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文檔簡介
Mobile制品生產(chǎn)性確保Mobile制品生產(chǎn)性確保生產(chǎn)性極大化CI極大化品質(zhì)穩(wěn)定化Ⅰ.TDR活動背景事業(yè)戰(zhàn)略課題Y+3事業(yè)計劃展望Vision:通過Audio制品生產(chǎn)性向上50%改善,促進事業(yè)擴大,’07年賣出10億美圓達成。‘05年生產(chǎn)CAPA分析GAPCAR-A:478MP3:976,0616,63605年預(yù)想CAPA575Unit:K臺TDR選定Mobile制品生產(chǎn)性確保5,7308,9404,20011,03003年04年05年06年07年Unit:K臺CAR-A:82%MP3:300%6,6362/21生產(chǎn)性極大化Ⅰ.TDR活動背景事業(yè)戰(zhàn)略課題Y+32Ⅱ.TDR活動目標66.7%↑12020070150114.3%↑Unit:臺/HR75%↑47’04年實績’05年目標36100%↑CAR-AMP3Unit:臺/人.HR’04年實績’05年目標’04年實績’05年目標’04年實績’05年目標70%↑2,133650’04年實績’05年目標74,09410,00086.5%↑Unit:PPM’04年實績’05年目標MobileMAINKPISubKPI人當(dāng)生產(chǎn)性時間當(dāng)生產(chǎn)性工程品質(zhì)3/21Ⅱ.TDR活動目標66.7%↑120200701501143Ⅲ.Theme推進組織活動內(nèi)容Process活動日程測定階段(M)分析階段(A)改善階段(I)管理階段(C)01/19~01/3102/01~2/1302/14~2/2803/01~05/1005/11~05/30A級TDRTheme確立TeamBuilding促進計劃樹立定義階段(D)現(xiàn)狀測定分析BestPractices導(dǎo)出各工程Level把握假因子驗證分析少數(shù)的因子確立問題點檢討改善案樹立改善案實施改善效果確認KPI監(jiān)督執(zhí)行過程控制管理Team員TeamLeader組織改善推進(QA)(設(shè)計)(生技)
(采購)
(資材)(生產(chǎn))(生產(chǎn))4/21Ⅲ.Theme推進組織活動內(nèi)容Process活動日程測定階4Mobile制品生產(chǎn)性確保Big-YBestPracticesProductivity向上Quality向上CAR-A生產(chǎn)性向上實行內(nèi)容組織活性化活動Little-YⅣ.活動內(nèi)容綜合MP3作業(yè)不良改善MP3SMT反饋不良改善CAR-A基板品質(zhì)不良改善MP3生產(chǎn)性向上LOSS發(fā)生改善NECK發(fā)生、LOB改善工程作業(yè)Simple化Pallet同時的2EASET投入作業(yè)開展興致勃勃的技能競賽活動制定生產(chǎn)獎勵制度定期的懇談機制焊接作業(yè)、烙鐵及JIG使用改善CASE、Balance劃傷分析改善電批使用和CASE裝配分析改善短路,假焊,虛焊不良搞改善印錫厚度最佳參數(shù)改善.設(shè)計回路PCBLand改善
A/S最佳參數(shù)改善.Pb-Free技術(shù)應(yīng)用韓國支援ICT工程及作業(yè)方法改善NECK、LOB改善組立檢測工程JIG增加復(fù)合作業(yè)工程
Simple化
CAPA不足575K
-CAR-A:478K-MP3:97K5/21MobileBig-YBestPracticesProdu5Ⅴ.BestPractice推進管理組織活性化活動CAR-A生產(chǎn)性向上CAR-A基板品質(zhì)不良改善MP3生產(chǎn)性向上MP3SMT反饋不良改善BestPractice1BestPractice2BestPractice3BestPractice4BestPractice5’05.01~’05.03’05.01~’05.05’05.03~’05.05’05.01~’05.05’05.02~’05.05MP3作業(yè)不良改善BestPractice6’05.02~’05.05退社率(%)生產(chǎn)性(臺/Hr)不良率(PPM)生產(chǎn)性(臺/Hr)不良率(PPM)不良率(PPM)4.01202,1337011,8115,0841.02006501505,000500BestPractice推進日程擔(dān)當(dāng)KPI現(xiàn)狀目標6/21Ⅴ.BestPractice推進管理組織活性化活動CAR6Ⅵ.BestPractice1改善實施提高員工的工作積極性,減少員工退社率,生產(chǎn)室內(nèi)部組織文化生活積極展開。組織活性化ImageShow業(yè)余生活豐富進行X1快樂的工作X2上下級關(guān)系融洽度X3
積極主動參與性X4
知識教育進行X5獎勵機制樹立X6
滿意度退社率不滿意:39%,退社率:2.44A調(diào)查現(xiàn)況M活動前MAINKPI:員工滿意度(%)62%85%改善實績活動前SubKPI:員工退社率(%)4%0.5%改善實績C862161236516670’04.12’05.0623%76%30%生產(chǎn)性(平均)成果提高內(nèi)部組織比賽生日聚會有效溝通I部門間交流參與技能教育獎勵機制MiniMP3H/T娛樂比賽活動Leader關(guān)注HappyBirthday卡拉OK懇談會技能培訓(xùn)7/21Ⅵ.BestPractice1改善實施提高7Ⅵ.BestPractice2改善實施PCB供應(yīng)不足&品質(zhì)不良LOSS改善F/Panel&DECKAss’y準備作業(yè)多工程NECK多發(fā)LOB現(xiàn)狀75.8%組立作業(yè)工程簡化,LOB改善.工程作業(yè)Simple化
復(fù)合作業(yè)改善檢查工程Neck發(fā)生社內(nèi)移轉(zhuǎn)生產(chǎn)的4M變動對策樹立及革新成果確保.CARAudio生產(chǎn)性向上BeforeAfterI改善Point:1>.組立工程簡化1352>.TT改善:29.019.2Sec3>.Neck改善:25.216.7Sec4>.LOB改善:75.8%86.1%5>.工程簡化:2821EABottleneck解決現(xiàn)狀/問題點改善成果管理CMA8/21Ⅵ.BestPractice2改善實施PCB供應(yīng)不8Ⅵ.BestPractice2改善實施F/panel&Deck組立BeforeAfter工程效果BeforeAfter494367unit:sec8A組立工程簡化Sub-Ass’YLine作業(yè),
Simple化作業(yè)改善檢查工程再編制S.T減少MAINLineF/Panel、DECK組立作業(yè).MAINLineM/PCB、Chassis固定作業(yè)SubA’YLine作業(yè),總裝投入基板作業(yè),SubASS’Y總裝直接投入.PCB底盤投入BeforeAfter17.914.3unit:sec底盤PCB投入單臺SET投入.工程調(diào)整SET作業(yè)移動改善資材事前準備作業(yè)S.T降低Pallet
2臺SET同時投入作業(yè).CARAudio生產(chǎn)性向上9/21Ⅵ.BestPractice2改善實施F/panel9Ⅵ.BestPractice2改善實施檢查工程BeforeAfter工程效果BeforeAfter21.215.1unit:sec
Pallet單品SET投入檢查作業(yè)同時2臺SET雙手檢查作業(yè),檢查工程NECK改善S.T降低TUNER檢查BeforeAfter25.716.7unit:secFMTuner檢查工程NECKFMTuner工程,同時2臺SET作業(yè),必要RDS檢查工程再分配.檢查工程NECK,工程再編制改善S.T降低CARAudio生產(chǎn)性向上10/21Ⅵ.BestPractice2改善實施檢查工程Bef10Ⅵ.BestPractice3改善實施CARAudio總裝工程不良改善活動展開M基板焊接不良基板ICT檢出總裝工程不良X2X3ICT老化ProgramErrorA/S更換Pb-Free技術(shù)不安定作業(yè)者技能不足操作者技能不足X4X5TestandCIforTwoProportionsSampleXNSamplep1860000.00133325120000.000417Estimateforp(1)-p(2):0.00091666795%lowerboundforp(1)-p(2):0.0000833999Testforp(1)-p(2)=0(vs>0):Z=1.81X1P-Value=0.035X1因子選定ATestandCIforTwoProportionsSampleXNSamplep11520000.0075002350000.000600Estimateforp(1)-p(2):0.006995%lowerboundforp(1)-p(2):0.00367600Testforp(1)-p(2)=0(vs>0):Z=3.52P-Value=0.000X2TestandCIforTwoProportionsSampleXNSamplep111120000.0009172280000.000250Estimateforp(1)-p(2):0.00066666795%lowerboundforp(1)-p(2):0.000127212Testforp(1)-p(2)=0(vs>0):Z=2.03P-Value=0.021X3TestandCIforTwoProportionsSampleXNSamplep1320000.0015002145000.000222Estimateforp(1)-p(2):0.0012777895%lowerboundforp(1)-p(2):-0.000191811Testforp(1)-p(2)=0(vs>0):Z=1.43P-Value=0.076TestandCIforTwoProportionsSampleXNSamplep1560000.0008332235000.000571Estimateforp(1)-p(2):0.00026190595%lowerboundforp(1)-p(2):-0.000641935Testforp(1)-p(2)=0(vs>0):Z=0.48P-Value=0.317IC社內(nèi)“提高焊接品質(zhì),確保全制品Pb-free化”TDR進行,成果共享.最佳焊接條件導(dǎo)出A/SPb-Free教育實施X1X2X3OLDNEWSolderingPotTemp:257±3℃PreHeatTemp:90~120℃一次WAVE高度:5-10mm二次WAVE高度:7-15mmSpeed:1600±200mm/minFlux比重:0.815~0.825g/cm2向后A/SPb-free管理1月5月改善結(jié)果2133Unit:PPM817CARAudio基板品質(zhì)不良改善11/21Ⅵ.BestPractice3改善實施CARAud11Ⅵ.BestPractice4改善實施MODE別PCB作業(yè)差異大中間組立工程作業(yè)內(nèi)容復(fù)雜組立作業(yè)自動設(shè)備\JIG使用不足Downloading作業(yè)工程不足LOB現(xiàn)狀72.6%作業(yè)分配不平衡單純化作業(yè)改善不足組立作業(yè)NECK分化困難AM/FM測定Neck發(fā)生DownloadingNECK作業(yè)者kill教育不足MP3生產(chǎn)性向上Bottleneck解決現(xiàn)狀/問題點改善成果管理CBeforeAfterI改善后:MF-FE421LOB分析改善前:MF-FE421LOB分析T/T:55.7T/T:22.3Neck:51.21>.組立工程分解:79EA2>.L/D工程增加:812EA3>.TT改善:55.722.3SecNeck:19.5MA4>.Neck改善:51.216.5Sec5>.LOB改善:72.6%86.6%6>.人員增加:1825名12/21Ⅵ.BestPractice4改善實施MODE別12BeforeAfter工程效果BeforeAfter22.518.8unit:sec作業(yè)單純化,S.T平均減少3.7SecPCB焊接工程ASS‘Y加工LCD及支架單品作業(yè)LCDASS‘Y作業(yè)去包裝投入作業(yè)CASEASS’Y投入作業(yè)CASE單品作業(yè)CASE拆袋LOSS。焊接工程輔助JIG作業(yè)使用焊接工程材包裝及JIG不足LOSSBeforeAfter2821unit:sec
組立工程JIG使用,作業(yè)S.T平均減少7SecⅥ.BestPractice4改善實施MP3生產(chǎn)性向上13/21BeforeAfter工程效果BeforeAfter22.513
DOWNLOAD工程BeforeAfter工程回歸分析作業(yè)LayOut改善調(diào)整,裝配/檢測工程增加.LOB:86.6%工程調(diào)整改善,6臺PC檢查進行,ST減小。BeforeAfter工程LAYOUT編制改善效果RegressionAnalysis:YversusX1Theregressionequationis
Y=1.50+25.4X1PredictorCoefSECoefTPConstant1.5001.7750.850.487X125.40000.648139.190.001S=1.449R-Sq=99.9%R-Sq(adj)=99.8%AnalysisofVarianceSourceDFSSMSFPRegression13225.83225.81536.100.001ResidualError24.22.1Total33230.0Durbin-Watsonstatistic=3.07PredictedValuesforNewObservationsNewObs
FitSEFit95.0%CI95.0%PI1153.9002.381(143.655,164.145)(141.906,165.894)XdenotesarowwithXvaluesawayfromtheXXdenotesarowwithveryextremeXvaluesValuesofPredictorsforNewObservationsNewObsX116.004臺PC作業(yè),作業(yè)性不足.D/L工程NECK/T:51.2SecBeforeAfter71.886.6unit:%TotalAss’yMainLine(22M)工程數(shù):24EA人員數(shù):18人348-11151617-20231焊接2焊接焊接焊接裝配
裝配包裝6焊接21-包裝71322DOWLAOD檢查24DOWLAOD
包裝檢查檢查NECK工程NECK工程裝配1412MP3KEY551819212225TotalAss’yMainLine(22M)241焊接3焊接焊接焊接9分板710-1213-1516122026-2829-3133檢查
檢查
檢查
包裝
包裝
包裝DOWLAODDOWLAODKEY
裝配
裝配
裝配DOWLAODDOWLAOD23檢查34
裝配3517
KEY檢查32工程數(shù):35EA人員數(shù):25人KEY工程再分配624焊接焊接焊接8焊接Ⅵ.BestPractice4改善實施MP3生產(chǎn)性向上14/21DOWNBeforeAfter工程回歸分析作業(yè)Lay14Ⅵ.BestPractice5改善實施假焊->Y1SHORT->Y2
移位->Y3AX3分離速度X4洗滌周期X9
MaskSizeX15ReflowTimeX16ReflowTEMPCTQ選定one-wayAnalysisofVarianceforvolumeSourceDFSSMSFPspeed40.00011020.00002760.850.497Error1550.00503800.0000325Total1590.0051482one-wayAnalysisofVarianceforvolumeSourceDFSSMSFPpressure40.00013900.00003480.640.635Error1550.00842180.0000543Total1590.0085608X1X2one-wayAnalysisofVarianceforvolumeSourceDFSSMSFP????40.00030790.00007704.550.002Error1550.00262250.0000169Total1590.0029304X3one-wayAnalysisofVarianceforvolumeSourceDFSSMSFPcleaning40.00072190.00018053.460.010Error1550.00807980.0000521Total1590.0088017X4Two-wayANOVA:y_2versussec_2,temp_2AnalysisofVariancefory_2SourceDFSSMSFPsec_230.00000200.00000073.060.048temp_210.00000110.00000115.290.030Interaction30.00000180.00000062.800.061Error240.00000520.0000002Total310.0000101Individual95%CIsec_2Mean----------+---------+---------+---------+-300.000638(--------*---------)400.000200(---------*--------)500.000063(---------*--------)600.000004(---------*---------)----------+---------+---------+---------+-0.0000000.0003500.0007000.001050Individual95%CItemp2Mean---------+---------+---------+---------+--2100.000414(---------*--------)2300.000038(---------*--------)---------+---------+---------+---------+--0.0000000.0002500.0005000.000750one-wayAnalysisofVarianceforC2SourceDFSSMSFPC110.00000000.00000005.760.027Error180.00000000.0000000Total190.0000000Individual95%CIsForMeanBasedonPooledStDevLevelNMeanStDev-------+-------+--------+---Level1101.10E-051.45E-05(------*------)Level2108.47E-221.07E-13(------*------)-------+---------+--------+----0.0000000.0000100.000020PooledStDev=1.02E-05X9熔錫區(qū)X15/16SMT溫度及時間檢驗分析通過“PCB印錫→SMT表面貼片→Reflow→檢查工程”Focusing,MP3SMT反饋不良改善進行。MMP3SMT反饋不良改善15/21Ⅵ.BestPractice5改善實施假15Ⅵ.BestPractice5改善實施MP3SMT反饋不良改善I1)印錫速度X1:25mm/s
2)印錫壓力X2:25g/?3)洗滌周期X3:4塊/1回
4)分離速度X4:1.0mm/s最佳條件QuickAction進行1)熔錫區(qū)TE3:215℃;2)熔錫區(qū)TI3:40S.X1-4X15-16MASKCONSize改善X9改善成果(PPM)增加管理項目C改善前Size1:1改善后Size1:0.8X61324X5X18X17目標16/21Ⅵ.BestPractice5改善實施MP3SMT16Ⅵ.BestPractice6改善實施MLCD焊接JACK焊接MIC焊接Y1焊接不良1Y2CASE劃傷2TIP晃動Balance懸掛SET傳遞X1X2X3X4X5X6假因子選定SPRING焊接X7TestandCIforTwoProportionsSampleXNSamplep195000.018000225000.004000TestandCIforTwoProportionsSampleXNSamplep183500.022857214000.002500TestandCIforTwoProportionsSampleXNSamplep172000.035000212000.005000TestandCIforTwoProportionsSampleXNSamplep193500.025714223500.005714P=0.033P=0.033P=0.015P=0.031現(xiàn)狀測定分析進行TIP晃動脫落,造成CASE打傷Balance懸線太低,劃傷CoverBottom表面.SET傳遞運輸過程碰撞造成CASE劃傷MP3工程作業(yè)不良改善MP3工程作業(yè)不良改善A17/21Ⅵ.BestPractice6改善實施MLCD焊接J17Ⅵ.BestPractice6改善實施C改善前:管理不足改善前:360℃~410℃
改善后:380℃改善后:包裝盒使用改善前:管理不足改善后:距離調(diào)整改善前:<25度X1改善前:>
40度改善后:<30度改善后:>
40度改善前:<30度改善后:>
40度焊接不良改善CASE劃傷不良改善IJACK焊接MICPIN焊接X2X3Spring焊接LCD焊接X4TIP晃動&懸掛SET傳遞X7人員別作業(yè)不良管理定性的效果改善前改善目標4525084500改善后達成度:110%改善率:91%X5/6作業(yè)不良品質(zhì):Unit:PPM
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