循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性分析(一)_第1頁(yè)
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循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性分析(一)摘要華電淄博熱電有限公司#3、4鍋爐系哈爾濱鍋爐廠制造的HG-465/13.7-L.PM型循環(huán)流化床鍋爐,分別于2003年8月和2003年12月相繼投產(chǎn)運(yùn)行,由于我公司的兩臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐投運(yùn)早、容量大、經(jīng)驗(yàn)少,自機(jī)組投運(yùn)以來曾多次出現(xiàn)問題,影響了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。在這期間我們總結(jié)了大量的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),采取了諸多保證鍋爐安全運(yùn)行的措施,取得了較理想的效果,但在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面與煤粉爐相比還存在較大差距。本文試圖從循環(huán)流化床鍋爐的幾個(gè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(燃燒效率、飛灰含碳量、煤耗、風(fēng)機(jī)電耗)方面進(jìn)行分析,并依據(jù)我公司現(xiàn)狀,總結(jié)一些提高其經(jīng)濟(jì)性的運(yùn)行調(diào)整經(jīng)驗(yàn),以便在實(shí)際運(yùn)行中加以實(shí)施,充分發(fā)揮循環(huán)流化床鍋爐的優(yōu)勢(shì)。關(guān)鍵詞循環(huán)流化床鍋爐經(jīng)濟(jì)性燃燒效率電耗運(yùn)行調(diào)整 0前言隨著近幾年電力工業(yè)的高速發(fā)展和環(huán)保力度的逐步加大,特別是潔凈發(fā)電技術(shù)的推廣應(yīng)用,循環(huán)流化床技術(shù)(CFB得到了較快的發(fā)展和普及。提高大型循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行的安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和可靠性受到了越來越多的關(guān)注和重視。目前已投運(yùn)的高參數(shù)循環(huán)流化床鍋爐,經(jīng)過不斷的經(jīng)驗(yàn)交流和總結(jié),已基本能保證鍋爐的安全運(yùn)行,連續(xù)運(yùn)行天數(shù)可達(dá)百日以上,但在運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性方面卻不容樂觀,如風(fēng)機(jī)電耗高、飛灰大、煤耗高、非計(jì)劃停爐次數(shù)多、點(diǎn)火耗油量大等,因此分析和研究循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行調(diào)整和優(yōu)化運(yùn)行方式,對(duì)提高循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行可靠性和可利用率有著重要的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。華電淄博熱電有限公司#3、4鍋爐是哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的465t/h循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐各熱力參數(shù)基本能達(dá)到設(shè)計(jì)值,并能滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,在安全運(yùn)行基礎(chǔ)上,我公司積極研討循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行調(diào)整和優(yōu)化運(yùn)行方式,并進(jìn)行認(rèn)真分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),積極對(duì)設(shè)備加以改造,目前兩臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性有了顯著的提高。本文試圖從鍋爐設(shè)備改造、運(yùn)行調(diào)整等方面進(jìn)行分析,總結(jié)提高循環(huán)流化床鍋爐經(jīng)濟(jì)性的有效節(jié)能改造措施,為國(guó)內(nèi)大型循環(huán)流化床鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供經(jīng)驗(yàn)參考和借鑒。1465t/h循環(huán)流化床鍋爐概況循環(huán)流化床鍋爐主要由爐膛、高溫絕熱旋風(fēng)分離器、雙路回料閥和尾部對(duì)流煙道組成:燃燒室(爐膛)蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁和雙面水冷壁,布風(fēng)裝置采用水冷布風(fēng)板,大直徑鐘罩式風(fēng)帽,燃燒室內(nèi)布置屏式二級(jí)過熱器和屏式高溫再熱器;兩個(gè)直徑 8.08米的高溫絕熱旋風(fēng)分離器布置在燃燒室與尾部對(duì)流煙道之間,其回料腿下布置一個(gè) U型自平衡雙路回料閥;尾部對(duì)流煙道內(nèi)布置三級(jí)過熱器、一級(jí)過熱器、低溫再熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器。一、二次風(fēng)由各自的風(fēng)機(jī)單獨(dú)供風(fēng),采用分級(jí)配風(fēng):一次風(fēng)經(jīng)布風(fēng)板給入;二次風(fēng)于爐膛密相區(qū)以上、下二次風(fēng)箱分 26個(gè)噴口給入;給煤、石灰石系統(tǒng)的密封風(fēng)均取自二次風(fēng),播煤風(fēng)來自熱一次風(fēng)。循環(huán)流化床鍋爐啟動(dòng)采用床上和床下啟動(dòng)燃燒器聯(lián)合點(diǎn)火啟動(dòng)方式:床上油槍共四只,設(shè)計(jì)單支最大出力1500kg/h;床下油槍共四只,設(shè)計(jì)單支最大出力975kg/h,啟動(dòng)燃燒器霧化方式均為蒸汽霧化,配用高能電子點(diǎn)火器,燃用#0輕柴油。鍋爐主要參數(shù)(見表 1):表1鍋爐主要參數(shù)序號(hào)參數(shù)單位數(shù)值備注過熱蒸汽流量 t/h465過熱蒸汽溫度℃540過熱蒸汽壓力 MPa13.7給水溫度℃244再熱蒸汽壓力 MPa4.06再熱蒸汽溫度℃540再熱蒸汽進(jìn)口溫度℃ 373.8鍋爐效率%90.5設(shè)計(jì)值一、二次熱空氣溫度℃24310排煙溫度℃13811設(shè)計(jì)煤種淄博貧煤2鍋爐運(yùn)行狀況#3、4循環(huán)流化床鍋爐投運(yùn)后,經(jīng)過不斷的經(jīng)驗(yàn)交流和總結(jié),已基本能保證鍋爐的安全運(yùn)行,連續(xù)運(yùn)行天數(shù)可達(dá)百日以上,但運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性方面與傳統(tǒng)的煤粉爐相比卻不容樂觀,其主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如風(fēng)機(jī)電耗、飛灰、煤耗、非計(jì)劃停爐次數(shù)、點(diǎn)火耗油量等均不如煤粉爐,提高循環(huán)流化鍋爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性迫在眉睫。我公司上下齊努力,從多方面入手,積極探索并總結(jié)提高循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的經(jīng)驗(yàn),并取得了顯著成效,2005年第三季度的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已明顯好于試運(yùn)初期,其對(duì)比效果見表 2。表2鍋爐運(yùn)行主要指標(biāo)對(duì)比號(hào)指標(biāo)名稱單位 2004年我分司#1爐(410t/h煤粉爐)2005年第三季度#3爐#4爐#3爐#4爐1鍋爐效率%9091.7591.193.293.02過熱蒸汽溫度℃ 537.06537.12538.5538.6538.93過熱蒸?氣壓力MPa13.2812.739.713.611(滑壓)4再熱蒸汽溫度℃ 537.1537.08無538.8538.55排煙溫度℃149.04145.55160.41451406飛灰可燃物 %12.93(有時(shí)能達(dá) 15)13.416.779.619.537供電煤耗kg/kWh3893873753813808風(fēng)機(jī)電耗kKh/t14.1213.974.9412.0711.943提高循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的措施運(yùn)行管理措施在成功保證循環(huán)流化床鍋爐的安全運(yùn)行后,其運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性不高的缺點(diǎn)比較明顯,為提高其運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,公司成立了專門的運(yùn)行管理小組,首先在運(yùn)行管理上加大力度,采取的措施主要有以下幾點(diǎn):3.1.12004年初,針對(duì)#3、4機(jī)組剛投產(chǎn),機(jī)組非計(jì)劃停爐次數(shù)較多。從操作技術(shù)不成熟、對(duì)循環(huán)流化床機(jī)組燃燒特性不了解等方面,組織技術(shù)管理和運(yùn)行人員,到其他兄弟單位學(xué)習(xí)、搜資,研討優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整方案并在實(shí)際運(yùn)行中加以驗(yàn)證和實(shí)施。成立運(yùn)行攻關(guān)小組并積極組織專業(yè)技術(shù)人員,利用學(xué)習(xí)天、公休天和工作現(xiàn)場(chǎng),對(duì) #3、4機(jī)組人員進(jìn)行技術(shù)再講課、再培訓(xùn),將公司和其他兄弟單位運(yùn)行中遇到的異常,根據(jù)現(xiàn)象進(jìn)行分析原因并制定防范措施,及時(shí)將措施編印給運(yùn)行人員并在運(yùn)行中嚴(yán)格執(zhí)行。將循環(huán)流化床鍋爐理論和經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)的部分成果吸收、消化,轉(zhuǎn)化為與我們機(jī)組相適應(yīng)的技術(shù)措施,講解給運(yùn)行人員,使所有運(yùn)行人員深入了解和掌握循環(huán)流化床鍋爐的原理和調(diào)整原則。每季度在公司仿真機(jī)上組織一次反事故演習(xí),不斷鍛煉運(yùn)行人員處理事故和應(yīng)變的能力。通過以上措施,使運(yùn)行人員理論知識(shí)更加豐富、運(yùn)行調(diào)整能力大大提高、事故處理應(yīng)變能力得到加強(qiáng),相應(yīng)機(jī)組運(yùn)行水平得到提高。運(yùn)行技術(shù)措施在確保循環(huán)流化床鍋爐能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行前提下,我公司對(duì)機(jī)組主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(如廠用電率、供電煤耗、鍋爐效率等)加強(qiáng)了管理,通過搜集資料、多次研討優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整的方案,制定多項(xiàng)運(yùn)行調(diào)整措施,并在實(shí)際運(yùn)行中加以驗(yàn)證后再次改進(jìn),總結(jié)一系列針對(duì)循環(huán)流化床鍋爐燃燒調(diào)整的經(jīng)驗(yàn),提出了四項(xiàng)有效的燃燒措施,使循環(huán)流化床鍋爐的燃燒經(jīng)濟(jì)性得到大幅提高,詳述如下:低床壓燃燒措施床壓的大小是反映爐內(nèi)床料量多少的參數(shù),也是爐床料量多少的唯一判斷依據(jù),其數(shù)值又受到負(fù)荷、風(fēng)量、床料粒度、煤質(zhì)、煤種等多因素的影響,因而床壓是循環(huán)流化床鍋爐燃燒技術(shù)中最重要而又復(fù)雜的參數(shù)之一。在鍋爐運(yùn)行中,床壓的測(cè)量值會(huì)隨著鍋爐的負(fù)荷、爐內(nèi)灰的粒徑、煤的質(zhì)量、煤的破碎粒度以及風(fēng)量的調(diào)整而變化。因此爐內(nèi)的床壓控制值不是一成不變的,合適的床壓控制值應(yīng)根據(jù)大量的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)來決定,在不同的鍋爐負(fù)荷下,依據(jù)床壓測(cè)量值和水冷風(fēng)室壓力判斷爐內(nèi)床料量的多少,并參考密相區(qū)三層床壓值對(duì)床料粒度組成作出正確判斷??刂拼矇涸诤侠矸秶鷥?nèi)運(yùn)行,即能保證鍋爐安全運(yùn)行,又能維持合理且穩(wěn)定的床溫,還能維持較高的爐內(nèi)燃燒效率。床壓過低與過高的不利影響有以下幾點(diǎn):床壓過低:l爐內(nèi)床料量少,床料在爐內(nèi)的翻滾混合效果減弱,易產(chǎn)生局部流化質(zhì)量下降,影響安全運(yùn)行。l爐膛內(nèi)沒有足夠的床料參與內(nèi)循環(huán),對(duì)流換熱減弱,容易使鍋爐帶不上額定負(fù)荷。l密相區(qū)燃燒份額減少,稀相區(qū)燃燒份額增大,爐內(nèi)高溫受熱面(二級(jí)過熱器、高溫再熱器)的對(duì)流傳熱增強(qiáng),易造成受熱管壁面超溫。床壓過高:l爐內(nèi)床料量多,為保證流化的良好性,必須增大一次風(fēng)量,較大的風(fēng)機(jī)壓頭與較大的一次風(fēng)量使一次風(fēng)機(jī)電耗過大。l爐內(nèi)床料粒子濃度大,二次風(fēng)機(jī)壓頭增加,二次風(fēng)機(jī)電耗大。l爐內(nèi)床料粒子濃度大,二次風(fēng)的穿透能力弱,稀相區(qū)煤粒與氧的混合效果差,燃燒效率低。l大量的一次風(fēng)量攜帶灰粒能力大大加強(qiáng),顆粒大、風(fēng)速高,使?fàn)t內(nèi)受熱面磨損嚴(yán)重。因此,床壓是一多變而復(fù)雜的控制參數(shù),運(yùn)行中要做到對(duì)床料“質(zhì)”、“量”全面控制,必須符合循環(huán)流化床鍋爐燃燒特性及總結(jié)眾多的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)來綜合控制理想的運(yùn)行值。我公司在運(yùn)行初期,為保證鍋爐滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行而采用較高的床壓運(yùn)行控制值,結(jié)果造成使用較高的流化風(fēng)量,爐內(nèi)耐火材料和水冷壁管交界處管壁的磨損情況十分嚴(yán)重,被迫停爐次數(shù)較多,后經(jīng)過多次逐漸降低床壓運(yùn)行控制值,并總結(jié)分析每次改變床壓值后的運(yùn)行情況,最終探索出一較合理的運(yùn)行控制值 (6-7kPa),比原控制值(9?11kPa)有了較大幅度的降低,高負(fù)荷時(shí)控制偏低值,低負(fù)荷時(shí)控制偏高值,在該范圍內(nèi)床壓過低、過高的不利影響均得到有效控制。另外,爐內(nèi)的床料是大量具有一定粒經(jīng)分布的顆粒組成,其穩(wěn)定性決定了鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,因此,在運(yùn)行中鍋爐排渣應(yīng)采取連續(xù)或半連續(xù)排渣的運(yùn)行方式,即勤排少排原則,這樣可保持床內(nèi)料層穩(wěn)定,防止有效循環(huán)顆粒的流失,以保證鍋爐的燃燒穩(wěn)定性,同時(shí)鍋爐的燃燒經(jīng)濟(jì)性也得到大幅提高(見表 4)。低氧量燃燒措施在循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行初期,對(duì)其燃燒控制經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)氧量的控制大多沿襲傳統(tǒng)煤粉爐的燃燒經(jīng)驗(yàn)及運(yùn)行設(shè)計(jì)說明書,采用了較大的過量空氣系數(shù),氧量 O2控制值在 4-6%,引起一系列不利影響,如:磨損大、床溫低、飛灰大、風(fēng)機(jī)電耗大等。經(jīng)過認(rèn)真分析及總結(jié)經(jīng)驗(yàn),打破固定思維,考慮到循環(huán)流化床鍋爐爐膛的密封性好,漏風(fēng)系數(shù)極小,氧量隨煙氣流向逐漸降低,與傳統(tǒng)煤粉爐的氧量隨煙氣流向因漏風(fēng)的增加而變大正好相反,因此降低氧量運(yùn)行是可行且有利的,在經(jīng)過多次運(yùn)行分析對(duì)比,更加證實(shí)其正確性。在采用低氧量燃燒技術(shù)后,風(fēng)量的減少使風(fēng)機(jī)電耗降低;床溫的提高使鍋爐燃燒效率升高、飛灰含碳量降低;風(fēng)速的降低使磨損減弱。因此低氧量燃燒技術(shù)的采用大大提高了鍋爐的燃燒經(jīng)濟(jì)性(見表 4)。高爐膛壓力燃燒措施為充分發(fā)揮循環(huán)流化床鍋爐的優(yōu)勢(shì),經(jīng)充分論證考慮后,爐膛壓力的控制先由試運(yùn)初期的0±50P改進(jìn)為微正壓運(yùn)行,提高了其運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。在經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)爐膛壓力的控制可以更進(jìn)一層,即將爐膛壓力微正壓運(yùn)行改為+100?+200Pa運(yùn)行,或?qū)⑵淇刂屏泓c(diǎn)改為接近三級(jí)過熱器的入口煙道處煙氣壓力,可以最大限度的發(fā)揮循環(huán)流化床鍋爐的優(yōu)勢(shì),又可充分避免其爐膛與尾部煙道的內(nèi)、外漏風(fēng)。提高爐膛壓力運(yùn)行的試驗(yàn)對(duì)比見下表 3:表3燃燒調(diào)整試驗(yàn)參數(shù)對(duì)照表序號(hào)項(xiàng)目單位調(diào)整前調(diào)整后備注1爐膛壓力Pa-30+150上升2三過入口煙氣壓力Pa-590-420上升3給煤量T/h56.256.3未調(diào)整4蒸發(fā)量T/h460463先下降后上升5低溫再熱器壁溫℃457.9/455.7456.4/453.6下降6一次風(fēng)量Nm3/h192265192156未調(diào)整7總風(fēng)量Nm3/h431536430426未調(diào)整8含氧量%4.1/5.04.1/3.93.4/4.53.5/3.4下降9引風(fēng)機(jī)電流 A95/8291/80下降10引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 rpm312/445294/425下降11床壓Pa6.36.6上升12爐膛出口溫度℃906909上升13分離器出口溫度℃921922上升14一次風(fēng)機(jī)電流 A115/18115/118未變15二次風(fēng)機(jī)電流 A75/6774/66下降16水冷風(fēng)室壓力Pa10.310.5上升17排煙溫度℃145.5145.4微降18三過入口煙溫℃783784微升19省煤器入口煙溫℃412412未變20上床溫℃ 901911上升21中床溫℃ 909916上升22下床溫℃ 915919上升說明: 調(diào)整前,#3爐各參數(shù)穩(wěn)定運(yùn)行,將引風(fēng)機(jī)負(fù)壓自動(dòng)調(diào)整目標(biāo)值由-30Pa改至+150Pa總共上升180Pa,其他參數(shù)未做任何調(diào)整,穩(wěn)定運(yùn)行 30分鐘后,從參數(shù)對(duì)比表中發(fā)現(xiàn)上升的參數(shù)有:蒸發(fā)量、床壓、床溫、分離器出口溫度、爐膛出口溫度、水冷風(fēng)室壓力;下降的參數(shù)有:低溫再熱器壁溫、含氧量、引風(fēng)機(jī)電流、引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、二次風(fēng)機(jī)電流、排煙溫度、三過入口煙溫。分析:l爐膛壓力上升后,煙氣在離開爐膛時(shí)灰粒子的揚(yáng)析作用加強(qiáng),一次風(fēng)離開爐內(nèi)密相區(qū)時(shí)的夾帶作用增強(qiáng),因此爐內(nèi)內(nèi)循環(huán)倍率升高,爐內(nèi)的灰粒子濃度上升,其對(duì)爐內(nèi)水冷壁面的傳熱作用加強(qiáng),有利于提高爐內(nèi)的熱利用率。同時(shí),灰粒子在爐內(nèi)的停留時(shí)間延長(zhǎng),其燃盡程度得到提高,燃燒效率上升,飛灰可燃物下降;另外,飛出爐膛的灰粒子減少,也有利于降低飛灰可燃物。l因在爐內(nèi)煤燃燒后的熱量不能及時(shí)帶走,造成爐膛密相區(qū)的床溫上升,煤的燃燒效率上升。同時(shí),爐內(nèi)密相區(qū)灰粒子之間的碰撞、磨損、爆裂作用因壓力的上升而作用加強(qiáng),因此灰粒子的燃燒效率上升,鍋爐的底渣含碳量降低,鍋爐效率上升。l爐膛壓力的上升,直接降低引風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速、引風(fēng)機(jī)的電流下降,其電耗下降;二次風(fēng)的流動(dòng)阻力上升,二次風(fēng)量稍有下降,造成二次風(fēng)機(jī)電流下降,其電耗下降。l煙氣在爐內(nèi)及尾部煙道的流動(dòng)速度降低,對(duì)受熱面的磨損下降。l在尾部煙道內(nèi),因煙氣流速的降低,其對(duì)流傳熱作用減弱,但同時(shí)因進(jìn)入尾部煙道的煙氣溫度升高,增強(qiáng)了對(duì)流傳熱作用,在二者共同作用下,排煙溫度變化不明顯,因此由排煙溫度引起的排煙熱損失變化不大,而由煙氣量的減少帶來的排煙熱損失降低,因而總的排煙熱損失是降低的。l低溫再熱器的壁面溫度降低,會(huì)引起再熱器的減溫水流量減少,機(jī)組的效率會(huì)上升。l尾部煙道的壓力下降后,可降低其漏風(fēng)量,既降低磨損又降低引風(fēng)機(jī)的電耗,既提高尾部煙道的熱利用率又減少低溫腐蝕的可能性(從省煤器入口處與尾部煤道底部處的氧量偏差約 0.4%分析,其漏風(fēng)量是比較可觀的)。從以上分析可以看出:提高爐膛壓力運(yùn)行后,多數(shù)參數(shù)的變化有利于提高鍋爐的燃燒效率,從降低主要指標(biāo)分析:蒸發(fā)量的上升說明發(fā)電煤耗下降、鍋爐效率上升;引風(fēng)機(jī)電流、二次風(fēng)機(jī)電流的下降說明廠用

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