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文檔簡介
1、濕法煙氣脫硫系統(tǒng)設備治理和運行優(yōu)化因關鍵詞:脫硫工藝 吸收塔 除霧器針對本廠石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)存在的問題進行分析研究, 并采取了針對性的措施,使脫硫系統(tǒng)安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行,既保證了達 標排放,又履行了企業(yè)的社會責任,值得同類型企業(yè)借鑒與參考。一、石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝現(xiàn)狀石灰石-石膏濕法工藝是我國目前煙氣脫硫裝置的主流工藝。由 于某些原因,我國濕法煙氣脫硫裝置的投運率一直偏低。2008年第 一季度投入運行的脫硫裝置容量約1億千瓦,占煙氣脫硫設施裝機總 容量的37%。而在投運的裝置中,又由于各種因素導致裝置運行中出現(xiàn)較多問 題,部分問題甚至影響到系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行,導致系統(tǒng)退出或
2、間 斷運行,不能實現(xiàn)真正意義上的投運。在當前日益嚴峻的環(huán)保形勢下,國家加強了環(huán)保執(zhí)法力度,加大 煙氣脫硫設施運行在線監(jiān)管和就地檢測,脫硫裝置的運行問題與環(huán)保 監(jiān)管之間的矛盾將顯得更加突出,如何保證脫硫裝置的安全穩(wěn)定運行 是脫硫行業(yè)目前亟待解決的重要課題。二、大唐戶縣第二熱電廠脫硫存在的問題大唐戶縣第二熱電廠兩臺300MW機組脫硫裝置自2006年11月10日、12月26日運行以來,相繼出現(xiàn)了斗式提升機斗子變形和鏈條斷裂、吸收塔 底部積渣積砂、制漿系統(tǒng)泄漏、除霧器 和GGH堵塞、 石膏脫水困難品質(zhì)惡化、脫硫效率低于90%等問題。特別是1號脫硫吸收塔除霧器和GGH從2009年開始堵塞,幾乎 每個月清
3、洗一次,最短運行18天即開始堵塞需進行清洗,2010年1 號機組脫硫月投運率均無法達到95%以上。由于堵塞常常使機組降負 荷運行,每年清理費用高達100多萬元。脫硫運行及檢修專業(yè)建立時間較短,各種運行、檢修、技術改造 等工作經(jīng)驗尚在摸索階段,國內(nèi)可供借鑒的成熟經(jīng)驗又很少,脫硫裝 置的長期安全穩(wěn)定和高效運行面臨著較大困難。由于脫硫系統(tǒng)的問題, 兩臺機組被迫降負荷運行,現(xiàn)場的文明衛(wèi)生狀況差,既要接受環(huán)保處 罰,檢修費用又居高不下,同時還無法完成減排任務、無法履行社會 責任,嚴重影響到企業(yè)的形象和經(jīng)濟效益。三、優(yōu)化措施1、加強石灰石來料驗收關2009年7月份以來,斗式提升機斗子相繼出現(xiàn)內(nèi)部板結、變形
4、 等,特別是雨天更嚴重,制漿系統(tǒng)管道相繼出現(xiàn)磨損泄漏,吸收塔底 部積砂高度達1.5米,脫硫效率低于90%等。分析后發(fā)現(xiàn)石灰石料中 摻雜有大量沙子,雨天石灰石水分多使斗子內(nèi)板結,致使斗子變形, 同時對管道磨損嚴重、管壁變薄造成泄漏。砂子進入吸收塔后在底部沉積,影響到石膏脫水和脫硫效率。為 了加強石灰石來料驗收,重新修編下發(fā)了石灰石驗收管理規(guī)定, 采取“一看二比三化驗”的方法,嚴格把好石灰石驗收關:“一看” 即看外觀,是否含有沙子、水分等雜質(zhì);“二比”即比標準,將石灰石樣品與標準樣品進行比對是否符合要求;“三化驗”即取樣化驗, 做到車車取樣、批批化驗,保證石灰石碳酸鈣含量大于95%,二氧化 硅含量
5、小于2%。2、優(yōu)化運行參數(shù)調(diào)整,提高設備效率運行人員要對每一個參數(shù)認真分析的基礎上進行調(diào)整,在調(diào)整工 作中要綜合考慮、協(xié)調(diào)操作,避免只對某一參數(shù)調(diào)整而忽略其他參數(shù) 的影響,從而使調(diào)整工作失去作用造成超標排放。根據(jù)機組負荷和煙 氣量變化情況,及時改變石灰石給漿量、PH值和石膏排出泵流量, 根據(jù)吸收塔漿液密度調(diào)整石膏排出泵流量和石膏旋流子壓力。吸收塔漿液PH過高會造成石膏碳酸鈣含量高、脫水困難,而且 會造成除霧器結垢堵塞、GGH堵塞等,過低又會影響到脫硫效率。通 過試驗確定,控制吸收塔漿液PH值為5.2-5.8,并在出口 SO2合格 的情況下盡量保持較低PH值運行,降低吸收塔中碳酸鈣的含量,以 避
6、免吸收塔內(nèi)積渣、防止石膏品質(zhì)惡化、降低除霧器結垢傾向等。運行人員每班根據(jù)濕磨機累計運行小時數(shù),計算鋼球添加量,并 按照規(guī)定添加鋼球數(shù)量,保證石灰石漿液細度在90%以上,以提高脫 硫效率。通過運行觀察總結,吸收塔液位高于12.5米時使氧化風機電流 增加、風量減少、出口風溫度升高,液位低于10米,化學反應進行 不徹底,脫硫效率下降,因此嚴格控制吸收塔液位在110.5米范圍 內(nèi)運行。在進行除霧器沖洗前先將吸收塔液位降至10米然后進行沖 洗,以保證沖洗除霧器時吸收塔液位仍控制在110.5米范圍內(nèi)。根據(jù)原煙氣含硫量和機組負荷適時調(diào)整漿液循環(huán)泵臺數(shù)及增壓 風機動葉開度,以保證90%以上脫硫效率及合格的SO
7、2排放量。加強石膏漿液密度調(diào)整。石膏漿液密度直接關系到能否旋流出石 膏的問題,密度過低石膏生成效果不好,不能旋流,真空皮帶機脫不 出水;密度大時,會造成吸收塔內(nèi)漿液石膏含量高,得不到及時排出 而影響脫硫效果,且加劇系統(tǒng)設備磨損。運行調(diào)整中嚴格控制吸收塔 石膏漿液密度在1080-1100kg/m3范圍內(nèi)。加強石膏旋流子調(diào)整。運行中調(diào)整石膏旋流子投入數(shù)量來調(diào)整旋 流子壓力在120-150kPa,同時定期觀察清理石膏旋流子,防止旋流 子堵塞。關鍵詞:脫硫工藝吸收塔除霧器加強真空皮帶脫水機運行調(diào)整。運行人員密切關注石膏脫水情況,脫水機石膏厚度應 在15-25mm,脫水機皮帶上漿液沒有鋪滿時,真空度下降
8、,造成石膏 太稀,此時需增加石膏漿液量,將皮帶鋪滿。運行人員根據(jù)試驗室化驗的吸收塔漿液氯離子含量及時投入 廢水系統(tǒng)運行。氯離子含量過高會造成脫硫效率下降、石膏脫水困難 等,當吸收塔漿液氯離子含量超過18000ppm時必須投入廢水系統(tǒng), 降低吸收塔漿液氯離子含量;當吸收塔漿液氯離子含量降至12000ppm 時停止廢水系統(tǒng)運行,減少工藝水用量,保持脫硫系統(tǒng)水平衡。在投 入廢水系統(tǒng)運行時,必須投入加藥系統(tǒng),并保證加藥量在規(guī)定范圍內(nèi), 以保證廢水處理效果。加強除霧器 沖洗和GGH吹灰、水沖洗。1號機組負荷在220MW 及以上時1號脫硫除霧器采用90秒的沖洗方式(一級下4個沖洗水 門和一級上#2、#3沖
9、洗水門開啟后延時90秒,沖洗后再關閉),負 荷在220MW以下時采用60秒的沖洗方式(所有沖洗水門開啟后延時 60s后開始關閉),2號脫硫除霧器一直采用60秒的沖洗方式。1、2 號GGH每8小時進行一次吹灰,GGH原、凈煙氣側總壓差超過2000Pa 時進行高壓水沖洗。運行人員在監(jiān)盤操作中根據(jù)原煙氣含硫量和機組負荷適時調(diào)整 漿液循環(huán)泵臺數(shù)及增壓風機動葉開度,以保證90%以上脫硫效率及合 格的SO2排放量;定期檢查石灰石漿液、石膏漿液密度和pH值的示 值和變化趨勢是否合格,將手工分析值和在線示值進行對比分析、校 正在線的密度計和pH計,提高在線表計的準確性,指導運行人員根 據(jù)表計示值進行參數(shù)調(diào)整工
10、作,使脫硫設施運行在可控范圍內(nèi)。3、完善脫硫化驗監(jiān)督,指導運行參數(shù)控制2010年9月,脫硫試驗室成立,并隨即開展脫硫取樣化驗工作。 每天由化驗人員取樣化驗吸收塔漿液PH、密度、氯離子含量,每周 取樣化驗石灰石漿液箱漿液密度、PH、細度,每周取樣化驗石膏品質(zhì) (含水量、氯離子、碳酸鈣、亞硫酸鈣、硫酸鈣)、石灰石品質(zhì),試 驗室將化驗結果及時通知脫硫運行人員,運行人員根據(jù)化驗結果及時 調(diào)整脫硫運行方式和參數(shù)控制,從定性的被動盲目調(diào)整提升到定量的 主動精準控制,變被動調(diào)整為主動控制,變事后調(diào)整為事前預防,達 到精細調(diào)整、精細操作、精細控制,既保證脫硫效率合格、出口 SO2 合格,又避免參數(shù)大幅波動,保
11、持脫硫系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。4、加強設備檢修維護管理,消除設備缺陷設備管理人員加強設備管理,認真執(zhí)行點檢定修制度。對1號 GGH進行離線沖洗,并經(jīng)過試驗確定在沖洗水中加入清洗藥劑提高清 洗效果。在除霧器檢修中將除霧器片上的結垢物清除干凈,對沖洗水 管和噴頭進行認真檢查、消缺,檢修完成后認真進行沖洗水噴淋試驗, 確保沖洗效果。為了提高除霧器沖洗效果,將揚程為60m的除霧器沖洗水泵更換 為揚程為70m的除霧器沖洗水泵,除霧器沖洗水壓力提高了 0.1MPa。將回收水泵出口至濕磨機入口水管道由20更換為31,以保 證脫硫系統(tǒng)水平衡,吸收塔液位能控制在110.5米,同時除霧器進 行沖洗時吸收塔液位也能易于調(diào)節(jié)在規(guī)定范圍內(nèi)。2011年4月份1號機組小修時,加強吸收塔內(nèi)部檢查,對檢查 出的問題指定專人現(xiàn)場跟蹤解決。通過檢修,消除了吸收塔內(nèi)4個氧 化風管下部兩排排氣孔堵死、電除塵煙氣分布均勻板損壞、電除塵入 口煙道漏風、吸收塔漿液76個噴嘴堵塞、4根噴淋支管整體堵塞等 缺陷,將制漿系統(tǒng)的原襯膠管道逐步更換為不銹鋼管道。四、取得成效目前大唐戶縣第二熱電廠脫硫設備狀況大為好轉,運行參數(shù)穩(wěn)定。 此前除霧器每月沖洗一次,差壓仍在300Pa左右,現(xiàn)在連續(xù)大負荷運 行四個多月差壓穩(wěn)定
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