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文檔簡(jiǎn)介
某電廠3號(hào)機(jī)組脫硫凈煙氣顆粒物濃度
偏高的原因分析
1、概述
某電廠3號(hào)機(jī)組為310MW燃煤機(jī)組,除塵采用布袋除塵器,2020年檢修期
間,對(duì)除塵器布袋進(jìn)行整體更換;脫硫采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,布置三
層屋脊式除霧器,設(shè)計(jì)脫硫入口顆粒物濃度小于30mg/n?(標(biāo)態(tài)、干基、6%02,
下同),除霧器出口液滴含量小于20mg/£脫硫系統(tǒng)出口顆粒物濃度小于5
mg/m'o
近期,3號(hào)機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中脫硫塔出口凈煙氣顆粒物濃度異常升高,并有
瞬時(shí)超標(biāo)的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)環(huán)保運(yùn)行。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)顆粒物手工測(cè)
試,并對(duì)脫硫運(yùn)行狀況進(jìn)行查看,分析顆粒物濃度偏高原因。
2、凈煙氣顆粒物濃度偏高原因分析
2.1凈煙氣顆粒物濃度測(cè)試
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,布袋除塵器運(yùn)行正常,各參數(shù)均滿足運(yùn)行規(guī)程要求,排除因除
塵器故障造成煙囪出口顆粒物超標(biāo)的可能。
對(duì)3號(hào)機(jī)組脫硫凈煙氣顆粒物進(jìn)行了手工測(cè)量,4月3日和4月5日測(cè)試期
間脫硫塔漿液密度分別為1220kg/m:1120kg/£3日和5日脫硫凈煙氣顆粒物
測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1、表2。
表13號(hào)機(jī)組脫硫凈煙氣顆粒物測(cè)試數(shù)據(jù)
顆粒物濃除顆粒物濃
參數(shù)氧量
度mg/n/(標(biāo)霧器度(rng/m:
負(fù)荷態(tài)、干基、實(shí)沖洗(%)標(biāo)態(tài)、干基、
際氧量)
狀況6%02)
?8.1
8.69.80
沖
洗前
2021.4.3118.510.44
160-
?6.1
180MW8.37.20
沖
洗后
8.47.74
表23號(hào)機(jī)組脫硫凈煙氣顆粒物測(cè)試數(shù)據(jù)
顆粒物濃除顆粒物濃
參數(shù)氧量
度mg/m(標(biāo)霧器度(mg/m3,
沖洗
負(fù)荷態(tài)、干基、實(shí)(%)標(biāo)態(tài)、干基、
狀況
際氧量)6%02)
13.88.04.38
沖
2021.4.5
1洗前
3.68.14.19
220-
230MW
3.2沖8.13.72
由表1可以得出,脫硫凈煙氣顆粒物濃度在沖洗前已超過(guò)設(shè)計(jì)值,此時(shí)脫硫
運(yùn)行工況(脫硫塔入口二氧化硫?qū)崪y(cè)值為5000-5500mg/m3,1、2、3、4號(hào)漿液循
環(huán)泵運(yùn)行);電廠經(jīng)過(guò)置換脫硫吸收塔漿液、降低脫硫入口二氧化硫濃度、脫硝
噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)等措施,對(duì)工況進(jìn)行了調(diào)整由表2可以看出,脫硫凈煙氣顆粒
物濃度未超過(guò)排放限值,此時(shí)脫硫運(yùn)行工況(脫硫塔入口二氧化硫?qū)崪y(cè)值為
3500-4000mg/m3,1、2、3、4號(hào)漿液循環(huán)泵運(yùn)行)。
2.2采樣后濾膜分析、脫硫塔漿液化驗(yàn)分析
對(duì)上述測(cè)試后的濾膜進(jìn)行拆解后測(cè)試分析?,分析結(jié)果見(jiàn)表3,手工測(cè)試期間
對(duì)脫硫塔漿液進(jìn)行取樣分析,分析結(jié)果見(jiàn)表4。
表3濾膜拆解后測(cè)試分析結(jié)果
硫酸根
濾膜
電導(dǎo)率
pH濃度
(uS/cm)
編號(hào)
(mg/L)
4月3日7822.79140
4月5日99.13.6447
表4脫硫塔漿液分析結(jié)果
硫塔漿(kg/m3)(mg/L)(%)
液
4
12205374.85
月3日
4
11202532.12
月5日
表3結(jié)果顯示,4月3日測(cè)試濾膜中硫酸根濃度遠(yuǎn)大于4月5日測(cè)試濾膜,
同時(shí)4月3日濾膜溶液的較高的電導(dǎo)率、較低的pH值;結(jié)合4月3日脫硫塔漿
液密度、NHJ、CaSOJ/2H0均顯示異常,與運(yùn)行規(guī)程要求偏差較大,綜合推斷出
4月3日測(cè)試濾膜上含有一定量可溶性鉉鹽和硫酸霧滴。
2.4除霧器運(yùn)行狀況
本次機(jī)組啟動(dòng)后,2月18日至3月1日,除霧器沖洗周期較長(zhǎng),沖洗間隔最
高達(dá)3天,且啟動(dòng)初期脫硫塔漿液中碳酸鈣含量較高,極易出現(xiàn)因漿液堆積和過(guò)
剩碳酸鈣吸收反應(yīng)生成亞硫酸鈣/硫酸鈣導(dǎo)致除霧器和沖洗水噴嘴堵塞或結(jié)垢的
情況。此后,部分時(shí)段除霧器沖洗周期仍較長(zhǎng),沖洗間隔最長(zhǎng)達(dá)20h.
本次機(jī)組啟動(dòng)后除霧器沖洗水最大流量為llgm'/h,3月7日起明顯降低為
85m7h,表明沖洗水噴嘴存在堵塞情況;沖洗水噴嘴堵塞,會(huì)導(dǎo)致對(duì)應(yīng)區(qū)域的除
霧器無(wú)法清潔,進(jìn)而加劇除霧器的堵塞和結(jié)垢。
結(jié)垢、堵塞的發(fā)生,使得相鄰區(qū)域除霧器板片間的煙氣流速增大,從而助長(zhǎng)
堵塞、結(jié)垢的蔓延;同時(shí),當(dāng)局部煙氣流速超過(guò)除霧器的臨界流速時(shí),煙氣夾帶
物按數(shù)量級(jí)遞增,煙氣中石膏和未反應(yīng)碳酸鈣等固體含量增加,進(jìn)而導(dǎo)致脫流裝
置出口顆粒物濃度超標(biāo),
3、結(jié)論
綜合上述分析,初步認(rèn)為3號(hào)機(jī)煙囪入口煙氣顆粒物排放濃度偏高的主要原
因:
(1)3號(hào)機(jī)組脫硝系統(tǒng)噴氨量過(guò)大,造成大量未參與反應(yīng)的氨氣隨煙氣進(jìn)入
脫硫塔,生成可溶性鐵盅,隨液滴攜帶導(dǎo)致脫硫凈煙氣顆粒物濃度偏高;
(2)3號(hào)機(jī)組啟動(dòng)初期除霧器沖洗不及時(shí),導(dǎo)致除霧器及沖洗水噴嘴堵塞結(jié)
垢,后續(xù)運(yùn)行中沖洗水噴嘴堵塞及沖洗周期過(guò)長(zhǎng),使得除霧器堵塞結(jié)垢進(jìn)一步加
劇,局部煙氣流速過(guò)高,煙氣夾帶物(可溶性鹽、硫酸霧滴)增加,進(jìn)而導(dǎo)致脫
硫凈煙氣顆粒物濃度偏高。
(3)脫硫氧化反應(yīng)不完成,造成漿液中CaSQ含量超標(biāo)、脫硫脫水效果差,
漿液密度居高不下。
4、建議
(1)現(xiàn)階段應(yīng)控制脫硫塔漿液密度(1080-1150kg/m:1),加
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