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2025年10月生產(chǎn)車間工作總結(jié)(2篇)2025年10月,車間里彌漫著淡淡的切削液味與金屬熱溫交織的氣息。清晨六點四十,我推開卷簾門,看見夜班留下的最后一爐鋁件還在退火爐里緩慢降溫,溫控曲線像一條疲憊的蛇,趴在屏幕上微微顫抖。那一刻,我知道這個月又是一場硬仗。訂單號SX-250926的殼體要在三十天內(nèi)交付三萬件,而上游壓鑄工序的毛坯合格率上周剛掉到92.4%,客戶稽核組下周進(jìn)廠,所有人連呼吸都帶著倒計時聲。我把背包掛在更衣柜,先繞線體一圈。CNC-12的導(dǎo)軌護(hù)板又被鐵屑頂開,夜班只拿膠皮簡單纏了兩圈,黃色警示標(biāo)簽在風(fēng)中晃動;五軸機(jī)臺側(cè)門的玻璃出現(xiàn)一道新裂紋,像閃電劈在夜空,我用指甲比了比,長度超過十公分,必須立即更換。七點零五分,早會鈴聲響起,我邊走邊在群里發(fā)照片:護(hù)板、裂紋、漏油點,一個都不落。照片發(fā)出三十秒,設(shè)備科老魏回了一個“收到”,附帶一把菜刀的表情,我知道他懂了。七點十分,早會開始。我先把昨天的數(shù)據(jù)投到電視:產(chǎn)量2846件,不良42件,直通率98.52%,OEE83.7%。數(shù)字看起來漂亮,卻掩不住隱患:42件不良里27件是螺紋爛牙,位置集中在OP30的第三軸,刀具壽命明明還剩18%,卻出現(xiàn)崩刃。我說完這句,工藝小趙把電腦插上電視,調(diào)出刀具顯微鏡照片,刃口缺了一塊,像被狗啃過。小趙說:“昨晚我用200倍鏡看了,缺口呈放射狀,初步判斷是材料硬質(zhì)點,建議把切削速度降8%,進(jìn)給降5%,同時把冷卻液濃度從6.5提到8?!蔽尹c點頭,在表格里記下“OP30降速試驗”,責(zé)任人小趙,完成時間今晚八點。七點四十,人員散去做首檢。我留在現(xiàn)場,把昨晚剩下的27件爛牙件全部搬到檢驗桌,一件一件看。螺紋規(guī)旋到第三圈時開始發(fā)澀,第四圈徹底卡住,我用放大鏡看牙頂,發(fā)現(xiàn)有一道亮線,像頭發(fā)絲,卻硬得能劃破指甲。我把亮線位置畫在草圖上,發(fā)現(xiàn)27件全部集中在同一象限,角度誤差不超過5°。我讓小趙把夾具拆開,定位銷拔出來那一刻,我們同時看到銷子圓柱面有一道拉傷,深度0.08mm,長度6mm,像被銼刀蹭過。小趙倒吸一口涼氣:“這是毛坯余量不足,定位面讓刀,工件在夾具里微轉(zhuǎn),導(dǎo)致螺紋起始位置偏移?!蔽易屗⒖塘繋齑婷鳎?,高度尺寸在38.2-38.4之間跳動,公差要求38.5±0.1,下限足足吃掉了0.3。我把數(shù)據(jù)拍照發(fā)到壓鑄群,十分鐘后,壓鑄工藝?yán)虾仉姡骸白蛲頁Q班沒來得及調(diào)模,今天白班已經(jīng)把模溫降15℃,保壓時間加0.8秒,你再測兩爐?!蔽一亓艘粋€“OK”,心里卻打鼓:模溫降了,周期拉長,日產(chǎn)能起碼掉4%,可螺紋爛牙不解決,后面全是返工,產(chǎn)能再高也是負(fù)數(shù)。八點十分,客戶稽核組提前一天空降。我接到通知時,他們已到大門口。我讓小趙把試驗記錄、刀具壽命表、夾具維護(hù)記錄全部打印,用A4透明文件袋裝好,貼上索引標(biāo)簽;自己把現(xiàn)場5S再掃一遍,連地上的一滴油都用酒精擦干凈?;斯傩绽?,三十出頭,戴金邊眼鏡,走路帶風(fēng)。他第一站直奔OP30,看完刀具顯微鏡照片,又看夾具定位銷,最后問:“你們?nèi)绾巫C明降速后螺紋質(zhì)量恢復(fù)?”我讓小趙把昨晚十點做的三十二件試切件搬過來,螺紋規(guī)通止一遍,全部綠燈。李工點點頭,在筆記本上寫下一行字,又抬頭:“那產(chǎn)能損失怎么補?”我打開Excel,把降速前后的節(jié)拍列出來:原來198秒,現(xiàn)在214秒,單件損失16秒,三萬件就是133小時,相當(dāng)于5.5天。我接著說:“我們準(zhǔn)備把OP20的粗加工提前開粗0.5mm,讓OP30精加工余量降到0.2,這樣切削力降18%,可以把速度再提6%,節(jié)拍回到205秒,損失縮小到7秒?!崩罟ぢ犕隂]說話,只把電腦轉(zhuǎn)過來,讓我把公式給他看。我一行一行解釋,他最后在報告里寫下“風(fēng)險可控,措施有效”,那一刻,我后背的汗才慢慢干透。中午十二點,食堂排隊到門口。我端著餐盤找到設(shè)備科老魏,問他五軸玻璃多久能到。老魏咬著雞腿:“下午三點,順豐加急,德國進(jìn)口,一片2800,你得簽字?!蔽尹c頭,又問他:“CNC-12的護(hù)板能不能做剛性改善?膠皮纏不是辦法?!崩衔簭目诖锾统鲆粡埐輬D,已經(jīng)畫好:原來1.5mm的鋼板護(hù)板換成2.5mm,內(nèi)側(cè)加兩道聚氨酯刮舌,螺栓從M6升到M8,成本漲120元/套,壽命起碼翻三倍。我當(dāng)場拍板:“做十套,今晚換?!崩衔喊央u腿骨頭往盤子里一扔:“得嘞,老板痛快?!毕挛鐑牲c,模溫調(diào)整后的第一爐毛坯到了。我隨機(jī)抽十件測高度,38.46-38.54,全部回到公差中心。螺紋爛牙的風(fēng)險終于降了下來,我把數(shù)據(jù)發(fā)到群里,所有人發(fā)了一個“贊”??蛇€沒高興兩分鐘,OP50的兄弟又喊我:鉸刀斷在孔里,工件卡在治具上拿不出來。我跑過去,看見斷刀露出2mm尾巴,像嘲笑我們。鉸刀是6mm硬質(zhì)合金,孔深25mm,斷在18mm處,治具是鋼件,不能敲,不能燒。我讓小趙把電火花機(jī)推過來,用3mm銅管做電極,十分鐘打掉刀芯,再用尖嘴鉗把碎片夾出。工件終于松動了,我卻發(fā)現(xiàn)孔壁出現(xiàn)一條黑線,像鉛筆劃過,深度0.05mm,長度貫穿整個孔。我用內(nèi)窺鏡看,孔壁粗糙度從Ra0.8跳到Ra1.6,客戶裝配要插銷,這粗糙度會刮傷密封圈。我把工件放到一邊,讓工藝重新評估:鉸刀斷是因為排屑不暢,冷卻液壓力只有15Bar,而標(biāo)準(zhǔn)要25Bar。我查泵站,發(fā)現(xiàn)濾芯堵了,壓差表紅針到底。我讓小趙拆濾芯,一盆黑水倒在地上,像墨汁。換完濾芯,壓力回到28Bar,我再做三件,孔壁Ra0.6,黑線消失。我把三件樣品送到實驗室做圓柱度,0.008mm,遠(yuǎn)低于0.02要求,這才放行。傍晚六點,夕陽從天窗斜射進(jìn)來,照在鋁屑上,像一地碎金。我把今天所有數(shù)據(jù)重新整理:產(chǎn)量3012件,比昨天多166件;不良19件,比昨天降23件;OEE升到85.4%。我把原因一條一條寫:1.毛坯尺寸回歸,螺紋爛牙從27件降到3件;2.OP50冷卻壓力恢復(fù),孔壁粗糙度不良從8件降到0;3.設(shè)備故障停線時間從38分鐘降到12分鐘。寫完我把報告發(fā)到總經(jīng)理郵箱,順帶抄送客戶項目群。十分鐘后,總經(jīng)理回了一個“大拇指”,外加一句“繼續(xù)保持,月底我請大家吃燒烤”。我笑了笑,關(guān)掉電腦,才發(fā)現(xiàn)喉嚨干得冒煙。夜里十點,車間燈火通明。CNC-12的護(hù)板換好了,老魏用扭力扳手把最后一顆M8螺栓打到25Nm,護(hù)板像鎧甲一樣貼在導(dǎo)軌上,鐵屑再也鉆不進(jìn)去。我站在機(jī)臺外,看主軸轉(zhuǎn)速跳到8000,刀尖劃出銀線,鋁屑像雪花飛出,落在防護(hù)罩上沙沙作響。那一刻,我突然想起十年前剛?cè)胄袝r師傅說的話:“機(jī)器不會騙人,你給它多少耐心,它就還你多少良率。”我把這句話發(fā)在朋友圈,配圖是今晚的產(chǎn)量

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