自動化駝峰存在問題及對策探究_第1頁
自動化駝峰存在問題及對策探究_第2頁
自動化駝峰存在問題及對策探究_第3頁
自動化駝峰存在問題及對策探究_第4頁
自動化駝峰存在問題及對策探究_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、第 自動化駝峰存在問題及對策探究論文導(dǎo)讀:自動化駝峰是利用計算機原理控制車輛的溜放速度,在溜放過程中,車輛減速器不斷地接收計算機下達的控制命令對溜放鉤車進行連續(xù)調(diào)速,使其出口速度與計算機給定的速度基本一致,但在實際運用當(dāng)中溜放鉤車速度誤差大一直是自動化駝峰比較突出的問題,出口速度過高會造成追鉤或與股道停留車相撞,速度過低會造成被后續(xù)勾車追撞或發(fā)生側(cè)面沖突,夾停有可能因側(cè)面沖突或正面沖突造成脫線事故,這也是制約駝峰設(shè)備安全生產(chǎn)的關(guān)鍵所在,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)除與天氣、外界、車輛本身不利因素以后還有以下幾個方面的原因。關(guān)鍵詞:駝峰,速度控制,故障分析,采取措施 自動化駝峰是利用計算機原理控制車輛的溜放速度

2、,在溜放過程中,車輛減速器不斷地接收計算機下達的控制命令對溜放鉤車進行連續(xù)調(diào)速,使其出口速度與計算機給定的速度基本一致,但在實際運用當(dāng)中溜放鉤車速度誤差大一直是自動化駝峰比較突出的問題,出口速度過高會造成追鉤或與股道停留車相撞,速度過低會造成被后續(xù)勾車追撞或發(fā)生側(cè)面沖突,夾停有可能因側(cè)面沖突或正面沖突造成脫線事故,這也是制約駝峰設(shè)備安全生產(chǎn)的關(guān)鍵所在,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)除與天氣、外界、車輛本身不利因素以后還有以下幾個方面的原因。 1.測速雷達故障原因分析 1.1雷達天線自檢電源的關(guān)機時機 武威南駝峰采用T.CL-2型駝峰測速雷達,運用8mm波技術(shù)、多普勒原理實現(xiàn)對溜放車組的速度測量,在控制電路中采用

3、了自檢電路,當(dāng)減速器區(qū)段空閑時,實時對雷達的自身工作狀態(tài)進行連續(xù)檢測,確保雷達工作良好,只有當(dāng)鉤車進入減速器區(qū)段后,通過JGJ繼電器的落下接點才能斷開自檢電源進行車輛測速。自檢信號也是經(jīng)由多普勒信號通道送給計算機,自檢頻率為2022HZ10HZ,相當(dāng)于31Km/h的速度信號。由于停檢時間較晚,故將對正常測速造成影響,使鉤車速度控制產(chǎn)生誤差。 采取的措施:對于TW-1型自動化駝峰增加了一雷達控制繼電器LKJ,其勵磁條件為當(dāng)系統(tǒng)處于溜放狀態(tài)時得電吸起,平時LKJ在落下狀態(tài),使自檢電源經(jīng)其繼電器的兩組落下接點后輸出,實現(xiàn)對雷達的自檢,一但進入溜放狀態(tài),即停止自檢,進入測速狀態(tài)。 對于TW-2型自動化

4、駝峰對雷達自檢電路進行了改造,利用踏板條件確定天線自檢電源的關(guān)機時機,同時保留原減速器軌道電路的占用條件,因踏板安裝在距減速器入口大于7M的位置,對于小組鉤車解決了由于停檢時間較晚,對正常測速造成影響產(chǎn)生誤差的問題,又可以通過踏板計軸對大組車實現(xiàn)放頭攔尾的控制,即提高了車輛解體效率,又實現(xiàn)了雙套冗余技術(shù)。 1.2雷達自檢控制電源問題 原TW-1型自動化駝峰雷達自檢電源為直流12V,電路采用ZG13.2/2.4硅整流與電容并接構(gòu)成,此型號的硅整流變壓器最低檔輸出為10.5V,經(jīng)電容濾波后實際輸出為14.85V,當(dāng)外電網(wǎng)波動時應(yīng)變速度慢,瞬間產(chǎn)生的高電壓容易燒損雷達自身放大板上的4N35光電耦合管

5、,造成雷達自檢故障。 采取的措施:TW-1型自動化駝峰為確保測速雷達可靠工作,對雷達的工作電源和自檢電源進行了改造,一是在雷達電源前級加裝了一臺5KWA的交流凈化電源,二是雷達自檢電源直接采用12V直流穩(wěn)壓電源,自檢電源質(zhì)量得到了改善,雷達自檢故障得到了有效控制。 TW-2型自動化駝峰雷達自檢電源采用雙套24V直流穩(wěn)壓電源,使雷達性能更加穩(wěn)定可靠。 1.3雷達的安裝位置及方向調(diào)整欠佳。 在溜放過程中,偶爾會出現(xiàn)目的制動位沒有制動的情況,每次都是因為系統(tǒng)沒有測到鉤車速度,有時測到的入口速度時機較晚,造成制動時機滯后鉤車超速。在維修測試時,雷達的方向調(diào)整難度大,對出入口速度的測量很難做到兩頭兼顧;

6、有時為滿足出入口速度測量,不得不人為的提高雷達天線的靈敏度,而忽視鄰線的干擾;如測速雷達箱的基礎(chǔ)地基松軟、箱內(nèi)雷達減震架螺絲固定不緊,車輛通過時振動使雷達方向改變,系統(tǒng)誤報途?;蛐盘栭g斷,也會造成鉤車失控現(xiàn)象,這些不正常的現(xiàn)象,都與雷達的天線位置有關(guān)。 采取的措施:定期對雷達進行測試方向進行調(diào)整,其方法如下: 在雷達箱內(nèi)1、2端子上測電源電壓為AC220V22V,在5、6端子測自檢頻率為2022HZ10HZ,同時測交直流電壓,一般交流電壓大于直流電壓12V左右;在11、12端子上測試雷達自檢電壓為直流24V(或12V)。 調(diào)整雷達最大輔射方向:用專用套筒將雷達箱內(nèi)減震架上的固定螺絲松開,雷達測

7、試儀安裝在三角架上放置于減速器出口軌道中心處,儀器的高度調(diào)整到與車輛的車鉤高度一致,將測試儀的測試開關(guān)扳到功率一側(cè),調(diào)整雷達在箱內(nèi)的位置,水平方向為10度,垂直方向為4度,當(dāng)測試儀接收到最大雷達信號時,雷達位置不動將測試儀左右分別移動一米的位置再次進行測試,收到的雷達信號均低于中間位置的信號,確認該雷達方向已調(diào)好,將固定螺絲擰緊。 雷達靈敏度的測試:將雷達測試儀放置于雷達箱前10米處并調(diào)整測試儀的方位,使其對準雷達,用專用分路線將減速器軌道電路短路,切斷雷達自檢電壓,將測試儀的測試開關(guān)扳到速度位置,再分別向測速雷達發(fā)送速度信號,雷達顯示窗上分別顯示相應(yīng)的速度或頻率。 2.車輛減速器的故障分析

8、2.1減速器開口調(diào)整不標準 武威南駝峰二部位采用5+5節(jié)TJK3型、三部位采用6+6節(jié)TJK2型浮軌重力式減速器,只有當(dāng)車輪擠開制動軌并使浮動基本軌把車輪抬離軌枕板時才起到重力式制動的作用。因此減速器的開口尺寸如大于車輪厚度,將起不到制動作用;但如果開口尺寸太小,對于厚車輪將使浮動基本軌抬離太高而造成過大的附加制動力,使空車容易擠出。因此,對重力式減速器開口尺寸的調(diào)整是保證減速器制動力穩(wěn)定和安全制動的最關(guān)鍵因素之一。論文發(fā)表。 在實際運用中溜放過程中輕車上車輛減速器制動軌的現(xiàn)象較為普遍,同時也有重車上制動軌的現(xiàn)象,不但會造成減速器的制動力下降鉤車出口速度超標,而且會造成制動軌嚴重擦傷,在其表面

9、形成10MM左右的深槽,為此進行了認真分析,因內(nèi)外制動鉗通過主軸和鋼軌承坐絞接到一起組成制動鉗組件懸掛在制動軌上,車輛輪對內(nèi)側(cè)距離為1353MM,允許誤差為3MM,因此制動鉗在基本軌上左右擺動以適應(yīng)車輛的蛇形運動,當(dāng)兩側(cè)制動軌頂面的最小距離大于1351MM時,其車輛輪對內(nèi)側(cè)距離為1350-1356MM時,其左右擺動量就達不到要求,容易被擠出上軌,擦傷制動軌,找到問題所在后對上軌嚴重的車輛減速器開口進行調(diào)整,逐步縮小兩制動軌的距離以滿足各種類型車輛的蛇形運動,通過觀察和測量當(dāng)開口為1346-1347MM時為最佳狀態(tài),重車上軌現(xiàn)象得到了改善,達到了預(yù)期的效果。 調(diào)整的方法: 2.1.1首先對車輛減

10、速器的各部開口進行測量 如車輛減速器在制動、緩解時直接測量是在不受外力情況下的尺寸為假開口,沒有參考價值,只有靠人工使用大撬棍先將減速器的能量釋放后再插到南北兩側(cè)內(nèi)制動軌與基本軌之間,用力扳向內(nèi)側(cè),使外制動鉗與基本軌軌腰頂死,在制動鉗處測量兩內(nèi)側(cè)制動軌軌頂?shù)淖钚【嚯x,標準為1351+3(-6)mm(每臺需要扳兩次)。再將車輛減速器制動起來,分別從第一制動鉗到最后一鉗中心處測量內(nèi)外制動軌之間的距離,標準為第一制動鉗中心處為129+5mm,其它制動鉗中心處為1264mm,當(dāng)制動軌、各部軸套、軸銷磨損較小時以最小距離為準,當(dāng)制動軌,各部軸套、軸銷磨損達到上限時分別測最小距離最大距離取它的平均值為準;

11、內(nèi)側(cè)制動軌頂面至基本軌側(cè)面的最大距離,標準為41+4mm。 2.1.2根據(jù)測量結(jié)果加減墊板的厚度 如兩內(nèi)側(cè)制動軌軌頂?shù)淖钚【嚯x大于1351mm時,需要從兩內(nèi)制動鉗處取墊板,當(dāng)小于1351mm時,需要在兩內(nèi)制動鉗處加墊板,為防止車輛走偏,要兼顧到內(nèi)側(cè)制動軌頂面至基本軌側(cè)面的最大距離(41-45mm),南北內(nèi)側(cè)上的墊板厚度應(yīng)一致。在保證1351mm的前題下,根據(jù)測量小開口的尺寸大于1264mm(129+5mm)時,在外側(cè)制動鉗處加墊板,小于1264mm(129+5mm)時,在外側(cè)制動鉗處取墊板。 2.1.3按檢修作業(yè)標準進行檢修 一是對制動鉗的各部軸套、軸銷處注機械油。二是檢查控制箱三位五通閥、電

12、磁閥動作靈活。三是檢查附件箱,油霧器內(nèi)加油冬季加航空機械油,夏季加夏季機械油,對空氣濾清器進行排污處理。 2.1.4設(shè)備開通后進行觀察 對通過該車輛減速器的車輛走行情況進行目測,是否平穩(wěn),以保證溜放勾車的安全。 2.2氣動元器件的故障分析 車輛減速器控制箱內(nèi)電磁換向閥、附件箱內(nèi)的油霧器、濾氣器、快排閥、制動風(fēng)缸等器材,其運用狀態(tài)性能的穩(wěn)定,也是編組場進行正常編組作業(yè)的基本保證。但由于氣壓傳動系統(tǒng)是以壓縮空氣為工作介質(zhì)的能量傳動形式,其工作介質(zhì)直接取之于自然的大氣中,因此,它必然就或多或少的會有水蒸汽。根據(jù)水三態(tài)變化的物理性能,在一定的溫度和壓力下,壓縮空氣中的水蒸氣就會達到飽和狀態(tài),如果再增大

13、其壓力,或者降低其溫度,就會有液態(tài)的水析出。論文發(fā)表。在駝峰氣壓系統(tǒng)中,壓縮空氣經(jīng)后冷卻器送入氣壓系統(tǒng)時,其溫度一般在30以上,這樣的壓縮空氣在室處氣壓系統(tǒng)中很快得到冷卻,就必定會有液態(tài)的水析出。析出的水分在經(jīng)過氣壓系統(tǒng)的高效油水分離器和中間水分離器時,可以通過排污裝置排出去一部分沒有排出的部分水分,就有可能隨同壓縮空氣一起進入氣動設(shè)備。在低溫下,水分經(jīng)過氣動設(shè)備的閥件和通道處時,就會結(jié)成冰凌,使閥件產(chǎn)生卡阻,使小的通道堵塞,這樣就會引起氣動設(shè)備的異常。 采取的措施:一是冬季給氣壓系統(tǒng)中的排水裝置采取保溫措施,保證冬季能正常工作。為保證系統(tǒng)中高效除油過濾器、中間水分離器的排水裝置在冬季可靠工作

14、,盡可能多的及時排出氣壓系統(tǒng)中產(chǎn)生的水分,必須對排水裝置進行全面整修、采取加熱保溫措施。同時適當(dāng)?shù)脑黾优潘拇螖?shù)。二是可以在系統(tǒng)中增設(shè)專用的空氣干燥設(shè)備來排水。為提高排水的效率,節(jié)約能源,干燥設(shè)備應(yīng)裝在室外系統(tǒng)中高效除油過濾器之后,這樣壓縮空氣經(jīng)充分冷卻后,可以排出更多的水分。 3.電路設(shè)計方面存在的缺陷 3.1駝峰二部位車輛減速器通常采用雙臺控制箱控制,斷路器容量設(shè)計為1A,電磁閥的阻值為485,經(jīng)過計算雙臺制動時電流達到2.14A,電流大于設(shè)計容量,在使用過程中偶爾發(fā)生斷路器跳匣,有可能造成溜放車輛失控超速。論文發(fā)表。 解決的辦法:經(jīng)與段技術(shù)科溝通斷路器容量變更為2A。 3.2武南駝峰在2

15、022年大修后改為TW-2型自動化駝峰,取消了車輛減速器組合,采用無觸點板KB-JA板控制,漏電壓達到0.65-0.75V之間,在使用過程中有可能發(fā)生兩種情況:一是車輛減速器緩解不了,將勾車夾停在減速器上,此時無論是室內(nèi)還是室外都無法采用手動緩解,只有將無觸點板插下室外手動緩解后設(shè)備才能恢復(fù)正常使用;二是有可能造成三位五通閥換向不到位,長時間漏風(fēng)風(fēng)壓急驟下降,制動力受到影響,通過測試控制電磁閥的釋放值為0.2V至1.2V左右,電磁閥不能正常工作。以上兩種情況都會造成嚴重的后果。 解決的辦法:一定對釋放值低于2V的電磁閥全部進行了更換,二是對漏電流大的車輛減速器在分線盤上并聯(lián)電阻降低漏電壓。三是

16、將三位五通閥定期進行更換。 3.3駝峰自動控制系統(tǒng)減速器表示采集的是減速器前后臺并聯(lián)條件,當(dāng)其中一臺發(fā)生故障時,系統(tǒng)也無報警信息,不能及時發(fā)現(xiàn),有可能造成溜放車輛超速。 解決的辦法:定期進行測試人為進軸確定。 4.針對設(shè)備的薄弱環(huán)節(jié)采取的措施 針對自動化駝峰系統(tǒng)存在的問題認真進行疏理,采取了相應(yīng)的措施,確保了設(shè)備的正常使用。 4.1因故障繼電器JSDXC2-1700落下造成全場區(qū)段解鎖不了,而駝峰自動控制系統(tǒng)對此繼電器無監(jiān)測功能,無法提前預(yù)知,為此要求工區(qū)值班人員每天觀察故障繼電器是否在吸起狀態(tài)。 4.2每天對系統(tǒng)異常報警信息及二、三部位車輛減速器控制精度進行分析,當(dāng)發(fā)現(xiàn)控制精度下降時及時對相應(yīng)股道的車輛減速器進行開口標調(diào)。 4.3由于測重設(shè)備工作不穩(wěn)定參數(shù)經(jīng)常發(fā)生變化,系統(tǒng)誤報摘錯勾,為此要求每月1日、15日對測重設(shè)備進行測試調(diào)整確保各項技術(shù)指標合格。 4.4每月1日、15日電源屏輸出各路電壓對地進行測試,減少在溜放過程中由于電源接地造成的溜放過程中系統(tǒng)誤報途停打滅駝峰主體信號的現(xiàn)場。 4

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論