內(nèi)殘留物料;2)進(jìn)分離罐蒸水器的加熱蒸汽閘閥未關(guān)閉,造成己內(nèi)酰胺低聚堵塞列管;3)操作班組確認(rèn)不到位。5、“9.5”生產(chǎn)事故 1事故經(jīng)過2005年9月
6、5日,某化工廠三班當(dāng)零點(diǎn)班,4:00分左右,硫銨裝置母液罐抽料閥堵塞,當(dāng)班操作工在處理過程中,違規(guī)操作,在既不請示班長,也不通知己內(nèi)酰胺裝置主控的情況下,擅自將母液儲罐上的母液進(jìn)料閥關(guān)閉,造成硫銨送料泵打不出料,致使汽提塔滿料,離交電導(dǎo)嚴(yán)重超標(biāo),己內(nèi)酰胺成品質(zhì)量降等,給己內(nèi)酰胺裝置的生產(chǎn)造成了較大的影響。2事故原因1)當(dāng)班操作工違章操作,擅自將母液儲罐上的母液進(jìn)料閥關(guān)閉,造成硫銨送料泵打不出料,致使汽提塔滿料;2己內(nèi)酰胺操作人員對汽提塔滿料處理不及時,造成生產(chǎn)波動、質(zhì)量降等事故。6、“9.11”串料事故1事故經(jīng)過2005年9月11日,某化工廠二班上零點(diǎn)班,2:00 分己內(nèi)酰胺裝置苯汽提塔出料電
7、導(dǎo)開始上漲,4:30分達(dá)到滿量程,導(dǎo)致離交和后工序被污染,己內(nèi)酰胺成品出現(xiàn)大量的不合格品,使己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)十分被動,給公司形象和經(jīng)濟(jì)效益造成了很大的損失。2事故原因1)苯已聚結(jié)器的界面操作出現(xiàn)失誤,在出現(xiàn)電導(dǎo)上漲后,苯己聚結(jié)器的界面主控仍然顯示為0%,未引起當(dāng)班人員的足夠重視,未發(fā)現(xiàn)苯已聚結(jié)器界面假顯示,未采取有效的挽救措施;2)在出現(xiàn)電導(dǎo)上漲,甚至離交電導(dǎo)滿量程后,現(xiàn)場操作人員未到現(xiàn)場確認(rèn)苯已聚結(jié)器的界面情況,未發(fā)現(xiàn)苯已聚結(jié)器界面計未投用;3)班組培訓(xùn)力度不夠,缺乏對事故的判斷和處理能力;4交接班記錄不規(guī)范,對出現(xiàn)的事故,現(xiàn)場班長和主控記錄本均未記錄。7、“9.14”重排爆沸事故1事故經(jīng)過2
8、005年9月14日,某化工廠己內(nèi)酰胺裝置重排減負(fù)荷生產(chǎn),22:34分在減負(fù)荷的過程中,由于調(diào)節(jié)不到位,導(dǎo)致、段重排相繼跳車。22:56分在段重排恢復(fù)的過程中,違規(guī)將段重排的肟快關(guān)閥打disable狀態(tài),在段重排肟閥全開、溫度調(diào)節(jié)閥一直處于手動全關(guān)狀態(tài)下,肟不受控的加入到段重排系統(tǒng),22:57分在無人巡檢的情況下,段重排反應(yīng)溫度失控,發(fā)生爆沸事故。2事故原因1)主控人員操作失誤,段重排溫度調(diào)節(jié)閥一直處于手動全關(guān)狀態(tài);2)主控人員控制失誤,在段重排未處于吹掃狀態(tài)下,違規(guī)將段重排肟快關(guān)閥打disable狀態(tài),使段重排聯(lián)鎖失效;3)操作人員巡檢不及時,在重排進(jìn)肟開車的情況下,未對段重排進(jìn)行巡檢,直至現(xiàn)
9、場發(fā)現(xiàn)段重排爆沸后才采取措施;4)在開車過程中主控、現(xiàn)場配合失誤。8、“10.3”跑料事故1事故經(jīng)過2005年10月3日14:00分,某化工廠己內(nèi)酰胺包裝線熱合機(jī)修復(fù)后,包裝開始開車。14:42分,因包裝工認(rèn)為進(jìn)料過小,不能完成包裝任務(wù),手動打開結(jié)片機(jī)C的進(jìn)料閥,將進(jìn)料流量計提高到12.5噸/時(實際約8噸),此時因結(jié)片機(jī)B、C轉(zhuǎn)速較低,物料冷卻不及時,結(jié)片機(jī)液位上漲,15:20分己內(nèi)酰胺溢流進(jìn)入溶解槽,因溢流過大,返液泵雙泵打料不及,導(dǎo)致從溶解槽頂部溢流管跑出,直至15:44分關(guān)閉進(jìn)料球閥。2事故原因1)包裝工擅自調(diào)大進(jìn)料調(diào)節(jié)閥,導(dǎo)致結(jié)片機(jī)溢流,溶液槽滿料;2)操作人員巡檢不及時,對包裝管理
10、不夠;3)結(jié)片機(jī)高液位開關(guān)壞,無法動作,另外結(jié)片機(jī)液位無法自動調(diào)節(jié)。9、“10.8”跑料事故1事故經(jīng)過2005年10月8日4:05分,某化工廠己內(nèi)酰胺裝置當(dāng)班操作工巡檢時,檢查發(fā)現(xiàn)正在運(yùn)行的苯出料泵B泄露。立即向班長匯報并切換備用泵(備用泵自沖洗絲扣連接處漏),同時通知維修鉗工實施檢修,8:45分修復(fù)苯出料泵B和備用泵。2事故原因1) 運(yùn)行的苯出料B泵殼放盡絲堵腐蝕震動脫落,是造成跑苯事故的直接原因;2) 備用的苯出料泵自沖洗管連接絲扣漏,苯出料泵B無備件,維修鉗工不作為造成跑苯事故擴(kuò)大; 3) 操作班缺乏對異常情況的判斷和處理能力,匯報不及時,延誤采取有效處理方式時機(jī);4)交接班記錄不規(guī)范,
11、對出現(xiàn)的事故,現(xiàn)場班長和主控記錄本上均未記錄;5)對此關(guān)鍵裝置的巡檢按2小時一次,缺乏對裝置異常情況的及時掌握。10、“12.25”結(jié)晶器循環(huán)泵跳車事故1.事故經(jīng)過2009年12月初,某化工廠對大顆粒硫銨生產(chǎn)做出調(diào)整,車間為檢查工況,發(fā)現(xiàn)問題,決定提前運(yùn)行新硫銨裝置。該裝置自23日開始進(jìn)料并維持冷循環(huán)。24日8:55分時左右,己內(nèi)酰胺車間早調(diào)會后,硫銨工段長張在組織對該硫銨裝置結(jié)晶罐內(nèi)晶體情況檢查時聽到循環(huán)泵有異響,張判斷可能是因為循環(huán)管內(nèi)存有大的晶體,在對蒸發(fā)罐視鏡(即循環(huán)泵出口)檢查后發(fā)現(xiàn)該泵循環(huán)量過小,經(jīng)電話詢問主控操作人員敖得知結(jié)晶器循環(huán)泵的變頻器HIC9301MV值為50%,為加大循
12、環(huán)量,張通知敖上調(diào)HIC9301MV值,第一次上調(diào)至55%后,轉(zhuǎn)速表顯示轉(zhuǎn)速是48.6rpm,十分鐘后,第二次上調(diào)至60%后,轉(zhuǎn)速表顯示轉(zhuǎn)速仍然是48.6rpm,隨即結(jié)晶器循環(huán)泵跳停。該出口管中心管(即插入結(jié)晶器內(nèi)的管段)內(nèi)物料全部自瀉至結(jié)晶器,引發(fā)結(jié)晶器溢流跑料,物料沿二樓樓面地溝經(jīng)一樓地溝流向硫銨裝置隔油池。張當(dāng)即組織報告調(diào)度及相關(guān)部門,同時做應(yīng)急處理,大約7分鐘后,結(jié)晶器停止溢流,物料跑損約4立方米。2.事故原因1)己內(nèi)酰胺車間當(dāng)班操作人員對結(jié)晶器循環(huán)泵變頻操作協(xié)調(diào)不當(dāng),是本次事故的直接原因;2)檢維修公司電氣保運(yùn)部未能及時修復(fù)轉(zhuǎn)速計,是本次事故中造成物的不安全狀態(tài)的的直接原因;3)結(jié)晶
13、器循環(huán)泵變頻器無明確限位設(shè)定、操作人員欠缺相關(guān)培訓(xùn)等管理原因是本次事故的次要原因。第二篇 設(shè)備事故1、“9.5”離心機(jī)事故1事故經(jīng)過 2005年9月5日16:05分,某化工廠硫銨裝置操作工巡檢時發(fā)現(xiàn)離心機(jī)(型號SZ-91)振動加大,立即通知相關(guān)人員主動停機(jī)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)離心機(jī)向前移位15cm,25mm厚推料環(huán)延徑向緊固螺栓處斷裂。18個推料環(huán)緊固螺栓斷裂7個,(9月3日也曾出現(xiàn)推料環(huán)緊固螺栓斷裂現(xiàn)象,當(dāng)時螺栓斷了4根,鉗工進(jìn)行了補(bǔ)充更換。)后拆機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)推料環(huán)后部有大量硫銨晶體,離心機(jī)篩網(wǎng)后滾子軸承磨損。2事故原因1)每班沖洗離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓篩網(wǎng)不徹底,導(dǎo)致推料環(huán)后部硫銨積聚結(jié)塊,致使推料環(huán)疲勞斷裂,
14、機(jī)組劇烈振動移位;2)對離心機(jī)的認(rèn)識不夠,不能保證后腔及中腔的沖洗水連續(xù)供應(yīng);3)離心機(jī)為舊的,已使用了10年,主軸承等部位從未進(jìn)行過大修,各部位有磨損現(xiàn)象。3事故防范措施1)要求操作工每班對離心機(jī)進(jìn)行檢查記錄,保證在離心機(jī)開車過程中沖洗水連續(xù)供應(yīng);2)重新下發(fā)離心機(jī)操作規(guī)程,規(guī)定每班必須停止下料一次,徹底清洗轉(zhuǎn)鼓并對轉(zhuǎn)鼓內(nèi)緊固件進(jìn)行檢查,要求下料過程中下料均勻。按特護(hù)設(shè)備進(jìn)行管理;3)定期對推力盤進(jìn)行檢查。2、“11.12”重排循環(huán)泵電機(jī)事故1事故經(jīng)過2005年11月12日19:20分,某化工廠己內(nèi)酰胺裝置三班當(dāng)班,重排循環(huán)泵準(zhǔn)備啟動循環(huán),在對機(jī)泵盤車檢查良好后,啟動重排循環(huán)泵時,電機(jī)前端打
15、火并伴有糊味,操作人員立即關(guān)閉電機(jī)啟動開關(guān),并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。后經(jīng)電氣人員檢查確認(rèn)電機(jī)接線盒短路燒壞。事故造成的影響:11月12日19:20分由于重排循環(huán)泵短路造成電壓波動,造成工廠多套裝置部分機(jī)泵跳停、部分聯(lián)鎖停車。2、事故原因重排循環(huán)泵電機(jī)受潮后在工藝操作人員啟動時,引線短路引起主配段接地,電壓出現(xiàn)波動。盡管重排循環(huán)泵速斷保護(hù)正常動作,也沒有其他6KV開關(guān)誤動,但主配6KV 段出線回路K10306、K6101、K4001B因聯(lián)鎖而跳閘,低壓電機(jī)除硫銨因配電室段進(jìn)線跳閘,部分電機(jī)停運(yùn)外,段由接地的那一相給接觸器供電的部分電機(jī)跳停,又因工藝聯(lián)鎖引起個別電機(jī)停運(yùn)。3、熱水泵損壞事故1. 事故經(jīng)過
16、2006年1月19日,某化工廠硫銨裝置白班操作工張12時巡檢時發(fā)現(xiàn)熱水泵B泵軸封填料泄漏、有異響,前后油杯油位在1/2左右,觀察后,回操作室,要求主控通知鉗工來查看機(jī)泵是否有問題,主控操作夏通知鉗工后告訴硫銨裝置操作班,鉗工班現(xiàn)在沒人員檢修。 12:30分左右,硫銨裝置班長方到現(xiàn)場查看熱水泵B的運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)熱水泵B有異響,回操作室通知張準(zhǔn)備開啟熱水泵A,并要求主控夏再次催促鉗工盡快來現(xiàn)場確認(rèn)。13:00分左右熱水泵B切換至熱水泵A運(yùn)行,壓力表正常,油杯油位偏低,運(yùn)行一段時間后熱水泵A軸封處出現(xiàn)泄漏,并且越來越嚴(yán)重,14:00分左右鉗工到達(dá)現(xiàn)場,張點(diǎn)試熱水泵B,鉗工判斷有問題需檢修,14:10
17、分方通知鉗工熱水泵B具備檢修條件,14:30分左右,熱水泵 A電機(jī)端軸承座和聯(lián)軸節(jié)突然斷裂,跳停。方和張立刻到現(xiàn)場啟動熱水泵B,啟動后出口沒有壓力,此時熱水泵B泵入口閥門閘板脫落,泵軸竄動,15:00分停熱水泵B,己內(nèi)酰胺重排裝置停車2小時20分。 經(jīng)過連夜搶修,22時熱水泵修復(fù)。20日2: 30分入口閥修復(fù)投用。2. 事故原因直接原因:熱水泵A在運(yùn)行過程中損壞;原因是軸承座進(jìn)水,潤滑不良,長時間運(yùn)行造成軸承失效,巡檢發(fā)現(xiàn)不及時以致軸承座斷裂。泵端聯(lián)軸節(jié)破損脫落屬裝配不良,熱水泵B泵填料漏,入口閥閘板脫落導(dǎo)致泵軸承竄動損壞。間接原因:熱水泵A/B入口閘閥關(guān)不到位,不具備檢修條件,元月曾兩次帶壓
18、加過填料,因壓力過大,補(bǔ)加填料較困難,補(bǔ)加后填料密封處仍有泄漏。4、一段重排循環(huán)泵電機(jī)線圈短路事故1. 事故經(jīng)過:2007年1月17日10時,某化工廠己內(nèi)酰胺裝置一段重排預(yù)備建立大循環(huán),操作工陳啟動一段重排循環(huán)B泵時跳停。DCS記錄:10:26:45 一段重排循環(huán)泵B跳車,10:26:48一段重排循環(huán)泵B跳車復(fù)位。電氣人員發(fā)現(xiàn)異常立即趕赴現(xiàn)場,經(jīng)拆卸檢查發(fā)現(xiàn)軸承燒損,400Kw電機(jī)(6000V)轉(zhuǎn)子與定子掃堂嚴(yán)重,線圈發(fā)熱短路,轉(zhuǎn)子鋁條部分熔化。2. 事故原因1、1月17日白班陳、易準(zhǔn)備建立一段重排循環(huán),對一段重排循環(huán)泵B啟動前運(yùn)行情況、備用狀況未做詳細(xì)檢查,啟動電機(jī),立即出現(xiàn)跳閘停車;2、1
19、6日11:49:03 一段重排循環(huán)泵B跳車,主控、現(xiàn)場巡檢均未發(fā)現(xiàn);3、1月16日11時跳車為一段重排循環(huán)泵B過熱報警信號動作,隨即分閘(保護(hù)跳閘);當(dāng)班電工未能及時檢查電機(jī)故障跳車原因,對電機(jī)進(jìn)行復(fù)位;4、按照電機(jī)銘牌要求每運(yùn)行2000小時應(yīng)更換油脂(該電機(jī)2006年9月中旬計劃檢修,更換軸承和潤滑脂。2006年12月5日做過高壓測試),軸承損壞原因與軸承檢修安裝質(zhì)量和潤滑不良有關(guān)。5. “7.20”結(jié)片包裝線事故1.事故經(jīng)過2009年7月20日3:32分,某化工廠硫銨包裝四班包裝工羅(班長)在洗手時,發(fā)現(xiàn)停車待料的己內(nèi)酰胺結(jié)片包裝線A線有黑煙從窗口冒出,立即通知崗位操作工胡等三人進(jìn)行初期滅
20、火并報火警,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)結(jié)片機(jī)下料斗東側(cè)電纜豎架火勢較大,3:56分明火被撲滅。火災(zāi)造成環(huán)己酮高壓、低壓、己內(nèi)酰胺裝置跳停,己內(nèi)酰胺結(jié)片包裝線A線動力電纜、儀表線、電子秤、熱合機(jī)、縫包機(jī)及照明燈具損壞,直接經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計中,無人員傷亡,未發(fā)生環(huán)境污染。8:55分環(huán)已酮高壓、低壓開車,己內(nèi)酰胺裝置于10:20分開車。2. 事故原因包裝線動力電纜被己內(nèi)酰胺腐蝕,短路放電,引發(fā)火災(zāi)。第三篇 人身事故1. “1.25”人身事故1.事故經(jīng)過2003年1月25日,某化工廠己內(nèi)酰胺裝置重排反應(yīng)差,重排液滴定值高,成品己內(nèi)酰胺PM值低,從25日中班己內(nèi)酰胺直接包裝。25日中班23:15分,包裝下料口不下料,合同工許
21、爬上料斗平臺,用木錘敲料斗,并將電子稱門打開,因連續(xù)直接包裝,己內(nèi)酰胺結(jié)稀,部分未冷卻的己內(nèi)酰胺從料斗下到電子稱,造成許脖子后部及脊背部燙傷。2. 事故原因作業(yè)時自身的安全保護(hù)意識差是造成事故的主要原因。2. “6.17”人身事故1.事故經(jīng)過2003年6月17日18時,某化工廠硫銨裝置做開車準(zhǔn)備,按工藝生產(chǎn)要求投用熱水泵,操作班長劉帶2名操作工對泵的入口閥開閥灌泵時,由于“F”扳手受力打滑,末端擊中劉的左胸部,當(dāng)時有痛感,送醫(yī)院檢查,末見骨折現(xiàn)象,次日正常上班。6月25日感到又有痛感,去醫(yī)院檢查,發(fā)現(xiàn)左側(cè)第八根肋骨骨折。2. 事故原因在多人作業(yè)時沒有注意自身的安全保護(hù)3. “3.17”人身事故
22、1.事故經(jīng)過2004年3月17日,某化工廠運(yùn)行三班上中班,20時己內(nèi)酰胺裝置現(xiàn)場主操李騎自行車巡檢從配酸站回操作室,在途經(jīng)己二路與內(nèi)八路時,因橫跨路面的溝蓋板上有橫向800mm縱向7000mm的縫,導(dǎo)致自行車前輪掉進(jìn)溝內(nèi),李從自行車上摔下,發(fā)生傷害事故。2. 事故原因1、事故地點(diǎn)溝蓋板上有縫是造成本次傷害事故的主要原因;2、發(fā)生事故的地點(diǎn)處路燈照明不好,是次要原因;3、職工自我防護(hù)意識不強(qiáng)。4. “8.25” 人身事故1.事故經(jīng)過2004年8月25日,某化工廠硫銨裝置一班上白班,10:30分左右,現(xiàn)場操作工賀對結(jié)晶崗位的稠厚器正常生產(chǎn)檢查積料狀況時,因安全自我防護(hù)意識不強(qiáng),腳下滑動使自己從1.
23、5米高的平臺上滑下摔倒在地,造成事故,經(jīng)診斷手臂外傷縫合8針,腿部2針。2. 事故原因1、事故地點(diǎn)管線很滑,是造成本次傷害事故的直接原因;2、發(fā)生事故的地點(diǎn)作業(yè)位置受限,是致害主要原因;3、職工安全自我防護(hù)意識不強(qiáng)。5. “8.29” 人身事故1.事故經(jīng)過2004年8月29日3:20分,某化工廠己內(nèi)酰胺裝置肟管堵,4:20分左右,裝置現(xiàn)場操作工喻在吹掃肟管時,手拿鋼管捅肟管,突然肟管暢通,管道中環(huán)己酮肟伴著低壓蒸汽噴出,噴在喻右手前臂及左手局部,導(dǎo)致右手前臂燙傷事故發(fā)生。2. 事故原因1、用蒸汽吹掃肟管時,蒸汽未停情況下,用鋼管去捅肟管屬于違章作業(yè),是造成本次傷害事故的直接原因;2、缺乏對分段
24、吹掃肟管特殊作業(yè)不安全因素的認(rèn)識,未穿戴特殊作業(yè)防護(hù)服裝是造成事故的主要原因;3、當(dāng)班組織肟管吹掃的管理人員,監(jiān)護(hù)指導(dǎo)不到位負(fù)有管理責(zé)任;4、職工安全自我防護(hù)意識不強(qiáng)。6. “9.5”人身事故1.事故經(jīng)過2004年9月5日,某化工廠三班當(dāng)零點(diǎn)班。4:05分左右,值班領(lǐng)導(dǎo)巡檢到己內(nèi)酰胺裝置操作室西時,發(fā)現(xiàn)前方己二路上有兩名形跡可疑的人員向己內(nèi)酰胺倉庫方向急匆匆行走,當(dāng)即上前叫喊盤問,兩名形跡可疑的人員立即丟下手中東西(建筑材料)逃跑。值班領(lǐng)導(dǎo)立即叫來現(xiàn)場操作工鄒、徐一同追趕,鄒追趕到電工班門前時,因腳下滑倒受傷,造成傷害事故。2. 事故原因1、追趕偷盜人員跑步,缺乏自身防護(hù)意識,是造成本次傷害事
25、故的直接原因;2、夜晚照明不好地面濕滑,是造成事故的主要原因。7. “5.13”人身事故1事故經(jīng)過2005年5月13日10:25分左右,某化工廠硫銨裝置工藝技術(shù)員與3#離心機(jī)土建施工人員現(xiàn)場協(xié)調(diào)施工安裝事項。10:30分該技術(shù)員突然被運(yùn)行的工藝?yán)淠罕玫囊缌骺讎姵龅母邷乩淠籂C傷右小腿,及時送去治療。2事故原因1)工藝?yán)淠罕贸掷m(xù)運(yùn)行發(fā)熱,導(dǎo)致泵溢流孔內(nèi)密封液溫升;2)工藝?yán)淠罕迷O(shè)計安裝投用以來,對溢流孔未能安裝防護(hù)引導(dǎo)軟管;3)對泵溢流孔作用的認(rèn)識上存在不足,防護(hù)保護(hù)的認(rèn)識不足。3事故防范措施 1)對溢流孔安裝防護(hù)引導(dǎo)軟管,消除工藝、設(shè)備本質(zhì)安全隱患;2)將事故情況下發(fā)到各班組織職工學(xué)習(xí),
26、教育職工吸取教訓(xùn),增強(qiáng)反事故能力。8. “7.29”硫化氫中毒事故1事故經(jīng)過2009年7月29日5:20分左右,某化工廠循環(huán)水、主控制室、質(zhì)檢中心等單位(五班當(dāng)班24:008:00)操作工聞到一股隨風(fēng)飄來的較濃的硫化氫氣味(經(jīng)查明該硫化氫氣味是煤代油的硫化氫放空火炬燃燒不完全造成的),車間主控操作員張感覺頭痛不適,惡心、全身無力,當(dāng)班人員將此情況報告調(diào)度,立即組織人員疏散,將職工張XX送醫(yī)院檢查治療。2事故原因煤代油的硫化氫放空火炬燃燒不完全。9. “12.15”配酸站人身傷害事故1事故經(jīng)過2009年12月15日16:05左右,某化工廠技改辦陳,安排大成公司20%煙酸管線改造項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人朱,
27、加裝原料罐區(qū)煙酸泵房新增煙酸泵放凈絲堵。朱接到任務(wù)后,16:50分左右到原料罐區(qū)煙酸泵房加絲堵。因絲堵長度不符,朱未完成加裝絲堵的工作,在此期間,朱在原料煙酸泵房碰到原料車間職工余正在往己內(nèi)酰胺車間送煙酸,余自言自語說:“己內(nèi)酰胺車間怎么會收不到酸呢?”,朱聽到余的自語后想:“該煙酸管的改造施工是由我負(fù)責(zé)進(jìn)行的,會不會出了問題”。于是,朱就自已開車到己內(nèi)酰胺裝置配酸站進(jìn)行檢查,確認(rèn)煙酸管線配管情況。17:00分左右,朱走到配酸站檢查新配的煙酸管線,剛到配酸站現(xiàn)場,98%硫酸酸霧突然從四氟盲板處噴出。朱X躲閃不及,被98%硫酸酸霧噴到臉上,造成臉部燒傷,立即送往醫(yī)院進(jìn)行治療。2事故原因(1)車間
28、技術(shù)員責(zé)任心不強(qiáng),在指認(rèn)煙酸管線改造配管時,錯誤地指認(rèn)與98%硫酸管道碰頭,原硫酸管線僅加四氟盲板隔離,在送98硫酸時,管線憋壓,沖開四氟盲板,導(dǎo)致人身傷害事故發(fā)生;(2)朱到配酸站檢查煙酸管線時,未按要求穿戴好勞動防護(hù)用品。四篇 火 警1. “5.26”火警1.事故經(jīng)過2005年5月26日,某化工廠運(yùn)行五班上零點(diǎn)班,己內(nèi)酰胺裝置按生產(chǎn)調(diào)度指令對己內(nèi)酰胺萃取塔實施檢修,按工藝要求實行停車頂料和堿洗,7:40分從萃取塔送料泵入口導(dǎo)淋排水進(jìn)入地溝。8:10分運(yùn)行二班接班,8:45分操作工發(fā)現(xiàn)外排水中有有機(jī)物(苯)并停止排水,同時向領(lǐng)導(dǎo)匯報請示處理。9:19分 “四化建”焊工在己內(nèi)酰胺裝置(肟管)中
29、部管架上違章動火,火星飛濺到地溝,引燃了己內(nèi)酰胺裝置南面地溝內(nèi)的有機(jī)物,火焰沿著地溝從東向西燃燒,并引燃了己內(nèi)酰胺裝置北面地溝內(nèi)的有機(jī)物。裝置操作人員發(fā)現(xiàn)及時報火警,現(xiàn)場管理人員和操作人員使用干粉滅火器實施撲救, 9:40分左右將地溝內(nèi)火焰撲滅。2原因分析1)“四化建”施工人員在沒有辦理用火作業(yè)許可證,也沒有通知生產(chǎn)操作人員的情況下,違章動火,火星飛濺引起地溝內(nèi)漂浮的有機(jī)物燃燒;2)己內(nèi)酰胺裝置地溝篩漏存在堵塞現(xiàn)象,地溝排水不暢,設(shè)備清洗排水過程中夾帶有機(jī)物,積聚在地溝內(nèi),留下了火災(zāi)隱患;3)“四化建”施工作業(yè)人員沒有到安環(huán)部進(jìn)行安全教育,擅自進(jìn)入現(xiàn)場施工作業(yè),違反了公司承包商環(huán)境職業(yè)健康安全
30、管理規(guī)定;4)“四化建”現(xiàn)場安全管理不到位,項目負(fù)責(zé)人對施工作業(yè)人員安全注意事項交待不清,施工作業(yè)人員對現(xiàn)場環(huán)境不明、監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場和未開出用火作業(yè)票的情況下私自動火,高處用火作業(yè)沒有采取防飛濺措施; 5)機(jī)動能源部作為該項目甲方負(fù)責(zé)人,對現(xiàn)場安全注意事項交待不清,安全施工管理監(jiān)督不到位。3事故防范措施 1)重新對“四化建”施工作業(yè)人員進(jìn)行安全教育;2)加強(qiáng)對承包商的直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理,杜絕施工作業(yè)過程中的違章作業(yè)現(xiàn)象;3)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備清洗排污過程中,嚴(yán)禁動火的規(guī)定;4)對各裝置排水(污)地溝檢查,保持排水地溝暢通,防止地溝內(nèi)積水積料;5)加強(qiáng)直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全監(jiān)護(hù),作業(yè)過程中監(jiān)護(hù)人員必須到位
31、。2. 苯泵槽著火事故1.事故經(jīng)過2007年7月27日,某化工廠停車檢修,按施工計劃對己內(nèi)酰胺裝置苯系統(tǒng)分開進(jìn)行施工,需對苯系統(tǒng)管線實施開孔甩頭。工藝按要求組織專門人員對苯管線進(jìn)行工藝處理,上盲板8塊。7月31日16:45分經(jīng)取樣分析合格,安全技術(shù)員在三根苯管線上開出五張動火作業(yè)票,并落實施工動火作業(yè)的相關(guān)措施(在苯泵槽上和已萃塔管線動火點(diǎn)地面用一次水噴淋,滅火器、監(jiān)護(hù)人員落實到位)。由施工單位安排二組人員對己內(nèi)酰胺分裝置按不同動火作業(yè)點(diǎn)實施動火作業(yè)。19:57分在精苯泵至萃取管線進(jìn)行最后一道焊點(diǎn)焊接時,作業(yè)點(diǎn)下方的苯泵槽被施工焊渣引燃可燃物著火,作業(yè)監(jiān)護(hù)人員立即撲救,同時通知報火警,在消防隊的支援下明火在20:15分撲滅,未發(fā)生停車、設(shè)備損壞及其它次生事故。2原因分析1、反萃塔下苯泵槽頂部的苯管線,由于震動造成管線與苯泵槽本體的焊縫裂紋產(chǎn)生泄露;2苯泵槽的主控顯示計為20%而現(xiàn)場液位計為100%,在自控操作條件下(苯泵槽)滿罐漏料;3、苯泵槽頂部的苯管線因保溫未能及時發(fā)現(xiàn)裂紋隱患,動火作業(yè)前分析時由于液位未滿,也未分析,沒能發(fā)現(xiàn)隱患。3. “4.12“離心機(jī)著
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