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水泥中央控制室操作熟料煅燒故障處理第1頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理2.1預(yù)熱器系統(tǒng)堵塞2.2窯內(nèi)結(jié)球2.3大窯皮的脫落2.4窯內(nèi)結(jié)圈2.5冷卻機(jī)堆“雪人”
2.6煤管前端上方結(jié)“蠟燭”
2.7篦冷機(jī)“紅河"2.8黃心料2.9預(yù)熱器塌料2.10飛砂料2.11紅窯2.12燒流2.13異常窯皮預(yù)分解窯異常窯況第2頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮堵塞的概念
結(jié)皮是物料在設(shè)備或氣體管道內(nèi)壁上,逐步分層粘掛,形成疏松多孔的層狀覆蓋物。堵塞是指窯后風(fēng)系統(tǒng)或料流系統(tǒng)被物料堵塞,使系統(tǒng)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。1.預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮
第3頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:結(jié)皮有哪些類型?一類是質(zhì)地比較疏松的,結(jié)皮時(shí)間短,與器壁的粘接力小。(以下簡(jiǎn)稱I型結(jié)皮);另一類是質(zhì)地比較堅(jiān)硬的,結(jié)皮時(shí)間長(zhǎng),與器壁的粘接力大。(以下簡(jiǎn)稱II型結(jié)皮)。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第4頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:結(jié)皮是怎樣形成的?堿、氯、硫在650~1000℃,成為液相,≥1400℃以成為氣相。堿、氯、硫的富集與循環(huán)。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第5頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:什么部位易出現(xiàn)結(jié)皮?主要在窯尾煙室、下料斜坡、煙道縮口及最下一級(jí)旋風(fēng)筒錐體、最下兩級(jí)旋風(fēng)筒下料管等部位。尤其是在窯尾煙室、下料斜坡、上升煙道易出現(xiàn)。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第6頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:引起結(jié)皮的原因有哪些?①與物料中鉀、鈉、氯、硫的揮發(fā)有關(guān);②預(yù)熱器局部高溫或各級(jí)預(yù)熱器及窯尾廢氣溫度過(guò)高易造成結(jié)皮;③火焰組織不當(dāng),煤粉燃燒不完全;④生料成分波動(dòng)較大、喂料不均勻、物料易燒性的好壞等有關(guān)⑤窯尾及預(yù)熱器漏風(fēng);⑥內(nèi)襯損壞、內(nèi)筒脫落、翻板閥工作不靈活均易造成結(jié)皮;⑦與操作有關(guān)。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第7頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:造成預(yù)熱器系統(tǒng)堵塞的原因有哪些?因結(jié)皮而堵塞(局部高溫、有害成分)機(jī)械故障造成堵塞(鎖風(fēng)閥在關(guān)閉位置上被卡死;循環(huán)吹掃裝置出現(xiàn)故障;料粉分配不均勻等。)工藝設(shè)計(jì)不合理或耐火襯料砌筑不好造成堵塞(旋風(fēng)筒壁掉下來(lái)的成塊結(jié)皮堵塞;下料管的幾何形狀不好,在彎頭和縮口處,易形成堵塞;掉磚)一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第8頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:預(yù)熱器系統(tǒng)堵塞時(shí)有何現(xiàn)象?堵塞點(diǎn)以下氣體溫度急劇上升氣體壓力不穩(wěn)排灰閥被堵后閥桿停止擺動(dòng)并有冒灰現(xiàn)象一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第9頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作
預(yù)熱器系統(tǒng)堵塞
問(wèn)題:防止預(yù)熱器系統(tǒng)堵塞的措施有哪些?開(kāi)窯點(diǎn)火前檢查;嚴(yán)把原燃料質(zhì)量關(guān);加強(qiáng)操作人員責(zé)任心;采用旁路放風(fēng);丟棄一部分窯灰,減少氯的循環(huán);定期檢查吹掃。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第10頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:預(yù)熱器系統(tǒng)堵塞后如何處理?立即停料,分解爐止煤,大幅度降低窯速和用煤量;檢查記錄,分析、判斷數(shù)據(jù),赴現(xiàn)場(chǎng)找出堵塞的部位;適當(dāng)加大排風(fēng)后打開(kāi)清灰孔進(jìn)行試探性的檢查和清理;捅堵過(guò)程中,注意人身安全。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第11頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作2.窯內(nèi)結(jié)球問(wèn)題:窯內(nèi)結(jié)球的原因是什么?有害成分是造成結(jié)球的重要原因;當(dāng)窯內(nèi)結(jié)圈或厚料層操作時(shí),也易產(chǎn)生結(jié)球;生料配料不當(dāng),燃燒器選用和調(diào)節(jié)操作不當(dāng)、煤灰摻入不均及熱工制度波動(dòng)大時(shí),也易產(chǎn)生結(jié)球。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第12頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:窯內(nèi)結(jié)球的危害有哪些?加速對(duì)過(guò)渡帶耐火磚的磨損;嚴(yán)重時(shí)逼迫止料停窯;威脅噴煤管安全;影響篦冷機(jī)的正常控制及運(yùn)行。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第13頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:處理結(jié)球的措施有哪些?適當(dāng)增加窯內(nèi)拉風(fēng),順暢火焰,并減料慢窯;大球進(jìn)入燒成帶用短時(shí)大火把大球燒散或燒?。蝗舸笄蛞堰M(jìn)入篦冷機(jī),應(yīng)及時(shí)停料、停窯,將大球停在低溫區(qū),人工打碎。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第14頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月3.大窯皮的脫落問(wèn)題:大窯皮脫落時(shí)應(yīng)采取的措施有哪些?根據(jù)脫落的大窯皮量,立即適當(dāng)?shù)販p少喂料量;根據(jù)情況,必要時(shí)可打慢窯速。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第15頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作4.窯內(nèi)結(jié)圈(1)后結(jié)圈(也稱熟料圈)問(wèn)題:窯內(nèi)結(jié)后圈時(shí)有什么現(xiàn)象?火焰短粗,前部白亮發(fā)渾;窯皮溫度升高,窯尾溫度降低,負(fù)壓上升;燒成帶氣層濃厚,流動(dòng)慢,圈嚴(yán)重時(shí)發(fā)生倒圈;來(lái)料波動(dòng)大,一般料層不厚;傳動(dòng)電流負(fù)荷增加。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第16頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:產(chǎn)生后結(jié)圈的原因有哪些?生料化學(xué)成分;煤的影響;窯的直徑;操作和熱工制度的影響(用煤過(guò)多、一、二次風(fēng)配合不當(dāng)、喂料過(guò)多、慢車(chē)過(guò)多、熱工制度嚴(yán)重不穩(wěn)定。)一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第17頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:后結(jié)圈的危害有哪些?引起排風(fēng)不暢,溫度不均,火焰受阻;熟料產(chǎn)質(zhì)量降低,消耗上升;處理結(jié)圈時(shí)很易損壞窯皮,無(wú)法處理要停窯,影響窯運(yùn)轉(zhuǎn)周期。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第18頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月問(wèn)題:處理后結(jié)圈的措施有哪些?燒圈法:冷燒法、熱燒法、冷熱交替法;窯槍轟圈;一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第19頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作4.窯內(nèi)結(jié)圈(2)前結(jié)圈問(wèn)題:前結(jié)圈過(guò)高的危害有哪些?有礙看火工的視線,造成操作判斷上的失誤;減少窯內(nèi)的通風(fēng)面積,影響入窯二次風(fēng)量,影響正常的火焰形狀,并促使煤粉燃燒不完全;熟料在燒成帶內(nèi)停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)易結(jié)大塊,容易磨損和砸傷窯皮,影響窯襯使用壽命。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第20頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:處理前結(jié)圈的措施有哪些?將噴煤管拉出來(lái),用高溫將圈燒矮;適當(dāng)減小排風(fēng),增加一次風(fēng)量,提高一次風(fēng)溫,降低煤粉細(xì)度,使火焰高溫部分集中到前結(jié)圈處,燒矮前結(jié)圈;一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第21頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作5.冷卻機(jī)堆“雪人”
問(wèn)題:篦冷機(jī)“雪人”產(chǎn)生的原因是什么?篦冷機(jī)“雪人”的原因,主要是操作不當(dāng)所致。為了控制游離氧化鈣而過(guò)度的煅燒;在采用短火焰煅燒時(shí),常導(dǎo)致煤粉燃燒不完全;熟料晶型轉(zhuǎn)化成細(xì)粉過(guò)多;窯頭罩處溫度過(guò)高。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第22頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月問(wèn)題:防止堆“雪人”的措施是什么?操作上克服不當(dāng)行為,從根本上杜絕“雪人”形成;借助于攝像或掃描系統(tǒng),進(jìn)行判斷和調(diào)整;改善熟料的顆粒組;加強(qiáng)原材料的控制,嚴(yán)格操作。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第23頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作6.煤管前端上方結(jié)“蠟燭”
所謂“蠟燭”是指在窯頭噴煤管出口端上方,由高溫熟料細(xì)粉沾黏在煤管外壁的澆注料上,并不斷堆積成類似“蠟燭”的柱狀熟料結(jié)塊。導(dǎo)致“蠟燭”形成的機(jī)理,與“雪人”的形成有異曲同工之處,只是形成的位置有所不同。所以,對(duì)它的防治也應(yīng)該與克服“雪人”的辦法類似,從工藝煅燒上采取針對(duì)性措施即可。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第24頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作7.篦冷機(jī)出現(xiàn)“紅河"的操作處理問(wèn)題:“紅河”產(chǎn)生的原因是什么?SM過(guò)高,窯內(nèi)煅燒不好,熟料結(jié)粒差;入窯溜子溫度波動(dòng)大導(dǎo)致窯內(nèi)工況不穩(wěn);“紅河”的產(chǎn)生還和篦冷機(jī)的供風(fēng)形式,篦板形式有關(guān)。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第25頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月問(wèn)題:對(duì)“紅河”處理措施是什么?穩(wěn)定入窯料子溫度在850±5℃,減少入窯生料的波動(dòng);“紅河”產(chǎn)生時(shí)窯頭適當(dāng)加煤,加強(qiáng)窯內(nèi)煅燒;“紅河”產(chǎn)生時(shí)及時(shí)將篦床速度打快一些。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第26頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作8.黃心料問(wèn)題:防止黃心料出現(xiàn)采取的主要措施是什么?注意風(fēng)、煤、料的匹配,防止還原氣氛在窯內(nèi)形成;注意火焰調(diào)整,避免高溫死燒,避免熟料過(guò)大結(jié)粒;控制熟料離窯的溫度不要高于1250℃;關(guān)注配料中的硫與堿含量的變化。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第27頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作9.預(yù)熱器塌料問(wèn)題:預(yù)熱器塌料產(chǎn)生的原因是什么?預(yù)熱器和分解爐設(shè)計(jì)及結(jié)構(gòu)缺陷的影響;生料及燃料質(zhì)量的影響;生產(chǎn)操作的影響。
一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第28頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月問(wèn)題:發(fā)現(xiàn)塌料時(shí)的操作是什么?對(duì)于小股塌料可不動(dòng),大股塌料時(shí)應(yīng)減少喂料,降低窯速,增加窯頭喂煤量。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第29頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作10.飛砂料問(wèn)題:產(chǎn)生飛砂料的原因是什么?液相量不足;硫酸鹽飽和度過(guò)高;石灰石的晶型結(jié)構(gòu)對(duì)物料煅燒結(jié)粒性的影響;石灰石中難燒的f-SiO2含量過(guò)高;煅燒溫度過(guò)高一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第30頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作問(wèn)題:發(fā)現(xiàn)飛砂料時(shí)如何操作?配料方案應(yīng)與煅燒溫度相適應(yīng);避免用高堿高鎂原料和高硫燃煤;減少窯灰入窯量;若前結(jié)圈較高時(shí),應(yīng)降低前結(jié)圈,不使熟料在燒成帶停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng);提高煤粉質(zhì)量。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第31頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作11.紅窯問(wèn)題:紅窯產(chǎn)生的原因是什么?耐火磚較薄或脫落導(dǎo)致紅窯;窯內(nèi)大料球?qū)е录t窯;火焰形狀的不合理導(dǎo)致紅窯;操作不合理;生料化學(xué)成分的不穩(wěn)定。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第32頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月問(wèn)題:出現(xiàn)紅窯如何處理?窯筒體出現(xiàn)暗紅斑,不需停窯,但必須作一些調(diào)整;出現(xiàn)亮紅斑,或紅斑出現(xiàn)在沒(méi)有窯皮的區(qū)域,須停窯;通過(guò)紅外掃描溫度曲線觀察并判斷出紅的位置;防止紅窯,關(guān)鍵在于保護(hù)窯皮。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第33頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作12.“燒流’’的操作處理燒流是新型干法窯中較嚴(yán)重的工藝事故。通常是由于燒成溫度過(guò)高,或生料成分發(fā)生變化導(dǎo)致硅酸鹽礦物最低共熔點(diǎn)溫度降低造成的。燒流時(shí)窯前幾乎看不到飛砂,火焰呈耀眼的白色,NOx異常高。窯電流低。當(dāng)發(fā)現(xiàn)燒流時(shí)立即大幅度減煤或止窯頭煤一段時(shí)間,略減窯速,盡可能降低窯內(nèi)的溫度,如果物料已流入篦冷機(jī)內(nèi),要密切關(guān)注冷卻機(jī)的壓力、篦板溫度。嚴(yán)重時(shí)立刻停窯。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第34頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作13.異常窯皮異常窯皮燒成帶窯皮過(guò)薄,且有凹坑長(zhǎng)厚窯皮窯皮末端呈倒喇叭一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第35頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作燒成帶窯皮過(guò)薄,且有凹坑的窯皮產(chǎn)生的原因長(zhǎng)時(shí)間燒成溫度控制過(guò)高;燃燒器的位置不合理;燃燒器的內(nèi)外風(fēng)調(diào)整不合理;操作的影響;窯內(nèi)通風(fēng)不良。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第36頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作長(zhǎng)厚窯皮產(chǎn)生的原因生料成分中KH偏低,氧化鐵含量較高;系統(tǒng)風(fēng)量過(guò)大,二次風(fēng)溫過(guò)低,煤粉燃燒速度慢;煤粉粒度、水分過(guò)大;燃燒器使用不當(dāng);操作不當(dāng)。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第37頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作末端呈倒喇叭的窯皮產(chǎn)生的原因系統(tǒng)熱工制度長(zhǎng)時(shí)間波動(dòng),窯內(nèi)縮口結(jié)皮,結(jié)大料球等;操作不當(dāng)。一.預(yù)分解窯異常窯況的分析及處理第38頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理系統(tǒng)突發(fā)故障的處理2.1窯系統(tǒng)主排風(fēng)機(jī)停車(chē)2.2回轉(zhuǎn)窯主機(jī)停車(chē)2.3高溫風(fēng)機(jī)跳閘2.4窯尾主排風(fēng)機(jī)(EP風(fēng)機(jī))停車(chē)2.5全系統(tǒng)停電2.6后續(xù)工藝斷電
2.7生料喂料突然中斷2.8篦冷機(jī)一段篦床篦板掉落
2.9分解爐斷火第39頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.1窯系統(tǒng)主排風(fēng)機(jī)停車(chē)問(wèn)題:窯系統(tǒng)主排風(fēng)機(jī)停車(chē)時(shí)應(yīng)采取哪些應(yīng)急措施?窯系統(tǒng)主排風(fēng)機(jī)停車(chē)時(shí)應(yīng)馬上采取應(yīng)急措施,保證設(shè)備沒(méi)有危險(xiǎn)之后再查找原因。降低窯速防止未燒好的物料涌向窯頭和篦冷機(jī);在停機(jī)過(guò)程中如喂料系統(tǒng)采用提升機(jī)入預(yù)熱器并安裝有分料閥,應(yīng)及時(shí)調(diào)整分料閥使物料回到均化庫(kù);在停車(chē)后調(diào)整窯頭負(fù)壓時(shí),應(yīng)先關(guān)小余風(fēng)風(fēng)閥。第40頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理問(wèn)題:造成窯系統(tǒng)主排風(fēng)機(jī)停車(chē)的原因?風(fēng)機(jī)軸承溫度高于設(shè)定值;高壓電機(jī)線圈溫度過(guò)高;液力耦合器進(jìn)口油溫過(guò)高;液力耦合器出口油溫過(guò)高;稀油站供油壓力超過(guò)上限;稀油站供油壓力低于下限;液力耦合器供油溫度超過(guò)上限;液力耦合器供油溫度低下于限;油泵全部停止工作;主排風(fēng)機(jī)過(guò)負(fù)荷;控制系統(tǒng)故障;電氣故障;第41頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.2回轉(zhuǎn)窯主機(jī)停車(chē)
當(dāng)回轉(zhuǎn)窯主機(jī)停車(chē)時(shí)應(yīng)立即停止生料喂料、停止分解爐喂煤、窯頭喂煤,并及時(shí)將窯輔助傳動(dòng)開(kāi)啟,通知有關(guān)人員對(duì)電器設(shè)備、回轉(zhuǎn)窯設(shè)備進(jìn)行檢查。應(yīng)急措施第42頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理電氣故障;控制系統(tǒng)故障;回轉(zhuǎn)窯設(shè)備故障導(dǎo)致主機(jī)過(guò)載。導(dǎo)致停車(chē)的原因第43頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.3高溫風(fēng)機(jī)跳閘高溫風(fēng)機(jī)跳閘后,窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)會(huì)很快出現(xiàn)正壓、緊接著窯頭會(huì)正壓返火、進(jìn)入窯頭收塵器的氣體溫度急劇升高,嚴(yán)重危及現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員的人身安全和設(shè)備安全;此時(shí)如不采取及時(shí)有效的措施,會(huì)造成預(yù)熱器堵塞、燒壞窯頭電收塵器、燒傷巡檢人員等事故。高溫風(fēng)機(jī)跳閘導(dǎo)致的現(xiàn)象第44頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.3高溫風(fēng)機(jī)跳閘通知現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員緊急避險(xiǎn);停止分解爐喂煤和入窯生料喂料,防止預(yù)熱器堵塞;打開(kāi)點(diǎn)火煙囪帽,關(guān)小篦冷機(jī)低溫段風(fēng)機(jī)入口閥,加大窯頭風(fēng)機(jī)入口閥;通知余熱發(fā)電操作員,讓其做相應(yīng)調(diào)整;適當(dāng)降低窯速,防止跑生料;減小窯頭用煤量,必要時(shí)止煤;適當(dāng)打開(kāi)收塵設(shè)備入口管道上的冷風(fēng)閥;查清跳閘原因并聯(lián)系相關(guān)人員,關(guān)閉高溫風(fēng)機(jī)入口閥門(mén),做好啟動(dòng)準(zhǔn)備。需采取的應(yīng)急措施第45頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.4窯尾主排風(fēng)機(jī)(EP風(fēng)機(jī))停車(chē)需采取的應(yīng)急措施停料、停分解爐煤粉,必要時(shí)停窯頭喂煤,注意保溫,關(guān)閉三次風(fēng);窯筒體間隔或連續(xù)慢轉(zhuǎn),酌情拉出噴煤管,防止彎曲變形;減低冷卻機(jī)篦速直至停止,減少冷卻風(fēng)量,注意窯頭負(fù)壓的變化;加強(qiáng)預(yù)熱器系統(tǒng)監(jiān)測(cè),嚴(yán)防堵料,定期清理;查明故障原因,盡快進(jìn)行處理第46頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.5全系統(tǒng)停電全系統(tǒng)停電后,中控室人員應(yīng)立即開(kāi)啟備用電源供電,并開(kāi)啟窯輔助傳動(dòng)將窯轉(zhuǎn)起來(lái),然后通知有關(guān)人員將主排風(fēng)機(jī)輔助傳動(dòng)開(kāi)啟。在供電恢復(fù)之后,應(yīng)盡早開(kāi)啟窯尾排風(fēng)機(jī)、窯頭喂煤系統(tǒng)、熟料輸送系統(tǒng)及篦冷機(jī)系統(tǒng)、主排風(fēng)機(jī),開(kāi)啟相關(guān)設(shè)備之后,應(yīng)檢查預(yù)熱器各管道是否有堵塞,各排灰閥是否靈活。第47頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.6后續(xù)工藝斷電現(xiàn)象:高溫風(fēng)機(jī)、窯尾排風(fēng)機(jī)機(jī)械停機(jī);各級(jí)旋風(fēng)筒出口溫度高;分解爐出口溫度急劇升高,其它后面窯尾溫度升高速度較?。桓G頭罩回火嚴(yán)重,二三次風(fēng)溫升高;窯頭收塵器進(jìn)、出口溫度升高;窯尾溫度降低;旋風(fēng)筒、窯頭罩負(fù)壓呈正壓。原因:供電系統(tǒng)故障;高溫風(fēng)機(jī)發(fā)生故障;窯尾排風(fēng)機(jī)故障。處理:窯尾止煤、止料;窯頭止煤;窯速逐漸降低,直至停窯;增濕塔噴水加大,防止布袋收塵器濾袋損壞;及時(shí)打開(kāi)點(diǎn)火煙囪帽。迅速通知有管部門(mén)檢查配電系統(tǒng)及排風(fēng)設(shè)備。第48頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.7生料喂料突然中斷原因生料輸送系統(tǒng)故障;庫(kù)內(nèi)生料量不足,料位低;棚料;羅茨風(fēng)機(jī)故障跳閘。第49頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理現(xiàn)象生料喂料量顯示為0;各級(jí)旋風(fēng)筒出口溫度急劇升高,出口負(fù)壓減??;分解爐內(nèi)無(wú)料后,分解爐出口溫度急劇升高,出口負(fù)壓減??;窯尾廢氣系統(tǒng)溫度升高,負(fù)壓減??;窯尾煙室溫度升高,負(fù)壓增大;窯頭罩內(nèi)負(fù)壓增大;窯尾煙室及C1出口O2濃度增大,CO濃度降低;高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)口溫度升高,增濕塔噴水量自動(dòng)增加(投自動(dòng)時(shí))。第50頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理處理步驟停分解爐噴煤;適當(dāng)減少窯頭噴煤;降窯速至低速慢轉(zhuǎn)窯;注意控制增濕塔出口氣體溫度;調(diào)整系統(tǒng)風(fēng)量,迅速組織人員進(jìn)行檢查生料輸送系統(tǒng)及生料均化庫(kù),及時(shí)排除故障。若短時(shí)間內(nèi)無(wú)法排除故障,則停窯保溫待處理。第51頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.8篦冷機(jī)一段篦床篦板掉落原因冷卻機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行、磨損等造成篦板掉落,篦床運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)被卡死。第52頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.8篦冷機(jī)一段篦床篦板掉落主要表現(xiàn)冷卻機(jī)篦下一~三室壓力升高,四~六室壓力降低;二、三次風(fēng)溫升高;窯頭罩至主排風(fēng)機(jī)之間各處溫度略有升高,負(fù)壓略有增大;出冷卻機(jī)熟料溫度減低;出窯熟料溫度升高;窯頭收塵器進(jìn)、出溫度降低;窯尾及預(yù)熱器后風(fēng)管O2濃度減小,CO濃度增大。第53頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.8篦冷機(jī)一段篦床篦板掉落故障排除停止分解爐噴煤,止料,逐漸減少窯頭噴煤量,直至全停,逐漸降低窯速,直至停窯;燒成系統(tǒng)各機(jī)械設(shè)備按操作規(guī)程依次停車(chē),通知相關(guān)部門(mén)迅速檢修冷卻機(jī)篦板,及時(shí)排除故障。第54頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.9分解爐斷火原因喂煤系統(tǒng)故障(電氣故障、羅茨風(fēng)機(jī)故障跳停、煤粉稱故障停運(yùn)等);人員誤操作;分解爐噴煤嘴故障;分解爐溫度低致使噴入煤粉不能燃燒;窯尾煤粉倉(cāng)粉位低。第55頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.9分解爐斷火主要表現(xiàn)各級(jí)旋風(fēng)筒和分解爐出口溫度降低;預(yù)熱器后風(fēng)管、高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)口、增濕塔進(jìn)口、窯尾收塵器進(jìn)口及窯尾排風(fēng)機(jī)入口溫度降低;增濕塔噴水量減少;窯尾煙室溫度降低;窯頭高溫帶溫度降低;出窯熟料溫度及出冷卻機(jī)熟料溫度降低;二、三次風(fēng)溫降低;預(yù)熱器后風(fēng)管氣體NOX濃度降低;窯尾及預(yù)熱器后風(fēng)管氣體CO濃度及O2濃度增大。第56頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作二、熟料煅燒系統(tǒng)突發(fā)故障及處理2.9分解爐斷火故障排除停止分解爐噴煤,逐漸減少生料喂料量,直至全停,適當(dāng)降低窯速運(yùn)行,查明分解爐斷火的原因,排除故障,重新點(diǎn)火,若排除時(shí)間較長(zhǎng),則停窯處理。第57頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理1、窯頭收塵器進(jìn)出口氣體壓差過(guò)高的判斷及處理
故障原因可能的原因有兩種:一是冷卻機(jī)余風(fēng)過(guò)大;一是收塵器內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理。故障處理對(duì)于第一種原因,采取的對(duì)策是調(diào)小窯頭排風(fēng)機(jī)入口閥門(mén);對(duì)于第二種原因,采取的措施是改進(jìn)收塵器內(nèi)部結(jié)構(gòu)。故障現(xiàn)象中控畫(huà)面顯示窯頭收塵器進(jìn)出口氣體壓差過(guò)高。
第58頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理2、C5入口溫度過(guò)高的判斷及處理
故障原因可能的原因有三種:一是加料不足或分解爐斷料;二是分解爐喂煤失控;三是煤質(zhì)不好,爐內(nèi)燃料燃燒不完全。故障處理對(duì)于第一種原因,應(yīng)迅速減煤,確認(rèn)是否有堵塞;對(duì)于第二種原因,迅速止尾煤;對(duì)于第三種原因應(yīng)調(diào)整煤質(zhì),使煤粉在爐內(nèi)完全燃燒。
故障現(xiàn)象當(dāng)C5入口氣體溫度升高時(shí),會(huì)伴隨其他各級(jí)旋風(fēng)筒及窯尾出口氣體溫度的升高。第59頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理3、各級(jí)預(yù)熱器出口氣體壓力過(guò)高的判斷及處理
故障原因可能的原因有兩種:一是喂料量變大;一是窯內(nèi)通風(fēng)量減小。故障處理對(duì)于第一種原因,采取的對(duì)策是:改變喂料量;對(duì)于第二種原因,采取的對(duì)策是:調(diào)大窯尾高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,增加系統(tǒng)通風(fēng)量。故障現(xiàn)象中窯畫(huà)面顯示各級(jí)預(yù)熱器出口氣體壓力過(guò)高.第60頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理4、C4堵料的判斷及處理
故障原因1.下料翻板閥長(zhǎng)期漏風(fēng),錐體結(jié)皮;2.原料中有害成分增加;3.預(yù)熱器內(nèi)掉磚,卡住翻板閥。
故障處理通知現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員及時(shí)捅堵。若堵料嚴(yán)重,需按停車(chē)順序停窯,但停窯四小時(shí)內(nèi)禁止用加大排風(fēng)量的辦法處理堵料。故障現(xiàn)象表現(xiàn)為C4錐體負(fù)壓下降很快,下料管溫度下降,分解爐出口溫度上升.
第61頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理5、C4塌料的判斷及處理
故障原因預(yù)熱器出現(xiàn)塌料現(xiàn)象是由于系統(tǒng)的結(jié)皮、堵截造成的。當(dāng)預(yù)熱器錐體部位的結(jié)皮、堵塞較嚴(yán)重時(shí),結(jié)皮部位不能承載物料的重量即會(huì)塌落下來(lái)造成塌料現(xiàn)象。
故障處理1.塌料程度較小時(shí),可適當(dāng)增加分解爐喂煤量,酌情調(diào)整操作。2.塌料程度較大時(shí),應(yīng)止料處理。故障現(xiàn)象1.系統(tǒng)排風(fēng)量突然下降;2.C4錐體負(fù)壓突然下降;3.分解爐及五級(jí)筒出口溫度下降,出口負(fù)壓上升,分解率降低。
第62頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理6、窯內(nèi)物料過(guò)燒判斷及處理
故障原因可能的原因是窯內(nèi)火焰溫度過(guò)高.
故障處理減少窯頭喂煤量,提高窯速,增加篦冷機(jī)一室風(fēng)量.
故障現(xiàn)象表現(xiàn)為窯體表面溫度上升,窯主電機(jī)電流長(zhǎng)時(shí)間過(guò)高.
第63頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理7、窯頭出現(xiàn)跑生料的判斷及處理
故障原因可能的原因是窯尾溫度較低,喂煤量過(guò)少;預(yù)熱器塌料,生料大量涌入燒成帶,竄出窯頭。
故障處理其處理方法為:暫時(shí)停窯(不多于7分鐘),加大窯頭喂煤量和窯內(nèi)的通風(fēng),同時(shí)適量減少預(yù)熱器的喂料量,視爐溫調(diào)解喂煤量,待其逐漸恢復(fù)正常生產(chǎn)。故障現(xiàn)象表現(xiàn)為燒成帶溫度下降,窯頭負(fù)壓波動(dòng),窯主電流下降,窯內(nèi)渾濁,窯頭、篦冷機(jī)噴灰。
第64頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理8、C5塌料的判斷及處理
故障原因1.下料翻板閥長(zhǎng)期漏風(fēng),錐體結(jié)皮;2.原料中有害成分增加;3.預(yù)熱器內(nèi)掉磚,卡住翻板閥。故障處理1.當(dāng)發(fā)性大量塌料時(shí)要按照跑生料的情況處理.2.當(dāng)發(fā)生少量塌料時(shí)可適當(dāng)放慢窯速、加大窯頭喂煤量.故障現(xiàn)象1.系統(tǒng)排風(fēng)量突然下降;2.錐體負(fù)壓突然下降3.窯尾溫度下降幅度很大;4.窯頭出現(xiàn)正壓噴灰
.第65頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理9、窯內(nèi)結(jié)圈或窯皮過(guò)厚、結(jié)蛋的判斷及處理
故障原因1.生料成分配比不合適,石灰飽和比和硅酸率較低。2.煤的灰分過(guò)高,加上噴煤管的位置及火焰形狀控制不當(dāng)。3.熱工制度控制不穩(wěn)定,導(dǎo)致窯內(nèi)工況變化較大。故障處理1.若是原料問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)室及車(chē)間,進(jìn)行必要的配比調(diào)整。2.若是操作問(wèn)題,應(yīng)通過(guò)火焰形狀的調(diào)整或調(diào)整燃燒器的位置3.若結(jié)圈嚴(yán)重,則可在停窯的情況下,用高壓水槍清除結(jié)圈。
故障現(xiàn)象表現(xiàn)為窯尾煙室壓力偏高,溫度偏低,窯頭火焰無(wú)力發(fā)飄。第66頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理10、窯內(nèi)出現(xiàn)掉窯皮(垮圈)情況的判斷及處理
故障原因窯內(nèi)結(jié)圈到一定程度時(shí),由于本身應(yīng)力的影響,所結(jié)的圈會(huì)垮落下來(lái)
.故障處理1.調(diào)整火焰位置,保持火焰順暢2.減料數(shù)分鐘后加快篦速,待一室壓力上升后減窯速.待窯內(nèi)恢復(fù)正常后緩慢提高窯速.3.調(diào)整窯筒體冷卻風(fēng)機(jī)位置.
故障現(xiàn)象1.窯電流短時(shí)間異常迅速上升2.窯內(nèi)可見(jiàn)大塊暗紅色窯皮3.窯筒體可能出現(xiàn)局部高溫第67頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理11、窯尾溫度過(guò)高的判斷及處理
故障原因1.某級(jí)預(yù)熱器堵塞,來(lái)料減少;2.窯頭用煤過(guò)多;3.黑火頭偏長(zhǎng),煤粉過(guò)粗;4.窯內(nèi)通風(fēng)過(guò)大;5.熱電偶損壞,溫度單向變化。故障處理1.止料處理;2.窯頭減煤;3.調(diào)整噴煤管內(nèi)外風(fēng)比例,降低煤粉細(xì)度.4.調(diào)整三次風(fēng)閥門(mén)開(kāi)度;5.更換熱電偶故障現(xiàn)象中控畫(huà)面顯示數(shù)值偏高第68頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理12、窯尾溫度過(guò)低的判斷及處理
故障原因1.預(yù)熱器塌料或喂料量大;2.窯內(nèi)有后結(jié)圈;3.窯內(nèi)通風(fēng)不足;4.窯尾煙室熱電偶結(jié)皮.故障處理1.塌料量小時(shí)可略減窯速,塌料量大時(shí)應(yīng)減料;2.結(jié)圈小時(shí)可調(diào)整噴煤管位置,處理結(jié)圈;3.減小三次風(fēng)管閥門(mén)開(kāi)度;4.處理結(jié)皮后更換熱電偶
故障現(xiàn)象中控畫(huà)面顯示數(shù)值偏高第69頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理13、判斷、處理一級(jí)筒出口氣體溫度過(guò)高故障原因斷料或料少;煤粉過(guò)粗,被帶到了一級(jí)筒進(jìn)行燃燒;溫度計(jì)損壞。故障處理檢查斷料等原因,且恢復(fù)料量;調(diào)整煤粉細(xì);更換溫度計(jì)。故障現(xiàn)象當(dāng)一級(jí)筒出口氣體溫度升高時(shí),會(huì)伴隨著其他各級(jí)旋風(fēng)筒及窯尾出口氣體溫度的升高。第70頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理14、判斷、處理窯頭出現(xiàn)正壓故障故障原因可能的原因:一是窯頭排風(fēng)機(jī)排走的廢氣量減少,使得入窯二次風(fēng)量增;一是窯尾出現(xiàn)塌料。故障處理對(duì)第一種情況處理簡(jiǎn)單,只要開(kāi)大窯頭排風(fēng)機(jī)動(dòng)車(chē)閥門(mén)就可以了;對(duì)第二種情況則較復(fù)雜,需要按塌料情況處理。故障現(xiàn)象表現(xiàn)為窯門(mén)罩壓力值為正壓。第71頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理15、判斷、處理分解爐出口溫度過(guò)高故障
故障原因1、喂料變小或斷料;2、爐以上某級(jí)旋風(fēng)筒堵料;3、分解爐喂煤量過(guò)大;4、三次風(fēng)量過(guò)大;5、熱電偶失靈。
故障處理1、檢查斷料、料少的原因;2、停料、捅料、吹堵;3、減少喂煤量,檢查回路;4、適當(dāng)關(guān)小三次風(fēng)閥門(mén)開(kāi)度;5、檢查或更換熱電偶。故障現(xiàn)象分解爐出口溫度升高時(shí)會(huì)伴隨著五級(jí)筒入口溫度升高。若是因某級(jí)旋風(fēng)筒堵料造成的,還會(huì)伴隨著旋風(fēng)筒錐體壓力的變化。第72頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理16、判斷、處理窯內(nèi)火焰溫度過(guò)高故障
故障原因可能的原因是窯頭喂煤量偏大,或窯內(nèi)來(lái)料量減少。故障處理對(duì)第一種情況,通常只需減少窯頭喂煤就可以了;對(duì)第二種情況,需結(jié)合其它參數(shù)的變化進(jìn)行準(zhǔn)確判斷處理.故障現(xiàn)象表現(xiàn)為窯內(nèi)火焰溫度過(guò)高。有時(shí)會(huì)伴隨窯尾溫度偏高的現(xiàn)象。第73頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理17、判斷、處理窯內(nèi)火焰溫度過(guò)低故障
故障原因可能的原因是窯頭喂煤量偏小或窯內(nèi)有大料涌入。故障處理對(duì)第一種情況,只要增加窯頭喂煤就可以了,需要注意的是要尾氣體中CO含量的變化;對(duì)第二種情況,需結(jié)合其它參數(shù)的變化進(jìn)行準(zhǔn)確判斷處理。故障現(xiàn)象表現(xiàn)為窯內(nèi)火焰溫度過(guò)低。第74頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理18、窯內(nèi)火焰形狀過(guò)粗的判斷及處理
故障原因可能的原因有兩種:一是一次風(fēng)量過(guò)大;一是內(nèi)外風(fēng)配合不良。
故障處理對(duì)第一種原因,采取的對(duì)策是適當(dāng)減少一次風(fēng)量;對(duì)于第二種原因,采取的措施是調(diào)節(jié)內(nèi)外風(fēng)比例。故障現(xiàn)象通過(guò)看火電視看見(jiàn)窯內(nèi)火焰形狀過(guò)粗。第75頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理19、判斷、處理窯內(nèi)火焰出現(xiàn)分叉情況故障
故障原因可能的原因有兩種:一是噴煤管口變形;一是噴煤管端部或管內(nèi)間隙有雜物。
故障處理對(duì)第一種原因,采取的對(duì)策是更換噴煤管;對(duì)于第二種原因,采取的措施是清理噴煤管。故障現(xiàn)象通過(guò)看火電視看見(jiàn)窯內(nèi)火焰出現(xiàn)分叉。第76頁(yè),課件共84頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月水泥中央控制室操作三、熟料煅燒系統(tǒng)常見(jiàn)故障處理20、判斷、處理窯尾負(fù)壓過(guò)高故障
故障原因可能的原因有兩種:一是窯內(nèi)通風(fēng)量增大;一是窯內(nèi)結(jié)圈或料層增厚。
故障處理首先看窯尾風(fēng)機(jī)的閥門(mén)開(kāi)度或轉(zhuǎn)速、三次風(fēng)管閥門(mén)開(kāi)度有無(wú)變化
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