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QC項(xiàng)目成果案例:混凝土氣泡控制一、課題背景與目標(biāo)設(shè)定在某城市軌道交通地下車站項(xiàng)目中,主體結(jié)構(gòu)采用C35P8防水混凝土,設(shè)計(jì)要求達(dá)到“清水混凝土”外觀效果。但前期澆筑的混凝土表面存在大量直徑≥5mm的氣泡,不僅影響結(jié)構(gòu)美觀,還可能降低混凝土密實(shí)度,威脅耐久性。為解決此問題,項(xiàng)目部成立QC小組,通過PDCA循環(huán)開展專項(xiàng)攻關(guān),設(shè)定目標(biāo):混凝土表面氣泡直徑≤3mm,且每平方米氣泡數(shù)量≤20個(gè),合格率從72%提升至95%以上。二、現(xiàn)狀調(diào)查QC小組采用“五點(diǎn)取樣法”,對已澆筑的10個(gè)結(jié)構(gòu)段(總面積1000㎡)進(jìn)行氣泡檢測:氣泡直徑:≥5mm的氣泡占比35%,≤3mm的僅占65%;數(shù)量分布:每平方米平均氣泡數(shù)35個(gè),合格率(氣泡符合要求的區(qū)域占比)僅72%。通過排列圖分析,“大直徑氣泡密集”是影響外觀質(zhì)量的主要癥結(jié)(累計(jì)頻率80%)。三、原因分析(5M1E法)小組繪制魚骨圖,從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測六方面剖析氣泡成因,梳理出12項(xiàng)末端因素:人:振搗工經(jīng)驗(yàn)不足(3名從業(yè)年限<2年)、培訓(xùn)不到位;機(jī):振搗棒功率不足(2.2kW)、振搗棒老化;料:水泥(礦渣水泥需水量大)、骨料砂率偏高(45%)、外加劑消泡性能差、脫模劑為油性;法:振搗工藝(間距50cm、時(shí)間20s)、配合比水膠比偏高(0.45)、模板清理殘留油污;環(huán):環(huán)境溫度高(28℃)、濕度低(50%);測:氣泡檢測標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一(直徑/數(shù)量判定混雜)。四、要因確認(rèn)對12項(xiàng)末端因素逐一驗(yàn)證(數(shù)據(jù)對比/現(xiàn)場試驗(yàn)),最終確定4項(xiàng)要因:1.振搗工藝不當(dāng):新振搗工區(qū)域氣泡數(shù)42個(gè)/㎡,老工區(qū)域僅28個(gè)/㎡,差異顯著;2.砂率偏高:砂率從45%降至42%時(shí),氣泡數(shù)減少38%,且混凝土和易性最佳;3.外加劑消泡差:更換消泡型外加劑后,氣泡直徑≤3mm占比從65%提升至96%;4.脫模劑吸附氣泡:油性脫模劑區(qū)域氣泡附著率15%,水性脫模劑僅3%。五、對策制定(5W1H)針對4項(xiàng)要因,小組制定“靶向施策”方案:要因?qū)Σ叽胧┠繕?biāo)要求責(zé)任人完成時(shí)間-------------------------------------------------------------------------------------------------------振搗工藝不當(dāng)1.編制振搗作業(yè)指導(dǎo)書;

2.更換3.0kW振搗棒;

3.開展實(shí)操培訓(xùn)振搗時(shí)間≥30s、間距≤40cm,氣泡排出率≥90%張XX1個(gè)月砂率偏高優(yōu)化配合比,砂率降至42%±1%混凝土和易性良好,氣泡數(shù)減少35%李XX1.5個(gè)月外加劑消泡差更換消泡型外加劑,優(yōu)化摻量氣泡直徑≤3mm占比≥95%王XX1個(gè)月脫模劑吸附更換為水性脫模劑,規(guī)范涂刷工藝氣泡附著率≤5%趙XX0.5個(gè)月六、對策實(shí)施實(shí)施一:優(yōu)化振搗工藝與人員培訓(xùn)編制《混凝土振搗作業(yè)指導(dǎo)書》,明確“插入間距≤40cm、深度至模板底部上翻5cm、時(shí)間30~40s(以表面泛漿無氣泡為準(zhǔn))”;組織振搗工開展“理論+實(shí)操”培訓(xùn),考核合格后上崗;更換3.0kW高頻振搗棒,現(xiàn)場專人監(jiān)督振搗參數(shù)執(zhí)行。實(shí)施二:配合比優(yōu)化實(shí)驗(yàn)室調(diào)整配合比:砂率從45%降至42%,水膠比從0.45調(diào)至0.43,增加石粉改善和易性;現(xiàn)場試拌驗(yàn)證:坍落度180±20mm,含氣量從4.2%降至3.0%,氣泡數(shù)減少38%,經(jīng)設(shè)計(jì)/監(jiān)理確認(rèn)后推廣。實(shí)施三:外加劑優(yōu)化選取3種消泡型聚羧酸外加劑,試配后確定B品牌(摻量1.2%):氣泡直徑≤3mm占比96%,每平方米氣泡數(shù)18個(gè);現(xiàn)場嚴(yán)格按此摻量拌制,跟蹤檢測氣泡參數(shù),效果穩(wěn)定。實(shí)施四:脫模劑更換對比試驗(yàn)確定D型水性脫模劑:氣泡附著率僅3%(油性脫模劑為15%);模板涂刷前清理油污/雜物,保證涂刷均勻,避免氣泡附著。七、效果檢查1.質(zhì)量效果對實(shí)施后澆筑的10個(gè)結(jié)構(gòu)段(總面積1000㎡)檢測:氣泡直徑≤3mm占比97%,每平方米平均氣泡數(shù)16個(gè);合格率提升至96%,超過目標(biāo)值(95%),大直徑氣泡占比從35%降至5%。2.經(jīng)濟(jì)效益減少修補(bǔ)費(fèi)用:原修補(bǔ)費(fèi)用5元/㎡,實(shí)施后修補(bǔ)面積減少90%,節(jié)省4.5萬元;縮短工期成本:外觀驗(yàn)收時(shí)間縮短3天,間接節(jié)約8萬元。3.社會(huì)效益項(xiàng)目成果在行業(yè)內(nèi)交流,為清水混凝土工程提供了可復(fù)制的氣泡控制經(jīng)驗(yàn),提升了企業(yè)技術(shù)形象。八、鞏固措施1.將“優(yōu)化振搗工藝、配合比、外加劑選用、脫模劑類型”納入企業(yè)《混凝土施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》;2.新振搗工必須通過專項(xiàng)培訓(xùn)考核,每季度開展工藝復(fù)訓(xùn);3.建立“混凝土氣泡控制”專項(xiàng)檢查機(jī)制,持續(xù)改進(jìn)工藝。九、總結(jié)與下一步計(jì)劃本次QC活動(dòng)通過PDCA循環(huán),有效解決了混凝土氣泡難題,實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量與效益雙提

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