安徽中級注冊安全工程師考試真題及答案:(安全生產(chǎn)事故案例分析)_第1頁
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安徽中級注冊安全工程師考試真題及答案:(安全生產(chǎn)事故案例分析)2023年安徽省中級注冊安全工程師職業(yè)資格考試《安全生產(chǎn)事故案例分析》科目試題及參考答案第一題(案例分析題,25分)背景材料:2022年11月15日,安徽省合肥市某機(jī)械制造有限公司(以下簡稱“甲公司”)發(fā)生一起物體打擊事故,造成3人死亡、2人重傷,直接經(jīng)濟(jì)損失1200萬元。事故當(dāng)日,甲公司機(jī)加工車間承擔(dān)一批大型鋼構(gòu)件(單重約8噸)的加工任務(wù)。根據(jù)生產(chǎn)計劃,需將鋼構(gòu)件從原料區(qū)轉(zhuǎn)運至數(shù)控加工中心。轉(zhuǎn)運作業(yè)由車間吊裝班負(fù)責(zé),班長王某(持有起重機(jī)械作業(yè)證)帶隊,作業(yè)人員包括司索工李某(無證)、起重機(jī)司機(jī)張某(持證)?,F(xiàn)場監(jiān)控顯示,7時30分,李某將鋼構(gòu)件掛入吊鉤時,僅用2根φ16mm的鋼絲繩(額定起重量6噸/根)進(jìn)行單股捆綁,未使用卸扣固定。張某啟動起重機(jī)后,鋼構(gòu)件在離地約1.2米時發(fā)生傾斜,鋼絲繩突然斷裂,鋼構(gòu)件墜落砸中下方正在清理場地的作業(yè)人員趙某、錢某、孫某(均未佩戴安全帽),以及路過的質(zhì)檢員周某(未走指定安全通道)、設(shè)備維修工吳某(未懸掛檢修標(biāo)識)。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):1.甲公司2022年未制定吊裝作業(yè)專項安全管理制度,僅在《車間安全操作規(guī)程》中籠統(tǒng)提及“吊裝作業(yè)需檢查吊具”;2.2022年1-10月,公司安全培訓(xùn)記錄顯示,吊裝班僅參加過1次全員安全培訓(xùn)(內(nèi)容為消防知識),李某從未接受過司索工專項培訓(xùn);3.事故起重機(jī)為2018年購入的QD型50噸橋式起重機(jī),2022年6月定期檢驗時,檢驗機(jī)構(gòu)指出“鋼絲繩局部磨損超標(biāo),需更換”,但甲公司以“生產(chǎn)任務(wù)緊”為由未整改;4.機(jī)加工車間安全警示標(biāo)志缺失,未劃定吊裝作業(yè)警戒區(qū),事故發(fā)生時無專人監(jiān)護(hù);5.甲公司主要負(fù)責(zé)人陳某(注冊安全工程師)2022年未組織召開安全生產(chǎn)專題會議,未督促檢查吊裝作業(yè)安全措施落實情況。問題1:依據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務(wù)院令第493號),判定該事故的等級,并說明理由。(5分)參考答案:該事故屬于較大生產(chǎn)安全事故。理由:根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》第三條,較大事故是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。本事故造成3人死亡、2人重傷,直接經(jīng)濟(jì)損失1200萬元,符合“3人死亡”和“1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失”的標(biāo)準(zhǔn),因此判定為較大事故。問題2:分析該事故的直接原因和間接原因。(8分)參考答案:(1)直接原因(物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為):①司索工李某無證上崗,違規(guī)使用2根φ16mm鋼絲繩單股捆綁8噸鋼構(gòu)件(單根鋼絲繩額定起重量6噸,2根單股總承載僅12噸,但鋼構(gòu)件重量8噸且捆綁方式未使用卸扣,實際受力不均導(dǎo)致局部超載);②鋼絲繩局部磨損超標(biāo)未更換(2022年6月檢驗已指出問題但未整改),吊裝時因強(qiáng)度不足斷裂;③作業(yè)人員趙某、錢某、孫某未佩戴安全帽,周某未走安全通道,吳某未懸掛檢修標(biāo)識,增加了傷亡風(fēng)險。(2)間接原因(管理缺陷):①甲公司未制定吊裝作業(yè)專項安全管理制度,現(xiàn)有規(guī)程內(nèi)容籠統(tǒng),缺乏具體操作標(biāo)準(zhǔn);②安全培訓(xùn)不到位:吊裝班2022年僅參加1次非相關(guān)培訓(xùn),李某未接受司索工專項培訓(xùn);③設(shè)備隱患整改不力:未按檢驗要求更換磨損鋼絲繩;④現(xiàn)場安全管理缺失:未劃定吊裝警戒區(qū)、無專人監(jiān)護(hù)、安全警示標(biāo)志缺失;⑤主要負(fù)責(zé)人陳某未履行安全生產(chǎn)職責(zé):未組織召開專題會議、未督促檢查吊裝作業(yè)安全措施落實。問題3:指出甲公司在吊裝作業(yè)安全管理中存在的主要違法違規(guī)行為。(6分)參考答案:①未為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品(作業(yè)人員未佩戴安全帽);②使用無證人員從事司索作業(yè)(李某無司索工特種作業(yè)操作證);③未對安全設(shè)備(起重機(jī)鋼絲繩)進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測(未按檢驗要求更換鋼絲繩);④未建立健全吊裝作業(yè)安全管理制度(未制定專項制度,現(xiàn)有規(guī)程不具體);⑤未對從業(yè)人員進(jìn)行必要的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)(李某未接受司索工專項培訓(xùn));⑥未在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所(吊裝區(qū)域)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,未劃定警戒區(qū)并安排專人監(jiān)護(hù)。問題4:針對該事故,提出針對性的整改措施。(6分)參考答案:①完善安全管理制度:制定《吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定》,明確司索、吊裝、監(jiān)護(hù)等環(huán)節(jié)的操作標(biāo)準(zhǔn)(如吊具選擇、捆綁方式、警戒區(qū)設(shè)置等)。②強(qiáng)化人員管理與培訓(xùn):-立即清退無證司索工,配備持有效證件的司索人員;-組織吊裝班全員參加司索、起重作業(yè)專項培訓(xùn),經(jīng)考核合格后方可上崗;-開展全員安全警示教育,重點培訓(xùn)勞動防護(hù)用品(安全帽)正確佩戴、安全通道使用等內(nèi)容。③加強(qiáng)設(shè)備管理:-立即更換起重機(jī)磨損超標(biāo)的鋼絲繩,委托有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)重新檢驗;-建立設(shè)備日常檢查臺賬,每日作業(yè)前檢查吊具、鋼絲繩等關(guān)鍵部件并記錄。④嚴(yán)格現(xiàn)場安全管理:-在吊裝區(qū)域劃定警戒區(qū),設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志(如“吊裝作業(yè)、禁止入內(nèi)”);-吊裝作業(yè)時安排專人監(jiān)護(hù),嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入警戒區(qū);-監(jiān)督作業(yè)人員正確佩戴勞動防護(hù)用品(安全帽、防滑鞋等)。⑤落實主要負(fù)責(zé)人責(zé)任:-主要負(fù)責(zé)人陳某需每月召開安全生產(chǎn)專題會議,研究吊裝等高危作業(yè)安全問題;-每季度至少1次帶隊檢查吊裝作業(yè)安全措施落實情況,及時消除隱患。第二題(案例分析題,25分)背景材料:2022年7月20日,安徽省蕪湖市某化工有限公司(以下簡稱“乙公司”)硝化車間發(fā)生爆炸事故,造成2人死亡、5人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失850萬元。乙公司主要生產(chǎn)硝化棉(危險化學(xué)品),硝化車間采用間歇式硝化工藝,反應(yīng)釜容積5m3,設(shè)計溫度80℃,設(shè)計壓力0.3MPa。事故當(dāng)日,車間主任王某安排操作工劉某、張某(均持證上崗)進(jìn)行硝化反應(yīng)作業(yè)。根據(jù)工藝規(guī)程,反應(yīng)需分3次投加硝酸(每次100kg),每次投加間隔30分鐘,溫度控制在70-75℃。監(jiān)控顯示,14時10分,第一次硝酸投加后,反應(yīng)釜溫度升至78℃(超工藝上限3℃),劉某未采取降溫措施(反應(yīng)釜配備冷卻水夾套),繼續(xù)操作;14時45分,第二次投加硝酸時,溫度已升至85℃,劉某違規(guī)將冷卻水流量調(diào)至最低(原應(yīng)全開),試圖快速提升反應(yīng)效率;15時10分,第三次投加硝酸后,溫度驟升至110℃,反應(yīng)釜壓力迅速升至0.8MPa(超設(shè)計壓力166%),最終因超壓發(fā)生爆炸,導(dǎo)致反應(yīng)釜破裂、車間墻體坍塌。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):1.乙公司2022年未對硝化工藝進(jìn)行危險工藝安全分析(HAZOP),僅依賴2019年的分析報告;2.車間安全操作規(guī)程未明確超溫、超壓情況下的應(yīng)急處置措施;3.劉某、張某2022年未參加過硝化工藝異常工況處置專項培訓(xùn);4.反應(yīng)釜溫度、壓力監(jiān)測儀表(2021年校準(zhǔn))在事故前3個月顯示值偏差達(dá)±5℃,乙公司未進(jìn)行校驗;5.乙公司安全總監(jiān)孫某(注冊安全工程師)2022年未審核硝化車間安全操作規(guī)程,未監(jiān)督工藝參數(shù)控制情況。問題1:依據(jù)《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871-2022),指出硝化反應(yīng)作業(yè)涉及的特殊作業(yè)類型,并說明理由。(5分)參考答案:硝化反應(yīng)作業(yè)涉及“危險化工工藝作業(yè)”。理由:硝化工藝屬于《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》(2009年)中的重點監(jiān)管工藝,乙公司生產(chǎn)硝化棉使用間歇式硝化工藝,屬于危險化工工藝作業(yè)。根據(jù)GB30871-2022,涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的作業(yè)屬于特殊作業(yè),需執(zhí)行特殊作業(yè)安全規(guī)范。問題2:分析該事故中工藝操作環(huán)節(jié)的違規(guī)行為。(7分)參考答案:①超溫未處置:第一次投加硝酸后溫度升至78℃(超工藝上限3℃),劉某未啟動冷卻水夾套進(jìn)行降溫;②違規(guī)調(diào)整冷卻水流量:第二次投加時溫度已達(dá)85℃(超上限10℃),劉某反而將冷卻水流量調(diào)至最低(應(yīng)全開降溫),導(dǎo)致熱量無法及時導(dǎo)出;③未執(zhí)行投加間隔要求:工藝規(guī)程要求每次投加間隔30分鐘,監(jiān)控顯示第一次(14:10)與第二次(14:45)間隔35分鐘(勉強(qiáng)符合),但第二次(14:45)與第三次(15:10)間隔僅25分鐘(縮短5分鐘),未嚴(yán)格遵守間隔時間,加劇反應(yīng)放熱;④超壓作業(yè):第三次投加后溫度驟升至110℃,壓力達(dá)0.8MPa(超設(shè)計壓力166%),仍未采取緊急停車等措施,最終導(dǎo)致爆炸。問題3:指出乙公司在工藝安全管理中存在的主要缺陷。(6分)參考答案:①未定期開展危險工藝安全分析:2022年未對硝化工藝進(jìn)行HAZOP分析,僅使用2019年的過時報告,無法識別新工藝參數(shù)或操作變化帶來的風(fēng)險;②安全操作規(guī)程不健全:未明確超溫(>75℃)、超壓(>0.3MPa)等異常工況下的應(yīng)急處置措施(如緊急停車、全量開啟冷卻水等);③工藝參數(shù)監(jiān)控失效:反應(yīng)釜溫度、壓力監(jiān)測儀表存在±5℃偏差(超校準(zhǔn)允許范圍),未及時校驗,導(dǎo)致操作人員無法獲取真實數(shù)據(jù);④人員培訓(xùn)不到位:劉某、張某2022年未參加硝化工藝異常工況處置專項培訓(xùn),缺乏超溫、超壓情況下的應(yīng)急操作能力;⑤安全總監(jiān)履職不到位:安全總監(jiān)孫某未審核硝化車間安全操作規(guī)程,未監(jiān)督工藝參數(shù)控制情況,未及時發(fā)現(xiàn)操作違規(guī)問題。問題4:針對硝化工藝作業(yè),提出加強(qiáng)工藝安全控制的技術(shù)措施。(7分)參考答案:①增設(shè)自動控制系統(tǒng):將硝化反應(yīng)釜溫度、壓力納入DCS(分布式控制系統(tǒng)),設(shè)置自動聯(lián)鎖:當(dāng)溫度>75℃時,自動開啟冷卻水夾套;當(dāng)溫度>80℃或壓力>0.3MPa時,自動停止硝酸投加并啟動緊急泄放裝置。②完善監(jiān)測儀表管理:-每月對溫度、壓力儀表進(jìn)行校驗,確保顯示值誤差≤±2℃;-增設(shè)溫度、壓力冗余測點(每臺反應(yīng)釜設(shè)置2套獨立儀表),數(shù)據(jù)實時上傳至車間監(jiān)控室。③優(yōu)化工藝參數(shù)控制:-修訂工藝規(guī)程,明確硝酸投加間隔為30±2分鐘,投加量誤差≤±5kg;-增加反應(yīng)釜攪拌速率控制(原未明確),確保物料混合均勻,避免局部過熱。④配置應(yīng)急防護(hù)設(shè)施:-在反應(yīng)釜周邊設(shè)置防爆墻,降低爆炸沖擊對人員和設(shè)備的損害;-車間內(nèi)配備便攜式溫度、壓力檢測儀,供操作人員作業(yè)前現(xiàn)場校驗儀表數(shù)據(jù)。⑤實施工藝安全分析(PHA):-每3年委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)開展HAZOP分析,重點評估溫度、壓力控制邏輯、聯(lián)鎖設(shè)置的有效性;-根據(jù)分析結(jié)果修訂安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置方案。第三題(案例分析題,30分)背景材料:2022年9月5日,安徽省淮南市某煤礦(以下簡稱“丙煤礦”)發(fā)生一起冒頂事故,造成4人死亡、1人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失1800萬元。丙煤礦為井工開采,設(shè)計生產(chǎn)能力120萬噸/年,開采煤層平均厚度3.2米,埋深450米,頂板為泥巖(普氏系數(shù)f=2-3,屬易冒落頂板)。事故發(fā)生在1121回采工作面,該工作面采用綜采放頂煤工藝,支架為ZY6000/12/28型液壓支架(支護(hù)高度1.2-2.8米,工作阻力6000kN)。事故當(dāng)日早班,班長趙某帶領(lǐng)10名工人進(jìn)入工作面?,F(xiàn)場記錄顯示,7時30分,支架工李某發(fā)現(xiàn)15-18支架初撐力僅28MPa(設(shè)計要求≥30MPa),向趙某報告后,趙某以“先出煤完成任務(wù)”為由未安排整改。8時10分,采煤機(jī)割煤至15-18支架區(qū)域時,頂板突然冒落(冒落面積約20㎡,高度1.5米),將正在作業(yè)的工人王某、李某、張某、陳某埋壓,造成4人死亡。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):1.丙煤礦2022年未編制1121工作面頂板管理專項方案,僅在《回采作業(yè)規(guī)程》中提到“加強(qiáng)支架初撐力監(jiān)測”;2.液壓支架壓力表(2021年12月校準(zhǔn))在事故前2個月顯示值偏差達(dá)-5MPa(實際初撐力23MPa,顯示28MPa),未進(jìn)行校驗;3.2022年1-8月,礦安全科僅開展2次頂板專項檢查(規(guī)定每月1次),未發(fā)現(xiàn)支架初撐力不足問題;4.趙某(班長)未取得煤礦特種作業(yè)操作證(應(yīng)取得采煤機(jī)司機(jī)證);5.丙煤礦礦長吳某(注冊安全工程師)2022年未組織制定頂板事故應(yīng)急救援預(yù)案,未檢查頂板管理措施落實情況。問題1:依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》,分析1121回采工作面頂板管理存在的違規(guī)行為。(8分)參考答案:①未編制頂板管理專項方案:《煤礦安全規(guī)程》第五百一十條規(guī)定,回采工作面必須編制作業(yè)規(guī)程,對頂板管理等內(nèi)容作出具體規(guī)定。丙煤礦未編制1121工作面頂板管理專項方案,僅籠統(tǒng)提及“加強(qiáng)監(jiān)測”,違反規(guī)程要求。②支架初撐力不達(dá)標(biāo):ZY6000型支架設(shè)計初撐力≥30MPa,事故時實際初撐力僅23MPa(因壓力表偏差顯示28MPa),未達(dá)到《煤礦安全規(guī)程》第五百一十八條“液壓支架初撐力不得低于設(shè)計值的80%”的要求(6000kN×80%=4800kN,對應(yīng)初撐力約30MPa)。③未及時處理支架隱患:支架工李某發(fā)現(xiàn)初撐力不足后,班長趙某未立即整改,違反《煤礦安全規(guī)程》第五百二十一條“發(fā)現(xiàn)支架接頂不嚴(yán)、初撐力不足時,必須立即處理”的規(guī)定。④監(jiān)測儀表未定期校驗:液壓支架壓力表顯示值偏差達(dá)-5MPa(超校準(zhǔn)允許范圍),未按《煤礦安全規(guī)程》第四百九十一條“安全監(jiān)測設(shè)備必須定期調(diào)校、測試”的要求進(jìn)行校驗,導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真。問題2:指出該事故中相關(guān)人員的安全責(zé)任。(10分)參考答案:(1)直接責(zé)任人員:①班長趙某:未取得特種作業(yè)操作證(采煤機(jī)司機(jī)證)上崗;發(fā)現(xiàn)支架初撐力不足后未立即整改,強(qiáng)令工人冒險作業(yè),對事故發(fā)生負(fù)直接責(zé)任。②支架工李某:雖報告了初撐力問題,但未持續(xù)跟蹤整改,未拒絕違章指揮,對事故發(fā)生負(fù)次要直接責(zé)任。(2)管理責(zé)任人員:①礦安全科長:未按規(guī)定每月開展頂板專項檢查(2022年1-8月僅2次),未發(fā)現(xiàn)支架初撐力不足和儀表偏差問題,負(fù)管理失職責(zé)任。②礦長吳某:作為主要負(fù)責(zé)人,未組織制定頂板事故應(yīng)急救援預(yù)案(違反《安全生產(chǎn)法》第二十一條),未檢查頂板管理措施落實情況,未履行安全生產(chǎn)第一責(zé)任人職責(zé),負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。③安全總監(jiān)(假設(shè)存在):未監(jiān)督頂板管理規(guī)程執(zhí)行,未督促儀表校驗和隱患整改,負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。(3)其他責(zé)任方:①儀表校準(zhǔn)單位:若未按規(guī)范校準(zhǔn)壓力表導(dǎo)致偏差,需承擔(dān)技術(shù)服務(wù)責(zé)任(需核實校準(zhǔn)記錄);②液壓支架供應(yīng)商:若支架設(shè)計或制造存在缺陷(如初撐力達(dá)標(biāo)但實際不足),需承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任(需技術(shù)鑒定)。問題3:提出防止同類冒頂事故的技術(shù)和管理措施。(12分)參考答案:技術(shù)措施:①優(yōu)化頂板支護(hù)設(shè)計:-針對泥巖頂板(f=2-3),將ZY6000型支架更換為工作阻力更高的ZY7200型支架(工作阻力7200kN,初撐力≥35MPa);-增設(shè)超前支護(hù):在工作面上下出口10米范圍內(nèi),采用單體液壓支柱+π型梁加強(qiáng)支護(hù),防止端面漏頂。②完善監(jiān)測系統(tǒng)

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