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文檔簡介

2025年工業(yè)機器人維護保養(yǎng)技術員實操技能培訓試題及答案一、單項選擇題(每題2分,共20分)1.在更換六軸工業(yè)機器人J3軸減速機潤滑油時,下列哪項操作順序最合理?A.斷電→放油→清洗→注油→試運行→記錄B.放油→斷電→清洗→注油→試運行→記錄C.斷電→放油→注油→試運行→記錄D.斷電→放油→注油→清洗→試運行→記錄答案:A2.使用激光跟蹤儀檢測機器人TCP重復定位精度時,若測得標準差σ=0.08mm,則重復定位精度應表示為:A.±0.08mmB.±3σ=±0.24mmC.±2σ=±0.16mmD.±6σ=±0.48mm答案:B3.當發(fā)現(xiàn)IRB6700機器人在自動模式下出現(xiàn)“50242電機溫度過高”報警,首先應:A.立即復位并繼續(xù)生產B.檢查伺服驅動器散熱風扇是否堵轉C.更換整臺伺服電機D.降低機器人運行速度至10%答案:B4.在更換本體電池時,若控制柜斷電超過3小時仍不更換,將直接導致:A.機器人程序丟失B.機器人零點丟失C.伺服驅動器參數(shù)復位D.示教器觸屏失靈答案:B5.對齒輪箱進行油液顆粒度檢測時,ISO4406代碼為18/16/13,其中“18”表示每毫升油液中大于多少微米的顆粒數(shù):A.>4μm(c)B.>6μm(c)C.>14μm(c)D.>21μm(c)答案:A6.使用FLIR紅外熱像儀檢測伺服驅動器時,發(fā)現(xiàn)整流模塊溫度達92℃,環(huán)境溫度28℃,則溫升ΔT為:A.64KB.92KC.120KD.無法判斷答案:A7.在更換示教器急停按鈕時,必須執(zhí)行的安全措施是:A.僅關閉控制柜電源B.斷開控制柜主電與伺服電,掛LOTO鎖C.僅將機器人切換到手動模式D.拔掉示教器電纜即可答案:B8.對機器人進行48h連續(xù)疲勞測試時,推薦負載設置為額定負載的:A.50%B.80%C.100%D.120%答案:C9.當機器人出現(xiàn)“10036軸1跟隨誤差過大”報警,最不可能的原因是:A.伺服電機編碼器線斷B.減速機軸承損壞C.控制柜24V電源模塊損壞D.伺服驅動器電流環(huán)增益過低答案:C10.在更換本體密封圈時,Oring規(guī)格為Φ40×2.65,應選用下列哪種材料以耐FKM油脂腐蝕:A.NBRB.EPDMC.FKMD.MVQ答案:C二、多項選擇題(每題3分,共30分)11.關于機器人年度保養(yǎng),下列哪些項目必須每12個月執(zhí)行一次:A.更換J1~J6軸減速機潤滑油B.測量并記錄各軸機械零點C.檢查示教器觸摸屏校準D.備份系統(tǒng)映像至外部存儲E.更換控制柜冷卻風扇答案:A、B、D12.使用百分表檢測機器人J2軸軸向竄動時,下列做法正確的是:A.將表座固定于基座,測頭垂直觸及J2輸出法蘭端面B.手動慢速正反旋轉J2軸±5°C.記錄最大與最小讀數(shù)差值作為軸向間隙D.若差值>0.1mm,需調整減速機圓錐滾子軸承預緊E.檢測前必須拆除J2電機剎車答案:A、B、C、D13.在更換伺服驅動器后,必須重新設定的參數(shù)包括:A.電機型號代碼B.編碼器類型與線數(shù)C.電流環(huán)PIDD.外部軸減速比E.工具坐標系答案:A、B、C、D14.下列哪些情況會導致機器人TCP路徑偏移超過0.5mm:A.減速機背隙增大B.本體電纜屏蔽層破損C.工具法蘭安裝面銹蝕D.伺服編碼器電池電壓低E.基座地腳螺栓松動答案:A、C、E15.關于控制柜內部清潔,下列說法正確的是:A.使用0.6MPa干燥壓縮空氣自上而下吹掃B.散熱片縫隙可用防靜電毛刷輔助C.清潔前必須斷電10min并測量DClink電壓<5VD.吸塵器功率應>1500W以便吸走金屬粉塵E.清潔后需用500V兆歐表測母線對地絕緣>20MΩ答案:A、B、C、E16.在更換J4軸電機時,需要使用的專用工裝包括:A.電機齒輪拉馬B.0.02mm塞尺C.10kN液壓千斤頂D.軸用彈簧鉗E.扭矩扳手(10~100N·m)答案:A、B、D、E17.關于機器人碰撞檢測靈敏度,下列說法正確的是:A.靈敏度等級設為50時,碰撞力閾值約為額定扭矩的70%B.靈敏度越高,越易觸發(fā)假報警C.打磨工況建議降低靈敏度至20D.靈敏度參數(shù)保存在RAPID程序中E.修改后需重啟控制器生效答案:A、B、C、E18.使用超聲波探傷儀檢測機器人大臂焊縫時,正確的操作有:A.探頭頻率選2.5MHzB.耦合劑為高溫油脂C.掃描速度≤150mm/sD.發(fā)現(xiàn)回波>Φ3mm當量即判廢E.檢測前需去除表面油漆至露出金屬光澤答案:A、C、E19.在更換控制柜主板電池CR2032時,應注意:A.5min內完成更換防止BIOS參數(shù)丟失B.電池正負極方向與主板絲印一致C.更換后需重新設定系統(tǒng)時間D.需使用萬用表確認新電池電壓>3.0VE.舊電池按危廢分類回收答案:A、B、D、E20.下列哪些屬于機器人安全回路的硬件元件:A.急停按鈕常閉觸點B.安全繼電器PNOZC.門開關強制斷開觸點D.伺服使能繼電器E.示教器三位使能開關答案:A、B、C、E三、判斷題(每題1分,共10分)21.機器人運行中若出現(xiàn)“軸5速度超限”報警,可直接修改系統(tǒng)參數(shù)MotionSupervision關閉監(jiān)控繼續(xù)生產。答案:錯誤22.使用激光干涉儀檢測機器人絕對定位精度時,溫度補償系數(shù)可設為0以簡化計算。答案:錯誤23.更換減速機潤滑油時,若油液呈乳白色,說明已混入水分,必須徹底清洗并更換新油。答案:正確24.機器人基座安裝水平度要求≤0.5mm/m,可使用0.02mm/m電子水平儀校驗。答案:正確25.在手動模式下,機器人仍可能因外部PLC信號觸發(fā)自動運行。答案:錯誤26.使用扭矩扳手緊固M128.8級螺栓時,潤滑狀態(tài)下的扭矩值應比干燥狀態(tài)降低約15%。答案:正確27.機器人發(fā)生碰撞后,必須更換所有關節(jié)的伺服電機以確保安全。答案:錯誤28.控制柜散熱風扇的風量若低于額定值70%,將導致DClink電容壽命縮短。答案:正確29.機器人工具坐標系定義時,若新工具重量輸入錯誤,僅影響軌跡速度不影響路徑精度。答案:錯誤30.使用示波器檢測伺服編碼器差分信號時,探頭衰減比應選×10以避免信號失真。答案:正確四、填空題(每空2分,共20分)31.機器人J1軸減速機潤滑油的ISOVG等級為________,推薦品牌為________。答案:150,ShellOmalaS2G15032.當機器人運行ROS2控制器時,實時循環(huán)周期默認________ms,若CPU負載持續(xù)高于________%,需優(yōu)化進程。答案:4,8033.使用激光跟蹤儀測得機器人TCP在X方向最大偏差0.42mm,若要求絕對定位精度≤0.3mm,則需對機器人進行________補償。答案:運動學標定34.更換伺服電機后,需在示教器菜單________→________→________中輸入新電機序列號。答案:ControlPanel→Configuration→MotorUnit35.機器人控制柜內DClink電容放電時間常數(shù)τ≈________s,維護時必須等待電壓降至________V以下。答案:60,536.使用紅外熱像儀時,發(fā)射率設置為0.95適用于________表面,若測銅排需調至________。答案:陽極氧化鋁,0.1537.機器人工具坐標系定義四點法時,第四點與前三點平面夾角應>________°,否則算法將報錯。答案:3038.當機器人運行速度降至額定速度________%時,碰撞檢測力閾值將同比降低至________%。答案:50,5039.控制柜冷卻風扇軸承潤滑脂型號為________,每次保養(yǎng)補充________g。答案:SKFLGHP2,1.540.使用百分表檢測減速機背隙時,正反轉動角度為________°,背隙值=________×表讀數(shù)差。答案:5,1五、簡答題(每題10分,共30分)41.描述更換IRB4600J3軸減速機的完整步驟,并列出關鍵扭矩值。答案:1)斷電→掛LOTO鎖→釋放J3軸剎車→吊臂工裝支撐前臂;2)排油→拆J3電機→拆電機齒輪→拆減速機固定M12×30螺栓(扭矩80N·m);3)用拉馬取出舊減速機→清潔結合面→涂Loctite510密封膠;4)裝新減速機→對角緊固螺栓,分三步:40→60→80N·m;5)裝回電機齒輪→加熱120℃熱裝→裝電機→緊固M8×25螺栓(扭矩35N·m);6)注油ShellOmala150,油量1.2L→手動慢速運行10min→復測背隙≤0.08°→記錄。42.機器人TCP重復定位精度超差(0.4mm)時,請給出系統(tǒng)排查流程。答案:1)環(huán)境:確認溫度23±2℃,無振動;2)工具:校驗激光跟蹤儀精度≤0.02mm;3)方法:ISO928320循環(huán)測試,負載50%,速度100%,連續(xù)30次;4)數(shù)據分析:若σ>0.08mm,則排查減速機背隙、軸承磨損;5)機械:用百分表測J5/J6軸向竄動,若>0.05mm,更換軸承;6)電氣:檢查編碼器線屏蔽層電阻<0.1Ω;7)參數(shù):重設ServoTune電流環(huán),Kp↑10%;8)驗證:重測σ降至0.05mm,合格。43.控制柜報“37101制動斷路”故障,請給出診斷與維修方案。答案:1)現(xiàn)象:上電即跳閘,無法復位;2)測量:萬用表測J1軸制動端子電阻,正常值25±2Ω,實測∞;3)拆檢:打開J1電機后蓋,發(fā)現(xiàn)制動線圈引線燒斷;4)更換:訂購同型號制動器2FK70345KH77,加熱180℃熱裝;5)接線:新引線套玻纖套管,壓接端子,涂導電膏;6)測試:24VDC下電流0.93A,吸合時間≤30ms;7)功能:手動松閘→吊臂無下滑→復位故障→運行100循環(huán)無報警→交付。六、計算題(每題15分,共30分)44.已知IRB6700235/2.65機器人在滿載235kg、重心偏移200mm時,J2軸靜態(tài)扭矩計算。答案:1)質量m=235kg,g=9.81m/s2;2)力臂L=2.65m+0.2m=2.85m;3)靜態(tài)扭矩T=mgL=235×9.81×2.85≈6568N·m;4)查手冊J2減速機額定靜態(tài)扭矩7000N·m,安全系數(shù)=7000/6568≈1.07,臨界,建議減重或縮短重心。45.機器人路徑速度1m/s,減速度2m/s2,碰撞檢測響應時間12ms,求最大碰撞侵入深度。答案:1)響應時間內速度降Δv=at=2×0.012=0.024m/s;2)平均速度v_avg=(1+0.976)/2=0.988m/s;3)侵入深度d=v_avgt=0.988×0.012≈11.86mm;4)若要求d≤5mm,則減速度需提至4.7m/s2或響應時間縮至5ms。七、實操題(每題20分,共40分)46.現(xiàn)場任務:在30min內完成IRB6700J5軸編碼器更換、零點校準及精度驗證。評分標準:1)安全:斷電→LOTO→放電→掛警示牌(5分);2)拆

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