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高濃度氨氮滲濾液處理的厭氧氨氧化工藝研究論文名稱:高濃濃度氨氮滲濾濾液處理的厭厭氧氨氧化工工藝研究作者者:趙宗升1劉鴻亮1袁光鈺2李炳偉1摘要:厭氧氧氨氧化是近近幾年來得到到確認的一種種生物化學反反應,其以亞亞硝酸鹽或硝硝酸鹽為電子子受體、以氨氨為電子共體體完成生物脫脫氮過程。其其優(yōu)點是節(jié)省省了傳統(tǒng)生物物反硝化的碳碳源和氨氮氧氧化對氧氣的的消耗。這一一優(yōu)勢對于高高氨氮廢水顯顯得由為重要要,垃圾滲濾濾液即是一種種高氨氮低碳碳氮比廢水,在在其處理過程程中存在自由由氨氨及亞硝硝酸鹽抑制等等問題,采用用厭氧氨氧化化技術可以在在一定程度上上緩解這些問問題。關鍵字字:高濃度氨氮滲濾液厭氧氨氧化厭氧氨氧化化是近幾年來來得到確認的的一種生物化化學反應,其其以亞硝酸鹽鹽或硝酸鹽為為電子受體、以以氨為電子共共體完成生物物脫氮過程。其其優(yōu)點是節(jié)省省了傳統(tǒng)生物物反硝化的碳碳源和氨氮氧氧化對氧氣的的消耗。這一一優(yōu)勢對于高高氨氮廢水顯顯得由為重要要,垃圾滲濾濾液即是一種種高氨氮低碳碳氮比廢水,在在其處理過程程中存在自由由氨氨及亞硝硝酸鹽抑制等等問題,采用用厭氧氨氧化化技術可以在在一定程度上上緩解這些問問題。1研究方法1.1滲濾液原原水水質(zhì)試驗用滲濾濾液取自北京京某生活垃圾圾填埋場,COD濃度1145--1472mmg/L,BOD5為68-1115mg/LL,NH44+-N為1129--1210mmg/L,總氮為1611--1555mmg/L,pH為8-8.22,堿度7770--153311mg/L..2.2試驗流程與與設備試試驗采用如下下流程。試驗驗裝置由滲濾濾液進水槽、進進水泵、厭氧氧流化床、缺缺氧池、曝氣氣池、沉淀池池,回流泵、溫溫度控制器、pH在線檢測系系統(tǒng)組成。內(nèi)內(nèi)循環(huán)厭氧流流化床和曝氣氣池設計有效效容積均為40l,,厭氧流化床床內(nèi)裝顆?;罨钚蕴繛樘盍狭稀捬趿骰驳墓ぷ鳒販囟葹?5℃,曝氣池的的工作溫度為為20℃。1.3分析方法法CODCr:重鉻酸鉀法法;NH4+-N:納試劑比比色法;NO3--N:紫外分光光光度法;NO2--N:NN-萘基-乙二胺比色色法;SS:重量法;總總氮:過硫酸酸鉀紫外分光光光度法;DO:溶解氧測定定儀;總堿度度:電位滴定定法。2結果與討論論2.1普通AA2/O流程試驗試驗用滲濾濾液屬于典型型的晚期滲濾濾液,主要處處理對象是氨氨氮和總氮,出出水氨氮濃度度為259mgg/L??偟コ蕛H為9%。出水NO3--N濃度下降;NO2--N濃度進一步步上升,平均均值高達823mgg/L。表明Nitroobacteer受高濃度到NO2--N的抑制,亞亞硝酸反硝化化反應也很少少進行。根據(jù)據(jù)Narkiis等人1979年的研究表表明,低碳/氮比也是反反硝化過程亞亞硝酸積累的的重要原因??煽梢哉J為這里里的亞硝酸積積累主要是由由于低碳/氮比造成的的。2.2厭氧氨氧化A2/O流程試驗普通A2/O流程對于碳/氮比極低的的滲濾液的處處理存在嚴重重的亞硝酸積積累問題,從從而使硝化反反應及反硝化化反應受到抑抑制,出水氨氨氮濃度和亞亞硝酸濃度很很高,總氮去去除率很低。3月29日開始厭氧氧氨氧化流程程試驗,前7天,進水流流量仍為26l//d,出水回流流比為1;考慮保持持厭氧流化床床較大的水力力停留時間。進進水流量為16l//d,出水回流流比為0.25。試驗開始始后,好氧出出水氨氮濃度度開始從普通通A2/O流程試驗階階段的339mgg/L逐步下降,到到4月24日好氧出水水氨氮濃度降降至6.7mgg/L。好氧出水水硝態(tài)氮濃度度在試驗過程程中逐步增加加,從試驗開開始3月29日的0.0mgg/L增加到4月28日的794mgg/L;厭氧流化化床出水硝態(tài)態(tài)氮濃度增加加到146mgg/L(122日),之后又逐逐漸下降,到到28日為72mg//L。好氧出水水亞硝態(tài)氮從從3月29日試驗開始始的849mgg/L逐漸下降到4月28日的5.6mgg/L。厭氧出水水亞硝態(tài)氮從從試驗開始后后的546mgg/L,逐漸下降降到4月28日的0.03mmg/L。表明厭氧氧流化床逐步步適應了出水水回流,使系系統(tǒng)出水的氨氨氮濃度和亞亞硝態(tài)氮濃度度降了下來,亞亞硝酸鹽先于于硝酸鹽被厭厭氧氨氧化過過程利用。系統(tǒng)在4月17日以后基本本進入穩(wěn)定狀狀態(tài)。系統(tǒng)達達到穩(wěn)態(tài)后的的平均運行數(shù)數(shù)據(jù)見表1。整個系統(tǒng)統(tǒng)的總氮去除除率為27%,比普通A2/O提高15%;缺氧-好氧部分的的總氮去除率率為13%,比普通A2/O提高約5%。系統(tǒng)氨氮氮去除率達95%,比普通A2/O提高18%。根據(jù)表1的系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)態(tài)平均數(shù)據(jù)進進行對厭氧流流化床的進出出水進行氨氮氮、NO3--N、NO2--N進行物料衡衡算結果為,若若沒有厭氧氨氨氧化作用,厭厭氧流化床出出水的氨氮、NO3--N、NO2--N濃度分別應應為914mgg/L、148mgg/L和81mg//L,與實際檢檢測到的平均均值的差分別別為87mg//L、25mg//L和78mg//L。由此可以以得出氨氮、NO3--N、NO2--N的消耗速率率分別為43.5mmg/l/dd、12.5mmg/L和39mg//l/d。而NO3--N+NOO2--N的消耗速率率為51.5mmg/l/dd,略大于氨氨氮的消耗速速率,但很接接近。據(jù)此,可可以認為在厭厭氧流化床中中發(fā)生了厭氧氧氨氧化反應應。表2厭氧氨氧氧化A2/O流程穩(wěn)態(tài)平平均運行數(shù)據(jù)據(jù)參數(shù)進水厭氧出水缺氧出水好氧出水總?cè)コ?%))污泥負荷(1//d)說明COD(mg//l)13721346118194531

平均溶解氧濃度度1.34mmg/l污泥沉降比45污泥濃度6093mmg/l污泥指數(shù)73ΔCOD/厭氧氨氮比比值0.47ΔCOD/ΔTN比值=2.444/1.055COD負荷(kkg/m3//d)0.550.39

0.064BOD5115167

BOD5負荷((kg/m33/d)0.050.05

0.008氨氮(mg/ll)11298272005795

氨氮負荷(kgg/m3/dd)0.250.04

總氮(mg/ll)152012791206111413/27

NO3--N((mg/l))0.77123633740

NO2--N((mg/l))0.193.098101

PH

7.776.46

堿度(mg/ll)77705866639406

3結論(1)利用用好氧出水回回流到厭氧流流化

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