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文檔簡介

1、斗式提升機培訓(xùn)操作規(guī)程一、工作前準備:1、檢查各個緊固件是否牢固。2、查看傳動鏈接觸是否正常。3、檢查制動抱閘是否可靠。4、檢查料斗有無嚴重歪斜現(xiàn)象。5、查看斗子內(nèi)有無物料。6、檢查排料溜槽是否暢通。二、開車:1、集中開車:聽到開車信號,站在控制按鈕旁監(jiān)視啟動,發(fā)現(xiàn)異常情況立即按下停止按鈕,將禁啟按鈕打到禁啟位置,并匯報主控進行處理。2、就地開車:聯(lián)系主控同意就地開車后,先對設(shè)備進行核對性檢查,確認無影響設(shè)備正常運行的問題后再點動設(shè)備兩次,無任何問題后按下啟動按鈕開車。 三、停車:1、正常停車:接到停車命令,待將機尾底部物料全部拉盡后停車并匯報主控。嚴禁滿載停車。2、緊急停車:發(fā)現(xiàn)設(shè)備運行異常

2、時,要立即按下停止按鈕停車,待設(shè)備停止運轉(zhuǎn)后,檢查存在問題并匯報主控處理。四、運轉(zhuǎn)與操作:1、注意觀察斗子的負荷情況,斗子的裝料要均勻,以平斗以下為宜,長時間尖頭負荷運行,容易發(fā)生壓斗事故。2、注意檢查卸料情況,保持給料排料溜槽暢通,發(fā)生嚴重返料現(xiàn)象時,應(yīng)抓緊處理,以免發(fā)生壓斗事故。3、定期逐個檢查一周鏈板、鏈軸、滾輪和銷軸的工作狀態(tài),防止因鏈板折斷,銷軸松脫等造成事故。4、注意檢查斗子的運行狀況,有無刮壞、擠壞和撕開現(xiàn)象。5、檢查傳動機構(gòu)的運行情況,電動機的聲音和溫度應(yīng)正常,減速機傳動鏈和鏈輪運行應(yīng)正常。五、操作與調(diào)整:1、定期檢查斗子鏈板的長度和跑偏程度,經(jīng)常調(diào)節(jié)松緊裝置,防止打滑和損壞滾

3、輪。2、長期使用,小鏈發(fā)生磨損,應(yīng)全部更換或分段更換。為了避免斗式提升機兩股鏈條長短不一,兩條鏈條的鏈板必須同時更換。3、在運行中,提斗自動停車或卡住不動,應(yīng)查明原因,在排除故障后再開車。發(fā)生安全銷頻繁切斷現(xiàn)象應(yīng)認真檢查分析原因,不可隨意改大。六、注意事項:1、在停車時間較長時,24小時應(yīng)將斗子開動一次,以防煤泥沉淀壓住斗子提升機。2、檢修和處理問題必須辦理停電手續(xù)并打閉鎖,進入機體內(nèi)排除故障時必須設(shè)專人監(jiān)護。崗位作業(yè)標準開車之前要細檢,防止提斗被卡拌;運轉(zhuǎn)期間勤查看,及時處理脫斷鏈;停車先停跳汰機,物料排空再停機;各部螺栓緊固好,日常維護認真搞;停車要按規(guī)程辦,先后順序不能亂?!笆种缚谑觥惫?/p>

4、作法手指口述內(nèi)容:安全防護欄桿、防護罩、安全銷、機體、逆止裝置、減速器、電機、信號、操作箱。1、交接班手指口述:1.1安全防護欄桿、防護罩、安全銷應(yīng)齊全完好,開關(guān)、信號靈活可靠,確認完畢。1.2安全銷、各處螺釘及緊固件無松動脫落,逆止裝置、減速器、電機齊全完好,斗提機運行平穩(wěn),確認完畢。1.3崗位地面無積煤、無積水、無雜物,設(shè)備無積塵、無油污,確認完畢。2、啟車手指口述:接到啟車信號,下序設(shè)備開啟,設(shè)備各部件齊全完好,性能可靠,確認完畢,可以啟車。3、運行過程手指口述:檢查設(shè)備各部件齊全完好,運行正常,聲音正常,脫水效果良好;檢查安全銷無斷裂跡象;觀察料斗運轉(zhuǎn)正常,不刮底、不跑偏,確認完畢。4

5、、停車手指口述:接到停車信號,上序設(shè)備停穩(wěn),確認完畢??梢酝\?。事故案例例1:某礦選煤廠84#斗式提升機擠死安某事故一、事故時間:1981年9月23日八點班二、事故地點:某礦選煤廠選煤樓84#斗式提升機機尾三、事故經(jīng)過:1981年9月23日八點班一接班,機電隊就安排安某等人處理84#斗式提升機故障,因為是當(dāng)日零點班就停機處理未完,他們上去之后,也沒有問是否辦理停電手續(xù),就進行處理,安某正在機尾內(nèi)緊最后一條提斗螺絲時,斗式提升機突然開啟,將其帶入機內(nèi),當(dāng)場身亡,年僅34歲。四、事故原因:1、當(dāng)日選煤樓上八點班生產(chǎn)班班長黃某,在沒有接到機電隊確實完工報告的情況下,匯報本隊值班隊干荊某說完工了,隨后

6、荊某便安排主控操作員啟車,造成慘劇發(fā)生,這是事故發(fā)生的直接原因。2、機電隊搶修事故,沒有落實設(shè)備的停電措施,便開始作業(yè),這是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。五、防范措施:1、處理設(shè)備故障未辦理停電手續(xù),停送電制度執(zhí)行不嚴。2、現(xiàn)場安全管理混亂,存在重生產(chǎn)輕安全。3、加強現(xiàn)場安全管理,提高班組長和檢修工的安全意識。4、檢修和處理設(shè)備故障完畢,檢查確無問題后,方可送電試車。六、安全紅線:1、檢修設(shè)備必須由專人辦理停送電手續(xù)。當(dāng)檢修工程需要跨班交接時,必須將停送電手續(xù)交接清楚,并在設(shè)備檢修、配電室工作記錄上詳細注明,兩班停送電責(zé)任人確認后簽字。2、操作配電工親自拿到送電牌后在執(zhí)行送電操作。例2:某礦選煤廠機

7、電隊職工郝某工傷事故一、事故時間:2009年4月10日四點班二、事故地點:某礦選煤廠513#斗式提升機三、事故經(jīng)過:2009年4月10日下午16時,選煤廠513#斗式提升機瓦座斷裂,需更換機頭軸。機電隊安排郝某等7人加班更換513#機頭軸,19時45分,郝某站在機頭軸下第三個斗上,開始緊鏈輪螺絲,19時50分在緊最后一條螺絲時,斗提機倒轉(zhuǎn),郝玉平被卡到第六個斗與斗提機之間,致使郝某頭部右側(cè)一塊骨頭骨折、右側(cè)肺部創(chuàng)傷、一根肋骨骨折。四、事故原因:1、個人安全意識不強,沒有掌握操作要領(lǐng),操作順序錯誤是造成事故的直接原因。2、安全防護措施不到位,在沒有加設(shè)安全設(shè)施的情況下倒鏈松脫,是造成事故的主要原因。3、現(xiàn)場管理人員監(jiān)管不力,是造成事故的重要原因。五、防范措施:1

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